劉 佳,張文政
(天津天鋼聯合特鋼有限公司,天津301500)
隨著鋼鐵業的發展,高爐對入爐原料要求越來越嚴格。天津天鋼聯合特鋼配備了2臺230 m2燒結機,三座1 080 m3高爐,兩座500 m3高爐,燒結和煉鐵產能不匹配,燒結礦產量缺口較大,如何提高燒結礦產量是公司目前研究的重要課題。燒結礦是高爐生產的主要原料之一,其配比達到70%以上,燒結礦質量能否滿足高爐使用要求也顯得越來越重要?,F代燒結工藝是基于鐵酸鈣固結理論為基礎,以生產高品位、高強度、高還原性的優質燒結礦為目的[1]。為了提高燒結礦質量,我們主要從優化燒結配礦及熔劑結構、提高混合料溫度、燒結機漏風治理、提高燒結料層厚度、穩定混合料水碳含量等方面開展研究,通過進行工藝優化和技術創新,實現燒結礦產量的提高、質量改善的目的。
在燒結生產工藝過程中的混合料是由含鐵混勻礦、各種熔劑以及燃料等按照適量配比進行混配而成,而含鐵混勻礦是各種鐵礦粉、含鐵返回料等按照一定的比例混配而成。燒結配料是要根據各燒結原料的供應情況、儲備情況、消耗情況,綜合考慮燒結礦的產量和質量指標的需求情況,同時要兼顧燒結礦成本情況。
自熔性燒結礦要滿足高爐所需的各項理化指標,必須在混合料中配加一定量的生石灰、石灰石和白云石等各種熔劑。配加熔劑結構的不同會對燒結礦強度、堿度、還原性、低溫還原粉化率和混勻料粒級分布等各項理化指標產生影響,這些指標會直接關系到高爐冶煉的穩定順行,從而對生鐵產量及煉鐵成本產生影響。
提高燒結混合料的料溫可以有效抑制燒結過濕現象,當混合料料溫提高至水分冷凝的露點溫度以上時,可以防止水分的冷凝,抑制燒結料過濕層的生成,改善燒結料層的透氣性,有利于燒結礦產量和質量的提高,為厚料層操作創造了條件。
燒結臺車漏風問題會致使燒結礦產量下降、電耗和成本增加,燒結臺車的漏風治理是提高燒結礦產量、質量,降低成本的最直接有效措施。
由于燒結燃燒反應是自上而下的,料層越厚料層中下部蓄熱作用越強,在有效改善燒結料層透氣性的條件下,可以提高燒結礦產量和質量,減少固體燃耗。
混合料的水含量是保障溶劑消化、改善造粒效果,提高料層透氣性的重要指標,水分過高會影響料層的透氣性和燒結燃料消耗,水分過低會影響混合料粒度強度,影響燒結礦的強度和成品率。
合適的固體燃料粒度等級和粒度分布可以提高燒結機利用系數,使燒結礦成品率、轉鼓指數、平均粒徑等指標明顯改善,同時也可以降低固體燃料消耗和高爐返礦率。
根據國際市場以及港口各種鐵礦石市場價格變化,及時進行各種鐵礦粉的性價比測算,從而保證在滿足燒結礦質量的前提下降低采購成本,實現優化配礦結構,高性價比的進行配礦生產。公司對多種粉礦進行性價比測算,根據各種鐵礦粉的特性,結合以往的生產實踐,確定合適的原料結構。同時進行燒結杯實驗研究,通過對燒結礦粒度組成、鐵酸鈣生成性能、垂直燒結速度、轉鼓指數和低溫還原粉化率的測定,確定最終的原料組成。
每次配料后要根據生產情況、產量情況、質量情況、成本情況進行分析總結,分析此次配料結構的優缺點,不斷積累配礦經驗,穩定和優化配料結構,合理進行不同的原料搭配,提高燒結機利用系數,改善燒結礦質量,提高燒結配料的性價比。
通過生產實踐和分析對比,從提高燒結礦產量和質量的方面考慮,優化了熔劑結構,采用高活性度石灰作為混合料的主要熔劑,不配加石灰石熔劑,充分利用高活性石灰的黏結作用,提高混合料的制粒效果,改善混合料的粒度組成,提高燒結料層的透氣性。為保障生石灰的充分消化,不產生燒結礦“白點”現象,采用嚴格控制生石灰的活性度(活性度大于300 mL)、一混噴加熱水、延長混合制粒時間等措施,充分消化生石灰。
通過利用燒結產生的廢氣熱量將水分轉化成220℃的飽和蒸汽,再利用過熱器將飽和蒸汽升溫至240℃形成過熱蒸汽。在燒結混合料料倉內噴吹240℃的過熱蒸汽提高燒結混合料的料溫,使混合料料溫升高至76~82℃。
首先在油板內側安裝固定斜板,從而在斜板與靜油板和動油板的內側面之間形成油槽,起到液相密封作用,有效降低臺車漏風率;其次加強臺車螺紋孔處密封,在臺車螺紋桿處套裝密封墊片和圓周壓片減少螺紋處漏風;最后注重日常維護,采取“逢修必治”,最終將燒結機漏風率有效控制在35%以下,實現燒結的電單耗降低至16 kWh/t,煤氣單耗降低至18 Nm3/t,燒結利用系數提高至1.8 t/m2·h的目標。
為了提高燒結機的料層厚度,對燒結機臺車設備進行了欄板加高改造,欄板高度由700 mm增加到850 mm[2];同時將布料器的輥間隙進行調整,從而減小了燒結機混合料的布料粒度偏析情況;對燒結機的平料器進行改造,由之前的一體式改為分段式,提高了燒結機的料面平整度,使燒結速度在臺車橫斷面上均勻一致。
另外將臺車寬度由4 m加寬至4.5 m,在接觸面制作迷宮型接觸,將欄板厚度提高至30 mm,將燒結機滑道整體進行更換,將滑道下缺失的墊片全部補齊。增加了燒結臺車的強度,減少了臺車的漏風量。
通過燒結臺車的改造,提高了燒結料層的厚度,使燒結機的產量提高了10.32%。燒結機改造前后工藝指標對比見表1。
將燒結混合料水含量控制在8.5±0.5%,通過高水分配加來改善燒結混合料的粒度組成,提高燒結料層的透氣性;并且為抑制高水分條件下的過濕現象,將結混合料料溫控制在76~82℃,高于結露溫度,以充分發揮水分在燒結料層中的潤滑作用,進一步改善燒結料層的透氣性,從而實現固體燃料消耗降低至42 kg/t以下,有效實現燒結過程CO2減排。

表1 燒結機改造前后工藝指標對比
對于燃料粒度偏大的問題,主要從燃料加工和設備維護等方面制定措施。要隨時監測燃料破碎粒度,發現問題及時檢查四輥破碎設備狀況以及操作規程執行情況。通過嚴格執行四輥破碎操作規程,優化四輥破碎的給料量,及時調整四輥破碎的輥間隙,加強設備維護等措施,保障了燃料破碎的粒度要求。燃料粒度-200目占比由70%提高到85%,降低了布料時的燃料偏析。
通過優化燒結配礦及熔劑結構、提高混合料溫度、燒結機漏風治理、增加燒結料層厚度、穩定混合料水碳含量等措施,燒結機利用系數由原來的1.646 t/(m2·h),提高到平均1.816 t/(m2·h),轉鼓指數由原來的77.87%提高到78.72%,固體燃耗也由46.31 kg/t降低至 41.70 kg/t,燒結礦 5~10 mm 和<5mm粒級占比分別降低了0.6%和0.4%,小粒級部分減少,大粒級明顯增多,改善了高爐的透氣性。燒結礦產量穩步提高,燒結礦質量明顯改善,燒結固體燃料消耗顯著下降,對鋼鐵行業的降本增效有很大的意義。