劉明軍
(中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)
我國煤層氣資源豐富,但氣藏普遍具有低飽和、低壓、低滲透的儲層特征,從提高采收率盡早收回成本方面考慮,煤層氣水平井是最佳的開發模式[1]。經過多年的煤層氣鉆井實踐和探索,煤層氣勘探開發發生了根本性的變化,直井和普通定向井開發模式逐漸失去優勢,因為水平井開發模式可有效導通煤儲層的裂隙,增加氣、水導流能力,提高單井產量和煤層氣采收率,水平井單井產氣量相當于水力壓裂增產直井的5~8倍,排采2~3a左右就可以收回全部投資成本[2,3]。目前采用的水平井井型有U 型井、V 型井、L型以及羽狀水平井,水平井完井方式一般采用裸眼完井、連續油管、玻璃鋼篩管、PE 篩管等完井方式。對于水平對接井,連通工程就成為水平井施工的關鍵環節。然而由于洞穴坍塌不規則,造成直井軌跡方位漂移;隨鉆測量系統(MWD)的系統誤差的累積性[4,5]、數據的滯后性造成井眼軌跡的不確定性,使得兩井間連通位置不精確[6-8],連通有可能失敗,側鉆重新連通;有可能在洞穴正中連通,造成水平井下入的連續油管或篩管等影響撈砂、下泵、修井等后續作業,只能利用磨銑鉆頭磨銑斷套管,這些都造成水平井施工難度增大,施工成本增加,工期延長。針對這些問題,本文在沁水盆地潘莊區塊2014ZX-U-05V/H 井組,采取先鍛銑玻璃鋼套管再造穴工藝技術;嚴格控制鉆時,有效解決洞穴坍塌難題,利用RMRS偏心連通技術實現水平井與直井洞穴偏心連通,是對煤層氣水平井連通工藝的進一步完善。……