張斯宇 王彥科 張麗維



摘 要:本文針對現有螺紋標準件裝配設備存在平均裝配時間長,裝配速度慢的缺陷,通過理論分析和仿真驗證相結合的方法,優化了現有設備的裝配流程,提高了各裝配動作的同步性,從而提高了螺紋標準件裝配設備的裝配速度。
關鍵詞:裝配設備;裝配流程優化;仿真分析
在一些特殊的施工場合,需要配合使用固定的螺紋標準件,各零件之間不得相互替換,而且要求螺紋不得有磕碰損傷[1]。但是現有的標準件裝配設備均按照原有的人工裝配動作制定[2-3],存在裝配步驟較獨立裝配速度較低等問題。為此,本文從現有設備的各裝配動作著手,對其裝配流程進行優化,并建模仿真,驗證了優化流程的有效性。
1 現有設備簡介及裝配流程分析
螺紋標準件裝配設備主要由送料裝置、原料轉運裝置、裝配裝置和卸料裝置組成,其裝配流程如圖1所示。
由圖1可知,該設備的各步驟同步性較低,僅原料輸送步驟實現了同步,其他輸送及裝配步驟依然獨立完成,嚴重降低了設備的裝配速度。本文通過仔細分析現有裝配各動作步驟,將可優化的動作步總結如下:
(1)裝配成品卸料步驟與原料上料步驟可以同步,即卸料動作執行時完成螺紋標準件的上料;
(2)螺母轉運步驟與上料步驟可以同步,即轉運螺母動作執行時完成螺母標準件上料;
(3)在螺紋標準件的終端增加限位機構,使得原料通過上料過程便到達裝配位置并保持,精簡了轉運和限位動作,提高了裝配速度。
2 裝配流程優化
如上所述可得優化后的裝配流程,如圖2所示。
3 仿真驗證
3.1 仿真模型的搭建
依據裝配設備實際工作原理,從氣動元件庫中選擇電磁閥、氣缸、溢流閥、風批等器件對實際設備的真實動作流程進行模擬,搭建仿真模型如圖3所示。其中,氣缸運行長度依據實際通過標尺設置。
3.2仿真結果分析
設置觀察起始時間分別為1s和4s,氣源壓力1MPa,運行程序結果如圖4所示。
4 總結
仿真結果表明各個氣缸按照流程協調動作,單套螺紋標準件的裝配時間約為2.8S,相較于原有設備單套裝配時間的5.3S,優化后裝配速度提高了47.7%。
參考文獻:
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[3]崔民紅,張妮,馬躍進.螺栓螺母裝配裝置以及螺栓螺母裝配包裝系統[P].山東:CN205129337U,2016-04-06.