孫金娜
(中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)
秦山核電基地共有七臺壓水堆機組,累計有七十多堆·年的運行經(jīng)驗。核電機組在停運和啟動階段,一回路的化學狀態(tài)會發(fā)生很大的變化,一回路水質pH的控制,放射性腐蝕產(chǎn)物的釋放,都會對實現(xiàn)良好的化學控制工作帶來較大的挑戰(zhàn)。因此,做好停運和啟動階段的化學控制工作,對完成整個燃料循環(huán)的化學任務,實現(xiàn)良好的核電機組化學指標都有重要意義。
壓水堆核電廠一回路化學控制的目的主要是保持一回路的完整性、盡可能地降低系統(tǒng)的輻射劑量水平。壓水堆運行經(jīng)驗表明,在燃料組件沒有破損的情況下,堆芯外輻射場的90%是由活化了的腐蝕產(chǎn)物貢獻的[3]。因此,減少腐蝕和雜質,以及控制放射性雜質在蒸汽發(fā)生器和堆芯等設備的堆積,就成為一回路水化學控制的重點。
壓水堆一回路一般采用硼酸進行反應性調節(jié),為了避免酸性環(huán)境對系統(tǒng)設備的腐蝕,添加氫氧化鋰作為pH調節(jié)劑,使系統(tǒng)運行期間處于堿性環(huán)境,降低腐蝕發(fā)生的概率以及減緩結垢的溶解和沉積。在運行期間,通過化學與容積控制系統(tǒng)中的樹脂床凈化系統(tǒng)中的雜質離子,并通過容控箱實現(xiàn)一回路系統(tǒng)的氫氣覆蓋,以保證一回路的還原性環(huán)境,避免氧氣催化產(chǎn)生的應力腐蝕。
換料大修停堆期間,一回路水化學控制的主要目的是降低一回路輻射劑量水平,使停役期間的劑量率盡可能低,通用的做法是在降功率以及降溫降壓的過程中,改變系統(tǒng)條件,使一回路的放射性腐蝕產(chǎn)物釋放、轉移,并通過凈化系統(tǒng)去除。
壓水堆在機組停堆前首先要進行穩(wěn)壓器汽相,以及一回路各容器的氣相吹掃,降低系統(tǒng)中的溶解氫,防止氫氧混合爆炸,為氧化運行做準備。在沒有燃料組件破損的情況下,秦山地區(qū)各機組一般在降功率前三天開始進行吹掃并連續(xù)監(jiān)測,確保降功率前一回路溶解氫控制在5~15 mL/kg[1]。
(1)秦山地區(qū)歷年運行中出現(xiàn)的問題
取樣出現(xiàn)汽水混合物;
穩(wěn)壓器汽腔淹沒后,一回路溶解氫濃度上升,嚴重時甚至會超出目標值(3 mL/kg)。
(2)運行建議
樣品的代表性是保證一切的前提,因為系統(tǒng)狀態(tài)的波動,在掃氣前期或后期,取樣管線中會出現(xiàn)汽水混合物,因此在取樣前需要與運行進行溝通,確認吹掃是否充分,保證掃氣管線的暢通,避免因無法取到代表性的樣品而延誤進程。
穩(wěn)壓器汽腔掃氣不徹底,存在少量氫氣,硼回收系統(tǒng)中的除氣器的不連續(xù)運行,都會引起一回路氫氣反彈,因此機組在降功率以及降溫降壓的過程中,需要充分掃氣,連續(xù)投運硼回收系統(tǒng)除氣器,避免氫氣反彈,影響大修路徑。
腐蝕產(chǎn)物的釋放,與系統(tǒng)的水質環(huán)境有關。將一回路功率運行期間的還原性和偏堿性環(huán)境,過渡到酸性、氧化性環(huán)境有利于腐蝕產(chǎn)物的溶解釋放。機組進入壽期末,一回路的硼濃度一般僅幾十個ppm,pH(300 ℃)控制在7.2左右,停堆階段采用投運除鋰床來降低一回路的鋰濃度。各機組投運除鋰床的時間略有差別,有在停堆前投運,硼化前切除運行的,也有在第一次硼化期間投運的。在自然氧化的運行經(jīng)驗中,因為堿性環(huán)境有利于抑制堆內燃料元件表面腐蝕產(chǎn)物的脫落,減少堆芯活化腐蝕產(chǎn)物從堆芯返出,因此一般在硼化結束前不投運除鋰床[2],盡可能保證系統(tǒng)內較高的pH,從而在自然氧氣(空氣)引入系統(tǒng)后,可以集中大量的釋放腐蝕產(chǎn)物。
(1)秦山地區(qū)歷年運行中出現(xiàn)的問題
停堆前的主系統(tǒng)掃氣時,出現(xiàn)鋰濃度上升;
一回路在硼化期間,鋰濃度上升。
(2)運行建議
鋰濃度上升的原因有很多,穩(wěn)壓器汽腔掃氣引起濃縮;硼化期間,高濃度的硼酸產(chǎn)生的少量氫離子,與凈化床中的鋰型陽離子發(fā)生置換反應;硼補給箱中引起意外的鋰入侵。因此,有必要在大修前對硼補給箱進行鋰濃度分析,硼化時系統(tǒng)鋰的返出有時難以避免,但除鹽床的壽期也需要關注,在大修前對各除鹽床均應進行效率分析。
壓水堆在停堆時,由于一回路溫度下降、硼濃度上升、氧含量上升等因素會引起水化學環(huán)境發(fā)生很大的變化。隨著腐蝕產(chǎn)物的溶解,其中的放射性核素活度濃度將上升到功率運行時的1 000倍以上,此時通過化容系統(tǒng)的凈化床能夠除去大量放射性雜質,從而降低環(huán)境的劑量率。為了快速去除放射性腐蝕產(chǎn)物,國際上常用的做法是添加雙氧水,使系統(tǒng)迅速達到氧化性環(huán)境,促使腐蝕產(chǎn)物提前、集中釋放,再通過凈化床去除,這樣可以提高凈化系統(tǒng)的凈化效果,使主回路的劑量盡早達到可接受的水平,減少現(xiàn)場工作人員的接受計量,縮短換料大修的時間。
秦山地區(qū)各壓水堆在2009年之前一直采用添加雙氧水的方式進行氧化運行。從2009年開始,秦一廠30萬機組開始采用自然氧化的方式進行氧化運行并一直延續(xù)至今。
2.3.1 添加雙氧水
在一回路系統(tǒng)降溫至80 ℃時,向系統(tǒng)中加入一定量的雙氧水,同時化容系統(tǒng)進行全流量凈化。該方法通過在添加雙氧水后密切跟蹤一回路的放射性核素活度,保證氧化運行剝落的腐蝕產(chǎn)物得到有效凈化,并在停運主泵、穩(wěn)壓器開人孔、壓力容器開大蓋、反應堆換料水池充水等重要工作節(jié)點設置關鍵放射性核素的活度濃度約束值,盡可能減少現(xiàn)場工作人員的輻射劑量。氧化運行期間需要關注除鹽床效率,若除鹽床失效,應及時更換,否則可能會延長凈化時間而延誤大修關鍵路徑。
圖1為各機組添加雙氧水氧化運行歷年的總γ峰值趨勢圖,可以看出,新機組在初期運行時,氧化運行的總γ較高,隨后基本呈現(xiàn)逐年下降的趨勢,一般在第四個循環(huán)以后,開始趨于平穩(wěn)。
圖1 各機組雙氧水氧化運行總γ峰值趨勢圖Fig.1 Trend of total γ peak value in hydrogen peroxide oxidation operation of each unit
(1)秦山地區(qū)歷年運行中出現(xiàn)的問題
除鹽床失效;
個別機組輻射源項變化,110mAg影響日趨變大,在降溫降壓的過程中,容易沉積在化容系統(tǒng)下泄管道上。
(2)運行建議
雖然在大修前會進行效率實驗,但受雜質的量和運行周期影響,除鹽床會在氧化運行期間突然失效,此時應保證備用床已再生沖洗完全,才能及時投運,因此在大修前與運行溝通,確保各除鹽床隨時可用是不可忽視的細節(jié)。
對于秦二廠1號、2號機組,添加雙氧水后的活化腐蝕產(chǎn)物中,對放射性貢獻較大的主要為鈷和銀,隨著58Co核素活度濃度的逐漸降低并趨于穩(wěn)定,來自于控制棒吸收材料和密封墊片的110mAg影響日趨變大。國內有電廠甚至出現(xiàn)110mAg排放量占全年放射性液態(tài)流出物排放總量(除氚外)70%的情況[4]。秦二廠通過對除鹽床樹脂的改型來解決這一問題。根據(jù)WANO-TSM經(jīng)驗,如果溫度小于70 ℃,110mAg核素沉積速度會明顯升高,因此建議在氧化運行后,保持主系統(tǒng)70 ℃一段時間運行,以增加110mAg的去除率。
110mAg主要為膠體形式存在,除鹽床容易被污染而降低去除效率,因此如果現(xiàn)場實際情況允許,在樹脂床的上游采用針對膠體的過濾器,也是一種可以嘗試的方法。
2.3.2 自然氧化
秦一廠30萬機組在第十一個燃料循環(huán)開始實行自然氧化運行的方式。在機組運行末期仍然對主系統(tǒng)進行溶解氫控制,但不投運除鋰床,主系統(tǒng)稀釋前,鋰濃度維持0.8~1.2 mg/kg,主系統(tǒng)降溫降壓期間密切關注冷卻劑中的放射性,80 ℃時不再添加雙氧水,保持容控箱氮氣覆蓋,在壓力容器開蓋前,采用穩(wěn)壓器通大氣及堆頂放氣閥開啟時引入空氣的自然氧化方式。自然氧化需要從機組熱停堆開始持續(xù)監(jiān)測主系統(tǒng)的放射性(每2 h一個樣品),在每個空氣引入的階段,增加監(jiān)測頻率(0.5 h一次),以保證對峰值的捕捉。
自然氧化的進程受停堆期間各節(jié)點操作的影響,在硼化,停堆冷卻系統(tǒng)的投入,穩(wěn)壓器通大氣,開堆頂放氣閥以及開大蓋等各運行階段,因為pH的變化以及系統(tǒng)中空氣含量的增加,均會出現(xiàn)腐蝕產(chǎn)物的剝離,相對于添加雙氧水后腐蝕產(chǎn)物的集中脫落,隨運行工況的變動較大,要想及時捕捉峰值,需要對運行操作的準確把握和經(jīng)驗的不斷積累,一般在機組解列后的第三或第四天,穩(wěn)壓器通大氣后出現(xiàn)峰值。同時,相比于添加雙氧水的氧化運行,峰值也較低,詳見圖2。
圖2 自然氧化運行總γ峰值趨勢圖Fig.2 Trend of total γ peak in natural oxidation operation
自然氧化的逐步引入空氣的方式,使得腐蝕產(chǎn)物脫落的時間出現(xiàn)差異,根據(jù)主系統(tǒng)核素的峰值趨勢,54Mn脫落較早,最先出現(xiàn)峰值,且峰值逐年下降,而作為主系統(tǒng)總γ峰值主要的貢獻者122Sb、124Sb出現(xiàn)的時間則相對滯后,但是隨著54Mn量的減少,其出峰時間也在提前,因此要盡可能早的保持RCV(化學與容積控制系統(tǒng))的最大下泄流量。
秦一廠已經(jīng)進行過六個堆年的自然氧化運行方式。該方式省去了添加雙氧水的步驟,延長了峰值捕捉的時間,受到運行工況的影響,每次氧化運行的放射性趨勢均存在差異,核素的出峰時間變化較大,仍需要進一步積累經(jīng)驗,完善監(jiān)測模式。
在經(jīng)歷過卸料、設備維護和裝料后,機組進入啟動階段。盡快使系統(tǒng)水質進入高pH的還原性環(huán)境,抑制系統(tǒng)設備的腐蝕,減少系統(tǒng)雜質,是一回路啟動階段水質控制的重點。
秦山地區(qū)各壓水堆啟動運行方式基本相同,在主系統(tǒng)充水后經(jīng)過靜排氣和動排氣盡可能地排除空氣,再對容控箱實行氮氣覆蓋,并進行氣空間的吹掃,在80~120 ℃溫度條件下,用化學方法(添加聯(lián)氨)除去一回路的氧,而后繼續(xù)升溫,繼而實現(xiàn)系統(tǒng)氫氣覆蓋,保證運行期間系統(tǒng)的還原性環(huán)境。
化學平臺除氧是升溫前關鍵路徑上的一項重要工作。既要加入足量的聯(lián)氨盡快地使一回路溶解氧合格以節(jié)約時間,又要考慮到過量的聯(lián)氨會分解生成氨,影響化容系統(tǒng)的除鹽床運行,因此在化學除氧期間,要對除鹽床進行隔離,溶解氧合格后,當氨和聯(lián)氨濃度小于1.0 ppm后,才能投運除鹽床。由于氨的溶解度很高,通過容控箱吹掃不但廢氣量大,而且見效緩慢,所以聯(lián)氨的添加量控制就顯得尤為重要了。
為避免聯(lián)氨添加過量,各電廠啟動除氧時,基本都是分次添加聯(lián)氨。大部分時候需要添加兩次,除氧時間最快的只要半個小時就能合格,最慢卻要十幾個小時。
(1)秦山地區(qū)歷年運行中出現(xiàn)的問題
聯(lián)氨的添加量與主系統(tǒng)中溶解氧的濃度計算值存在差異;
溶解氧濃度反彈,甚至除氧合格后,第二天卻溶解氧超標。
(2)運行建議
聯(lián)氨實際添加量主要取決于系統(tǒng)前期排氣的效果,如果在排氣階段停留的時間較長,排氣徹底,系統(tǒng)中氣泡較少,則后期的除氧會比較順利,否則,系統(tǒng)死角聚集的氣體排除不徹底,容易出現(xiàn)溶解氧的頻繁反彈。運行經(jīng)驗表明,溫度升高有利于加快除氧的反應速度,但如果太高,又會加劇聯(lián)氨的分解,導致后期系統(tǒng)中氨濃度高,增加容控箱吹掃壓力,因此建議除氧階段盡可能維持主系統(tǒng)溫度在90~95 ℃。同時,當主系統(tǒng)溶解氧降到幾百個ppb的時候,添加1 L甚至是0.5 L的聯(lián)氨,都會對除氧結果產(chǎn)生影響,此時需要謹慎評估。
大修后機組啟動時,一回路冷卻劑中的初始鋰濃度很低,而初始硼濃度卻是燃料循環(huán)中最高的時候,不利于降低系統(tǒng)腐蝕,需要及時添加氫氧化鋰。氫氧化鋰的添加受系統(tǒng)運行的影響,如果主泵沒有啟動,加入的氫氧化鋰無法均勻分布,因此一般在主泵啟動后才考慮添加。秦山地區(qū)各電廠一般在除氧平臺添加聯(lián)氨的同時,向系統(tǒng)添加氫氧化鋰。
(1)秦山地區(qū)歷年運行中出現(xiàn)的問題
氫氧化鋰添加不及時;
化容系統(tǒng)的除鹽床吸收氫氧化鋰。
(2)運行建議
從裝料結束,壓力容器頂蓋安裝完畢開始充水,到化學平臺除氧,一般有兩三天的時間,這段時間內,系統(tǒng)中的鋰濃度非常低,含氧量高并且是酸性條件,對系統(tǒng)設備是非常不利的。因此建議在主系統(tǒng)充水后,利用主泵點動的節(jié)點,盡快向系統(tǒng)中添加氫氧化鋰,使系統(tǒng)水質符合技術規(guī)范。
因為在停堆硼化期間硼濃度的劇烈變化,影響了除鹽床中的化學平衡,前文也提到過,在硼化期間會有除鹽床鋰析出的現(xiàn)象,同時,換料期間除鹽床與系統(tǒng)水質中較低的鋰濃度成平衡狀態(tài),因此在機組啟動階段,幾乎每臺機組都會發(fā)生除鹽床未飽和導致系統(tǒng)中鋰濃度下降的情況。同時,機組達臨界時,隨著系統(tǒng)水質的不斷稀釋,鋰濃度的變化也非常大,因此在啟動階段,需要跟蹤氫氧化鋰濃度,及時添加,以保證一回路水質符合硼鋰協(xié)調曲線的要求。
一回路中常見的雜質離子主要為氟、氯、硫酸跟、鈣、鎂、硅。氟離子、氯離子的濃度過高,會在堿性環(huán)境以及溶解氧的作用下,破環(huán)系統(tǒng)的氧化膜,對不銹鋼產(chǎn)生應力腐蝕。而鈣和鎂則容易與硅結垢,沉積在燃料元件的孔隙內,增加熱阻,進而使燃料包殼的壁溫升高,并加速燃料包殼的腐蝕[5]。因此各電廠對雜質離子的含量均有嚴格的限制,一旦超出限值,不能在規(guī)定時間內處理達標,機組狀態(tài)需要后撤。
正常運行期間,一回路系統(tǒng)雜質含量穩(wěn)定,在大修期間,由于操作頻繁,水質狀況變化大,以及裝卸料的影響,系統(tǒng)水質中的雜質含量會有波動,因此整個大修期間,化容系統(tǒng)的除鹽床需要盡可能的保持投運。歷年來各機組雜質離子的分析數(shù)據(jù)分析,一回路系統(tǒng)中雜質離子的控制狀況良好,氟氯硫酸根的含量遠低于期望值,而鈣鎂的含量則常常低于監(jiān)測限。圖3、圖4為近四個循環(huán),各機組在啟停階段的氟、氯、硫酸根的均值,雖然大修啟動初期的雜質離子含量明顯高于停堆前,但總體控制水平良好:
綜上,秦山核電基地各壓水堆機組啟停階段化學控制總體情況良好,能夠對輻射源項有效控制,保證大修期間的總體輻射劑量率,保持一回路系統(tǒng)良好的水質狀況。但在實際的操作中,仍有許多細節(jié)可以改進,較老的機組已經(jīng)在逐步升版相關規(guī)程,不斷優(yōu)化水質控制,而對于新機組,已有的運行經(jīng)驗仍然具有借鑒價值。
圖3 停堆前系統(tǒng)雜質離子均值(×10-9)Fig.3 Mean value of impurity ions in the system before shutdown (ppb)
圖4 大修啟動初期系統(tǒng)雜質離子均值(×10-9)Fig.4 Mean value of impurity ions in the system at the initial stage of overhaul (ppb)