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330MW機組燃煤電廠灰?guī)旆勖夯覔P塵綜合治理節(jié)能研究

2020-06-24 10:54:05馮光華
錦繡·中旬刊 2020年3期
關(guān)鍵詞:節(jié)能

馮光華

摘 要:中國石化寧夏能化自備熱電廠寧東項目1號、2號機組分別于2012年10月、2013年6月投產(chǎn),由于現(xiàn)行干灰卸料設(shè)備在卸料過程中及庫頂布袋除塵器運行時揚塵嚴重影響環(huán)境,并對周邊設(shè)備造成二次污染,且不便于工作人員的操作、增大維護量及維護成本。現(xiàn)階段干灰處理量減少濕灰處理量增大至使灰?guī)旄苫也荒芗皶r外運,灰?guī)旎椅唤?jīng)常高料位。散裝機裝車及加濕灰裝車造成地面污染,灰?guī)炝忝讌^(qū)域沖地水系統(tǒng)需優(yōu)化。為防止灰?guī)旎椅怀霈F(xiàn)高料位及揚塵污染、灰?guī)靿毫^高、保障機組安全運行,必須進行技術(shù)更新改造。

關(guān)鍵詞:節(jié)能:壓力:揚塵

一、原系統(tǒng)設(shè)備的基本情況

中國石化寧夏能化自備熱電廠寧東項目裝設(shè)二臺330MW中間再熱雙抽空冷凝汽式亞臨界參數(shù)燃煤汽輪發(fā)電機組,鍋爐采用自然循環(huán)、四角切向燃燒,單爐膛,一次再熱,平衡通風,鍋爐緊身封閉,室內(nèi)布置,固態(tài)排渣,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)∏型汽包鍋爐。

灰?guī)煜到y(tǒng)設(shè)備由克萊德貝爾格曼華通物料輸送有限公司配套提供,灰?guī)炜紤]電廠本期2臺330MW和動力站一二期3臺260t/h鍋爐的存儲灰。5臺爐設(shè)3座灰?guī)欤?座原灰?guī)欤?座粗灰?guī)欤?座細灰?guī)欤O(shè)一套出力為40t/h的干灰分選裝置。每座灰?guī)熘睆溅?2m,高 24m,有效容積約1100m3。原灰?guī)旌痛只規(guī)炜少A存5臺爐設(shè)計煤種BMCR時約45小時的粗灰量;細灰?guī)炷軌蛸A存5臺爐設(shè)計煤種BMCR時約90小時的細灰。均為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。灰?guī)炀嚯姵龎m器灰斗最遠水平距離為330m,升高28 m,單根管道90°彎頭為 9個;渣庫距省煤器灰斗最遠水平距離為150m,升高15 m,彎頭為 5個。每臺爐各設(shè)1套正壓濃相氣力除灰系統(tǒng),用于輸送除塵器、省煤器灰斗中收集的飛灰。每臺爐電除塵器設(shè)2根粗灰管,1根細灰管,省煤器設(shè)1根粗灰管。電除塵器一、二電場的干灰(粗灰)通過粗灰管將粗灰輸送到原灰?guī)旎虼只規(guī)靸?nèi),電除塵器三、四、五電場灰斗的干灰(細灰)通過細灰管將細灰輸送到原灰?guī)旎蚣毣規(guī)靸?nèi)。省煤器的干灰(粗灰)通過粗灰管將粗灰輸送到對應(yīng)爐的渣庫內(nèi)。灰?guī)祉斣O(shè)有排氣過濾系統(tǒng),每座灰?guī)祉敯惭b1套袋式排氣過濾器、1臺排風機和1臺真空壓力釋放閥。氣灰混合物進入灰?guī)旌螅艢饨?jīng)袋式排氣過濾器直接排入大氣。灰?guī)烀}沖式布袋過濾器及灰?guī)靺^(qū)所有氣動裝置用壓縮空氣來自全廠儀用空氣,其中灰?guī)煨读涎b置及灰?guī)鞖饣L機切換閥的儀用氣量按0.8m3/min。原灰?guī)?.0米運轉(zhuǎn)層設(shè)有1臺出力為100t/h的干灰散裝機和1臺出力為200t/h濕式攪拌機,粗灰?guī)?.0米運轉(zhuǎn)層設(shè)有1臺出力為100t/h的干灰散裝機和2臺出力為200t/h濕式攪拌機,細灰?guī)?.0米運轉(zhuǎn)層設(shè)有2臺出力為100t/h的干灰散裝機和1臺出力為200t/h濕式攪拌機。

二、改造前存在的主要問題

(一)裝車卸灰過程中揚塵大

1.散裝機負壓布袋除塵器容積過小。按照我廠灰?guī)烀颗_散裝機設(shè)計要求100噸/h,應(yīng)配置不小于20 m?/h負壓除塵器,而目前我廠僅配10m?/h負壓除塵器,遠遠不能消除散裝機正常工作運行工況下產(chǎn)生的正壓氣流,造成揚塵過大。

2.散裝機設(shè)計不合理,密封性差。散裝機內(nèi)膽設(shè)計構(gòu)造存在缺陷,我廠目前使用的散裝機內(nèi)膽是由六節(jié)從小到大直徑不同的卸料直管套裝組合而成,在卸料過程中,粉煤灰物料下行時隨著由小到大卸料直管段的直徑放大,空間隨之增大,造成粉煤灰松散,裝車過程中粉塵揚起較大造成揚塵,負壓回流通道粉塵含量較大,除塵器灰斗積灰不能在裝車過程中進行有效排空,經(jīng)常需要人工清理,運行維護工作量大。

3.散裝機傳動鋼絲繩紊亂。主要因為散裝機內(nèi)膽設(shè)計構(gòu)造存在缺陷,導(dǎo)致運行過程中不平穩(wěn),容易出現(xiàn)卡澀,伸縮節(jié)四組鋼絲繩受力不均勻,經(jīng)常導(dǎo)致未完全受力的傳動鋼絲繩出現(xiàn)紊亂與托輥。

4.下灰管不暢容易堵塞。散裝機負壓布袋除塵器容積設(shè)計布袋過濾面積偏小,過濾精度偏高。散裝機內(nèi)膽設(shè)計構(gòu)造不合理,運行中負壓風道灰量較大,經(jīng)常由于負壓通道氣流受阻,形成負壓通道真空,散裝機外防塵升縮節(jié)向內(nèi)膽管道吸附,外部氣流中斷,散裝機下料通道在負壓真空狀態(tài)下受阻堵塞。

5.熱控設(shè)備自動經(jīng)常性失靈,散裝機整體設(shè)計不合理、裝車料滿信號可靠系數(shù)差、運轉(zhuǎn)機械部分不暢等原因,經(jīng)常導(dǎo)致控制自動經(jīng)常失靈。

6.散裝機伸縮節(jié)活動空間小,橫向移動范圍小,造成車輛人孔門與卸灰口要求非常精確,現(xiàn)場裝車難以實現(xiàn)準確對接。

(二)灰?guī)祉敳繅毫φ婵蔗尫砰y經(jīng)常性打開向大氣排灰主要原因:

1.來自#1、#2爐除塵器的干灰通過輸灰管道進入灰?guī)欤瑲怏w通過庫頂布袋除塵器排入大氣。由于庫頂布袋除塵器設(shè)計過濾面積及排氣量偏小,造成庫內(nèi)壓力高,經(jīng)常致使壓力真空釋放閥打開向大氣排灰。

2.灰?guī)靸?nèi)部存在正壓,末端灰?guī)靸?nèi)產(chǎn)生超壓狀態(tài),灰?guī)煺龎好绊敩F(xiàn)象頻發(fā),運行過程中威脅庫體安全。

灰?guī)靸?nèi)正壓易造成灰?guī)旆烙陮娱_裂,危及灰?guī)彀踩H粲龃笥辏規(guī)爝M水,后果不堪設(shè)想。

3.灰?guī)毂硥焊撸斐奢敾也粫常?jīng)常性易發(fā)生堵管。

4.灰?guī)炝衔挥嫴粶剩荒芗皶r準確顯示料位具體情況。

5.放干灰和加濕灰時易造成地面污染,沖地水無處排放。

(三)確保安全生產(chǎn):減少人員維護量,延長設(shè)備使用壽命,提高灰?guī)煜到y(tǒng)設(shè)備的運行可靠性,保障機組安全運行,同時可減少干灰揚塵對環(huán)境及周邊設(shè)備的污染。

(四)節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟性

通過技改,可以有效的防止干灰裝車揚塵問題,灰?guī)祉敳繅毫φ婵蔗尫砰y經(jīng)常性打開向大氣排灰問題,及時準確顯示灰?guī)炝衔唬阌诹忝子嗷仪謇砑皼_地水的儲存再利用。經(jīng)濟性、安全性大為提高,保證了控制自動化,并減少維護量提高經(jīng)濟性。

(五)通過技改可以解決的問題

提高或增加庫頂布袋除塵器過濾面積及強制排氣量,減少庫內(nèi)壓力,減少灰?guī)炝忝赘苫已b車揚塵,加大加濕灰放灰量,便于零米余灰清理及沖地水的儲存再利用。提高設(shè)備的可靠性,檢修的便捷性,保障灰?guī)煜到y(tǒng)的穩(wěn)定運行,有效避免環(huán)境污染。

三、技改措施及實施方案

1、技改方案

方案一

根據(jù)現(xiàn)場的運行現(xiàn)狀:需在干灰散裝機與收塵風機的中間增設(shè)一套側(cè)門式布袋除塵器來進行收塵(解決了庫底空間高度受限不方便維護和更換布袋困難的問題),并設(shè)有放灰管和收塵管(設(shè)有螺旋輸送機),讓罐車內(nèi)上揚的灰塵在通過除塵器被吸收空氣通過風機排放至大氣中。散裝機上采用下料自動氣動調(diào)節(jié)閥及料滿控制器,裝車過程中根據(jù)排氣速度(罐車內(nèi)負壓值)自動控制下料裝載速度;確保快速裝車的情況下,不跑灰,不揚塵;在檢測到灰粉料罐裝到設(shè)定料位時能自動停止下料,做到全過程全密封,減少環(huán)境污染。散裝機上采用套筒式伸縮節(jié)(布袋采用滌綸針刺氈和骨架一起整體制作,同時提高布袋的過濾精度,耐用可靠),使裝載灰粉流與排氣氣流分開,讓灰粉流和排氣更暢通,減少不揚塵情況下,灰粉流裝車速度(散裝頭采用球面彈體設(shè)計,便于罐車的圓形進料口任意接觸時圓對圓相切,從而做到無間隙的配合,不但方便了汽車司機的分裝操作,而且有效增加了進料口接觸面的密封性)。另外,鋼絲繩張緊裝置的采用徹底解決散裝機傳動鋼絲繩紊亂問題。散裝機與PLC控制柜配套使用,采用自動與手動兩種控制方式,可實現(xiàn)遠程控制操作。

方案二

1.庫頂布袋除塵器增加一臺大容量風機,用于強制排風。

2.增加布袋除塵器過濾面積:更換120條/ Φ120X2000mm布袋及配套袋籠。

方案三

電除塵倉泵氣力除灰系統(tǒng)的壓縮空氣系統(tǒng)管路進行優(yōu)化,在至灰?guī)炷┒颂幑艿涝鲈O(shè)壓縮空氣吹掃管道,避免末端輸灰管道發(fā)生堵塞,導(dǎo)致輸灰壓力升高,同事也造成灰?guī)靸?nèi)壓力升高,發(fā)生冒頂噴灰現(xiàn)象。進入灰?guī)靸?nèi)檢查灰?guī)靸?nèi)部結(jié)構(gòu)性堵塞,清理內(nèi)部雜物,檢查更換內(nèi)部結(jié)構(gòu)部件。

技改方案四

在灰?guī)炝忝姿闹芗由罴訉捛宄雠呕覝希O(shè)置一蓄水沉淀池(具有沉淀、蓄水、澄清功能),便于積灰沉淀后利于機械清除,利用澄清后的積水通過地坑泵輸送至煤場作為噴淋使用,不但節(jié)能降耗而且做到廢水再利用、零排放。

2、技改預(yù)期效果

通過對灰?guī)煜到y(tǒng)設(shè)備的全面優(yōu)化,降低庫內(nèi)壓力,減少壓力真空釋放閥對空排放,保證庫體安全。并能有效防止干灰裝車揚塵。加大加濕灰放灰量,便于灰?guī)炝忝子嗷仪謇砑皼_地水的儲存再利用,能達到節(jié)約檢修費用,減少維護量和工人的勞動強度,提高灰?guī)爝B續(xù)、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行,能取得較好的生產(chǎn)經(jīng)濟效益及社會環(huán)保效益。

3、技改施工方案

通過公開招標選擇信譽度高、業(yè)績好的施工隊伍,利用停機檢修機會逐臺切換方法,進行灰?guī)觳即龎m器、散裝機的安裝。

4、技改施工方案、過渡方案

外委施工,方案由設(shè)備部技術(shù)人員、工作人員現(xiàn)場確認,中國石化寧夏能化自備熱電廠寧東項目部檢修班組辦理工作票監(jiān)護施工,降低作業(yè)安全風險。

5、從技術(shù)、效果、經(jīng)濟等方面論證其實施可行性、合理性、存在問題和解決辦法。本次干灰?guī)飙h(huán)保綜合治理技術(shù)改造,徹底解決了干灰?guī)鞊P塵這一長期困擾我廠的環(huán)保技術(shù)困難;改造后能取得了較好的環(huán)保、經(jīng)濟效益,使我廠的環(huán)保治理工作有了新的突破,有效的保證了設(shè)備的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、環(huán)保運行。

6、按照要求定量、準確地對其性能指標、投資費用、效益、投資回收作出綜合比較。它的應(yīng)用不僅在技術(shù)上取得了較大的突破,解決了生產(chǎn)中的一大環(huán)保技術(shù)題目;而且為電力企業(yè)乃至相關(guān)企業(yè)在生產(chǎn)中解決同類型問題提供了科學(xué)依據(jù),具有廣泛的應(yīng)用價值;同時,也對今后電廠除灰系統(tǒng)的設(shè)計有一定的實踐基礎(chǔ)支撐作用。

四、技改項目規(guī)模和主要內(nèi)容

1.對中國石化寧夏能化自備熱電廠寧東項目粗灰?guī)斓牟即龎m器、散裝機及其附屬設(shè)備,灰?guī)炝忝讌^(qū)域沖地水系統(tǒng)優(yōu)化更新。

2.技改項目工程計劃開竣工時,結(jié)合機組停機后實施。

3.技改項目范圍:中國石化寧夏能化自備熱電廠寧東粗灰?guī)斓?米層散裝機、庫頂除塵器、沖地水系統(tǒng)及其附屬設(shè)備進行優(yōu)化更新。

4.技改項目的主要設(shè)備材料構(gòu)成,大約需要投入100萬元人民幣。

5.技改項目的地址選擇及地理位置、路徑及方案。

6.技改項目完成后系統(tǒng)布置的變化,可以按原址系統(tǒng)布置。

7.技改項目后期的性能和有關(guān)參數(shù)及必要的圖紙。

8.技改項目環(huán)境保護措施、治理方案和回收情況,對環(huán)境保護的綜合評價。

9.技改項目改善生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境,達到環(huán)保要求,減少維護量和維護費用。

五、經(jīng)濟效益分析

1.對于提高系統(tǒng)和本單位綜合生產(chǎn)能力與經(jīng)濟效益的計算分析,包括節(jié)能降損、提高效益、降低成本、增加利潤等。總之,通過技術(shù)改造,可以有效降低庫內(nèi)壓力,減少壓力真空釋放閥對空排放頻次,保證庫體安全運行。并能有效防止干灰裝車揚塵,加大加濕灰放灰量,便于零米余灰清理及沖地水的儲存再利用。經(jīng)濟性、安全性、環(huán)保型大為提高,保證了控制自動化的流暢使用,并減少設(shè)備維護量提高經(jīng)濟性。更加節(jié)能降耗,提高安全性、提高可靠性等,減少對環(huán)境的污染,有效提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。

參考文獻

[1](2012年西北電力設(shè)計院設(shè)計資料)

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