朱白欽,盧林棟
(河南龍宇煤化工有限公司,河南永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司一期50 萬噸/年甲醇裝置,火炬管線為DN800 mm 管線,設計壓力等級為0.2 MPa,最大泄放量為22×104Nm3/h,主要用于收集一期氣化、甲醇變換、甲醇酸脫、甲醇合成、氫回收等裝置開停車放空氣、安全閥泄壓放空和正常生產壓力調整的馳放氣放空,氣體收集后通過90 m 高火炬燃燒后排放?;鹁娣趴展芫€沿途每隔30 m 左右設計有排水導淋,末端配套有氣液分離罐、水封罐、分子封等附屬安全設施。
火炬系統分子封的作用為火炬單元的安全設備,保證在火炬氣中斷后阻止空氣倒流到火炬筒體內,確保再次排放時不發生回火或爆炸,確?;鹁嬖O施及生產裝置的安全。分子封的工作原理為利用氮氣作密封氣體,將燃料氣充滿分子封折流筒體的頂部,在該區域內形成微正壓。當氮氣在其內的流動速度略大于空氣的分子擴散速度時,即可在分子封折流筒體的頂部長期形成一個不含空氣的微正壓區域,達到阻止空氣倒流至火炬筒體內的目的。
該裝置所用的主火炬分子封,型號MS-800B,折流板型氮氣密封分子封,主體材料為16MnR,其他參數見表1。

表1 分子封參數
2018年5月甲醇酸脫換熱器故障臨時檢修,采取在變換裝置在變換閥門送火炬放空。在放空期間壓力從57 kPa 突然上升至104.69 kPa 滿量程,火炬總管突然出現撕裂現象,系統緊急停車處理。打開分子封檢查孔對內部進行檢查,發現分子封鐘罩與分子封筒體焊接處脫落(圖1)。

圖1 分子封鐘罩與分子封筒體焊接處脫落
初步原因分析,首先對所有火炬排氣點壓力情況進行排查,沒有發現異常泄壓情況,其次經過對7 處導淋進行排水,沒有發現管內積液情況,基本排除了異常泄壓及水擊導致管網超壓可能。在排除異常泄壓及水擊導致管網超壓可能后,拆開檢查了氣液分離罐和水封罐,內部沒有發現異常,排除封堵造成管道超壓原因。最后對分子封檢查發現分子封鐘罩與分子封筒體焊接處脫落,鐘罩隨氣流上升,堵塞分子封出口,導致火炬管線超壓并出現撕裂現象。
(1)原始設計中,分子封鐘罩與筒體下部僅有4 個焊接固定點,上部有4 個未焊接導向點,正常使用時會導致鐘罩小幅擺動,易造成下部焊接點疲勞。
(2)分子封鐘罩與筒體支撐板焊接口,分子封內件間焊接質量存在嚴重問題,部分焊縫未焊透,焊縫結構不符合規范要求。
(3)分子封鐘罩與支撐板焊縫處未做加強措施,強度不夠,容易出現疲勞斷裂。
(4)分子封鐘罩材料原設計為16MnR,運行期間易被火炬氣沖刷、腐蝕,造成鐘罩減薄、強度下降。
(5)火炬系統由于距離地面90 m,日常運行不具備檢查條件,即使大修期間分子封沒有人孔,內部無法檢查,導致焊接質量問題一直沒有發現。
(1)根據損壞原因情況,從技術上在分子封上部對內鐘罩固定方式進行了技術改造,在內鐘罩頂部增加4 個支撐鋼管(外徑114 mm×8 mm,材料為20#鋼),避免內鐘罩脫落再次發生憋壓現象。
(2)在分子封底部增加了4 個支撐腿,將原有的支撐板復原焊接到原筒體上,要求連續焊,保證下部焊接質量(圖2)。
(3)將分子封吊裝至地面,按照重新設計圖紙進行加固改造,將外筒切割開,焊接底部支撐,復原原支撐板,并在兩邊加補強板,然后將外筒復原,組對時注意內外筒體中心線同心,筒體保證直線度,焊接所有焊縫外觀進行著色檢驗。
(4)強化火炬系統計劃維護檢修,大修期間應把火炬分子封列入必檢項目,全面檢查。
(5)分子封材料由16MnR 升級為310S,避免銹蝕問題出現。

圖2 改造后的底部
通過對分子封損壞的原因分析,采取了改造防范措施,設備運行穩定,在2019年9月大修中對分子封檢查焊接部位進行全面檢測均合格,保證了火炬系統安全、穩定運行。