張寶柱
(大慶油田力神泵業有限公司,黑龍江 大慶 163000)
近年來,我國潛油電泵采油工藝發展較快,據相關資料統計,目前,潛油電泵井約占機采井總數的15%,還有繼續增長的趨勢,已成為油田尤其是開采多年油田提高采收率、降低成本的重要采油方式。各油田潛油電泵電機功率普遍在37~75kW,泵掛深度在1000~2000m之間;受油井管徑限制,電纜截面不能過大,因此,一般選用三相異步電機,額定電壓在660~2000V之間。由于潛油電泵位于1000m以上的井下,工作環境惡劣,諸如高溫高壓、強腐蝕等,同時地質因素、供電系統電壓波動等均對傳統的工頻、全壓供電方式造成了影響,使其頻繁出現故障降低泵機組壽命,還會使能耗大幅升高、效率大幅降低,無法自動調整泵進出口參數,導致其不能在最佳工況下運轉。變頻技術的出現,與潛油電泵系統相結合,通過改進其控制系統,可實現降低運轉能耗、提高采收率的效果。
(1)不論是全壓還是工頻起動,起動電流均過大,會產生巨大的沖擊扭矩,對泵硬件系統會造成較大損害,且停泵時,系統電纜或電機電纜頭會產生電力反沖擊,造成能耗損失的同時,也會影響電機、電纜等的使用壽命。
(2)如果系統采用工頻運行,因不同深度油層的壓力不同,井液的流速就無法控制,可能裹攜大量泥沙造成沙卡、沙堵,進而導致潛油電泵故障,甚至報廢;或出現井液含水量過大,造成水淹事故。
(3)如果系統內無穩壓系統,由于電網內負荷不平衡、非線性及沖擊性的存在,會造成供電系統電壓波動過大。電壓高時,產生的扭矩就大,對潛油電泵的連接系統損害就大,同時,引起泵轉速高,流量大于正常值,溫度降低;電壓低時,產生的扭矩就小,會降低轉速,甚至運轉困難,泵效大幅降低,同時,引起系統溫度升高,造成絕緣層老化,引發事故。
(4)油田電網位于供電線路末端,受上游用戶影響,電壓穩定性較差,功率因數較低,造成潛油電泵系統效率低下。
(5)工頻運轉時,泵系統排量一定,無法根據井液動液面——也就是井內液面高低調整泵的排量,需人為進行干預,效率低下。
(6)潛油電泵系統是油電高能耗設備,工頻運轉時,往往無法根據不同時期油井產量更換泵系統,經常出現“大馬拉小車現象”,造成能源浪費。無論從潛油電泵的起動過程中對機械部分的損害,還是從能耗的角度來說,將變頻技術引入該系統是大勢所趨。
潛油電泵變頻控制系統主要是在電壓不變的情況下調整頻率,進而調整機械部分的轉速,以適應荷載的變化,電源頻率與泵轉速可用下式表示:
式中,n表示轉速,轉/分;f表示頻率,赫茲;S表示轉差率,%;P表示極對數,個。
根據式(1),異步電機的轉差率(電機機械轉速與同步轉速之差與同步轉速的比值)在很小范圍內波動,變化不大,同時,極對數為常數,因此,潛油電泵的轉速與控制電源的頻率近似成正比關系。
潛油電泵變頻控制系統主要由變頻器單元、波形處理單元、保護及控制單位三部分組成,如圖1所示。

圖1 潛油電泵變頻控制系統原理圖
(1)主電路。目前,油田潛油電泵變頻器主電路一般有兩種形式,兩電平電路和三電平電路。三電平電路輸出的電壓波形和兩電平一樣均為矩形,但其脈沖值是兩電平電路的一半,能大幅降低電壓變化率dU/dt,從而有效減少絕緣和諧波現象出現,使波形更接近于正弦,這一特點,徹底杜絕了很多問題,如輻射及傳導干擾問題、因器件換流引起的絕緣系統沖擊問題、電泵軸承腐蝕問題等。三電平變頻主電路原理圖如圖2。

圖2 三電平變頻主電路原理圖
(2)控制電路。控制電路由單片機采集接收電機的電流、電壓、頻率變化引起的反饋信號,實時監測系統的運行狀態,控制系統的運行方式。控制電路通過U/f方式控制主電路,頻率發生改變,變頻系統的輸出電壓會在一定寬度范圍內變化,調整電機轉速,提高其運行效率。
(3)保護電路。保護電路主要有6個部分,主要功能如下:穩定系統電壓、瞬時過電電流保護、接地保護、斷電保護、風機監測等,保護電路能有效降低電泵系統的故障率,延長其使用壽命,節約運行成本。
電泵系統在變頻模式下起動時,由于頻率的變化平穩,可消除電流對電機的沖擊,減小反電勢對絕緣層的作用,對電纜、電機等起到良好的保護作用。
潛油電泵泵掛深度普遍在1100~3000m,井下電纜長導致壓降大,同時,由于用電周期及傳輸原因電網電壓波動大,井下溫度、壓力高,環境復雜,會導致電力系統及機械系統出現故障;增加變頻裝置后,可以根據實際參數自動控制電泵的輸入電壓,通過穩壓、降頻來解決常見的超壓、欠壓問題,以保障電泵系統穩定運行。
根據參數實現閉環自動控制,通過頻率的調節控制油壓,調節油井出油量,使其在最佳工況下工作,達到節能的效果,避免了電泵長期高壓運轉出現故障,實現貧油井的連續作業及富油井的增產,有效減少卡泵、氣鎖、結垢、結蠟等現象。
變頻技術的應用可使電泵在最佳工況下運轉,有效降低了機械部件的磨損及系統的發熱,增加了密封件及防腐結構的使用壽命,因此,可以大幅延長電泵系統的壽命周期。
大慶油田外圍采油廠某作業區共有油井426口,其中潛油電泵井123口,所占比率為28.9%,所產原油約占總產量的50%,截至目前,所有潛油電泵井均已完成變頻技術改造。經過對2年現場實際數據統計分析得出,潛油電泵系統的保護功能大大提高,如缺相、過流、短路、過壓、過熱,免修期從平均140天延長至平均220天;與變頻系統安裝前對比,單井產液量平均降低3.8T,產油量平均降低0.4T,電流平均下降8.1A,功率因數從平均0.72提高至平均0.89。
事實證明,變頻技術在潛油電泵采油系統中的應用,在外圍采油廠取得了明顯的節能效果,節約了維修保養費用,大大降低了采油成本,保護了油田環境,研發變頻調速技術在潛油電泵采油系統推廣具有廣闊的市場前景。