劉志輝,武萬明
(1.酒鋼職工培訓(xùn)中心,甘肅 嘉峪關(guān) 735100;2.酒鋼煉鐵廠,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
高爐的高效、長壽、低耗、高產(chǎn)是鋼鐵企業(yè)的追求目標。新建一座大型高爐或?qū)σ蛔笮透郀t進行改造性大修,耗資多達上億元,因而高爐的使用壽命直接關(guān)系到鋼鐵企業(yè)的經(jīng)濟效益。影響高爐高效長壽的因素很多,例如合理的爐型設(shè)計、高質(zhì)量的施工、精細的操作和維護等。通過計劃檢修時的熱態(tài)噴補,同樣能有效減緩高爐內(nèi)襯侵蝕,保持合理爐型,促進高爐優(yōu)質(zhì)、低耗、高產(chǎn),長壽運行。
由于1號高爐冶煉強度不斷提高,加之高爐操作以及原燃料質(zhì)量的波動,導(dǎo)致爐內(nèi)煤氣流不穩(wěn)定,爐墻受到不同程度的侵蝕。高爐爐喉鋼磚以下爐襯局部脫落,爐墻凸凹不平,影響爐料下降和煤氣流合理分布。更為嚴重的是,高爐爐喉鋼磚下沿上翹,導(dǎo)致高爐爐型發(fā)生變化,不利于1號高爐進一步增產(chǎn)降焦和爐體安全。為了規(guī)整爐型,保持合理的煤氣流分布,利用計劃檢修對1號高爐進行了噴補作業(yè)。
本次噴涂反彈料增加,下部在東南側(cè)和西南側(cè)均有大面積脫落,總面積約有4m2~5m2。噴涂過程反彈率目測達到25%以上。
1號高爐噴補后,爐型規(guī)則圓滑,邊緣煤氣流合理受控,消除了由于爐型不規(guī)則出現(xiàn)的局部管道,煤氣流的分布更趨合理,高爐煤氣CO2含量與基準期CO2含量相比有明顯上升,說明煤氣的利用率明顯提高,為高爐在低品位條件下維持重負荷生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。1號高爐二次噴補后(12月份)入爐焦比為399kg·t-1,與基準期相比降低1kg·t-1,詳情參見圖1。
1號高爐噴補后爐容與噴補前相比略有減小,但是由于爐況穩(wěn)定,使其具備了進一步強化冶煉的基礎(chǔ),各種強化冶煉手段得以實現(xiàn)。高爐的產(chǎn)量,不但沒有降低,反而上升。另外噴補后爐況的穩(wěn)定性增強,沒有出現(xiàn)懸料,對高爐產(chǎn)量的提升也具有一定的促進作用。高爐噴補后,入爐品位雖然下降,產(chǎn)量卻呈上升趨勢。噴補前4個月1號高爐平均日產(chǎn)為4007t,二次噴補12月份平均日產(chǎn)為4092t,日增產(chǎn)85t。

圖1 焦比、煤比、綜合焦比變化趨勢圖
高爐噴補前煤氣利用率不穩(wěn)定,高爐操作參數(shù)難以穩(wěn)定,增加了操作難度,降低了對爐溫的控制能力。高爐噴補后煤氣利用率明顯上升并保持穩(wěn)定,高爐的煤量、風(fēng)溫和富氧量等參數(shù)穩(wěn)定性顯著增加,杜絕了由于參數(shù)的大幅度調(diào)整所導(dǎo)致的爐溫不穩(wěn)定現(xiàn)象,對爐溫的控制能力明顯增強。根據(jù)表1數(shù)據(jù),噴補后1號高爐鐵水硅標準偏差明顯降低,說明高爐的穩(wěn)定性得到了加強。

表1 1號高爐鐵水硅標準偏差

表2 噴補前后高爐指標對比
噴補前和噴補后1號高爐指標對比如表2所示。從表中可以看出一次噴補后1號高爐指標大幅度提升,利用系數(shù)較噴補前提高0.127t/(m3.d),即相當于每天增產(chǎn)228t,入爐焦比下降40kg·t-1,煤比上升24kg·t-1,綜合焦比下降20kg·t-1。
12月份由于噴補日增產(chǎn)85t,降低焦比1.98kg/t,噴煤比上升0.5kg/t,共節(jié)省焦炭251.2t,增產(chǎn)2635t,多消耗煤粉63.2t。按每多出1噸鐵為公司創(chuàng)效300元,焦炭價格1000元,綜合煤粉價格430元計算。12月份共產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益101.45萬元。
根據(jù)經(jīng)驗,高爐噴補層壽命在8月~12月,產(chǎn)量和焦比按照12月份的水平考慮,噴補層使用壽命按照10個月計算,扣除噴補造成的產(chǎn)量損失6000t,增產(chǎn)20350t,節(jié)省焦炭2512t。噴補共創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益704.5萬元。
1號高爐本次熱噴補共使用噴補料130t,費用130萬元(其中包括噴補人工費用),從噴補后產(chǎn)生的效益分析,噴補后產(chǎn)生的效益遠大于噴補費用。
受制于耐火材料的發(fā)展,高爐修補技術(shù)長期缺乏深入綜合的研究。本文通過借鑒酒鋼高爐噴補的經(jīng)驗與數(shù)據(jù),為研究者提供案例,并得出以下結(jié)論:
(1)必須做好高爐噴補技術(shù)預(yù)案,并組織全員學(xué)習(xí),精準控制影響噴補效果的主要參數(shù)。
(2)合理的噴射壓力應(yīng)該控制在0.6MPa,平均噴射速度控制在7t/h比較適宜。從高爐噴補效果分析Al2O3含量72%的噴補料效果較好。
(3)應(yīng)該根據(jù)高爐各個部位冷卻壁的損壞特點選用不同噴補材料。
(4)酒鋼幾座高爐設(shè)計和原料條件都相對接近,噴補技術(shù)可復(fù)制性強。以上關(guān)于噴補技術(shù)的研究結(jié)論,完全能夠復(fù)制推廣,從而提高本企業(yè)高爐的整體爐役壽命。