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石灰-鐵鹽+雙氧水法在銅冶煉酸性廢水處理中的應用

2020-05-11 03:22:34劉永龍郭慶民
硫酸工業 2020年3期

劉永龍,郭慶民

(白銀有色集團股份有限公司銅業公司,甘肅白銀 730900)

銅冶煉屬高污染行業,主要體現在廢水、廢氣、廢渣等污染,其中重金屬酸性廢水對環境的污染、危害最為嚴重[1-2]。其一般含有銅、鉛、鎘、汞、鉻、鋅、鎳、鈣等重金屬離子[3],以及硫酸、砷、氟、氯等非金屬物質。這些物質混雜在一起使酸性廢水的毒性更強[4]。重金屬酸性廢水對環境的污染具有傳播范圍廣、持續時間長、造成的危害大且不可逆、治理成本較高等特點。

白銀有色集團股份有限公司銅業公司(以下簡稱白銀銅業)作為一家大型銅冶煉老企業,目前已形成陰極銅18 Mt/a、硫酸55 Mt/a[折w(H2SO4)100%硫酸,下同]的生產規模,在生產過程中產生大量酸性廢水。隨著環保形勢的日益嚴峻,白銀銅業為實現綜合治理及“零”排放目標,結合生產實際、在石灰-鐵鹽法的基礎上進行實踐研究,通過改造制定完成了一套切實可行的酸性廢水處理系統,實現了酸性廢水處理后水質完全達標回用。

1 酸性廢水處理方法介紹

目前銅冶煉行業含砷酸性廢水的處理技術主要分為化學法、物化法和生化法3大類。化學法包括化學沉淀法、絮凝沉淀法等。其中化學沉淀法是目前效果最好、應用最廣的方法[5]。白銀銅業采用化學沉淀法處理含砷酸性廢水。其主要原理是往廢水中添加堿(一般是氫氧化鈣)提高其pH值,利用鈣離子與水中砷反應生成亞砷酸鈣、砷酸鈣鹽沉淀物,再經沉淀、過濾等工藝分離,可除去大部分砷。化學反應方程式如下:

該方法可除去大部分砷、氟和重金屬離子,但泥渣沉淀緩慢,難以將廢水直接凈化至排放標準(一般砷含量超標)。所以還需在中和沉淀后加入含Fe3+,Fe2+,Al3+和Mg2+等離子鹽類,并用堿(一般是氫氧化鈣)調至適當pH值,使其形成氫氧化物膠體吸附并與廢水中的砷反應,生成難溶鹽沉淀而被除去(以鐵鹽為例)[6]。其具體方法有,石灰-鋁鹽法、石灰-高鐵法、石灰-鐵鹽法等。化學反應方程式如下:

2 酸性廢水處理情況

2.1 酸性廢水組成

由于銅原料來源復雜,原料礦中砷及其他雜質含量高,導致廢水中砷、銅、鉛等雜質含量較高。白銀銅業酸性廢水主要來源于:

1)A類:制酸系統廢酸、電除霧器沖洗液、電解廢液等各類酸性冷凝液、吸收液。該類廢水重金屬污染物含量較高,且酸性很強。

2)B類:硫酸系統生產過程中對冶煉煙氣進行洗滌凈化產生的廢水。該類廢水含有較多重金屬污染物及懸浮物、固態渣,且酸性較強。

3)C類:硫酸系統初期雨水、地面及設備沖洗水等。該類廢水重金屬污染物較低,酸性較弱。

白銀銅業酸性廢水水質情況見表1。

表1 白銀銅業酸性廢水水質情況 mg/L

2.2 酸性廢水處理工藝

白銀銅業現有生產廢水主要包括中性廢水及酸性廢水。其中,酸性廢水主要來自于硫酸車間、綜合車間、電解車間外排酸性廢液。酸性廢水處理系統原采用石灰-鐵鹽法工藝流程,實現了酸性廢水的達標排放。其工藝流程示意見圖1。

圖1 原酸性廢水處理工藝流程

一段中和—沉淀—壓濾流程:各工序酸性廢水收集至調節池中混合均勻,經酸性廢水提升泵送至中和槽,投加石灰乳攪拌充分反應,調節廢水pH值為10.5;中和槽出水自流至氧化槽,經充分曝氣氧化后進入中間池。中間池配置攪拌、曝氣裝置,防止污泥沉降堵塞中間池,并進行補充氧化。用壓濾機對中間池污水進行壓濾脫渣,濾后液自流至1#均化池(二段工序),濾渣即中和渣(砷、銅等重金屬渣和石膏混合渣)送至固體危廢中心堆存。

二段鐵鹽—沉淀—壓濾流程:一段中和沉淀可將大部分重金屬脫除(砷脫除率大于90%,銅脫除率大于95%)。一段壓濾機濾后液(清液)自流至1#均化池,同時投加鐵鹽(七水硫酸亞鐵)并曝氣反應,反應后進入2#均化池,調節廢水pH值為9.0。2#均化池出水經一級膜過濾器進行固液分離,底流污泥經壓濾機壓濾脫水。污泥脫出濾液(未達標)回流至1#均化池繼續處理,濾渣主要為砷渣,送至固體危廢中心堆存。濾后液(上清液)經緩沖槽進入曝氣池,經充分曝氣反應后,進入二級膜過濾器進行固液分離。底流污泥經壓濾機壓濾脫水,脫出液回流至1#均化池繼續處理、濾渣送至固體危廢中心堆存。二級膜濾后液(上清液)經在線監測后自流至上清液池,達標后進入回用水池回用。

當在線監測系統發現數據異常時,啟動系統應急處置流程。暫停一段流程,并將2#均化池出液、二級膜濾后液、上清液池污染液回流至1#均化池重新進行二段流程直至達標。

2.3 酸性廢水處理存在的問題

白銀銅業原酸性廢水處理系統于2011年6月改造完成并投入使用,采用石灰-鐵鹽法處理酸性廢水,設計處理能力為960 m3/d,能夠滿足當時企業的實際生產需求。隨著近幾年火法冶煉系統、制酸系統產能增加,酸性廢水產量明顯增加,原酸性廢水處理系統出現了一系列問題。近年來環保形勢愈發嚴峻,如何確保酸性廢水處理后連續穩定達標成為急需解決的難題。原酸性廢水處理系統主要存在的問題有:

1)設備老化,故障頻繁,運行效率低。近幾年來由于設備老化,設備故障率增高,污水處理系統作業率明顯不足,處理能力遠達不到設計的960 m3/d。一段石灰中和工序機械驅動立式壓濾機(型號為BAZG-25)故障率高、過濾量嚴重不足,制約廢水處理能力。二段膜過濾器膜袋發生泄漏時,生產人員未及時發現處理,造成上清液池及回用水池污染,進而污染整個回用水系統,嚴重影響廢水指標的穩定控制。

2)均化池藥劑混合不均勻,反應時間不足。原有均化池分為1#、2#兩個均化池,壓濾機濾后液進入1#均化池,鐵鹽由1#均化池投加。正常生產中,先處理2#均化池廢水,再將1#均化池廢水送入2#均化池繼續處理。現有模式存在藥劑投加混合不均勻、反應時間不足等問題,影響藥劑的使用效率。為保證廢水處理效率與指標合格,只能過量添加鐵鹽。藥劑使用量增大、廢渣量增加,造成廢水處理成本升高、指標波動的惡性循環。

3)工藝流程難以適應新的生產模式。隨著白銀銅業產能的提高,外排廢酸雜質離子富集,調節池廢酸中ρ(As)最高可達8 g/L,嚴重影響了酸性廢水處理系統運行指標。原有工藝流程難以適應新生產模式帶來的變化,酸性廢水處理系統水質指標波動較大。

3 酸性廢水處理技術改進

針對原廢水處理系統存在的問題,白銀銅業主要從設備設施、工藝技術2個方面進行改造,制定相應的完善措施,保障處理后廢水可回用。

3.1 設備設施改造

對一段中和工序壓濾機進行更換,將原有機械驅動立式壓濾機更換為全自動立式壓濾機(型號為HVPF-40)。實踐證明,該設備應用于廢酸中和液脫水操作有較大優勢。其對粒徑小、黏度大的物料過濾效果好,且有高效洗滌功能。立式壓濾機壓差較大,可實現快速成餅、強力吹干,可迅速得到水分很低的濾餅。該壓濾機徹底解決了一段中和工序處理量不足、處理效果差的問題。在二級膜過濾器后增加一道膜過濾器,從而有效解決了因膜袋泄漏而造成的一系列問題。

3.2 工藝技術改進

結合白銀銅業石灰-鐵鹽法處理含砷酸性廢水工藝運行情況,并分析其脫砷機理,對二段鐵鹽過濾工序進行改進。通過加入氧化劑,促進藥劑中Fe2+轉化為Fe3+,酸性廢水中As3+轉化為As5+,生成具有較小溶解度的砷酸鐵、砷酸亞鐵渣沉淀,以提高除砷效果。

通過對現有生產工藝和廢水處理工藝的研究和分析,白銀銅業設計了1套石灰-鐵鹽+雙氧水的廢水處理工藝。該工藝通過小試和中試擴大試驗研究。研究結果表明:石灰-鐵鹽+雙氧水處理工藝能確保廢水連續穩定達標排放。該技術和原廢水處理工藝有一定的重合度,無需對設備進行大面積改造,操作條件溫和,操作工序簡單。

3.3 實施情況

經討論研究,石灰-鐵鹽+雙氧水處理工藝技術改造如下:

1)一段鐵鹽+雙氧水改造是在壓濾機濾后液管道上加裝1個容積為8 m3的1#反應槽。在該反應槽內投加鐵鹽及雙氧水,并安裝了曝氣管道,使藥劑充分混合后進入1#均化池。同時在1#均化池入口增加鐵鹽應急投加口,確保一段鐵鹽+雙氧水工序后的水質達到控制要求。在二級膜過濾器后增加1套膜過濾器(三級膜),并將一、二、三級膜過濾器底流污泥脫出濾液(未達標)回流至該反應槽中),防止底泥脫出液進入均化池,影響均化池水質控制。為增加藥劑反應時間,該反應槽采用下進上出的進液方式。1#反應槽工藝流程示意見圖2。

圖2 1#反應槽工藝流程示意

2)二段鐵鹽+雙氧水改造是將緩沖槽改造為2#反應槽,并增加鐵鹽、雙氧水投加裝置及曝氣管道。改造后酸性廢水處理工藝流程見圖3。

圖3 改造后酸性廢水處理工藝流程

3.4 改造后效果

改造后廢水處理能力達到960 m3/d,完全滿足企業的實際生產需求。酸性廢水處理后達到GB 25467—2012《銅、鎳、鈷工業污染物排放標準》,系統出水ρ(As)低于0.5 mg/L,全部回用于循環水系統補水、石灰乳制備等生產,實現了廢水“零”排放的目標。廢水處理成本比原工藝降低20%;相較于原處理工藝,石灰-鐵鹽+雙氧水法具有以下優點:

1)有效提升了鐵鹽利用率,減少了鐵鹽使用量,降低了濾渣產生量,提高了除砷效果。

2)操作方便、易于實施,對環境友好,無二次污染。

3)提高了沉淀效率、除砷穩定性和水質達標率,減輕了企業的環保壓力。

4 結語

石灰-鐵鹽+雙氧水處理工藝有效解決了銅業公司含砷酸性廢水處理存在的問題,提高了硫酸亞鐵的利用率,提高了除砷效果,保證了廢水處理系統長期高效穩定運行。廢水處理后ρ(As)低于0.5 mg/L,全部回用于生產裝置。另外,產生的砷渣中砷元素為毒性較小的五價砷酸鹽,其毒性浸出濃度小于5 mg/L[7],可安全堆存于渣庫內。

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