霍 進,呂柏林,楊兆臣,盧迎波,胡鵬程
(中國石油新疆油田分公司,新疆 克拉瑪依 834000)
風城油田A區塊平均油藏埋深為358 m,50 ℃原油黏度為19 974 mPa·s,原始地層壓力為4 MPa,孔隙度為27.4%,滲透率為545 mD,屬淺層構造巖性特稠油油藏。在蒸汽吞吐開發過程中,存在井間竄擾嚴重、油層剖面動用程度低、有效生產周期短、地層能量低、油井排液能力差等多重開發矛盾,隨生產時間延長,開發矛盾愈發突出,開發效果逐漸變差。針對該問題,前人開展了蒸汽泡沫驅、氮氣驅、二氧化碳驅等方面的驅油實驗研究和現場試驗,但由于驅油介質作用單一,問題未得到有效解決[1-4]。因此,選取N2、CO2、尿素、起泡劑4種常用介質,通過巖心驅油、三維物理模擬、微觀驅油模擬等室內實驗,優選最佳驅油介質及介質組合,研究多元介質復合驅油機理,實現調剖、降黏、增能等作用的定量表征,為稠油開發提供了新的增產提效方法。
為優選出單一驅油介質,以風城油田A區塊油藏條件為依據,按照行業標準規定方法制作5組巖心(表1),填充6.8 mL原油。實驗設置蒸汽溫度為150 ℃,回壓為4.00 MPa,驅替速度為0.5 mL/min。實驗流程如下:注入2.00倍孔隙體積蒸汽進行驅替,然后分別注入0.03倍孔隙體積的N2、CO2、尿素(質量濃度為300 g/L)、起泡劑(質量濃度為5 g/L),再進行蒸汽驅替直至產出液含水98%為止。對比不同類型介質驅油效果。單一介質優選實驗結果表明,相較于純蒸汽驅替,尿素、CO2、起泡劑3種介質在提高采收率方面效果較好(表1),采收率均提高3.00個百分點以上,其中尿素驅油效果最佳,提高采收率5.05個百分點,最終采收率為32.17%。

表1 實驗巖心參數
單一起泡劑能起到調剖作用,單一非凝析氣體能起到補充地層能量、降黏作用,而非凝析氣體與起泡劑組合后產生泡沫流,在儲層中疊加產生賈敏效應,封堵巖石中的大孔道,迫使蒸汽轉向未波及區域,提高油層動用程度[2],且能補充地層能量,提高油井排液能力。因此,建立3種介質組合(尿素+起泡劑、CO2+起泡劑、N2+起泡劑),尿素、CO2、N2分別與起泡劑等體積配比,巖心基本參數如表2所示,實驗條件與單一介質實驗相同,對比不同介質組合方式驅油效果。實驗結果表明,尿素+起泡劑在提高采收率方面效果最好,提高采收率7.10個百分點。

表2 實驗巖心參數及介質組合驅替效果
尿素在150 ℃以上的高溫條件下與水反應分解為CO2和NH3,CO2在地層中與起泡劑形成泡沫流,起到調剖、封竄的作用,NH3溶于水呈堿性,易形成堿驅[5-8]。通過三維物理模擬實驗、降黏實驗和高壓反應實驗揭示多元介質組合(尿素+起泡劑)提高剖面動用、降低原油黏度、補充能量的驅油機理,并通過微觀驅油模擬實驗研究多元介質驅油過程。
利用風城油田A區塊油藏實際參數建立三維物理模型,模型尺寸為30 cm×15 cm×40 cm,模型的油藏厚度、滲透率嚴格按照Pujol和Boberg的相似標準進行比例模化。設計3套油層,每套油層之間夾有2個厚度為2.0 cm的隔層,隔層滲透率為10 mD。每個小層內存在2種滲透率:油層1上部滲透率為5 000 mD,孔隙度為30.5%,下部滲透率為1 000 mD,孔隙度為25.3%;油層2上部滲透率為3 000 mD,孔隙度為28.3%,下部滲透率為600 mD,孔隙度為23.8%;油層3上部滲透率為4 000 mD,孔隙度為29.4%,下部滲透率為700 mD,孔隙度為24.6%(圖1)。三維模型與高壓金屬瓶連接,金屬瓶中裝入N2,壓力保持和原始油藏壓力一致(4.0 MPa),蒸汽吞吐實驗中注汽速度為150 cm3/min;多元介質復合吞吐實驗中注蒸汽速度為130 cm3/min,注多元介質(300 g/L尿素+5 g/L起泡劑)速度為20 cm3/min。每個周期注汽8 min,燜井2 min,生產30 min。共開展吞吐模擬實驗11個周期,前7個周期開展蒸汽吞吐,后4個周期開展多元介質復合吞吐。

圖1 多元介質三維物模實驗示意圖
由實驗監測的吸汽剖面及周期生產指標對比(圖2、3)可知,蒸汽吞吐階段蒸汽超覆明顯,高滲層吸汽量達到81.6%,低滲層動用困難;多元介質復合吞吐階段,起泡劑發泡進入高滲層,促使蒸汽流向低滲層,吸汽剖面得到較大幅度提高,高滲層吸汽量降至38.6%,油層得到均衡動用,尿素熱分解的非凝析氣體提高反應釜內壓力,提高排液能力,綜合作用下周期產油量、油汽比明顯提升,采收率提高9.3個百分點。實驗結果表明,多元介質復合吞吐可有效改善油層剖面動用程度,擴大蒸汽波及范圍。

圖2 三維物模實驗吸汽剖面對比
CO2在稠油中的溶解度隨壓力增加而增加,隨溫度的升高而降低,原油降黏率隨CO2溶解度增加而增加[7-8]。選取50 ℃黏度為12 400 mPa·s、密度為0.974 g/cm3的油樣進行多元介質降黏實驗,將尿素溶液(300 g/L)與原油按不同比例充分混合后放入反應釜中,隨后加熱升溫至180 ℃,恒溫保持2 h,尿素在高溫下充分分解,然后降壓并測量不同壓力下原油黏度(表3)。由表3可知,溶液與原油混合比例為2∶8時,降黏效果最好。尿素熱分解產生的CO2溶于原油,原油黏度由12 400 mPa·s降至7 552 mPa·s,此時降黏率為39.1%;降壓至2.50 MPa后析出擬混相狀態的泡沫油,原油黏度繼續降至1 327 mPa·s,最終降黏率高達89.3%。

圖3 三維物理模擬實驗吞吐周期生產指標
將多元介質溶液(300 g/L尿素+5 g/L起泡劑)放入高壓反應釜中,并加入N2至油藏壓力4.00 MPa,逐漸提高系統溫度,記錄反應釜內壓力隨時間的變化規律,直至系統內壓力穩定即為分解反應完畢。實驗結果表明:當溫度升至150 ℃時,尿素分解速率提高至0.36 mol/(mL·s),經過1.9 h,壓力由0.30 MPa上升至2.95 MPa后基本趨于穩定,表明尿素在150 ℃時基本完全分解,反應釜內壓力提升近3.00 MPa(表4),由此可見,多元介質高溫下分解的非凝析氣體能夠迅速提升油藏壓力,達到補充地層能量的目的。

表3 尿素溶液降黏實驗結果

表4 多介質溶液不同溫度條件下分解反應實驗數據
為進一步深入對多元介質蒸汽驅驅油機理認識,開展微觀驅油模擬實驗。將制好的光刻磨片放入微觀可視化模型內,真空狀態下將磨片飽和油。利用恒溫烘箱將多元驅替介質加熱至200 ℃,恒溫5 h后,進行微觀模型驅替實驗,連續觀測微觀模型內驅替介質驅油的流變特征及驅油特征。實驗先進行200 ℃熱水驅至產出液含水率達到98%,再轉為200 ℃熱水+多元介質(多元介質溶液為300 g/L尿素與5 g/L起泡劑混合)驅至產出液含水率達到98%時結束實驗。實驗表明:熱水驅實驗結束后,由于大孔道發生水竄,繼續用熱水驅已無法提高驅油效率;轉多元介質+熱水驅后,大孔道逐漸被泡沫封堵,熱水驅油面積逐漸擴大,原油以乳化泡沫油的方式采出,驅油效率大幅度提升。其原理如下:多元介質中尿素熱分解產生NH3和CO2,NH3溶解水中,在高溫下形成NH4+和OH-,與原油中的酸性物質反應產生表面活性劑,同時與CO2、起泡劑共同作用,既起到泡沫驅擴大波及體積的作用,也具有大幅度提高微觀驅油效率的作用[9-11],最終驅油效率提高近30個百分點。
2019年,在新疆風城油田A區塊19口試驗井開展多元介質復合吞吐技術,實施前單井周期產油量為418 t,油汽比為0.16,水平段動用程度達到42%。采用多元介質進行復合吞吐,單井注入多元介質藥劑(尿素+起泡劑)54 t,隨后注入蒸汽進行吞吐生產。實施后,周期生產指標提升顯著,平均單井周期產油提高了480 t,油汽比提高了0.12,采油速度提高1.2個百分點,井溫剖面資料顯示,水平段動用程度提高33個百分點(表5),多元介質復合效果顯著。

表5 多元介質復合吞吐前后生產指標變化
(1) 室內實驗表明,多元介質復合驅油效果優于單一介質輔助和常規蒸汽吞吐效果,為稠油增產提效提供了新方法。
(2) 尿素在地層中熱裂解生成非凝析氣體CO2和NH3,與起泡劑協同作用,稠油降黏率可達到89%以上,吸汽剖面改善率達到73%,驅油效率提高近30個百分點,具有較好的驅油效果。
(3) 風城油田多元介質復合吞吐試驗結果表明,19口試驗井平均單井周期產油量提高480 t,油汽比提高0.12,采油速度提高1.2%,水平段剖面動用程度提高33個百分點。
(4) 多元介質復合技術具有提高油層剖面動用、降低原油黏度、補充地層能量等作用,可在蒸汽驅、驅泄復合、SAGD等開發方式中推廣,具有較好的推廣價值。