陳志剛 馬軍 張杰

摘 要:造紙企業的能源消耗主要在是蒸汽和電力。本次能效提升項目為PM6紙機真空系統優化和污泥焚燒爐背壓節能改造,總投入資金約5005萬元,通過這些已經實施的方案后,節電15967.68萬kWh/年,每年可節約費用9580.6萬元,具有良好的環境效益和經濟效益。
關鍵詞:造紙;能效提升;技術經濟
造紙工業是一個與國民經濟發展息息相關的重要產業,紙及紙板的消費量增長速度一般與其國民生產總值增長速度同步,是國際上共認的“永不衰竭”的工業。在目前的主要造紙漿種中,廢紙紙漿已位居首位[1]。造紙工藝過程中主要的能源消耗是電力和蒸汽[2],因此,造紙企業能效提升的關注點也主要在蒸汽和電力供應系統中。
1 廠區現狀及能源消耗
1.1 廠區現狀
廠區主要產品有單面涂布灰底白紙板等,統稱涂布紙板;以商品木漿和廢紙為主要原料,經碎解、除渣、粗篩、精篩、疏解等漿制備工藝過程,成為可以利用的廢紙漿和木漿,再經各流送系統進入紙機抄造,經紙頁成型壓梓、烘干、施膠、壓光、涂布等造紙工藝過程,成為各類白紙板產品。
根據企業現場的生產工藝及布置情況,總體可分為備漿處、造紙處、化工處、產品整理處、公用工程(包括熱電廠、焚燒爐、水環處等),企業PM6(6#紙機)、PM4(4#紙機)主要生產工藝流程基本一致。
1.2 蒸汽供應系統
企業在生產過程中需要使用大量的蒸汽,根據生產工藝要求,需要使用2種壓力等級的蒸汽,蒸汽壓力分別為1.6MPa、0.58MPa。企業裝備有二臺300t/h高溫高壓循環流化床鍋爐,鍋爐產生的高壓蒸汽送汽輪發電機發電,企業裝備有二臺抽汽式汽輪機組,功率為60MW/臺,汽輪機組有二級抽汽口,一級抽汽口蒸汽壓力為1.7MPa,二級抽汽口蒸汽壓力為0.6MPa。
為了解決日益增多的造紙污泥對企業發展的制約,企業于2014年建成兩臺污泥焚燒爐,并配置兩臺余熱鍋爐。
焚燒爐配置的130t/h余熱鍋爐產生的5.3MPaG、485℃蒸汽經減溫減壓至1.9MPaG、300℃中壓蒸汽和0.9MPaG、220℃低壓蒸汽,直供4號紙機。PM4紙機用汽不足部分由熱電廠和外購汽補充供應。
1.3 供電系統
企業用電由寧波220kV江南變和廠內自備熱電廠供應,熱電廠兩臺60MW自備發電機各通過全封閉母線連接至主變,經主變升壓后接入電廠內35kV母線。
廠區現有126臺變壓器,高壓側都是35kV,低壓側有6kV、720V、420V三種。其中PM6配置有66臺變壓器,PM4配置有60臺變壓器,PM6和PM4的供配電系統相對獨立。造紙車間和制漿車間的高壓用電系統是單級電壓,分別從35kV線引入各配電所,由配電變分別降壓后向6kV和690V廠用母線供電。
紙機低壓廠用電系統通過連接在35kV高壓廠用電系統經35/0.42kV變壓器向400V低壓負荷供電。電容補償的情況:熱電廠在35kV母線配置有靜電補償電容器二組(8Mvar和15Mvar),當一臺發電機停役檢修時視系統輸入功率因數情況(要求大于0.90)投入運行。
2 改造方案技術經濟分析
方案一:污泥焚燒爐背壓節能改造
污泥焚燒爐通過減溫減壓直接供汽改為經背壓機組發電供汽,發電機功率2.0萬kW,年運行330天,年可發電1.5億kWh。
(1)技術可行性評估
背壓機組是熱電聯合生產運行的機組,熱電聯產使能源得到合理利用,是節約能源的一項重要措施。在眾多的汽輪發電機組中,背壓機由于消除了凝汽器的冷源損失,在熱力循環效率方面是最高的,從而降低了發電煤耗、節約能源,故而得以廣泛應用[3]。因此,技術上可行。
(2)能源環境可行性評估
該方案投入使用后,會減低企業的排放,同時由于該方案有較好的節電效果,減少企業能源消耗,具有很好的環境效益。
(3)經濟可行性評估
該方案總投資約為5000萬元。方案實施后節約費用估算:
發電機功率2.0萬kW,年運行330天,年可發電1.5億kWh。電價為0.6元/kWh計算,年可節約電費9000萬元。內部收益率IRR為46%。
該方案的其他經濟指標見下表。
該方案內部收益率遠大于行業基準收益率,可行。
方案2:PM6真空系統優化
系統優化停用2臺550kW真空泵,原設計:每張毛布2臺真空泵,改善后:每兩張毛布使用3臺真空泵,目前在滿足現有的系統真空情況下,壓榨毛布真空泵已有2臺停用。
(1)技術可行性評估
真空泵工作時其吸氣口與被抽真空容器或真空系統主抽泵相接。這種真空泵的轉子與轉子之間、轉子與泵殼之間互不接觸,間隙一般為0.1-0.8毫米;不需要用油潤滑。轉子型線有圓弧線、漸開線和擺線等。漸開線轉子泵的容積利用率高,加工精度易于保證,故轉子型線多用漸開線型。羅茨真空泵的轉速可高達3450-4100轉/分;抽氣速率為30-10000升/秒;極限真空:單級為6.5×102帕,雙級為1×103帕。因此,技術上可行。
(2)能源環境可行性評估
該方案投入使用后,對環境不會造成影響,同時由于該方案有較好的節電效果,減少企業能源消耗,具有很好的環境效益。
(3)經濟可行性評估
該方案總投資約為5萬元。方案實施后節約費用估算:
單臺真空泵功率為550kW,每天可節降電耗約24h*560kW=13440度,年節降電耗=13440度/臺×30天×2臺×12月=967.68萬kWh
電價為0.6元/kWh計算,年可節約電費580.6萬元。因此,投資效益很好。
3 結論
本次能效提升項目總投入約5005萬元,年節約用電預計15967.68萬kWh,每年可節約費用9580.6萬元,取得了良好的環境效益和經濟效益。
參考文獻:
[1]劉洪斌、王松林、張瑞霞.造紙節能減排技術[M].化學工業出版社,2010.
[2]王慶一.能源效率及其政策和技術(上)[J].節能與環保,2001,(06): 11-14.
[3]林君.造紙企業能源效率評價體系研究[D].2013.