宓文浦 王光緒


【摘要】針對DHL型燃煤熱水鍋爐尾部省煤器和空氣預熱器布置不合理,鍋爐排煙溫度過高,鍋爐給風溫度高,鍋爐附屬設備負荷相對較大,影響鍋爐安全經濟運行,提出可行性方案并經鍋爐廠家設計人員認可,對鍋爐省煤器和空氣預熱器進行了改造,改造后運行效果良好。
【關鍵詞】燃煤鍋爐? 受熱面? 改造? 應用
一、概述
(一)鍋爐主要技術參數
某供熱站相繼投產運行五臺DHL14-1.57/150/90-A2型燃煤熱水鍋爐,其具體技術參數如下表:
(二)鍋爐結構情況
為進一步提高鍋爐熱效率,降低排煙溫度,DHL型鍋爐尾部布置了兩級省煤器和兩級空氣預熱器,以便加熱爐水和進入爐膛的空氣,從而達到降低排煙溫度,提高鍋爐熱效率的目的。
(三)工藝流程
二、運行存在問題
該供熱站DHL14型鍋爐排煙溫度平均257℃左右(詳細運行參數見下表),進入鍋爐爐膛的熱空氣溫度平均180℃左右。而根據鍋爐廠家提供的設計參數,鍋爐排煙溫度應在160℃左右,熱空氣溫度應維持在154℃左右。鍋爐實際運行參數與設計運行參數偏差較大,耗煤量、排煙熱損失、飛灰熱損失等居高不下,不僅造成鍋爐熱效率較低,而且增加了鍋爐附屬設備的運行負荷。
實際生產中主要存在以下問題:一是鍋爐排煙溫度過高,鍋爐排煙溫度比理論數值平均高出97℃左右。二是燃料燃燒配給熱空氣溫度過高,增加了鍋爐的不完全燃燒熱損失,降低了鍋爐熱效率。三是煙氣中的飛灰含量增大。四是煙氣中的SO2含量增大,降低了鍋爐本體和附屬設備的使用壽命。五是鍋爐運行安全性能降低,在突然停電或其它情況導致循環停滯時,鍋爐水溫和壓力在5分鐘內升至140℃和0.4MPa,接近飽和溫度狀態,不利于鍋爐安全運行。六是附屬設備負荷增大,增大自身磨損和運行成本。
三、改造方案
(1)降低鍋爐排煙溫度:應根據鍋爐設計規范和布置位置,增大尾部受熱面,最大限度的利用煙氣余熱。
(2)減少SO2和飛灰排放量:應最大限度的增加鍋爐熱效率,在相同負荷情況下降低鍋爐耗煤量。
(3)降低燃料配給熱空氣溫度:應根據鍋爐空氣預熱器的安裝位置及生產需要,減少空氣預熱器的換熱面積。
(4)增大鍋爐水容積:為延緩鍋爐汽化事故的發生,應盡量增大鍋爐水容積,延長鍋爐汽化時間,確保鍋爐安全運行。
為保證改造方案切合實際和便于安裝,且不影響鍋爐本體設計,經反復初步設計,決定將原兩級空氣預熱器改為一級空氣預熱器,減少的一級空氣預熱器位置加大一級省煤器換熱面積。制定出詳細的改造方案后,經鍋爐廠家設計人員審核,同意此改造,鍋爐廠家出具了規范的鍋爐省煤器和空氣預熱器改造藍圖,組織專業施工隊進行了改造。單臺鍋爐技改費用約26萬元。
四、改造效果
通過改造前后的鍋爐運行報表可得出,改造前省煤器進出口溫差為4.54℃,改造后省煤器進出口溫差平均為6.14℃,改造后比改造前提高了1.6℃。鍋爐正常運行流量為200m3/h,標煤熱值為29274kj/kg,根據計算一個采暖期單臺鍋爐可節約費用為15.79萬元。
環保:經改造后每采暖期單臺鍋爐耗煤量減少185.8噸,原煤含硫量平均為1.0%,每采暖期減少SO2含量排放量為:185.8噸×1.0%=1.858噸。
安全:改造前鍋爐省煤器水容積為1.4m3,改造后鍋爐水容積為2.0m3,鍋爐總水容積增加0.6m3,在突然停電或其它情況導致循環停滯時,延緩了鍋爐汽化時間,提高了鍋爐運行安全系數。
設備使用壽命得以延長。鍋爐本體:因改造后鍋爐燃煤量的降低而使燃煤飛灰減少,降低了飛灰對鍋爐受熱面的磨損;
附屬設備:①飛灰的減少降低了除灰機的工作負荷,且因SO2排放量的降低也減少了對除灰設備的腐蝕;②鼓引風機負荷的降低,減少了設備本身的磨損;③改造后燃煤量的減少也降低了上煤、除渣等設備的運行負荷。