荊俊杰
(山西新景礦煤業有限責任公司,山西 陽泉 045008)
近年來,隨著煤礦開采技術的不斷進步,已經從炮采、普采發展到了綜采,其中綜采也實現了綜放開采、大采高以及大采高綜放開采,技術逐漸成熟,伴隨著開采工藝的不斷進步,設備的選用也向大型機型轉變,為了滿足大型設備的運輸、通風等要求,也在不斷增大巷道斷面,由此帶來了巷道圍巖穩定性的問題[1]。
巷道圍巖變形始終是困擾礦井高效生產的難題,隨著開采強度的增加,圍巖控制愈加困難,其中高地應力、采動影響、巖石性質等均是圍巖產生變形的主要因素[2],因此,通過對上述影響因素進行分析,掌握其變化規律,對于現場控制圍巖變形具有重要意義[3]。
新景礦位于陽泉市西部,距離市中心18 km,瀕臨石太鐵路和太舊高速公路,主采3 號、8 號、15 號煤層。中條帶軌道西大巷傾角1°~3°,采用直墻半圓拱形斷面,掘進寬度4 800 mm、高度3 100 mm,巷道破壞段長度為152.3 m,圍巖應力大,變形明顯,且呈現不均勻性,每年進行2 次返修,對生產效率產生較大影響,原支護采用U 型支架支護,但均已變形,目前通過擴幫拉底,更換U 型支架進行維護,但效果并不明顯[4-5]。
因此,結合新景礦實際地質情況,根據“極限自穩平衡拱”理論,提出圍巖環形支護方案,通過對“頂-幫-底”聯合支護,最大限度發揮圍巖自穩能力,提高圍巖整體支護強度[6-8]。
對現場地質條件進行取樣實測,可知圍巖節理裂隙較為發育,強度較低,底板主要為泥巖,遇水易軟化,容易產生強烈變形,通過檢測圍巖成分,測得黏土礦物成分含量為20%~32%,其中,蒙脫石含量2%~5%,高嶺石含量11%~23%,伊利石含量3%~5%,軟化系數達到0.25~0.43,表明巷道圍巖強度較低,不易維護。
巷道斷面形狀為直墻半拱形,掘進寬度4.8 m,高度3.1 m,采用錨噴支護,頂板及兩幫錨桿長度2.4 m,間排距0.8 m,頂板錨索長度5 m,間排距1.2 m,全斷面金屬網噴漿封閉,厚度為100 mm。
在原支護方案下,底板底鼓量達到392 mm,頂板下沉量達到519 mm,兩幫移近量達到665 mm,巷道頂板、兩幫及底板變形均向中心線運動,兩幫腳發生破壞,幫腳內移,底鼓增大,圍巖變形破壞嚴重。
通過對現場觀測,發現底板底鼓的原因一方面由于未采取支護措施;另一方面由于底板遇水易膨脹。頂板下沉量較大,主要原因在于錨索長度設計不合理,根據后文“極限平衡拱原理”計算可知,錨索長度為5 m 時,錨固端無法全部布置于極限自穩平衡圈范圍外,造成錨索支護效果無法完全發揮。兩幫未采取補強支護措施,因此移近量較大。
通過對中條帶軌道西大巷圍巖變形特征觀察可知頂板下沉較為嚴重,雖然巷道開挖后具有一定自穩性,但在冒落拱內巖石自重的作用下,開挖后圍巖塑性區的形成,以及支護方式滯后無法及時承載的特點,導致頂板下沉嚴重。
在地應力的作用下,巷道圍巖松動圈的范圍隨著時間推移不斷擴大,導致圍巖變形不斷增加,原支護方案下簡單的錨噴支護已然無法適應要求,對于阻止圍巖松動變形效果不明顯,圍巖破裂塊體在集中應力的作用下發生滑移錯動,另外巖石在強應力的作用下易導致擴容,越靠近圍巖表面,裂隙擴張越明顯,變形程度越嚴重,最終導致巷道穩定性的大幅降低。
中條帶軌道西大巷位于斜軸部附近,因此會受到水平構造應力的影響作用,在此作用下底板巖石向巷道內部擠出,底板產生失穩,發生底鼓,另外底板主要由泥巖組成,易風化破碎,遇水易膨脹變形,而巷道在白堊系含水層等水系涌水的影響下,持續發生變形破壞。
巷道圍巖是由頂板、底板和兩幫組成的復合結構體,而巷道支護的直接對象為圍巖,目的在于控制危險巖體,危險巖體主要分布于極限平衡圈內,根據圍巖極限自穩平衡圈理論,為抵抗巷道頂部潛在的危險,巖體存在的拉應力與防止兩幫危險巖體達到極限剪切狀態,需要進行合理的支護,即錨索長度應設計合理,錨固端應布置于極限自穩平衡圈外;錨桿垂直巖面打設,呈放射均布狀。
為有效控制圍巖變形,頂部平衡拱高度的減小是關鍵,而通過對巷道兩幫及底板的加固均可以實現頂部平衡拱高度的減小,而頂部平衡拱高度的確定則需要依據“極限平衡圈”理論進行計算分析,如圖1 所示。

圖1 圍巖極限平衡圈分析示意圖(單位:mm)
依據極限平衡圈理論,首先對巷道底板最大破壞深度h 進行計算:

式中:巷道寬度W0=5.0 m;內摩擦角ω=35°。
計算得h=3.57 m。
巷道兩幫破壞深度L:

代入數據計算得L=1.86 m。
極限平衡拱高度H 為:

式中:頂板抗拉強度σt=1.92 MPa;L'為巷幫等效寬度,通常取為巷幫破壞深度的0.25 倍,L'=0.25 L=0.465 m;P0為原巖應力,取值13.02 MPa。
代入數據計算得H=4.28 m。
考慮到錨索長度和錨固端處于極限平衡圈外的因素,結合錨固端長度為1 m,因此將錨索長度設計取值6 m;兩幫最大破壞深度為1.86 m,因此將錨桿長度設計取值2.4 m。
由于中條帶軌道西大巷頂底板移近量較大,底鼓嚴重,為適應兩幫變形,對巷道兩側進行擴幫,寬度由4 800 mm 提高到5 000 mm;直墻與頂拱保持不變,直墻高度1.6 m,頂拱高1.4 m;對底板實施反底拱,深度為0.6 m。
通過對原支護方案變形機理的分析,決定對巷道采用環形支護,即采用“全斷面錨桿(索)全長錨固注漿+金屬網錨噴補強支護+反底拱+36U 型鋼噴澆筑混凝土”支護方案。
兩幫錨桿長度2.4 m,間距為0.5 m,排距0.6 m;兩幫補打長度為4.0 m 的錨索,排距1.2 m,間距與普通錨桿間隔布置;頂板錨桿長度2.4 m,間排距為0.6 m;兩底腳及底板處布置注漿錨桿,長度為1.5 m,間距0.8 m,排距0.6 m;頂板錨索長度為6.0 m,間距1 m,排距1.2 m,進行補強支護;全斷面金屬網噴漿封閉,厚度為100 mm。優化支護方案如圖2 所示。

圖2 巷道優化支護方案布置圖(未標單位:mm)
新景礦中條帶軌道西大巷在采用“全斷面錨桿(索)全長錨固注漿+金屬網錨噴補強支護+反底拱+36U 型鋼噴澆筑混凝土”支護方案后,能夠對圍巖形成有效的壓應力,將分散的巖體通過注漿的形式形成穩定的聯結體,噴射混凝土隔絕空氣與水的接觸,通過錨桿(索)的支護作用,提高圍巖整體承載能力,迫使圍巖形成擠壓狀態,改善圍巖受力狀態,防止圍巖松動發展,圍巖能夠在中高應力區逐步卸壓,進而實現與錨固結構的耦合變形,使得圍巖在松動圈逐漸演化的過程中不斷提高抵抗變形能力,如下頁圖3 所示。

圖3 錨網噴+36U 型鋼支架支護
對底板實行反底拱,能夠有效增加36U 型鋼支架與反底拱結構的摩擦因數,尤其對于上覆混凝土與反底拱結構的摩擦力的增大十分明顯,通過施加底角注漿錨桿,能夠有效增加底角內聚力,底角內聚力的增加對于降低底板支護要求效果較為有利,因此,底板的控制主要從防止底角發生剪切破斷、增加底角內聚力以及提高36U 型鋼支架與反底拱結構的接觸強度來增強整個環形結構的支護強度,進而實現“頂-幫-底”聯合支護,增強圍巖強度。
采用優化支護方案后,針對支護巷道頂板、兩幫及底板進行為期45 d 的圍巖變形觀測,根據所測得的圍巖變形數據可以看出,巷道圍巖在初期變形速度較大,隨著時間推移,變形速度逐漸放緩,直至變形速度最終趨于0。
通過對巷道頂板下沉量進行觀測,發現采用優化支護方案后的巷道最大變形量為92 mm,相比原支護方案,頂板下沉量最大為519 mm 時,降低了82%;兩幫累計變形量最大為108 mm,相比原支護方案,兩幫移近量最大為665 mm 時,降低了84%;底鼓量最大為85 mm,相比原支護方案,底鼓量最大為392 mm 時,降低了78%。中條帶軌道西大巷頂板、兩幫及底板變形量隨觀測時間變化關系如圖4所示。
從圖4 可以看出,在對巷道采用優化支護方案后的10 d 內,巷道變形速度比較快,頂板最大收斂速度達到5.7 mm/d,兩幫最大收斂速度達到7.8 mm/d,底板收斂速度達到4.5 mm/d。隨著觀測時間的延續,圍巖變形速度有所下降,在第25 d 時,圍巖的收斂速度均在1 mm/d 左右,在第35 d 時圍巖變形逐漸趨于穩定,此時圍巖變形量變化微乎其微。
依據“極限平衡圈”理論,對錨桿(索)的長度進行合理設計,能夠充分發揮其懸吊和組合梁作用,對巷道實施環形支護優化方案,能夠顯著提高圍巖整體承載能力,使得巷道圍巖應力重新分布并趨于均勻,因此,圍巖整體變形得到有效控制。

圖4 中條帶軌道西大巷巷道圍巖變形觀測曲線
1)“極限平衡圈”理論是判斷圍巖穩定性以及對巷道進行定量化支護的依據,能夠從本質上為巷道支護方案提供數據支撐,最終通過計算確定選取錨桿長度為2.4 m,錨索長度為6 m,實行全長錨固支護。
2)增加對底板實行反底拱結構與36U 型鋼支架之間的約束力,增加底板巖層內聚力,通過控制底板底鼓,實現“頂—幫—底”聯合支護,對于控制圍巖變形效果十分顯著。
3)運用“全斷面錨桿(索)全長錨固注漿+金屬網錨噴補強支護+反底拱+36U 型鋼噴澆筑混凝土”支護方案后,經過觀測,巷道頂板下沉量最大為92 mm,兩幫累計變形量最大為108 mm,底鼓量最大為85 mm,變形量均在允許范圍內,該優化支護方案對于圍巖變形控制具有顯著效果。