孫世雷(中海石油寧波大榭/舟山石化有限公司大榭生產技術部,浙江寧波315812)
試劑過程分三個階段進行:
第一階段:自2019年10月9日上午10點開始加注消泡劑,加注地點在六部液化氣脫硫塔T-103貧液進料泵出口加注,加注量10~15L/h,至10月12日結束,加注量共0.66噸,使消泡劑在胺液系統中的比例達到約1000ppm(wt)
第二階段:自10月12日中午六部停止加注,改在九部溶劑緩沖罐V-303加注,加注量~9L/h,連續加注。
第三階段:自12月初開始,消泡劑加注量調整為~4L/h,連續加注,仍在九部溶劑緩沖罐V-303加注。
(1)第一、第二階段:液化氣脫硫塔(121-T-103)發泡現象得到明顯改善,具體驗收指標如下:
①胺液建立正常循環(脫硫后液化氣無明顯胺液攜帶現象,脫硫后液化氣聚集脫水脫液器玻璃板液觀察無泡沫產生);
②T-103壓力降介于≮150kpa之間,且保持穩定;
3)T-103 液位保持在30%~65%之間,液位每小時波動標準方差≯2.0%;
(2)第三階段及正常使用階段驗收指標
胺液系統貧液胺按SY-T 6538-2002進行發泡實驗,達到以下效果:
①發泡高度 ≯30ml;
②消泡時間: ≯10s;
按以上指標統計合格率≮90%。
(1)第一階段和第二階段

圖1 貧富液波動方差曲線

圖2 九部溶劑再生塔液位波動趨勢
①加劑24小時后,在液化氣脫硫塔底采富液樣品可見胺液已經清澈透明,胺液乳化現象基本消除。SR-105A/B聚結器玻璃板中泡沫明顯減少,液化氣脫硫塔底富液閥開度增大。液化氣脫硫醇后水洗水pH值從12降低至10以下,堿液氧化塔液位波動明顯改善,說明液化氣脫硫塔胺液發泡情況緩解,液化氣夾帶的胺液量降低。
②液化氣脫硫塔T-103壓力降介于≮150kpa之間。
③液化氣脫硫塔T-103 液位保持在30%~65%之間,液位每小時波動標準方差≯2.0%。(具體波動標準方差見圖1)
④六部貧劑發泡高度平均降低至小于100ml,消泡時間平均小于10s,改善效果明顯。九部再生貧劑發泡高度平均約300ml,消泡時間平均>300s,改善效果不明顯。
⑤六部液化氣脫硫塔基本建立循環,優化了液化氣脫硫塔的操作;液化氣脫硫醇氧化塔堿液液位平穩,提高了氧化風量,進而提高了堿液再生效果,優化了液化氣脫硫醇單元操作。
⑥九部溶劑再生塔液位波動情況明顯改善,貧富液泵胺液流量波動減少。具體見圖2
(2)第三階段
通過裝置調整,自2020年2月1日開始,再生貧劑的發泡高度由>450ml 降低至10ml 左右,合格率100%;消泡時間由>300s降低至<5s,合格率100%。
(1)通過試用GL-167胺液消泡劑,解決了胺脫系統長期存在的發泡問題,使胺液建立了正常循環(脫硫后液化氣無明顯胺液攜帶現象,脫硫后液化氣聚集脫水脫液器玻璃板液觀察無泡沫產生);T-103 壓力降介于≮150kpa 之間,且保持穩定;T-103 液位保持在30-65%之間,液位每小時波動標準方差≯2.0%。滿足技術協議第(1)條要求。
(2)貧劑發泡實驗達到了發泡高度≯30ml;消泡時間≯10s;指標統計合格率≮90%,滿足技術協議第(2)條的要求。
(3)胺液乳化問題未得到很好解決,通過間斷少量外甩溶劑再生凝結水罐酸性水,對胺液乳化問題有一定改善,待繼續觀察效果。
(1)通過試用GL-167胺液消泡劑,較好的解決了胺脫系統的發泡問題,達到了技術協議要求的各項指標。實現了胺脫系統各裝置的平穩運行,優化了裝置操作,降低了胺液消耗,經濟效益可觀。
(2)通過試用GL-167 胺液消泡劑對緩解液化氣脫硫醇裝置平穩操作,降低液化氣水洗水pH效果明顯。
(3)試用GL-167 胺液消泡劑對胺液乳化效果改善效果待繼續觀察。
(4)總體試用效果良好,可以繼續使用。