張紅彪,王偉剛
(山東鋼鐵集團萊蕪分公司 型鋼煉鐵廠,山東 萊蕪 271104)
生石灰、白云石、石灰石等是燒結礦生產的主要熔劑。未配加石灰石粉時,兩臺265m2燒結機每月消耗白灰量4萬t~5萬t,但長時間下來貨源供小于求,影響到燒結機的產能。近年來,國家倡導綠色環保生產,國內部分白灰生產廠家被迫關閉,造成燒結熔劑成本價格明顯提升。為穩定冶煉高爐生產,提高燒結礦質量指標和高爐技術經濟指標,開始取消熔劑白云石,配加“生石灰+石灰石”的熔劑結構,目的通過實驗找到合理的石灰石、生石灰的配比,達到燒結的最佳狀態,降低燒結成本。
原混合機襯板材質為含油尼龍襯板,容易導致混合機筒體內部大面積粘料,特別是二次混合機進料端,粘料厚度達600mm~700mm,影響混合機制粒效果,造成原始料層透氣性下降。將含油尼龍襯板更換成陶瓷襯板,混合機襯板粘料情況有較大改善。同時研發新型噴頭并優化加水方式。經過多次試驗驗證,在進口2.5m處使用第一個噴頭,噴頭之間間隔600mm,同時調整噴頭角度為30°,目前二次混合機內共使用噴頭9個,較前期減少4個噴頭,霧化效果較好。混合料平均粒徑達到4.2mm~4.5mm,制粒效果突出。
混合料從配料、混合、布料、運輸等環節均有不同程度的熱量散失,混合料到達圓輥出料口時料溫35℃~45℃,導致燒結過程中過濕層加厚,對透氣性、終點溫度等影響較大。原小礦槽周邊已安裝一排26個蒸汽噴頭,在此基礎上再增加一排26個蒸汽噴嘴,上下交錯布置,防止物料堆積。管道末端加裝疏水閥門用于保壓提壓。在梭式布料小車四周安裝除塵布袋軟密封,礦槽上部周圍密封改造,實現礦槽內保溫,減少熱量損失。皮帶通廊、轉運站料線全封堵。各皮帶通廊、轉運站、廠房窗戶用陽光板封堵,廠房門口增設隔熱門簾,漏斗上部用皮子密封。改造后燒結混合料溫度由此前的35℃~45℃提升至55℃~60℃之間,達到了預期效果。

圖1 混合機陶瓷襯板

圖2 加水霧化效果
通過精確定位布料小車行程及端部滯留時間、解決小礦槽兩側大顆粒偏析問題,使大顆粒物料向小礦槽中間聚集,減少兩側邊緣效應的影響。設置可調式料面壓輥、對料面進行適當壓料,布料效果以“中部平整,兩端微弧”為目標,同時在泥輥下料口兩側增加擋料板,避免臺車溢料現象發生。
在圓輥后方安裝簡易刮料裝置,隨著圓輥的轉動,自動清理輥皮粘料,保證了下料通暢。鋪底料厚度由原來的30mm~40mm提高至50mm~60mm,增加料層底部透氣性。265燒結機欄板高度750mm,通過以上措施,使布料厚度達到了800mm~850mm,充分利用料層自動蓄熱作用,克服了石灰石配比提升后對燒結礦質量的不利影響。
原礦料結構中精粉礦比例占20~25%,褐鐵礦比例30%~40%,經混合機后,混合料水分7.5%~7.7%左右,配炭量3.9%~4.2%,典型的“大水大炭”式燒結,燒結礦FeO含量偏高。石灰石配比不斷提升后,為改善料層透氣性,將混勻料中精粉比例降至10%~15%,同時增加一定的粗粉比例,促進混合料制粒效果,通過厚料層燒結,將配炭量降至3.6%~3.9%。前期混合料水分依靠人工控制,存在個人經驗差異。當水分波動時,人工不能及時發現,進而導致生產波動,嚴重時還可能導致停機。安裝混合料水分微波在線監測后,混合料水分控制更加平穩,混合料水分也由前期的7.5%~7.7%降至7.2%~7.4%之間,實現了低水分燒結。
為了強化“造球”核心,促進液相量生成,對三篩篩網尺寸進行了改造,篩孔尺寸由4.5mm擴大為5.0mm,燒結內部返礦粒度>5mm粒級含量由原來的15%~20%提升至20%~25%左右,為混合料制粒提供充足的“基核”,改善制粒效果與燒結料層透氣性。同時篩分效果增強,成品燒結礦粉末含量降低。為降低成品燒結礦中“大塊”組成。達到燃料粒度<3mm占78%~82%的工藝要求,在原有一臺小焦篩的基礎上,又并列增加了一臺小焦篩。燃料預篩分效率及效果大大提高。在現有四輥破碎機能力的基礎上,燃料粒度合格率達到95%以上,成品燒結礦粒度組成趨向均勻。
通過幾年的研究實踐,目前石灰石粉使用比例占熔劑的70%~75%,由265m2燒結機供料的兩座1880m3高爐爐況運行平穩,未出現爐況不順、休風等狀況,實現燒結低耗高爐穩產模式。燒結機產能未受到影響,目前兩臺265m2燒結機燒結礦產量15500t/天~15700t/天,燒結機利用系數由原來的1.15提高至1.22。燒結礦實物質量并未受到影響,其中燒結礦轉鼓指數提高到79%以上,篩分指數降低到4.5%以下,在使用高石灰石占比情況下,兩項指標達到國內領先水平。

圖3 石灰石配比與燒結礦轉鼓強度
石灰石粉配比提升未造成固體燃耗的明顯提升。根據當前熔劑差價計算,石灰石占比每提高1%,噸礦成本降低約0.3元,年節約成本1000萬元以上,效益十分可觀。