陳明華,楊在江,肖宇,葉劍
(中海油能源發展裝備技術有限公司機電中心,天津 300452)
鍋爐應風機是某油礦油氣處理廠的關鍵設備,由一臺異步電動機直接驅動。機組長期整體高振動,風機非驅動端軸承頻繁故障,嚴重影響鍋爐及工廠的穩定生產。廠方監測工程師對風機進行了定期振動數據采集和分析,對軸承的振動變化趨勢進行了監測,但一直未能確定軸承頻繁故障的原因。為此,廠方委托我公司進行現場故障分析。
經現場勘查后,對正在運行的設備進行了首次數據測試,測試參數包括加速度及速度的頻率和振動幅值。設備測點示意圖及測試數據如圖1和表1所示。

圖1 設備測點示意圖
電機和風機振動主要表現水平方向,振動值均在6mm/s以上,頻譜圖中以一倍工頻為主(圖2),電機時域波形清晰可見正弦波(圖3),風機兩端測點水平振動頻譜不僅有占主導的一倍工頻峰值,還存在工頻的高次諧波(圖4)。電機垂直方向和軸向振動值為水平方向一半左右,但頻譜特點與水平方向一致。同樣,風機兩端垂直方向和軸向振動值約為水平方向的一半,頻譜特點與水平方向一致。根據上述信息,顯然不能準確分析設備高振動故障原因,只能初步判斷電機轉子或風機存在不平衡、軸彎曲故障,機組存在角度不對中故障,或機組底座剛性不足、風機軸承座松動、風機軸承跑圈的多種可能性。

表1 測試數據

圖2

圖3

圖4

圖5
為確定設備高振動和軸承頻繁故障的原因,進行了所有測點加速度和速度頻譜、幅值、絕對相位三個振動參數的全面測試,并測試了多組數據。測試的頻譜與幅值數據與首次測試數據相比,并沒有顯著變化。其中值得關注的是,風機非驅動端的加速度是域波形圖顯示軸承存在顯著的沖擊現象(圖5)。
對于相位數據,為簡化數據表,取其中兩次測試的相位數據,詳見表2。
測試第4點水平、垂直絕對相位圖分別如圖6。

圖6
對上述相位數據表、相位圖和加速度時域波形分析可知:(1)設備測點1/2/3點的水平、垂直、軸向兩次測試數據變化均在30度以內,相位穩定;設備測點4點測試水平、垂直、軸向數據變化較大,分別為62度、42度、71度,相位變化不穩定。在第四點的相位圖(圖6)中可見,多次測試的數據存在大幅度跳動,四點水平方向跳動值已超過180度,相位極不穩定。(2)機組兩次測試1/2/3點水平和垂直相位差在71~107度,在90度上下19度范圍內波動,較為穩定。(3)電機兩端兩次軸向測點的相位差為1度、13度,相位穩定,屬于同相振動;三點四點軸向相位差為53度,相位不穩定。(4)聯軸器兩端兩次測試數據的軸向相位差為13度、23度,相位穩定,且為同相振動。(5)第四點加速與時域波形顯示,軸承沖擊峰明顯為4.245g,周期為30HZ。
(1)結合首次測試數據,可得到以下診斷特征信息:①電機振動以一倍工頻為主,諧波次數低、峰值很小;水平方向是垂直方向振動的2倍左右。電機兩端水平方向與垂直方向相位差約90度。電機兩端對應的水平、垂直、軸向分別為同相振動,顯示電機轉子為剛性回轉運動。由此,可排除,軸彎曲、底座鋼結構剛性不足及鋼結構的緊固螺栓松動的可能性。②電機與風機轉子軸向為同相振動。由此可排除不對中的可能性。③風機兩端振動以一倍工頻為主,諧波次數高、峰值明顯;水平方向振動是垂直方向、軸向振動的兩倍。電機驅動端三個方向相位相對穩定,水平方向與垂直方向的相位差穩定在90度左右;但電機非驅動端三個方向相位極不穩定,存在絕對相位值的大幅度跳動。現場檢查風機轉子軸承座螺栓緊固情況,均處于緊固狀態。由此,排除風機軸承座松動問題。④風機軸承存在顯著的工頻沖擊峰值。

表2
(2)綜上可得出,設備高振動及風機軸承頻繁故障的原因為:①電機轉子不平衡,且以靜不平衡為主;建議轉子在生產允許的條件下做轉子動平衡。②風機非驅動端軸承存在跑圈故障,建議檢查軸承與軸承座裝配配合情況,如軸承座孔尺寸偏差較大,建議更換。
(1)后續維修情況:工廠采納建議后,對非驅動端軸承軸承裝配情況進行了檢查,更換了軸承座;并在工廠停工期間對轉子做了動平衡。設備振動的狀況得到了顯著改善,消除了生產重大隱患。
(2)思考:通過相位分析,能夠了解機組各轉子的振動形態和各測點之間的相對運動(時空)關系,是設備故障準確定位的有效工具。