周 波,王 祺,宋勇志,洪永泰,陳維濤
(北京京東方顯示技術有限公司, 北京 100176)
目前市場上ADS/IPS等硬屏TFT LCD顯示產品中,液晶取向技術仍主要是接觸式摩擦配向工藝,其中亮點類不良由于其可視性,一直是顯示屏出貨的主要不良。
按照亮點不良形成原理,可以將其分為兩大類:像素亮點和不規則亮點。像素亮點主要是由于單個TFT充電異常造成的整個亞像素亮點[1],此種不良主要是依靠陣列基板(Array)工藝條件優化、檢測維修工序進行改善及維修[2];另一種不規則亮點,正如其名,亮點形狀不規則,與TFT充電無關,按其成因又分為兩大類:異物亮點和非異物亮點。由屏內可見異物造成的亮點即為異物亮點,異物亮點可以通過人員作業管理、清洗設備優化[3]、摩擦強度優化[4]等方面進行改善。另一種非異物造成的不規則亮點,即為本文所要分析改善的亮點不良。
針對上述非異物亮點不良,一直未有有效的分析手段和明確的不良發生機理。本文通過對非異物亮點不良進行詳細宏觀和微觀分析,同時建立實驗室測試模型找到不良發生的根本影響要素,從本源上對這種不良建立了改善對策,并將改善條件在生產線進行了實際的驗證及導入,驗證了不良機理和實驗室模型有效性,并提升了TFT LCD的量產良率。
以我公司為例,該類不良的發生率維持在0.5%~1.5%左右,極大影響了我公司產品的良率和邊效等級。
圖1中像素亮區即為非異物亮點的不良顯現。該不良具有3個特征:一是亮點大小形狀不規則,可能小于一個亞像素,也可能是橫跨幾個亞像素,且形狀邊緣不規則;二是該亮點不良在玻璃母板和單個顯示屏中的位置分布無集中性;三是使用顯微鏡觀察時,微調焦距,亮點周邊無暈且大小變化不明顯。

圖1 非異物亮點不良照片
由上述非異物亮點不良的特征,不良位置和形狀不固定,可以說明一個問題:這里所研究的液晶取向異常造成的亮點,與集中分布在摩擦陰影區(陣列金屬布線邊緣區)的摩擦力度不均勻造成的PI配向異常[5]亮點不一致,是由于其他原因影響了液晶取向而發生了亮點不良。
按照常規不良的分析思路,我們對非異物亮點不良進行了分析,在分析中發現不良在TFT和彩色濾光膜(CF)側均有發生,由于CF側現象便于觀察,此處以CF側不良為例進行介紹。主要分析步驟可參照圖2所示。

圖2 非異物亮點不良初步分析
步驟一:實驗室顯微鏡觀察微觀現象,如圖2(a),對不良區進行標記。
步驟二:將顯示面板拆開分為TFT和CF兩部分,在顯微鏡下分別觀察TFT側和CF側是否存在可見不良,如圖2(b)和圖2(c) 所示,不良在CF側可見,TFT側不可見。
步驟三:去除液晶后再次觀察CF側,確認不良是否可見。見圖2(d),去除液晶后,CF側不良現象消失;
步驟四:在上述CF側重新滴上液晶,放置在顯微鏡下進行觀察,現象復現,如圖2(e)所示;
步驟五:去除液晶和配向膜(Polyimide,PI)后,CF側不良現象消失;
步驟六:在CF側不良區重新滴上液晶,不良現象不可見。
綜上,參考示例,可以判斷所分析非異物亮點發生在CF側,亮點由PI配向異常導致液晶取向異常[6],顯現為亮點不良。下面我們通過微觀分析等手段對這里的PI配向異常產生的根本原因進行深入研究。

圖3 AFM分析結果
我們主要采用原子力顯微鏡(AFM)和飛行時間二次離子質譜技術(Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry,TOF-SIMS)兩種分析設備對PI配向異常原因進行研究。同時為了便于分析,排除CF側有機膜層的影響,選取成分較為簡單的TFT側不良為例進行分析說明。
首先,使用AFM的形貌模式(Height Mode)和相模式(Phase Mode)[7]對不良區域進行掃描。如圖3(a)為TFT的不良區域,去除TFT側液晶后,利用AFM的形貌模式進行觀察,發現在不良區域PI表面有7.5~10 nm厚的粗糙區,如圖3(b)所示;利用AFM相模式觀察不良區域,發現有位相差異,說明該位置存在非PI成分的雜質。
根據AFM結果,可確認在不良區PI表面存在粗糙形貌的雜質層。由此結果也可以證明,這里所分析的亮點不是由于摩擦力度不均勻造成的PI配向異常,而是由于雜質影響了PI配向,進而影響了液晶取向形成亮點。
然后,用TOF-SIMS對雜質區成分進行了正離子和負離子分析[8]。使用TOF-SIMS進行正離子測試,如圖4所示,該雜質區檢測到CxHyOz成分含量較高;使用TOF-SIMS進行負離子測試,如圖5所示,該雜質區C2H3O2含量較高。

圖4 TOF-SIMS正離子分析結果

圖5 TOF-SIMS負離子分析結果
綜合TOF-SIMS測試結果,有機成分CxHyOz是造成該區域配向異常的主要成分。下面是對雜質成分產生的一個預測。
為了說明我們的機理推測,首先簡單說明一下LCD的PI成膜、配向及LCD成盒的工藝制程[9]。
(1)PI成膜:采用輥輪或者噴墨[10]的方式將PI分別涂覆在TFT基板和CF基板表面,經過預固化(約100 ℃,120 s)實現溶劑蒸發,并在主固化(約230 ℃,1 000 s)條件下完成酰胺轉換,PI膜厚約為50~120 nm;
(2)摩擦配向:將摩擦布粘附在摩擦設備的輥輪上,控制輥輪轉速、輥輪在基板上的壓入量、基板行進速度等參數,分別對TFT和CF表面的PI進行摩擦配向;
(3)成盒前清洗:摩擦配向后,使用水、水氣混合液等對PI表面進行清洗,去除PI表面異物,并通過風刀(Air Knife)和IR加熱等設備去除基板表面水份;
(4)按照設計的圖形,完成液晶滴入和封框膠涂覆;
(5)成盒:完成液晶滴入和封框膠涂覆的CF和TFT基板,在真空狀態下進行對盒,對盒后對封框膠進行紫外線固化和熱固化,完成成盒工藝。

圖6 LCD成盒工藝
LCD的PI涂覆到成盒工藝過程中,易于產生雜質的環節主要在于接觸式的摩擦配向,對發生機理的推測如下:
(1)雜質產生:在摩擦配向過程中,摩擦布中的成分、PI的成分、TFT表面膜層成分可能會散落在PI表面;
(2)雜質堆積:在成盒前清洗過程中,由于高壓水、水氣混合溶液的沖擊以及氣刀的沖擊,上述雜質離子在TFT表面段差區域形成堆積,經IR熱處理后,形成難以清除的雜質層;
(3)成分推測:由TOF-SIMS結果中有機物CxHyOz含量高可以推測出,雜質區可能的成分主要是摩擦布中的成分、PI成分等有機成分。TFT表面膜層成分主要為無機化合物和金屬,在TOF-SIMS中未檢出,可以將其排除。PI碎屑成分已知,可以通過摩擦參數和PI材料優化改善,下面主要針對摩擦布中各種成分殘留對PI配向和液晶取向的影響進行實驗研究。
我公司ADS型TFT-LCD主要使用的是Hybrid摩擦布,如表1所示,其中有機成分主要包含布毛纖維、背膠、柔順劑、防靜電劑。
其中布毛纖維、背膠、防靜電劑為摩擦布成品必要成分,柔順劑會在紡織完成后被清洗掉,余少量殘存在摩擦布中。

表1 Hybrid摩擦布主要有機成分
為了研究上述摩擦布中何種成分堆積形成了PI表面的雜質區,造成了亮點不良,我們進行了如下實驗室測試方案設計。
實驗所用材料如表2所示,其中摩擦布、布毛纖維為固體狀,背膠、柔順劑為濃溶液,防靜電劑為稀溶液。

表2 實驗所用材料列表
實驗步驟設計如圖7所示,共分為萃取溶液制作、萃取液滴附、點燈測試3個實驗步驟。

(a)萃取溶液制作(a) Preparation of extraction solution

(b)萃取溶液滴附(b) Surface treatment by the extraction solution

(c)點燈測試(c) Microscopic observation with LC
4.2.1 萃取溶液制作
為了便于測試,我們將各測試樣品分別制作成測試溶液。
固態的Hybrid摩擦布和布毛纖維溶液制法,主要有溶解、老化和過濾3個小步驟。
(1)溶解:將上述固態物質放置到溶劑去離子水(DIW)中,固態物質質量分數為2.5%;
(2)老化:將上述溶液放置在40 ℃的環境中,靜置1 d,靜置時保持超聲處理;
(3)過濾:使用0.2 μm的過濾器進行過濾。
濃溶液狀態的背膠、柔順劑溶液制法主要有稀釋和過濾兩個步驟。
(1)稀釋:使用DIW進行稀釋,稀釋比為濃溶液∶DIW=1∶500;
(2)過濾:使用0.2 μm的過濾器進行過濾。
防靜電劑為稀溶液,無需處理直接使用。
4.2.2 萃取溶液滴附
在第一步中我們得到了Hybrid摩擦布、布毛纖維、背膠、柔順劑和防靜電劑的共5種萃取溶液。如圖7(b)所示,將這5種溶液分別滴附在傾斜放置的PI基板上(已摩擦配向),隨著液滴流動,其按照一定軌跡滑落PI基板。然后用DIW進行3次清洗,這是按照生產線的工藝流程模擬清洗過程。最后,將PI基板放置在120 ℃下干燥1 min,完成了萃取溶液滴附。
4.2.3 點燈測試
將上述5種完成干燥的基板放置在點亮的背光源(背光源表面放置一層偏光片)上面,分別滴入液晶,分別使用顯微鏡觀察,顯微鏡的偏光軸與背光源上偏光片偏光軸成一定夾角(90°最佳),如圖7(c)所示。
圖8為點燈測試觀察到的5種溶液滴附后PI基板表面的畫面。從圖中可以看到,Hybrid 摩擦布、背膠、柔順劑所對應的基板上出現了亮暗不一致的條紋,該條紋的出現代表了PI表面配向力受到了影響,與在圖1中觀察到的TFT LCD顯示屏中非異物亮點現象一致。由此可見背膠和柔順劑的成分是造成TFT-LCD中非異物亮點的主要雜質成分。

圖8 實驗室測試結果
依據上述實驗結果,我們對摩擦布進行了改善優化,主要優化方向有兩點:
(1)加強織布后的清洗,增強柔順劑和背膠脫落成分的去除能力,主要通過清洗水量加倍實現。
(2)增加真空吸收環節,吸收背膠脫落成分,避免留存在摩擦布中。
使用優化后的摩擦布,我們進行了兩次測試,從表3結果看出,非異物亮點均得到了有效改善,證實了我們的不良機理分析及實驗結果是有效的。
從表3數據看,使用改善后的摩擦布,非異物亮點發生比例降低了0.6%,按照我公司每個月300 k 液晶面板的產量,每月可減少1 800片液晶面板的損失,按照每片50美元的價格,每月可以為公司減少9萬美元的材料損失。

表3 新摩擦布產線測試結果
本文主要對使用Hybrid摩擦布的TFT LCD產品中出現的非異物亮點進行了機理研究。首先對非異物亮點進行了初步分析,不良區無可見異物,亮點的成因為PI膜配向和對應液晶取向異常;對PI配向異常的機理進行研究發現,PI表面有7.5~10 nm的雜質區,影響了PI膜的配向,其成分主要是CxHyOz;我們推導異物成分主要來源為摩擦布;通過建立實驗室模擬測試方案,驗證摩擦布中的柔順劑和背膠成分是造成PI配向異常的雜質成分;最后對摩擦布中的柔順劑和背膠成分進行了加強清洗和真空去除,在生產線測試取得了較好的結果。結果表明,柔順劑和背膠成分加強去除后,非異物亮點不良由0.6%降低至0%,預計每月為我公司減少9萬美元的材料損失。