左龍寧
(青海云天化國際化肥有限公司設備管理中心,青海湟中 811600)
二期合成氨裝置使用引風機汽輪機型號B0.53-4.1/360/0.65/724,汽輪機調速器型號為美國Woodward公司的TG-13E+ZT2000,調速范圍為2 400~4 000r/min,調速器的調節精度為NEMA”D”級。配套ZT2000系列調速控制器是浙大威爾科技有限公司依據汽輪機組開機、運行等工藝而設計的自動控制系統。調速器與外部的電/液轉換器、錯油門油動機、油管等連接組成電液調節系統,從而達到控制汽輪機組的目的。
1)合成氨裝置引風機汽輪機轉速控制系統,自投產使用以來轉速波動大,調節性能差,控制器抗干擾能力弱,容易受到外界電磁干擾信號,不能使汽輪機轉速穩定調節,無法實現自動調速功能,無法保證合成氨裝置一段爐爐膛負壓穩定,目前一直通過手動現場加減轉速,此舉無形中增加了員工的工作量,與公司提倡的自動化控制背道而馳。
2)伍德沃德電液執行器通過萬向節杠桿原理連接閥桿,以汽輪機轉子動力作為執行器內置油泵驅動源,根據電/液轉換器接收到的電流信號進行角行程方式調節,連接處間隙過大和執行器力矩余量不足,調節時轉速波動大。不能滿足穩定調節轉速,無法保證一段爐爐膛負壓平穩的要求。
3)自動調節失控后,現場為角行程連接方式,設計無機械手輪,無法在線處理故障。
4)調速器自身閥位無反饋輸出,只能與轉速投自控,轉速故障不能切閥位控制。
5)正常運行過程中閥門流通能力選擇過大,開度偏小。
6)根據目前二期調速閥的使用開度,參照表1、表2的數據得出在3mm開度時前后閥芯總的流通面積為377.75mm2。

表1 調速閥原流通面積計算數據
7)根據表1、表2調速閥流通面積和流通能力的數據進行核算,5.4t/h蒸汽流量(進氣壓力3.65MPa,排氣壓力0.49MPa下)對應流通面積為332.32mm2;目前二期引風機實際流量是5.39t/h,與目前運行開度2.5mm左右相符。

表2 調速閥原流通能力核算數據
8)閥芯設計行程25mm,正常運行過程中閥芯行程2.5mm,行程過小。
1)XQ310聯合氣閥通過改變閥芯與閥座的流通面積來增大閥門的行程,由原設計閥芯直徑Φ69.85mm(前)和Φ70.9mm(后)減小為Φ59.85mm(前)和Φ60.9mm(后),在相同開度(10mm)下流通面積由2 139.64mm2下降至1 815.78mm2,流通面積減小15%。
將原設計電液執行器改為氣動薄膜執行機構,選擇氣動直行程調節閥,硬連接可以消除間隙問題。
2)閥門正常開度下不平衡力為460N,選用的執行機構最大推力為8 134N。
3)閥門定位器精度高,穩定性、可靠性高,因現場存在振動,使用山武分體式定位。
4)轉速故障閥門可切至手動控制。
5)現場配備斷氣保位閥和機械手輪。
6)根據表3、表4調速閥流通面積和流通能力的數據進行核算,6.6t/h蒸汽流量(進氣壓力3.65MPa,排氣壓力0.49MPa下)對應流通面積為506.71mm2;以2020年當前二期引風機運行最大實際流量是6.6t/h,計算運行最大開度4.5mm,約22%。

表3 調速閥改造后流通面積核算數據

表4 調速閥改造后流通能力核算數據
7)閥門總行程20mm,根據表5計算測試精度為0.4%,理論轉速波動10r/min。

表5 改造后閥門開度實驗記錄
閥門總行程20mm,根據表6計算實際使用精度為0.45%,實際轉速波動5r/min。

表6 改造后閥門開度運行記錄
2)實現轉速穩定可靠調節(800-2 700r/min),進一步穩定一段爐爐膛負壓。
3)離線對引風機調速閥進行調試。
4)調節器自身帶閥位反饋輸出,可實時查看偏差。
1)調節閥正常工況開度一般在30%~70%為宜,此次改造閥芯調節閥流通能力選擇過大,正常運行過程中開度20%,影響調節器性能。
2)通過引風機汽輪機調速系統改造,可解決引風機調速系統存在問題,最終使引風機轉速得到可靠控制,確保合成氨裝置一段爐爐膛負壓穩定,避免轉速波動過大造成裝置聯鎖停車。