望亭發電廠 江蘇 蘇州 215155
高壓主汽門1和高壓調門1組成一個控制組件;高壓主汽門2和高壓調門2組成一個控制組件;再熱主汽門1和再熱主汽門1組成一個控制組件;再熱主汽門2和再熱主汽門2組成一個控制組件;補汽閥未單個控制;每個組件包含控制設備:高壓主汽門遮斷電磁閥1和2,作用:機組有跳閘信號時,兩個電磁閥任一動作,電磁閥失電主汽門關閉;方向閥,作用:在高壓主汽門遮斷電磁閥帶電情況下控制高壓主汽門的開關;高壓調門遮斷電磁閥1和2,作用:機組有跳閘信號時,兩個電磁閥任一動作,電磁閥失電調門關閉;MOOG閥,在高壓調門遮斷電磁閥帶電情況下控制調門的開關。為了保護設備安全的目的.防止發生汽輪機超速和軸瓦燒損事故發生,根據《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》及運行規程和檢修規程中的規定,在運行機組上確保高壓主汽門、調門,再熱主汽門和調門不卡澀,所以閥門在運行機組上必須進行定期活動試驗(ATT),檢查控制回路、電磁閥工作是否正常,執行機構活絡情況。
1.運行將需要進行試驗聯合汽門的SLC投入,且ATT試驗進行
2.調門以一定斜率關閉(第3步);
3.當調門關閉后,主汽門快關電磁閥1和方向閥動作,主汽門關閉(第5步);
4.主汽門關閉后,主汽門快關電磁閥1和方向閥復位,主汽門開啟(第6步);
5.主汽門開足,主汽門快關電磁閥2和方向閥動作,主汽門關閉(第7步);
6.主汽門關閉后,調門開啟(第8步);
7.調門開足后,調門快關電磁閥1動作,調門關閉(第9步);
8.調門關閉后,調門快關電磁閥1復位,調門開啟(第10);
9.調門開足后,調門快關電磁閥2動作,調門關閉(第11步);
10.調門關閉后,主汽門快關電磁閥2和方向閥復位,主汽門開足(第51步);
11.主汽門開足后,調門快關電磁閥2復位,調門開啟至系統指令處(第52步)。
期間3、4號機組共進行6次ATT試驗,4號機組1、2號主汽門各2次,分別是在2019.12.1號和2019.10.04,2019.10.04時,1、2號主汽門ATT試驗在進行至9步時即恢復,試驗內容未完成,其中,2號主汽門在恢復過程時觸發快關單側汽門信號,在進行人工手動干預系統恢復正常。3號機組1、2號主汽門各1次,在2017-11-15進行,1、2號主汽門ATT試驗在進行至9步時即恢復,試驗內容未完成。
控制邏輯不正常,在2019.10.04進行4號機組1號主汽門試驗,當試驗進行至第9步時,歷史曲線顯示,ATT第8步信號(ATT ESV/GOV VLV)為“0”,第9步指令調門遮斷電磁(HP CV1 TRIP SOLV1)1動作,調門反饋(HP CTRL-V1 POSN MEAS)從開足至關閉,數據“105%”瞬間至“2.66%”。調門關閉滿足;1號閥門試驗信號滿足;由于閥限信號未滿足,故試驗在規定時間未進行下一步,致控制系統自動終止試驗。
由于本處邏輯在2014年6月4日進行修改,新增功能NEW(33),而西門子T3000控制系統中數據掃描是根據功能塊序號進行的,掃描順序:ETE(9)---OR(12)--NEW(20)---RGE(21)--NEW(33),按上述順序進行計算閥限的變化,當第一個掃描周期時,ETE為“1”閥限輸出值由于NEW(20)---RGE(21)之間有個NEW(33)的隔離,故閥限輸出值保持105%,第二個掃描周期時ETE輸出為“0”,故閥限按照一定斜率關閉。由于斜率下降值到達-5%的時間大于要求值,故閥門活動試驗終止。
在2019.12.1日,4號機組1、2號主汽門分別進行ATT試驗,在2017-11-15,3號機組1、2號主汽門分別進行ATT試驗,試驗均在進行至9步時即恢復;根據歷史曲線:第9步指令發出后,調門遮斷電磁閥1動作,調門反饋由開足至關閉。
1.調門關閉信號未滿足,調門遮斷電磁閥1動作后,調門由開足至關閉,但是,調門位置反饋顯示2.99%,未能滿足調門關閉的條件。
2.調門閥限未至“0%”,當ATT試驗第8步時,經過延時接通輸出至上“1”,經過“或”計算后,保持1秒,觸發SWS6F功能塊中的“I5”為“1”,該功能塊輸出“Y”選擇X5的數值“105%”,調門開始開啟至開足;在ATT第8步信號經RS觸發器與位置反饋<2.99%的信號進行“與”運算輸出至“2”,并延時2秒斷開,觸發SWS6F功能塊中的“I2”為“1”,該功能塊輸出“Y”選擇X5的數值“-0.05%”。當ATT第8步信號發出后,調門至開足后,將第8步信號復置為”0”,同時觸發ATT第9步發出信號,調門遮斷電磁閥1動作,調門瞬間關閉,由于調門開度數值>2.99%,故未滿足觸發SWS6F功能塊中的“I2”為“1”,所以,閥限未變化保持在105%。
由于上述兩個條件未滿足,故ATT試驗在第9步后未能進行下步試驗而自動回復。
調整該控制邏輯中各功能塊的掃描順序,使其信號控制流程與功能保持一致,或者回復原來控制功能。
每次檢修后,在閥門整定過程需要進行動態調整,即調門油動機階躍響應特性檢查,如油動機的超調量比較大,則要減少MAA12DG050C中的參數FD1KP(油動機閥位控制器的增益;反之增大增益。
閥門的位置反饋在機組冷態時進行調整的,而上述試驗均在機組啟動階段進行的,在啟動初期由于調門的閥座和閥芯受熱不均,在調門進行關閉時未能完全吻合,所以,位置反饋未能關至<2.99%。將試驗判斷調門的數值改為<3.5%。同時在靜態調試時,盡量將閥門零位調整為“負”向數值。