(曲靖市質量技術監督綜合檢測中心,云南 曲靖 655000)
鍋爐作為一種熱交換特種設備,是工業生產和日常生活中不可或缺的一類設備,據國家市場監督管理局的統計數據顯示,截至2018 年12 月31 日,我國在用的鍋爐數量已達41 萬余臺[1]。近年來,隨著國家環保力度的不斷加大,對鍋爐的使用也日益規范,為了節約能源保護環境,對于能效值不達標的設備,國家明令淘汰,使我國在用鍋爐的能效限值不斷提高。對于新增鍋爐,其設計和試生產時會經過能效測試,合格后再投入使用,而對于在役鍋爐,水垢是影響其能效的一個關鍵因素,因此該文著重就鍋爐除垢技術進行重點闡述。
除垢不但對鍋爐能效值有重要意義,而且能防止鍋爐事故的發生。傳統的鍋爐水垢去除方法有酸洗、堿洗和機械除垢。酸洗除垢技術要求比較高,很容易對鍋爐的承壓部件產生嚴重腐蝕事故;堿洗法對硫酸鹽垢、硅酸鹽垢等難溶水垢的清洗效果較差。筆者通過多年的鍋爐檢驗、水質化驗經驗,在和鍋爐使用單位交流溝通中,發現新一代“運行除垢靈”對于硅酸鹽等難溶性水垢具有獨到的清洗效果,其可適用于各種熱交換設備內生成的水垢、工業和民用鍋爐、化工反應釜水夾套等設備內產生的水垢[2]?;诖耍撐膶@類新型除垢劑的原理和使用方法等進行了說明。
“運行除垢靈”的性狀一般是白色固體粉末,其密度為1.02 g/cm3~1.06 g/cm3,具有不可燃性。主要成份為2,3—二羥基丁二酸鈉(C4H4O6Na2.2(H2O)。它易溶于水,水溶液呈弱堿性。
根據配位場化學最新理論,金屬離子的d 軌道在某些配位體化合物靜電場影響下,可發生分裂而形成能量不同的軌道。當配位體給出孤對電子與中心金屬元素形成O 鍵時,該配位體分子中存在空的π 分子軌道或空的P、d 分子軌道,且對稱性合適,中心元素d 軌道上的孤對電子可與配位體形成反饋π 鍵,從而形成穩定的配位化合物。 基于以上原理,對于在役鍋爐的除垢,如果能使Ca2+、Mg2+d軌道發生能級分裂,且有π 分子軌道的化合物作為π 接受配位體,則能夠對除垢達到最好的效果。當這些化合物與鈣、鎂水垢作用時,與Ca2+、Mg2+形成穩定的配位化合物,從而破壞了鈣、鎂水垢的分子結構,將其溶解除去。這類需要時間長,反應速度緩慢,使水垢逐步分解,不易導致大面積剝落,而造成水垢堵管事故。 新型“運行除垢靈”具有4 個優點。1) 防腐性能優良,對金屬具有良好的保護效果,不損傷被清洗設備。2)除垢高效徹底,對各種成分的水垢都能有效清除。3)無毒無害,清洗廢液不污染環境,不會影響操作人員健康。4)在運行中清洗,不影響設備正常運行[3]。
使用新型“運行除垢靈”對設備進行清洗時,可以選擇停機清洗,也可以選擇運行清洗,其使用方法分別如下。
停機清洗分7 個步驟。1)用橡膠管將配液箱、清洗泵和被清洗設備連接成清洗回路,并在被清洗設備頂部設置排氣孔(鍋爐可利用安全閥或放空閥排氣,其他設備如無適合排氣孔可利用清洗回路系統回水管排氣)。2)按配液箱容積和選定的除垢劑濃度計算新型“運行除垢靈”加入量。此處需要注意,市場上有多種類型的除垢靈可以選擇,加入時應根據不同廠家的使用說明書加入不同的量。3)配液箱中加入大半箱水,將“運行除垢靈”加入箱中攪拌溶解,再補加余量水混合均勻。4)檢查清洗系統,使系統各閥門處于開啟狀態。開啟清洗泵,將配好的清洗液注滿系統 (回水管有清洗液流出且正常循環)。如果設備容積較大,可按步驟(3)連續配液直至注滿。5)間歇循環清洗10 h ~12 h(循環1 h,浸泡1 h)。6)置換清洗液,進行防銹處理。7)排去廢液,用清水沖洗2~3 遍。
運行清洗是新型“運行除垢靈”最實用的特征,它可以在鍋爐等設備不停機的狀態下進行清洗,如果被清洗設備已停用,可將系統注滿清水,開啟系統循環泵按4 個步驟加藥清洗。1)按系統水容積(m3)和結垢量(水溝厚度mm)估算“運行除垢靈”的用量。2)選擇加藥點,將計算量的“運行除垢靈”加入被清洗設備水系統,靠系統水流動沖擊使其溶解。對于加藥點的選擇,循環水系統有冷卻塔時選在冷卻塔集水池加藥,無冷卻塔的小型系統也可在冷卻水池中加藥。3)正常運行循環6 h~8 h 后置換清洗液,再進行防銹處理。4)停機排去廢液,用清水沖洗2 遍后正常運行。如果系統不能停機,可邊補清水邊排污,將系統廢液全部置換干凈(至排污水清澈透明、pH 達7 時為置換干凈)[4]。

圖1 鍋爐管板除垢前后對比圖
各廠家生產的“運行除垢靈”雖然在用量上稍有區別,但是根據筆者多年的經驗,發現對于不同設備、不同水垢厚度,采用如下的參考用量能達到最好的除垢效果,見表1。

表1 “運行除垢靈”的參考用量
注意事項。1)每袋“運行除垢靈”應一次溶入水中用完,不能部分使用,否則會降低防腐性能和清洗效果。必須部分使用時,先將整袋 “運行除垢靈”溶于水中,然后按比例配用。2)水垢較厚時應適當增加“運行除垢靈”用量并延長清洗時間,含少量難溶垢時加入廠家配送的“促進劑”可提高清洗效率。3)加溫至40℃~50℃清洗,可提高除垢效率并縮短清洗時間。
包裝貯存。1)塑袋包裝,貯存于陰涼干燥處,避免日曬雨淋。2)在有效期內,結塊不影響清洗性能。
案例1。曲靖市某飼料廠的一臺鍋爐是湘潭鍋爐廠1993 年2 月3 日出廠的DZL 2-10-WIIA 型鍋爐,蒸發量為1.5 t/h~2.0 t/h,水容積為4 m3左右。該鍋爐水垢的主要成份為硫酸鹽和硅酸鹽,水垢厚度為4 mm~6 mm。(3)鍋爐鋼板為20 g,鍋爐無縫鋼管為20,設備已使用10 年。該鍋爐使用的是地下水,配有鈉離子交換器做為水處理設備,但未正常使用。鍋爐每年進行堿煮除垢,收效甚微,2014 年5 月水冷壁管因水垢過厚發生過燒爆管事故。
根據上述情況,建議用戶采用蘭州緩蝕技術研究所生產的“GR-943 運行除垢靈””進行運行清洗,步驟如下。
清洗前對清洗范圍內設備承壓部件進行水壓試驗等全面檢查,然后采集清洗前的鍋爐給水和爐水進行化驗,測試硬度和堿度。最后對現有鍋水加藥,并掛試片隨爐運行,用以測試腐蝕情況。
對該鍋爐擬進行40 d ~60 d 的運行清洗,加藥方式為每日給水 箱(水池)加藥2 次,分別是上午8:00~8:30和下午18:00~18:30?!癎R-943 運行除垢靈”運行清洗過程中必須定期排污。具體為按鍋爐運行規程每班都要進行排污處理,排污時間固定在接班時,排污時鍋爐應處于低負荷運行,排污率8%左右,各排污閥都應排到位,以防止水垢沉積,排污后補水加藥。加入“GR-943 運行除垢靈”后,距離下次排污時間應間隔8 h ~9 h,保證“GR-943“運行除垢靈””與水垢有足夠的反應時間,使“GR-943 運行除垢靈”的藥效充分發揮出來,減少浪費。“GR-943“運行除垢靈””運行清洗期內,應保持鍋水pH 值在10~12,堿度不小于6 mmol/l,如果pH 值低于10,則須用氫氧化鈉或碳酸鈉調整pH 值到規定范圍內。
清洗后剩余水垢厚度為0.5 mm~1.0 mm,清洗率為83%~90%,清洗率超過國家有關標準(《鍋爐化學清洗規則》規定清洗率的碳酸鹽垢≥80%,硫酸鹽垢、硅酸鹽垢≥60%。)。試片腐蝕率為0.042 g/m2·h,低于國家標準。(《鍋爐化學清洗規則》規定腐蝕率為≤6 g/m2·h,腐蝕總量不大于72 g/m2。)
新型“運行除垢靈”能在不影響設備正常運行情況下,有效地清除各種成份水垢,既解決了水垢積生,浪費能源的問題,又提高了鍋爐熱能產出效率,確保了鍋爐的安全運行。