李 偉
(國家能源集團神東煤炭集團補連塔煤礦,陜西 榆林 719315)
補連塔煤礦位于內蒙古自治區鄂爾多斯市。其中2-2煤層為主要可采煤層之一,位于延安組中巖段的頂部。該煤層全區發育,結構簡單,僅在底部(局部頂部) 含有1~2層矸, 煤層厚5.91~7.89m,平均6.75m,距其下部4#煤層30m左右。2-2煤三盤區軌道順槽斷面形狀為5.4m×3.6m的矩形,沿煤層底部掘進。巷道直接頂為煤層,厚度約3.4m,直接底為泥巖,厚度約0.85m。為了加快掘進速度,礦方決定采用MB670掘錨一體機。工作之前,根據礦方實際情況進行一些設備改造,可以更好的保證掘錨機施工時巷道安全。
針對掘進機原頂篷面積小、支護范圍小、空頂距大、很難對巷道前方的采空區進行有效支護的特點,對掘錨機進行了臨時的液壓頂篷改造,使得掘錨機組能夠更好的適應三盤區地質狀況。頂篷的改造包括增加了臨時頂板,擴大支護面積,可以覆蓋對前方采空區的支護,減少頂板塌落的可能,通過液壓千斤頂來對頂篷進行收縮控制,當支護作業完成時,再將其收起。為了更方便地實施這些措施,在掘錨機上引出兩趟液壓管路。具體設備如圖1所示。

圖1 臨時液壓頂篷改造圖
為了同時保證施工人員與司機的安全,防止落煤造成人員傷亡,在掘錨機上添加一種阻擋煤壁落煤的裝置,設計如下:
在上述改造的臨時頂篷下,焊接一塊凹口鋼板,設置一根可以鑲嵌在凹口的鐵管,鐵管上設置三個鐵鉤,用以固定可以遮擋落煤的木板。鋼管長度根據巷道高度,設置為1300mm,每400mm設置一個鐵鉤,共設置三個。兩鋼管間的距離設置為2200mm,可以將施工人員全部包括在內,木板尺寸選擇長2200mm,寬250mm,可以防止大塊落煤的同時,又可以對巷道實際情況進行觀察。具體設計如圖2所示。
在進行頂板與巷幫作業時,先通過液壓千斤頂完成臨時頂篷的布置,隨后將鋼管嵌在鋼板上進行固定,再將木板掛在掛鉤上,完成防巷幫落煤裝置的布置。當開始進行下一次的截割工作前取下此裝置。
如果不對臨時頂篷進行改造,掘錨機在掘進時,最小空頂距約為2m,現不需要操作人員在空頂區域進行操作,因此可以在布置錨桿同時將割煤筒下降,并且進行中部割煤,減少支護掘進的交替時間,增加掘進速度。
改進后的掘錨機割煤支護工序如下:
(1)掘錨機的割筒從煤壁的中間開始進行掘進;(2)割筒向前割進1m,向下移動,進行下部割煤;(3)割筒到達底板,進行反復掃地,對底板完成清煤工作;(4)此時割筒在煤壁下方,開始對頂板兩幫進行支護作業;(5)割筒從煤壁下方向上方移動,完成煤壁上方的割煤;(6)割筒在上方進行反復割煤,完成掃頂作業;(7)再將割筒移至煤壁中央,完成下一刀割煤,在割煤的同時,將煤運輸出工作面。具體割煤支護工藝如圖3所示。
(1)腳踏板改造
原掘錨機在登高作業時,需通過腳踏板進行攀登,儲存物件需要另外設置儲物箱,占地的同時,又不方便,因此在此基礎上,將儲物箱與腳踏板結合,改造成為腳踏箱。
(2)掘錨機兩側物料臺及鉆桿存放裝置
在掘錨機兩側加設物料臺,將樹脂藥卷、托盤、讓壓管、半球和錨索鎖具等物料分類放置,取用方便,便于管理。
制定合理的循環作業,可以大幅度提高掘進速度與安全系數,全面、有計劃地完成作業任務。通過對不同工序的試驗,得出原掘進作業在掘支交替時較浪費時間,決定采用新的循環作業方式,即在頂板完好的條件下,由原來的一掘一支改為現在的一掘兩支作業方式。設置早、中、晚三班工作,每班工作8小時,其中早班、中班為掘進班,晚班前半班為掘進班,后半班為檢修維護班,重點檢修支護作業與設備維修,保證掘進班正常作業。
在工序間組織上,采用多工序平行作業的施工方案,支護與拉機尾、延皮帶平行作業,臨時軌道緊跟綜掘機后,同時用礦車直接為掘進頭運輸材料,可以保證支護材料及時送到,加快掘進速度,又減少了人員的浪費。
為了在掘進后加快支護作業,最好能同時完成頂板與巷幫的支護,因此將頂板錨桿鉆機安置在掘錨機上端滑軌上,可以進行各方位的擺動,并且錨桿鉆機可以沿著滑軌進行滑動。鉆機滑在不同的位置所擺動的角度也不同。在1號頂板時,鉆機的最大擺動角度為10°和12°,2號頂板錨桿鉆機的最大搖擺角度為8°和18°。經過實際巷道測量與理論計算,得到頂錨桿的間距最小為900mm。
將幫錨桿機連接在掘錨機兩側,可以進行上下移動。為了更方便地對兩幫進行支護作業,移動的同時,可以進行不同角度的擺動。因此幫錨桿機可以完成巷幫全方位的支護作業,經過實際巷道測量與理論計算,得到幫錨桿的間距最小為1000mm。具體支護范圍如圖4所示。

圖4 頂板、幫部錨桿的支護范圍
MB670 掘錨機于2019年5月30日安裝改造完成,開始進行掘進作業,在9月3日完成巷道掘進作業,共用時97d,掘進距離為1645.6m,在巷道掘進至81m的位置開始使用掘錨機。巷道掘進狀況如圖5所示。

圖5 掘錨機與傳統綜掘機施工對比
由圖5可以看出,掘進期間,在采用掘錨機后,巷道日平均掘進量為15.5m,較傳統綜掘機施工日掘進量10m提升55.5%。掘錨機日平均掘進量在隨著工人熟練操作后,快速提升,八月份日平均掘進距離可達到21m,比傳統綜掘機掘進速度提高一倍有余。在八月份,掘錨機掘進606m,快速掘進效果顯著,掘錨機的應用初見成效。
巷道的掘進速度較慢,造成礦井采掘比例失衡。通過使用掘錨機組,并且根據礦方實際情況,進行機組優化改造,使掘錨機能夠適應該礦的條件,極大地提高了巷道的進尺水平,得到了良好的應用。研究成果應用效果良好,取得了顯著的經濟、社會效益,提高了本煤礦煤巷掘進速度,緩解了采掘接替緊張,保證了巷道掘進施工安全,對提高該礦的巷道掘進速度具有重要的現實意義。