方麗琴,劉 行,陳倍彬,李 溪,高 茹
(一汽轎車股份有限公司奔騰開發院,吉林 長春 130012)
車型A按動方向盤氣囊模塊使喇叭鳴叫時,發覺車輛方向盤、油門踏板及換擋機構一起振動,影響舒適性。
車型A有高低音雙喇叭,低音喇叭為420Hz,高音喇叭為530Hz。喇叭振動可通過2種方式傳遞到車身內,一個是空氣傳播,另外一個是通過車身零件逐級傳遞,見圖1。

圖1 喇叭振動傳遞方式
可能影響傳遞的途徑從以下5個方面進行考慮。
1)前進氣格柵影響
對比進氣格柵拆除及不拆除兩種情況,分別在前排座位測試噪聲,在喇叭支架處、駕駛員側及非駕駛員側地板測試振動。從以下測試結果 (圖2~圖4)看,在拆除進氣格柵后振動及噪聲并未減少,說明跟進氣格柵無關。
2)車身敏感度
通過分別測試在不同位置的聲振耦合和結構噪聲傳遞函數曲線,如圖5、圖6所示,在420Hz和530Hz時沒有出現峰值。由此判定車身敏感度不存在問題,可以接受。
3)喇叭支架模態分析
通過測試,喇叭支架在喇叭發聲頻率處響應明顯 (圖7),需要加強強度,避免在發聲頻率處的共振。
4)喇叭固定金屬板模態分析
通過測試,喇叭固定金屬板在喇叭發聲頻率處響應明顯(圖8),需要加強強度,避免在發聲頻率處的共振。

圖2 前排座位人耳處振動傳遞函數曲線

圖3 喇叭支架處振動傳遞函數曲線

圖4 駕駛員側及非駕駛員側地板振動傳遞函數曲線

圖5 聲振耦合函數曲線

圖6 結構噪聲傳遞函數曲線

圖7 喇叭支架處噪聲傳遞函數曲線

圖8 喇叭固定金屬板處噪聲傳遞函數曲線
5)零件結構傳遞測試
通過阻斷喇叭支架與車身的連接進行對比測試,結果顯示至少有10dB振動的減少。具體見圖9。

圖9 阻斷喇叭支架與車身連接的噪聲傳遞函數對比曲線
1)針對喇叭支架模態分析問題,通過更改喇叭支架,增加加強筋改變支架強度,避免共振,見圖10。

圖10 喇叭支架增加加強筋
2)針對喇叭固定金屬板模態分析問題,通過更改喇叭固定金屬板形狀及增加金屬板與橫梁的焊點,加強金屬板的強度,避免共振,見圖11。
3)針對零件結構傳遞測試問題,在喇叭支架與喇叭固定之間增加防震用的橡膠墊,減弱振動的傳遞,見圖12。
實車模擬橡膠墊的方案進行測試,測試結果顯示振動量有25%~50%的減少,見圖13。
4)永久措施及實施計劃
根據分析結構對喇叭支架進行了更改,并且增加了橡膠襯墊及螺栓襯套,但是在車間試裝時發現橡膠襯墊及螺栓襯套生產線很難裝配,裝配時間超出要求,方案無法實施,因此安裝方案及減震方案均需要更改,重新分析。圖14是裝置圖。

圖11 更改喇叭固定金屬板形狀及增加金屬板與橫梁的焊點

圖12 增加防震橡膠墊
原方案喇叭振動方向與喇叭固定的金屬板與橫梁固定方向一致,金屬板與橫梁固定是通過焊點連接,存在固定不牢靠的現象。當喇叭沿此方向振動時會帶動金屬板一同振動,所以更改喇叭振動方向為Y向,避免此問題。
同時,由于喇叭是固定在金屬板上的,喇叭發聲振動時帶動金屬板一同振動,導致振動能夠傳遞出去,新方案考慮直接在橫梁上焊接一個小的支架,喇叭直接固定在該支架上,避免與金屬板一同振動。更改前后方案對比如圖15所示。
更改后的方案,通過實車裝配確認,既解決了生產節拍問題,也降低了振動傳遞問題,可以實施。經過驗證:實車確認功能正常,裝配性無問題,不影響成本、法規、零件性能。

圖13 增加防震橡膠墊前后振動傳遞函數對比曲線

圖14 喇叭裝置圖
方案分析需考慮生產的裝配性,需要在零件開發階段在生產線進行裝配分析。同時對于喇叭的安裝位置及方向要特別注意,盡量避免喇叭安裝在容易引起共振或質量較輕的零件上,盡量將喇叭直接固定在橫梁或縱梁上,這樣可有效避免共振現象。

圖15 喇叭固定方式前后對比圖