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永磁直驅轉向架側梁焊接變形管控分析

2020-06-28 02:14:08朱玉河王濤隋旭日
大眾科學·下旬 2020年6期
關鍵詞:轉向架

朱玉河 王濤 隋旭日

摘 要:當前,軌道交通領域開始廣泛應用永磁直驅技術,轉向架是其重要環節。相比于傳統轉向架,永磁轉向架選擇永磁直驅同步電動機,能夠對車輪或是車軸直接進行驅動,具有體積小、噪音小、重量輕以及效率高等特點。然而在試制時存在焊接變形問題,組裝構架的工序是其主要問題,側梁兩端的中心距尺寸無法滿足工藝標準。對此,本文對相關問題進行簡單分析,之后針對側梁組焊、機械手焊接等工序提出優化建議。

關鍵詞:永磁直驅;轉向架;側梁焊接;變形管控

前言:

永磁直驅轉向架,需要滿足80km/h標準。主要由動車構架M0、拖車構架T1與T2構成,T2為柔性結構,與傳統構架相比,剛度不足,借助板長、板厚與鋼板夾角的調節,獲得扭轉剛度,促使扭曲線路運行安全。相比于傳統構架,永磁構架將吊桿座去掉,促使構架結構尺寸變小,重量降低。因為側梁焊接之后會出現變形問題,需要進行返工,使得工作人員工作量增加,并增加生產成本。

1 問題概況

永磁轉向架通常專用柔性架構理念,以保證對不平順路線進行充分適應,促使車輛工作安全性得到充分提升[1]。柔性架構主要選擇H型焊接,有橫梁與側梁構成。一般涵蓋新型牽引拉桿復合座、1個橫梁與2個側梁構成。見下圖。

開展轉向架試制工作時,因為需要機加工側梁定位座,因此,需要對尺寸進行準確控制,若是該環節尺寸不滿足要求,那么應該返修處理,情況嚴重則會直接報廢。因此,組裝構架師,應該對尺寸問題加以重視:比如,X方向尺寸應該滿足2264±2mm要求,Y方向應該滿足1964±1mm要求,Z方向需要滿足300±1mm要求。所以試制時出現以下問題。

①組裝時,Y向尺寸超出標準要求,在查找原因過程中,發現側梁腹板焊縫焊接熱量較大并且焊縫受熱缺少均勻性,形成焊接應力,導致側梁變形。②側梁所有焊縫控制均較為關鍵,任何尺寸不滿足要求,均難以確保Z向X向尺寸。

2 側梁尺寸控制

2.1側梁組焊

側梁具體工藝見下圖。

主要通過以下方法進行控制,①科學選擇工藝參數。②科學設置焊接順序。③剛性固定。組裝內腔時,通過定位座保證尺寸,焊接時通過工藝支撐促使側梁橫向變形得到有效控制,合理選擇工藝參數保證電流始終處于290A左右,電壓處于29V左右,焊接速度在4.5mm/s,借助q=ηIU/v公式,保證線能量為1633.7J/mm。合理確定焊接順序,首先進行筋板焊接,之后進行內腔長焊縫焊接,焊接筋板時,首先進行兩端筋板焊接,之后進行中間筋板焊接;焊接長焊縫時,安排兩名焊接工人從中間同時向兩邊進行焊接。雖然出現縱向變形,然而滿足工藝要求[2]。

2.2機械手焊接

主要通過對工藝參數加以優化以及剛性固定手段進行尺寸控制。比如,通過壓塊與工裝對機械手進行固定,焊接過程中對層間溫度與焊縫熱輸入加以控制,設置4層焊縫,保證焊接電流在250A左右,電壓在27V左右,有效管控側梁變形問題。

2.3側梁外體

該環節選擇先對兩端進行焊接,之后對中間進行焊接的手段,順序如下:①U型打底焊對稱焊接,數量4道;②進行封板對稱焊接,數量2塊;③機械手的剩余焊縫打底焊,數量1道;④U型填充以及蓋面焊,數量4道;⑤剩余焊縫蓋面焊,數量4道;⑥起吊環焊接,數量2個;⑦外側定位座焊接,數量2個;⑧垂向擋焊接,數量2個;⑨內側定位座焊接,數量2個。借助該順序,促使縱向變形量始終保持在2mm范圍內。

2.4側梁調修

調修環節主要采取中性焰,促使經導柱定位座距離選擇線形加熱方式,保證寬度低于30mm,溫度始終低于800℃,側梁調修過程中同樣會形成縱向變形,完成調修工作后,尺寸需要保持在2264±2mm范圍內,側梁調修最終結果為1162mm,因此,滿足工藝要求。

2.5構架組裝

通過對側梁工藝進行分析,以及個人工作經驗,向相關部門建議,應該優化該工藝流程,應該設置二次調修環節,同時在最后流程展開,通過分析,確定梁端甩頭問題,主要是由于小件焊接造成的,該部件有2個T型槽、2個槽座、2個郵箱安裝座、2塊小筋板、2個接地線座、2個提吊銷等部件。

所以小件焊縫一般在外腹板上較為集中,因此,焊縫會形成朝內腹板方向的彎曲變形,進行熱脹冷縮處理之后,側梁端頭形成甩頭問題。筆者首先進行內腹板焊接,之后進行外腹板焊接,就是提前設置反變形,以下為焊接順序:①制動套管展開打底焊處理;②進行填充焊處理;③接地線座的對稱焊接處理;④對稱焊接小筋板;⑤提吊銷對稱焊接;⑥安裝座;⑦T型槽與槽座對稱焊接;⑧蓋面焊外腹板的之洞套管[3]。

借助相關實驗發現,進行二次調修過程中,采用上述焊接順序,甩頭變形問題被充分管控在3mm以內,借助優化工藝流程與焊接順序,使得側梁調修返工問題得到進一步解決。

3 改進效果分析

借助科學確定焊接順序、合理調整工藝參數以及優化工藝流程等手段,并結合剛性固定與反變形方法,促使產品質量得到進一步控制,保證其開展組裝構架過程中,兩端梁的中心距為處于1964±0.5mm范圍內容,與工藝標準相符。見下表。

結語:

綜上所述,通過持續分析,并借助實驗對新方法進行檢驗,合理確定工藝流程和焊接順序,促使尺寸充分滿足工藝要求,減少返工問題,進而降低生產成本,同時緩解工人工作壓力與負擔,可以在寬松氛圍中開展各項工作,減少工作強度,充分提高生產效率。由于篇幅與時間原因,本文論述并不全面,希望各位老師能夠予以補充。

參考文獻:

[1]孫海東, 施青松, 王日藝,等. 永磁直驅轉向架柔性構架強度計算與分析[J]. 機車電傳動, 2014(2):31-34.

[2]盧之強, 蘇杭. 永磁直驅轉向架側梁焊接變形控制[J]. 現代焊接, 2016(7期):56-58.

[3]王慶偉. 永磁直驅風力發電機轉子機座焊接變形控制[J]. 金屬加工:熱加工, 2017, (14):57-60.

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