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氧氣燃燒控制對煙氣中NOx排放的影響

2020-06-27 00:27:32余小華李明周宮志昊訾圣群
世界有色金屬 2020年6期
關鍵詞:煙氣

余小華,李明周,張 磊,宮志昊,訾圣群

(1.銅陵有色,安徽 銅陵 244000;2.江西理工大學,江西 贛州 341000;3.盈德氣體(上海)有限公司,上海 200134)

NOx的化合物有多種形式,在高溫燃燒條件下,NOx主要以NO的形式存在,最初排放的NOx中NO約占95%左右,然而NO在常態下極易與空氣中的氧發生反應生成NO2,故大氣中NOx基本以NO2的形式存在。氮氧化物的危害在于:第一它本身可刺激肺部,使人降低呼吸系統疾病的免疫,對兒童來說,長期吸入氮氧化物可能會導致肺結構的改變;第二在條件滿足的情況下,與水分子作用產生酸雨;第三NOx與大氣中的臭氧發生反應生成另一種氮氧化物與氧氣,從而打破臭氧平衡,破壞臭氧層[1,2],其原理為:

O3+NO=NO2+O2,O+NO2=NO+O2。

這種反應是反復循環的,最終使得O3變成O2,而氮氧化物只作為催化劑的作用。

氧氣燃燒技術以其節能減排、高效環保的優點,已廣泛應用于有色冶金、玻璃建材等行業,尤其以銅精煉回轉爐的應用,因其50%以上的節能率而得到全行業的大力推廣。氧氣燃燒技術相較于空氣助燃,以高濃度氧氣替代常規空氣助燃,摒除了無效氮氣的影響,大幅減少了煙氣排放總量,因助燃輸入的氮氣大幅減少,NOx排放總量顯著降低,在環保排放上優勢顯著。但生產作業環保要求,爐膛需保持負壓作業,將吸入一定比例的環境氮氣,氧氣燃燒的超高溫的火焰,在未進行合理控制氧氣燃燒條件的情況下,將大量生產NOx,本文研究討論如何合理應用并控制氧氣燃燒,以實現最低NOx排放。

1 燃燒過程NOx產生機理

1.1 NOx產生類型

對于燃燒過程中,生成NOx的途徑主要包括:熱力型NOx、燃料型NOx,快速型NOx,對于銅精煉生產過程中,以天然氣為燃料,主要以熱力型NOx為主。

1.2 溫度對NOx的影響

氮氣高溫下將會發生氧化反應,如圖1所示,用氧氣濃度為95%,當溫度升高至2800F(1537℃)以上時,每升高100℃,NOx生產的反應速率提高6倍~7倍,即隨著爐內燃燒溫度的提高,NOx的排放量將升高,因此可以通過控制合理爐溫、火焰溫度來控制NOx的排放量[3]。銅精煉溫度為1200∽1300℃,該溫度區域NOx生成速率不高,故控制的重點在于燃燒器火焰溫度。

圖1 燃燒煙氣溫度與NOx含量的關系[2]

2 銅冶煉氧氣燃燒技術

2.1 技術原理

當前我廠應用的是引進的氧氣燃燒技術,其技術原理是氧氣燃燒技術作為常規空氣助燃技術的替代,減少了空氣中79%的無效氮氣的介入,大幅降低了煙氣量及其所帶走熱量,達到節能的目的。

燃料在高氧濃度的氣氛下,反應速率極大加快,燃燒火焰溫度極高(最高火焰溫度可到2700℃以上[4]),在負壓作業的窯爐工況下,將大量生產NOx,且極高溫不利于窯爐耐材壽命。其氧氣燃燒技術的核心是燃氣的低動量控制及氧氣的分級助燃原理,見圖2。

圖2 氧氣燃燒技術原理示意圖

燃氣和一次氧通過燃燒器的燃燒噴嘴,以較低的速度進入爐膛;二次氧通過燃燒器氧槍噴嘴高速進入爐膛內,在與燃氣反應前分別與煙氣發生卷吸、彌散混合后燃燒,燃氣噴嘴二次氧氣在爐內與煙氣和燃氣二次混合燃燒。

燃氣與一次氧形成欠氧燃燒氣氛,有效降低NOx生成,且低動量火焰降低了卷吸含氮爐氣的能力,高動量二次氧卷吸爐氣稀釋了其反應階段的氧濃度,燃燒邊界更廣,火焰相對彌散,覆蓋分布更廣,溫度梯度相對小,溫度均勻性好,峰值溫度更低,從而抑制NOx生成。

2.2 燃氣氧氣燃燒系統特點

如技術原理所述,其系統中氧氣設計為一次氧和二次氧,均可獨立控制且二者比例關系精確控制,針對不同階段的冶煉工況,設置了不同的比例,以滿足不同階段爐內氧化氣氛或還原氣氛的控制。具體特點如下:①天然氣、氧氣的安全控制,以及流量精確控制,保證燃燒效率最佳和能耗控制最佳。②氧氣分級控制,一次氧和二次氧可獨立控制,但預設可調范圍,以確保燃燒器最佳工作特性。③燃燒器設計簡潔,包括:燃燒噴嘴、氧槍和燒嘴保護磚。噴嘴和氧槍本體輕巧易拆卸調節,為燃燒器特性調整提供便利,且維護方便、成本低。

3 生產實踐控制

氧氣燃燒系統在設計之初即為獲得低氮特性,但在實際應用中,由于未能充分重視和理解其低氮燃燒的特性,在生產過程中未能夠對細節控制進行有效管理。

故根據控制NOx生成的角度(控制爐溫和火焰溫度),從四個方面進行調整以驗證其在低氮控制上的設計原理,分別是氧過剩系數、分級氧氣比例、燃燒噴嘴位置、燃氣噴嘴出口速度。

3.1 氧過剩系數控制[5]

氧過剩系數的定義同空氣過剩系數,對燃燒效率影響的一個重要參數,理論上能夠確保燃料完全燃燒的情況下,過剩系數越小越好。

圖3 氧過剩系數與NOx含量的關系

因氧氣助燃的高燃燒效率,現有系統設計的初始過剩系數為1.0,即理論完全燃燒,由微負壓所帶來的空氣作為過剩部分,以確保燃氣充分燃盡,從而確保最佳能源消耗,見圖3。

在相同工況下(空爐待料保溫1250℃),通過改變總氧燃比參數,分別檢測NOx排放數值。氧過剩系數調整試驗過程中,天然氣流量、分級氧氣比例、燃燒噴嘴位置以及燃燒噴嘴均為作出改變,相關參數如下:天然氣流量260Nm3/h,分級氧氣比例80%、燃燒噴嘴尺寸30mm(對應出口速度110m/s)。

結果分析:①氧過剩系數對燃燒的影響與空氣過剩系數一致,越低的過剩系數獲得最佳的NOx生成,一是因為反應區無過剩的氧分子與氮反應,二是較高的氧過剩系數使得燒嘴出口氧濃度有所提高,從而使得火焰溫度提高,使得NOx生成速率提高,從而提升了NOx排放濃度。②當過剩系數達到1.10時,NOx排放數值略有下降,實測的數值組中存在更高的數值,也存在更低的數值,導致其原因在于一是過剩的常溫氧氣對火焰有一定的冷卻作用,二是更多的二次氧卷吸煙氣的動量提高,卷吸稀釋能力提高,使得燃燒反應區域氧濃度進一步降低,從而總體上降低了火焰溫度。實際數據的反復變化大部分是因為爐壓的變化,可能抵消了二次氧的動量的卷吸稀釋作用。③調整氧過剩系數,通過結果可知,過剩系數的大幅變化并未對排放濃度帶來特別大的變化,是因為過剩的氧氣量相比較于爐膛尺寸和燃燒總量來說,都是比例較小的,這一點從排放的煙氣中無明顯變化的氧含量,也可以驗證這一點。

3.2 分級氧氣比例控制

氧氣燃燒控制的核心為分級稀釋燃燒技術,類似于空氣燃燒的多級燃燒或再燃燒技術,差別在于二次氧的動量相比于空氣更高,以達到與空氣分級燃燒相同的效果,實現一次燃燒區欠氧燃燒(還原性氣氛),NOx的生成將被燃料中的碳氫還原成N2,二次氧卷吸煙氣稀釋氧濃度后,充分燃盡燃氣,生成少量NO,相較于常規氧氣燃燒,火焰溫度大幅降低,較少的氧化性高溫的氣氛,有效抑制NOx生成,見圖4。

圖4 二次氧比例與NOx含量的關系

在相同工況下(空爐待料保溫1250℃),天然氣流量260Nm3/h,氧過剩系數1.02,燃燒噴嘴尺寸30mm(對應出口速度110m/s)。

結果分析:①通過數據可知:二次氧比例越高,NOx控制越好。其原因在于:一次氧與燃氣距離較近,越多的一次氧帶來更高的一次燃燒區溫度,也影響降低了一次燃燒區的還原性氣氛,使得火焰溫度較高,從而加劇NOx生成速度。②二次氧比例為90%,一次氧流量過小,導致燃燒噴嘴火焰偏軟,火焰形態控制較差,易沖刷到爐體煙氣區拱頂部分,雖然NOx排放結果略好于二次氧比例為80%的工況,實際操作過程中采用80%分級比例更佳。

3.3 燃氣噴嘴出口速度控制

有色金屬冶煉行業應用的氧氣燃燒噴嘴速度普遍高于空氣燒嘴,燃氣/助燃劑速度比是影響燃燒火焰的重要參數之一,因氧氣速度已經非常高,故我們試驗中固定氧氣速度,僅改變天然氣噴出速度,以觀察火焰變化以及對NOx的影響。

在相同工況下(空爐待料保溫1250℃),天然氣流量260Nm3/h,氧過剩系數1.02,二次氧分級比例為80%,只改變噴嘴口徑而調整噴嘴出口速度,見圖5。

圖5 噴嘴口徑與NOx含量的關系

結果分析:①通過數據可知:燃氣出口速度越快,NOx生成量越高,即燃氣/氧氣的速度差越大,火焰高溫區越小。②燃燒噴嘴與氧槍的間距為200mm,燃氣速度越快,燃氣與二次氧的相互影響、快速混合、反應時間縮短,燃燒反應區域變小,火焰溫度升高。③此工況下,燃氣噴嘴為61m/s時,火焰形態正常,銅水升溫、爐內溫差均無明顯變化,考慮到小流量下(最小流量50Nm3/h),燃氣速度僅12m/s,噴嘴背壓極低,爐壓波動情況下,存在回火的風險,故實際使用噴嘴依舊為30mm直徑的燃氣噴嘴。

4 結語

隨著日漸趨緊的環保政策,同時借鑒其他行業應用氧氣燃燒后的環保政策,NOx控制仍是大勢所趨。故充分研究并掌握氧氣燃燒控制對NOx生成的影響非常必要。另外氧氣燃燒通過多年的技術演變,從最初的為了獲得更好的燃燒效率和更高的火焰溫度,到現在的為適應不同生產工況的需求為目的。早些年在歐美國家運用的比較廣,他們通過在火焰形態控制或者溫度分布控制上,改變燃料與氧氣的速度和射流強度或者混合形式,形成了一系列不同溫度特征控制、火焰形態控制的燃燒技術。近年在國內,隨著節能環保的要求進一步提高,為了達到綠色冶煉的高要求,氧氣燃燒技術逐步推廣到各大企業。氧氣燃燒技術在國內銅冶煉行業首次成功應用是2008年金隆銅業陽極爐氧氣燃燒改造,迄今已12年,為行業節能減排作出了巨大的貢獻[6],隨后新建或者改造的銅冶煉項目,基本上運用了氧氣燃燒技術。

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