文/索 丹 肖萬元 蘇 哲
在抗疫、生產、保供的同時不誤重點項目復工,福建煉化彰顯國企擔當。
4 月1 日,福建省委書記于偉國來到漳州古雷煉化一體化項目建設現場調研,了解新冠肺炎疫情防控、項目復工和工程建設進展情況,對福建古雷石化公司(以下簡稱古雷石化)疫情防控和項目復工的各項工作給予充分肯定。

●非常時期,爭分奪秒,福建聯合石化的聚丙烯產品第一時間發運抗疫一線。 攝影/福建煉化
新冠肺炎疫情發生以來,福建煉化公司組織權屬合資企業福建聯合石化公司(以下簡稱聯合石化)和古雷石化積極履行企業社會責任和經濟責任,全力以赴生產口罩、防護服原料和殺菌消毒劑等防疫物資,最大量供應春耕農用膜料,迎難而上推進省級重點項目復工復產,主動服務國家、福建省防疫大局,生動詮釋了國有企業責任擔當。
“從1 月30 號下午開始連續生產,到5 號上午為止,3000 噸生產口罩的原料全部生產完成。”2月5 日,聯合石化生產部聚烯烴團隊生產經理陳光昱在接受采訪時說。 這批聚丙烯纖維料是生產無紡布的原材料,可用于加工一次性口罩、防護服等。
原本,這批產品并不在公司的排產計劃中。年初,受突然暴發的新冠肺炎疫情影響,醫療機構和市場上防護口罩供給告急。作為福建省石化產業龍頭的聯合石化第一時間反應,主動與下游口罩生產廠家聯系,了解到口罩生產的原材料缺口較大。
1 月26 日起,聯合石化各部門發動“總動員”——供應部門分批將生產無紡布專用料使用的添加劑、輔材運到現場;技術與規劃部多次確認生產方案;市場部主動和分銷商以及下游生產廠家溝通計劃安排。短短數日,緊急排產所需的物資、技術、銷售等多方面準備工作全部就緒。
非常時期,既要保證生產運行,又要減少人員接觸。聯合石化組織各部門積極做好生產準備,增加在崗管理層人員,密切關注所有在崗、休假人員及家庭成員動向和身體狀況,確保防疫、生產兩不誤。
環氧乙烷是聯合石化生產的另一種重要防疫物資。作為高效的殺菌消毒劑,可在常溫下殺滅微生物和細菌病毒,廣泛用于一次性口罩、醫用繃帶、縫線、手術器具以及諸多不耐高溫物品的消毒。
春節前后,因各地采取的疫情防控措施升級,產品出廠物流運輸受阻,生產環氧乙烷的EO/EG 裝置成品罐庫存上升,給裝置運行帶來困難。聯合石化員工們主動投身戰“疫”,黨員帶頭優化生產操作,主動頂崗補缺,增加現場巡檢次數,落實安全生產措施,保持裝置滿負荷運行,開足馬力出產品。同時,加大產品出廠協調力度,實現無縫對接,優化提貨流程,施行產品提貨零接觸,保障工作人員健康和產品出廠效率。1 月23 日以來,累計出廠環氧乙烷27000 噸。
當前,口罩原料ES 纖維需求大增。以往,國內ES 纖維的原料主要依賴進口。聯合石化經過兩年的研發攻關,聚乙烯裝置生產出高端纖維料FL8020,適應了下游口罩生產廠家的需求,并可替代國外進口原料。
“ 截 至4 月13 日, 高 端 纖 維 料FL8020 已生產7300 噸,全部銷往周邊市場。我們以最大負荷生產,保障周邊無紡布生產企業有好料、不停產、不斷糧!”聯合石化聚烯烴生產經理何育生告訴記者。據介紹,4 月份,該產品的生產總量將達到1 萬噸,為去年總產量的2/3,為正在開展的“百日攻堅創效”行動增添創效動能。
在產品研發及生產期間,聯合石化堅持高標準、嚴要求,針對FL8020 熔指、密度控制范圍窄,產品氣味低,催化劑活性要求高等生產控制難度較高的特點,技術人員施行了調整過程工藝參數、改善添加劑配方等一系列改進措施;操作人員嚴格按照最新生產要求,對參數和細節更加精益求精,為每一步的流程保駕護航。
為保證產品及時出廠并按時交付客戶,他們進一步優化出廠流程,采用整剁出廠方式,減少了產品在轉輸過程中可能導致的污染。同時,積極主動聯系客戶,征求產品體驗和評價,全方位提高服務質量,確保暢通產品輸出的“最后一公里”。
春耕備耕的關鍵時期,市場農用膜需求量猛增。聯合石化積極響應增產農用產品原料號召,全力確保農用膜供應,不誤農時助力春耕生產。
往年,聯合石化可用于農用膜生產的聚乙烯的日排產量約1200 噸。隨著全國各地春耕展開,市場對聚乙烯樹脂農用膜料的需求量呈現增長趨勢,原本1200 噸的日排產量已不能滿足原料市場供應的需求。
為確保市場供應充足,作為春耕農膜的主要生產企業,聯合石化想方設法多產、多銷,聚乙烯日排產量增加到1500 噸,可生產約1500 萬平方米農用膜。2 月,公司農業用原料排產比1 月多出1萬噸左右,為春耕農用膜供應提供了堅實保障。
古雷煉化一體化項目是兩岸合作規模最大的石化項目,也是省“十三五”發展規劃重點項目。該項目一期工程總投資273 億元,投產后年產值將達300億元。目前,項目建設全面加速,1 萬多名施工人員返崗復工,超過疫情前的施工人數。
為搶回項目建設進度,古雷石化組織建設單位開展“百日攻堅”勞動競賽,以超常決心、超常舉措、超常力度大干、苦干、快干一百天,力爭在7 月份實現詳細設計全部完成,土建結構安裝基本結束、工藝管道安裝全面展開、設備安裝基本完成、公用工程按計劃中交,將受疫情影響的項目建設總體進度搶回來。
“開辟空間進行裂解爐整體模塊化施工,對我們來說是首次嘗試,在中國石化系統內也是絕無僅有的。”在古雷煉化一體化項目80 萬噸/年乙烯裝置的第二工地現場,承建單位技術質量經理王德輝介紹說。
乙烯裂解爐施工專業種類多、工序復雜、工程量大,現場作業面狹窄成為制約施工效率的主要瓶頸。為解決這個問題,項目管理部門在設計階段大膽提出“以空間交換時間”理念,制定了“一個現場、兩個工地”的策略。項目啟用施工現場正北側約500 米處、總面積13.5 萬平方米的第二工地現場,乙烯裝置的3 臺裂解爐和7 個管廊將在這里完成預制組裝,實現裝置現場和第二現場錯位、同步模塊化施工。相較傳統的施工方式,安全風險更低、質量控制更好、人員勞動效率更高,可以有效縮短工期。
該項目建設單位還在管理創新、工效提升方面狠下功夫,打通人員返崗、施工材料機具運輸和防疫物資籌備3 條關鍵線路,將裂解爐整體模塊化施工全面鋪開,全力以赴推動項目建設取得新進展。