(中鐵十四局集團第二工程有限公司,山東泰安271000)
橋隧施工中混凝土質量的優劣是能否創建優質工程的關鍵,而混凝土拌和質量控制是確保現場順利澆筑及工程質量“內實外美”的重要前提。因此,拌和過程中原材料計量精度的控制顯得尤為重要,提高計量精度是拌和站改造的重點。
中鐵十四局集團有限公司昌景黃鐵路項目承建金溪湖特大橋第一段117#墩~5 3 4#墩(起訖里程dk281+524.7~dk295+122.99,全長13.598km)、第二段1#墩至471#南方臺(起訖里程dk295+122.99~dk310+643.95,全長15.521km)、右繞線段1#墩至89#南方臺(起訖里程ZFdk308+110.51~ZFdk311+021.52,全長2.911km),共計978孔,主要施工任務包括7700根樁基、977個承臺和墩臺、8聯連續箱梁及13孔支架現澆梁。
除預制梁場外,該項目部主體工程混凝土用量70余萬立方米,全線設置兩處拌和站,4臺HZS180拌和機組,每臺拌和機組均安裝了監控攪拌時間和計量精度的信息化軟件。拌和過程中如遇到時間或計量超標,該軟件將根據超標程度分別以初級、中級和高級三種等級報警,并及時將報警短信發送給相關管理人員。
從2019年11月開工開始,由于拌和站計量系統精度較低和操作手業務不熟練等因素,信息化軟件頻頻報警,為施工帶來了極大的不便,且混凝土狀態難以保證。經過反復研究發現,拌和站的計量系統、氣控系統和電控系統對計量精度起著極大的影響,且具有很大的提升空間,因此拌和站的改造從計量系統、氣控系統和電控系統入手。
1.控制骨料原材質量。保證砂含泥量≤3.0%、泥塊含量≤0.5%,碎石含泥量≤1.0%、泥塊含量≤0.2%、針片狀顆粒含量≤10%,如超出以上范圍,應對骨料進行清洗再使用;其次必須嚴格控制砂含水率,砂石料倉及配料機上方均設置為全封閉料倉,嚴禁露天堆放,骨料在計量過程中勻速下落,減少落差變化,提高計量精度。2.調整計量秤狀態。使計量斗處于自由狀態,無干涉現象,特別注意將安全吊桿松開,使之不受力。3.調整配料倉下料門。調整螺栓,改變配料倉下料門口徑實現下料量的調整,提高計量精度,改裝下料門口徑:150mm×250mm改為80mm×250mm,加焊70mm厚角鋼。配料倉下料門配備大門和小門兩個門,在系統上調整大小門切換模式,當大小門同時配料時,配到系統設置的數值后大門關閉,小門補料,經過多次調整才能達到下料準確,在調整過程中需有拌和機系統廠家配合,在操作系統上不斷調整系統落差值,直至調試成功。4.檢查骨料配料氣控系統。電磁閥如安裝在氣控箱內,配料氣缸桿伸出端需安裝快排閥,提高卸料門關門速度。5.其他。配料機配置粗精稱料門的情況下,精計量范圍需大于300kg;在配料倉使用狀態下,砂石儲料倉內物料能達到三分之一容積,保證物料下落連續穩定,避免斷料造成落差的急劇變化。
1.檢查螺旋輸送機安裝狀態。螺旋輸送機不得與計量秤干涉,螺旋輸送機支架不能安裝在計量秤支架上,避免螺旋運轉造成秤體晃動,產生計量偏差;螺旋輸送機出口距秤體進料口高度控制在250mm至350mm間,避免造成較大落差。2.安裝精確喂料螺旋輸送機。因螺旋輸送機口徑大,粉煤灰用量小,在粉煤灰的螺旋輸送機下部,安裝一個168型小螺旋輸送機,當設備開始配料時,大小螺旋輸送機同時工作,當粉料計量到剩余10kg至20kg時,大螺旋輸送機停止工作,僅通過小螺旋輸送機把輸送管中的粉料輸送到計量秤中,增加粉料計量精度。3.粉料倉安裝破拱裝置。防止粉料在料倉內結拱,造成下料不暢及不均勻,在粉料倉處安裝破拱裝置。4.檢查粉料秤狀態。螺旋出口與計量斗進料口、計量斗進料口與主機進料口對正,不能偏斜,防止粉料在連接套內積料;各軟連接套松緊適度,以免影響計量精度;各排氣管道及除塵管道清理及時,無積料堵塞管道,避免生產過程產生壓差。
1.調整管路。管路流量調節,調節外加劑計量管道上球閥開啟大小,使外加劑保持適度流量,在計量時間允許情況下,流量盡量少;計量管道出口為水平抬升后卸出,防止水平管道內外加劑流入秤體內。將液料管道由直線改為彎曲走法,多接幾個彎頭,減少液料流速和沖擊力。2.檢查外加劑、水秤狀態。計量斗處于自由狀態,無干涉現象。3.安裝粗精稱量管路。液料計量稱上部,安裝一個儲液包,當開始配料時,水泵開啟工作,當計量設定提前值,水泵停止工作,開啟電磁閥,完成剩余液料計量。管路流量調節,調節計量管道上及電磁閥上方球閥開啟大小,使液料粗精稱均保持適度流量,在計量時間允許情況下,流量盡量少;調整時注意考慮水泵落差;精計量設定,需考慮水泵的落差,不能太大,儲液包內存物料為1kg(外加劑)、5kg(水);例:水計量設定值為150kg,水泵落差為8kg,設定粗計量139kg停止,剩余用精計量完成。
1.壓力設定。空壓機設置壓力≥0.7MPa,管路調壓閥設置壓力≥0.7MPa。2.維修保養。每隔三個月更換一次油水分離器濾芯,防止濾芯堵塞;每班使用前將空壓機、儲氣罐及油水分離器內積水排出。
1.控制軟件升級。采用升級版控制軟件,通過提高數據采集及信號執行速度,優化落差補償方式,完善抖動補秤及點動扣秤精確型,提升計量精細度。2.啟動控制功能。啟動點動配料補秤功能,當稱量值小于設定值時,自動抖動開門補料;啟動主副門切換功能。即當骨料按各自配比要求兩個門同時上料到一定程度后,副門提前關閉,只剩主門配料,主門可將剩余骨料少量分次配完。控制混凝土配方,嚴禁隨意手動加料(手動加料會自動計入稱料值中)。
改造完成且施工使用后,昌景黃鐵路項目部調取了拌和站改造前后各1個月的報警率統計信息如表1、表2所示。

表1 2019.12.01~2019.12.30超標報警率統計表(改造前)

表2 2019.03.22~2019.04.22超標報警率統計表(改造后)
通過對比改造前后兩個統計表發現,拌和站經過改造后,無論是時間報警還是初級、中級和高級報警的報警次數和比率都大幅度下降,證明計量精度得到了大幅度提升,改造措施可行。
隨著我國建筑業的不斷發展和建設標準的不斷提高,對混凝土的質量要求都更加的嚴格,通過改造拌和站,提高拌和站計量精度,降低了信息化軟件報警率,并且保證了混凝土質量,為建設優質工程提供了保障,對于同行具有借鑒意義。