錢長煒 李鵬 李衛(wèi)春
(中國石油大港石化公司,天津300280)
氫氣已成為石油化工業(yè)中不可缺少的重要原料之一??煽康母呒兌葰錃夤?yīng),有助于把原料轉(zhuǎn)化為低硫的汽油、柴油、航煤及聚烯烴等產(chǎn)品。由于本公司新建連續(xù)重整裝置投用后,副產(chǎn)品氫氣經(jīng)凈化后供應(yīng)氫氣管網(wǎng),以及下游用氫裝置用氫量有限等因素,制氫裝置長期處于60%左右負(fù)荷運行,低負(fù)荷運行對裝置關(guān)鍵運行參數(shù)及能耗影響較大。
某石化公司制氫裝置,由中石化洛陽石化工程公司設(shè)計,中油六建公司承建。于2008 年8 月一次開車成功。裝置規(guī)模為4×104Nm3·h-1,操作彈性60%~120%,年運行時間8400 小時。采用輕烴與水蒸汽轉(zhuǎn)化和PSA凈化的制氫工藝,原料為天然氣、脫硫干氣等,產(chǎn)品純度99.9%。本裝置由原料增壓、預(yù)熱、加氫脫硫、水蒸氣轉(zhuǎn)化、變換反應(yīng)和PSA凈化組成。
裝置低負(fù)荷運行對轉(zhuǎn)化爐爐管、PSA等設(shè)備影響較大。轉(zhuǎn)化爐爐管數(shù)量達(dá)176根之多,低負(fù)荷運行時最突出的問題就是管內(nèi)物料分布不均,易產(chǎn)生偏流。如物料產(chǎn)生偏流會造成爐管局部受熱不均,嚴(yán)重時會出現(xiàn)紅管、花斑現(xiàn)象。還會導(dǎo)致催化劑表面結(jié)碳、燒結(jié)破碎,嚴(yán)重影響爐管及催化劑壽命。因此,對相關(guān)操作參數(shù)進(jìn)行調(diào)整對保護(hù)爐管和催化劑有重要意義。
為保護(hù)爐管及催化劑,必須調(diào)整水碳比,增大轉(zhuǎn)化爐蒸汽配入量,保證物料在爐管中均勻分布。自裝置低負(fù)荷生產(chǎn)以來,水碳比調(diào)整至3.5~4.5之間,遠(yuǎn)高于設(shè)計值3.2。
PSA作為制氫裝置的重要組成部分,它的運行狀態(tài)直接影響氫氣的質(zhì)量和收率。PSA由10座吸附塔、2臺順放氣罐、1臺解吸氣緩沖罐、1臺解吸氣混合罐等構(gòu)成。運行程序為“10-2-4”模式,即10 臺吸附塔中始終有2 臺處于吸附狀態(tài),再生時經(jīng)過4次均壓以提高氫氣回收率。PSA的運行由編寫好的程序自動進(jìn)行,程序運行步驟如表2。PSA運行過程中,吸附時間是最主要參數(shù),其設(shè)定值直接決定產(chǎn)品氫的純度和收率,吸附時間越長,氫氣收率越高,但吸附時間過長,吸附前沿會過于靠前,產(chǎn)品質(zhì)量反會下降。
裝置低負(fù)荷運行期間,脫附氣中氫含量高于25%。降低PSA系統(tǒng)脫附氣中氫氣含量,提高氫氣收率,成為PSA系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整的關(guān)鍵點。

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由表1可知,當(dāng)T1或T2改變后,吸附、順放、逆放、沖洗等時間都隨之改變。就時間設(shè)定原則進(jìn)行分析,可知:(1)T1 時間設(shè)定:T1含三均時間(T3)和順放時間,T1的最小值必須同時保證三均降塔與三均升塔壓力均等及順放完全(即順放壓力≤0.2 MPa),同時T1 最小值還必須保證一均時間足夠(即T1 須≥T3)(2)T2 時間設(shè)定:T2 含二均時間,T2 的最小值必須保證兩塔二均均等。通過對T1、T2、T3、T4 時間設(shè)定原則綜合考慮,確定PSA優(yōu)化調(diào)整原則為:只增加T1或T2時間,T3、T4保持不變。

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調(diào)整T1 逐漸由43 秒增加至53 秒,T2 逐漸由116 秒增加至134秒;在保證產(chǎn)品氫質(zhì)量的前提下,單塔吸附時間2×(T1+T2)共增加56 秒。如表2 所示,經(jīng)調(diào)整后,在處理量基本相同的情況下,產(chǎn)品氫流量呈上升趨勢,脫附氣流量呈下降趨勢。通過取樣分析,解析氣中氫含量下降,氫收率上升。
裝置動設(shè)備耗電量、蒸汽自用量等是控制裝置能耗的幾項重要指標(biāo)。因水碳比高控在4.2左右,導(dǎo)致自用蒸汽量升高,能耗大幅上升。為降低裝置能耗,主要考慮從降低裝置電耗入手。
實現(xiàn)了HydroCOM 無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)在原料氣壓縮機(jī)上的應(yīng)用,大幅降低了壓縮機(jī)的實際功率。按照當(dāng)前生產(chǎn)負(fù)荷,壓縮機(jī)在60%負(fù)荷即可滿足工況。按照:節(jié)省的壓縮機(jī)功率=壓縮機(jī)額定功率×(1-壓縮機(jī)負(fù)荷),節(jié)省的壓縮機(jī)功率=2300kw×(1-0.6)=920kw,月節(jié)省電量=920kw×720h=662400kw·h,通過換算,僅此一項,裝置能耗降低約62.5kgEO/t,節(jié)能效果顯著。同時,鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)由工頻改造為變頻,節(jié)省功率96 KW,并計劃于下一檢修期將引風(fēng)機(jī)也改造為變頻運行,預(yù)計可節(jié)省功率160 KW。通過降低裝置能耗,大幅度減少了水碳比高控導(dǎo)致的能耗損失。
裝置投產(chǎn)后,轉(zhuǎn)化爐煙氣換熱系統(tǒng)運行較差,表現(xiàn)為排煙溫度持續(xù)偏高、熱效率降低、能耗增加。根據(jù)DCS 所反映的數(shù)據(jù),低溫段空氣預(yù)熱器的空氣溫升為256℃,煙氣溫降為116℃,溫差比約為2.2;高溫段預(yù)熱器的空氣溫升為135℃,煙氣溫降為118℃,溫差比約為1.14。高溫段預(yù)熱器與低溫段預(yù)熱器的溫差比差別很大,而正常情況下,對于同一種換熱介質(zhì),根據(jù)能量守恒,其換熱溫差比應(yīng)該是接近的,根據(jù)對目前燃料燃燒的模擬,溫差比應(yīng)該在1.4 左右?;谝陨锨闆r分析,可能存在以下問題:(1)空氣旁路擋板沒有完全關(guān)閉或存在泄漏情況,導(dǎo)致一部分冷空氣走了旁路。(2)低溫預(yù)熱器前的蒸發(fā)段有泄漏,有部分高溫蒸汽進(jìn)入煙氣。(3)預(yù)熱器存在泄漏情況。計劃檢修時對以上三個可能存在的問題進(jìn)行逐一檢查。
同時,針對轉(zhuǎn)化爐原料預(yù)熱段出口溫度較低,排煙溫度較高的問題,做出兩個改造方案。(1):優(yōu)化加氫反應(yīng)器前原料預(yù)熱流程,提高原料預(yù)熱段入口溫度。(2):現(xiàn)有加氫反應(yīng)器前換熱流程不變,在方案一基礎(chǔ)上核算轉(zhuǎn)化爐對流段各段換熱面積,對對流段進(jìn)行更換。
制氫裝置長期處于低負(fù)荷運行時,關(guān)鍵參數(shù)需進(jìn)行較大調(diào)整。轉(zhuǎn)化爐的結(jié)構(gòu)及運行原理不同于一般加熱爐,長期低負(fù)荷運行,需重點關(guān)注轉(zhuǎn)化爐的運行狀況,保證較高的水碳比,防止原料氣在轉(zhuǎn)化爐管內(nèi)偏流,保證爐管及催化劑的壽命。同時,低負(fù)荷運行造成了裝置能耗大幅增加,通過對PSA 運行的優(yōu)化、關(guān)鍵動設(shè)備運行的優(yōu)化及煙氣流程優(yōu)化改造計劃等一系列措施,最大限度降低了裝置能耗,使裝置在長期低負(fù)荷下實現(xiàn)了安全平穩(wěn)高效生產(chǎn)。