

摘?要:針對原料場鐵混料工藝模式改變后存在的問題,通過料場科學管理、原料成分管理、優化工藝操作、實施設備改造和技術革新等手段,使鐵混料產量、質量穩定提升,燒結原料的需求得到滿足,取得了良好經濟效益。
關鍵詞:鐵混料;科學管理;工藝操作
1 緒論
隨著宣鋼生產規模的不斷擴大,外加鋼鐵企業日益嚴峻的生產形勢,鑒于成本壓力和資金占用,為了保證下游產品的質量和煉鐵設備的穩定性,依照生產實踐中不斷探索和承鋼的基準參考經驗,實施了一系列措施和相關技術來提高鐵混料的混勻效果,用來確保鐵混合物的穩定性,使得高爐使用精料、穩定順行得到保障,使得燒結機的長期穩定生產達到條件。
2 技術措施
2.1 科學管理進場原料的存儲
原料場實現貨位與運輸作業線的科學配置,運用物流技術和運籌學原理,將原料場進行了系統分析,建立了配料數學模型與作業線優化模型[1]。保證鐵混料質量的前提是抓好一次料場的管理。主要是將火運、汽運來的各種原料通過堆取料機或其它機械進行一次混勻,造堆貯存這叫做一次料場。在制定配合比品種計劃時,應充分考慮貨位、品種、料線的實際分布,形成每個品種有兩條以上的操作線可輸送到配合場的格局,保證原料供應的連續性和穩定性,為提高鐵漿產量和質量提供物質保障。
2.2 優化工藝操作,提高鐵混料質量
(1)單品種鐵原料管理需加強。①杜絕不合格原料進廠,嚴把原料質量關,對所進外粉、外塊進料量、預報分析(TFe、SiO2、CaO、MgO、TiO2、S、P、燒損及粒級組成、外觀顏色)等數據及時掌握。②物料堆放規范,在原料堆儲的時候徹底清理干凈場地,并規定堆放界限,各物料間保持5m以上的距離,保證物料在堆放和倒運過程中不混料。③穩定單品種物料成分,準確配料的基礎是單種料成分的穩定。④建立預警機制,單主控室單品種材料分析及控制人員每日檢查報告,分析超出規定范圍的波動,及時測量出鐵料混合成分的波動范圍,通知燒結作業區進行相應調整,并注意將燒結礦作為配料的最終依據進行分析。⑤提高直接卸載率和減少二次回程。材料的質量是穩定的,它可以直接卸載的地方使用沒有反向運輸。例如,集中的一部分是直接發送到倉庫配料。
(2)規范配料操作。作業區細化職工操作,以達到鐵混料質量穩定,成立了配料系統質量提升工作小組。①為了盡量減少由于事故啟停機,設備點檢驗需要加強,維護設備穩定、減少料頭、料尾料。②要求每班及時清理秤體托輥間積料,皮帶秤體兩側安裝把邊,防止灑料。③作業區根據實測水分調整相應的濕配比結構,確保干配比穩定,配料崗位工每日對配料所用的單品種物料水分進行測量并上報。④為避免皮帶嚴重跑偏造成秤體計量不準確或發生生產事故,及時調整皮帶跑偏。⑤嚴格控制料倉料位,一般不得低于料倉料位的三分之一。
2.3 設備改造與技術革新
(1)原料自動化控制程序優化。原料場自動化設備老化陳舊,原料系統上位操作畫面中沒有料倉料位及料種顯示,料種配置及料位數據均需通過崗位人工抄寫,遇到變更料單時,人工工作量大且極易出錯,比如有次主控按料單進行灌倉時,由于跟現場崗位工確認不足,發生料種灌倉錯誤,造成鐵混料質量不穩定。為了解決這一問題,與檢修公司自動化技術人員研究后,在原有自動化控制程序的基礎上進行了一些列優化。①增加“料種選擇”。在原有項目樹中增加SUB控件,新增加“料種選擇”項,在該控件項目中建立料種選擇面板和料種選擇、復位功能的程序功能(見圖1)。實現了料種顯示的唯一性。當崗位操作錯誤,點擊多種原料時,該料倉料種顯示處無任何顯示,為空白狀態,提醒崗位操作人員再次確認,避免記錄錯誤。②上位機增加料倉料位顯示。增加控制模件和對應編程,實現了通過畫面監控,主控崗位操作工能直觀看到倉里的料位,避免補倉時出現溢倉現象(見圖2)。③皮帶機增加故障點監控以及強制切除功能。由于原料場皮帶所處環境比較惡劣,一旦皮帶機的某個開關短路會造成皮帶電機自停,造成皮帶壓料,影響供料,因此增加所有皮帶機故障點的監控及強制切除功能,以最快的速度解決皮帶壓料的問題。
(2)提高計量準確性技術。最終經過實地考察,選擇了型號為SA-201南京三埃工控股份有限公司的皮帶秤。他的主要功能:皮帶秤瞬時流量值為0.001~1000.0t/h;皮帶秤皮帶速度為0.000~10.000m/s;實際運行誤差小于2%。
(3)改進控制料倉黏料技術。圓盤出料和灌倉受倉壁黏料一定的影響,在鐵混料質量的穩定上從一定程度受到制約。為了解決鐵料黏倉問題,原料作業區發明了一種可以快速清除黏料的鐵礦粉料倉,并獲得了國家實用新型專利。
3 效果
通過上述一系列有效的措施,保證和提高了直供鐵混合物的產量(見下表)和質量(見圖3)。于2016年底因限產4號高爐,2017年以來鐵混合料產量持續下降。
4 結語
要不斷的創新設備與工藝,采取相應的措施,從而提高設備和人員的工作效率,這樣才可以滿足其生產的需要,并且取得了良好的經濟效益。
參考文獻:
[1]陳艷.原料場主系統程序優化[J].內燃機與配件,2018.07.111.
作者簡介:賈雪梅(1981-),女,山西晉中人,本科,中級工程師,從事原料場鐵混料生產研究工作。