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鐵鹽+雙氧水法處理銅冶煉酸性廢水工藝改造實踐

2020-04-16 13:10:16寇安民唐光煒
硫酸工業 2020年2期
關鍵詞:效果

寇安民,唐光煒

(白銀有色集團股份有限公司銅業公司,甘肅白銀730900)

白銀有色集團股份有限公司銅業公司(以下簡稱白銀銅業)白銀爐-PS轉爐及配套煙氣制酸系統于2007年建成投產。2011年,為配套白銀爐產能提升對制酸系統進行了擴能改造,硫酸產能由原設計的312kt/a提升至546kt/a,銅冶煉酸性廢水處理系統亦同步改造完成并投入運行。銅冶煉酸性廢水處理工藝采用傳統的石灰鐵鹽+電化學法復合處理工藝,處理制酸裝置凈化工序外排酸性廢水、綜合利用酸性廢水及少量銅電解酸性廢水,設計處理能力1 000 m3/d,設計出水水質達到GB 25467—2010《銅、鎳、鈷工業污染物排放標準》要求。2013年6月,白銀銅業通過實施廢水回用改造項目,使得銅冶煉酸性廢水處理后全部回用,實現了銅冶煉酸性廢水零排放。

在近年來的生產實踐中,因白銀爐具有原料適應性強的特點,白銀爐入爐物料中各項雜質成分含量波動較大,因而冶煉及制酸裝置外排酸性廢水存在多種重金屬離子共存、砷含量高、處理難度大的特點,造成銅冶煉酸性廢水處理系統運行控制穩定性差,出水指標波動較大,確保廢水處理指標特別是砷含量穩定達標成為白銀銅業亟需解決的難題。

1 存在問題

現有酸性廢水處理系統工藝流程見圖1。

圖1 現有酸性廢水處理系統工藝流程

來自制酸系統凈化工序、綜合系統和銅電解外排的酸性廢水進入調節池混合后,通過廢酸提升泵進入中和槽,加入質量分數為20%左右的精制石灰乳,控制反應pH值為11.5左右,充分攪拌混合后進入氧化槽,在不斷攪拌和曝氣條件下進行氧化反應后進入中間池,再通過立式壓濾機進行固液分離,固體渣通過渣車運輸至渣場堆存,濾液進入均化池。向均化池中加入鐵鹽調整pH值至8~9,在達到進一步除砷目的的同時滿足電化學工序的運行pH值要求,再通過廢水提升泵將廢水送入一級膜過濾器進行固液分離,上清液進入電化學反應器進行深度處理。處理后廢水進入中間池,通過廢水提升泵進入二級膜過濾器進行固液分離,上清液進行回用。一級膜過濾器和二級膜過濾器排出的廢液通過臥式壓濾機進行固液分離,固體渣通過渣車運輸至渣場堆存,濾液送至均化池進行再處理。

白銀銅業對酸性廢水處理系統各段工藝處理后的溶液進行元素物相和化學成分分析,發現酸性廢水處理系統運行控制指標出現偏移和波動主要集中于中和段。經查閱相關文獻資料,并與采用同工藝或相似工藝的廠家進行溝通比較,認為中和段運行控制穩定性及指標波動的原因在于以下三方面:

1)元素物相及化學成分分析結果表明:酸性廢水經石灰中和處理后,砷在液相中主要以As3+和As5+的化合物形態存在。對于傳統沉淀法除砷工藝來說,As3+的沉淀物較As5+的沉淀物在水中的溶解度更大,對廢水處理的指標控制存在較大影響[1]。

2)由于制酸裝置、綜合系統和銅電解外排酸性廢水含有鹵素和氰根離子等,可與部分重金屬離子形成絡合物,對中和反應存在影響,導致沉淀效果不佳。

3)中和藥劑為精制石灰乳,中和pH值控制在11.5~12.0,但實際中和槽內局部pH值可達14,出現石灰中和段pH值控制偏離現象。由于pH值較高及多種重金屬離子共存等原因,廢水中的Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+等重金屬離子存在再溶解及沉淀效果削弱的現象[2]。

鑒于以上原因,加之現有酸性廢水處理系統裝置屬在運狀態,變更工藝或進行大的技術改造并不現實。為此經反復論證,白銀銅業確立了在現有酸性廢水處理系統的基礎上進行工藝優化及部分工藝流程改進的解決思路。

2 工藝控制優化

白銀銅業采取以下措施進行工藝控制優化:

1)調整中和段中和槽內pH測定儀設置,由原來僅在中和槽內設置1臺pH測定儀改為在中和槽內和中和槽出液口分別設置1臺pH測定儀,雙重控制把關。

2)將中和段pH值控制指標由原來的11.5~12.0調整為11.0,并嚴格控制pH值波動。

3)對中和段酸性廢水進液量進行優化控制,以確保中和反應時間并強化沉淀效果。

3 工藝流程改進

在優化銅冶煉酸性廢水處理工藝控制條件的同時,白銀銅業考慮采用強化氧化反應的方式對廢水進行處理,并在實驗室中對酸性廢水全流程各段出水進行增加氧化反應強度試驗。試驗結果表明:在中和壓濾后的酸性廢水溶液中加入氧化劑相較于使用曝氣等傳統氧化方式可顯著提高Fe2+的氧化速率,同時除砷效率明顯提高。

考慮到雙氧水作為氧化劑既能滿足氧化反應又不會帶入新的雜質,白銀銅業擬在銅冶煉酸性廢水處理系統的均化池加入雙氧水,此處雙氧水用量最小。為驗證改造方案的可行性,白銀銅業進行了實驗室試驗及工業中試,確定了鐵鹽和雙氧水的投加順序、藥劑的用量、反應時間等條件,實現了銅冶煉酸性廢水處理砷指標連續穩定達標。

4 鐵鹽+雙氧水除砷試驗

4.1 鐵鹽和雙氧水的加入順序對除砷效果的影響

分別配制w(Fe2+) 10%鐵鹽溶液和w(H2O2) 10%雙氧水溶液。取中和段壓濾后液按下述步驟進行比對試驗,反應時間根據生產實際情況擬定為10 min,根據試驗結果檢驗反應是否充分。

1)取400 mL中和段壓濾后液,先加入20 mL鐵鹽溶液,反應10 min;再加入20 mL雙氧水溶液,充分攪拌,靜置10 min后過濾。

2)另取1份400 mL中和段壓濾后液,先加入20 mL雙氧水溶液,再加入20 mL鐵鹽溶液,其他條件不變。

將上述反應后的濾液分別編號,測定溶液中砷的質量濃度。測定結果見表1。

表1 鐵鹽和雙氧水加入順序對除砷效果的影響

由表1可見:向中和段壓濾后液中先加入鐵鹽溶液,再加入雙氧水溶液除砷效果更佳。

4.2 鐵鹽和雙氧水的加入量對除砷效果的影響

取7份400 mL中和段壓濾后液,分別依次加入不同量的w(Fe2+) 10%鐵鹽溶液和w(H2O2) 10%雙氧水溶液,充分攪拌后靜置10 min,過濾。測定上述反應后的濾液中砷的質量濃度,探討這2種溶液的加入量對除砷效果的影響。測定結果見表2。

表2 鐵鹽和雙氧水的加入量對除砷效果的影響

由表2可見:鐵鹽+雙氧水的除砷效果優于單純加鐵鹽曝氣的除砷效果。通過第2~4組以及第5~7組數據進行比較,雙氧水和鐵鹽加入量不同,除砷效果有差異,過量地加入藥劑,可能會降低除砷效果。究其原因,可能是藥劑加入過量,造成溶液pH值持續降低,砷酸鐵的穩定性變差,溶解度增加[3],對除砷效果產生了影響。

4.3 pH值對除砷效果的影響

取7份400 mL中和段壓濾后液,分別依次加入不同量的w(Fe2+) 10%鐵鹽溶液和w(H2O2) 10%雙氧水溶液,用w(NaOH) 5%氫氧化鈉溶液將溶液pH值由3~4調整至9(結合實際工藝條件需要和廢水出水指標設定),充分攪拌后靜置10 min,過濾。測定上述反應后的濾液中砷的質量濃度,探討pH值對除砷效果的影響。測定結果見表3。

表3 pH值對除砷效果的影響

由表3可見:在堿性條件下,鐵鹽+雙氧水的除砷效果要優于在酸性條件下的除砷效果。

通過上述數據可知,反應時間控制在10 min,反應較為充分,能夠滿足生產需求。

4.4 鐵鹽和雙氧水加入體積比對除砷效果的影響

取9份400 mL中和段壓濾后液,分別依次加入不同量的w(Fe2+) 10%鐵鹽溶液和w(H2O2) 10%雙氧水溶液,充分攪拌后靜置10 min,過濾。測定上述反應后的濾液中砷的質量濃度,探討鐵鹽和雙氧水加入體積比對除砷效果的影響。測定結果見表4。

表4 鐵鹽和雙氧水加入體積比對除砷效果的影響

由表4可見:鐵砷質量比在5~6、w(H2O2) 10%雙氧水與w(Fe2+) 10%鐵鹽加入比在1∶2.5左右時,具有較好的除砷效果,同時也有較好的經濟性。

5 酸性廢水處理系統工藝改造

白銀銅業結合現場實際情況對酸性廢水處理系統進行工藝改造,鐵鹽+雙氧水法酸性廢水處理工藝流程見圖2。

圖2 改造后鐵鹽+雙氧水法酸性廢水處理工藝流程

在石灰中和段壓濾后液至均化池入口處增加1臺廂式反應器,增設雙氧水儲罐(儲量3 t);鋪設鐵鹽溶液泵出口至廂式反應器的管道,接至中和段壓濾后液入口管道,敷設雙氧水加入管道及控制閥門等設施,設置曝氣混合氧化反應器,敷設pH值調節管道及閥門。為保證反應均勻,廂式反應器進出液模式設置為下進上出(使藥劑與中和段壓濾后液充分混合),并在反應器內依據流體方向設置折流孔板,混合后的液體自流至1#均化池,再流入2#均化池,以保證有效反應時間(30 min以上),進而達到最好的除砷效率,最后經潛污泵輸送至電化學處理工序進行最終處理,確保廢水處理砷指標穩定達標。

6 運行效果

酸性廢水處理工藝改造完成并投入運行后,連續采樣跟蹤1個月,酸性廢水處理砷指標實現了連續穩定達標。廢水處理前后砷質量濃度分析結果見表5。

表5 廢水處理前后砷質量濃度分析結果

在酸性廢水處理實現穩定達標后,該公司在選礦公司建設回用水池、鋪設管線等設施,將達標后的廢水輸送至選礦公司,用于冶煉渣及渣包冷卻降溫,實現廢水處理零排放。

7 結語

從試驗和生產實踐情況來看,鐵鹽+雙氧水法處理銅冶煉酸性廢水的除砷效果較好,雙氧水將As3+氧化成As5+,將Fe2+氧化成Fe3+,生成溶解度更低的砷酸鐵沉淀,酸性廢水處理系統出水的重金屬及砷指標穩定達標。

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