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基于科里奧利效應的S-76直升機振動故障分析

2020-04-10 05:47:44周佰正交通運輸部北海第一救助飛行隊
航空維修與工程 2020年1期
關鍵詞:振動故障

■ 周佰正/交通運輸部北海第一救助飛行隊

0 引言

當前,在國家政策扶持的大背景下,通用航空產業蓬勃發展,直升機數量不斷增加。與固定翼航空器相比,直升機具有更多的旋轉部件,從而帶來了更多的振動問題。其中主旋翼、尾槳等重要旋轉部件的振動問題如不及時處理,輕則影響飛行員操縱,重則對部件造成嚴重損傷,乃至機毀人亡。因此,機務人員遇到此類故障時,必須引起足夠重視。

1 故障現象

S-76直升機為4片主旋翼構型。某次飛行結束后,飛行員反映在懸停飛行階段直升機主旋翼1P振動過大。目視檢查了所有可接近的旋轉部件,無損傷發現。對直升機進行振動測試,結果顯示主旋翼1P振動值為0.25IPS(Inch Per Second),高于手冊門限值0.2IPS,需進行振動調節。

依據振動測試結果,計算機給出了如表1所示的調節方案。該方案要求紅色槳葉增加2.8磅的配重,超過了槳葉所能安裝的最大配重量。機務人員嘗試在紅色槳葉上增加1磅配重,主旋翼振動值不降反升,證明直升機存在其他故障,常規的振動調節無法解決該問題。

表1 測試設備給出的配重調節建議

2 科里奧利效應

在旋轉體系中進行直線運動的質點因慣性作用,具有沿著原有運動方向繼續運動的趨勢,但由于體系本身是旋轉的,在經歷了一段時間的運動之后,體系中質點的位置有所變化,如果以旋轉體系的視角去觀察原有運動趨勢的方向,會觀察到沿垂直方向發生了一定程度的偏離,這種偏離即為科里奧利效應。計算公式如下:

其中,F為科里奧利力;m為質點的質量;V′為相對于轉動參考系質點的運動速度(矢量);ω為旋轉體系的角速度(矢量)。

3 地面及懸停階段的旋翼狀態分析

如圖1虛線所示,直升機地面運轉階段旋翼只產生很少的升力,此時旋翼重心m與主旋翼軸之間的距離為r。懸停時,旋翼需要增大升力,如圖1實線所示。在升力的反作用力作用下,旋翼向上揮舞,導致旋翼重心m向主旋翼軸靠近,距離減小為r′。依據科里奧利效應,此時產生了垂直于主旋翼翼展方向的科里奧利力F,導致旋翼出現側向擺動,如圖2實線所示。對于主旋翼數量在2片以上的直升機,這種擺動通常依靠圖2中的減擺器加以抑制,避免旋翼擺動幅度過大而對直升機的氣動性能及飛行安全造成影響。

圖1 地面及懸停狀態的旋翼側視圖

4 減擺器對主旋翼振動影響分析

圖3為S-76直升機減擺器結構圖。該減擺器為液壓阻尼式設計,當活塞桿受到拉伸或壓縮時,一側腔內的液壓油通過活塞上的小孔高速流入另一側腔內,通過液壓油小孔摩擦產生的阻尼來抑制旋翼擺動。

此類減擺器故障一般有兩種類型:

1)減擺器活塞出現內漏或有氣體存在,減擺器“偏軟”,出現欠阻尼。

2)因阻尼孔被堵塞,減擺器“偏硬”,出現過阻尼。

直升機進入懸停階段,需要減擺器抑制旋翼擺動。圖4所示為發生前述減擺器故障時旋翼的姿態情況,圖中虛線為減擺器工作正常時旋翼相對于槳轂的位置。此時,旋翼重心相對轉動中心的距離為r。當減擺器處于欠阻尼狀態時,旋翼重心向轉動中心靠攏,該距離變為r1;反之,過阻尼則遠離,距離為r2。由圖4可知,顯然r2>r>r1。

當4片旋翼中只有一片旋翼的減擺器發生故障時,旋翼重心無論靠近或遠離轉動中心,4片旋翼的合重心位置都不再與主軸的旋轉中心位置重合,從而產生主旋翼振動。

5 排故過程

在上述故障的排除過程中,當常規振動調節無法起作用時,機務人員也曾懷疑減擺器出現問題。依據S-76機身維護手冊,關車狀態下,旋翼剎車鎖定后人工擺動旋翼,通過檢查翼尖是否存在超過0.5英寸空行程即可判斷減擺器是否有進氣導致的欠阻尼問題。然而,人工施加載荷與飛行載荷差距過大,導致該檢測方法過于粗糙,難以判斷減擺器是否正常。為排除因進氣導致的減擺器欠阻尼故障,對四個減擺器都進行了排氣,但故障現象依舊。

振動測試過程中出現兩個現象:地面大車階段,旋翼1P振動并不明顯;隨著直升機懸停高度的提升,振動逐漸增大。

根據前面的分析,地面運轉時,旋翼不產生擺動,故減擺器對于旋翼重心影響很小。當直升機由地面向懸停狀態過渡過程中,科里奧利效應出現。此時,1P振動也同時出現,因此判斷該振動可能與科里奧利效應有關,而減擺器作為克服科里奧利效應的關鍵部件,成為首先懷疑的對象。

接下來的問題是判斷4個減擺器中哪個出現問題。根據前文的分析可知:

1)當減擺器處于欠阻尼狀態時,r1<r,對應旋翼重心靠近旋轉中心,在測試設備上表現為該槳葉重量不足,振動測試結果為需增加配重。

2)當減擺器處于過阻尼狀態時,r2>r,對應旋翼重心遠離旋轉中心,在測試設備上表現為該槳葉重量過大,振動測試結果為需在對側槳葉增加配重。

圖3 S-76直升機減擺器結構圖

圖4 減擺器故障時的主旋翼俯視圖

回看表1中的數據,發現紅色槳葉需要增加的配重最大,為2.8磅,因而可能的原因有兩種:

1)紅色減擺器欠阻尼。

2)與紅色相對的黃色減擺器過阻尼。

之后,同時更換黃色和紅色減擺器,故障消失,證明振動的源頭的確是減擺器。進一步分析認為,減擺器長期工作后,出現內漏導致欠阻尼的可能大于內部堵塞導致過阻尼的可能,因此換回黃色減擺器,直升機1P振動值保持正常。最終的判定是紅色減擺器活塞封圈破損內漏,導致減擺器欠阻尼。

6 結論

綜上所述,對于直升機振動問題,通過分析故障現象、發生時機,并利用直升機飛行過程中的科里奧利效應及日常維護經驗,可以較好地分析解決由減擺器引發的直升機振動問題,從而為此類故障的排除提供了一種新的解決思路。

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