廉佳林, 董 皓
(山西潞安太陽能科技有限責任公司,山西 長治 046000)
隨著國家“領跑者”項目的推進,代表著高效、完美、科技的單晶電池片越來越受到市場的青睞,單晶電池片的高效離不開“純凈完美”的單晶硅棒。
單晶硅是將多晶硅熔化,并在特定的氣氛、精準的溫度、合理的熱場中由晶種引導拉制而成。隨著科技的發展,雖然生產零位錯的單晶早已不是問題,但在CZ單晶硅生長過程中,插入形原子、雜質原子等都對高品質單晶硅的生產造成嚴重影響,甚至導致無法成晶,對單晶硅的拉制工作造成很大的影響。
單晶硅在生產過程中對環境的要求非常高(光伏級的原生硅純度達99.9999%[1]),在實際的生產中,任何其他雜質的引入/產生都會對單晶硅的生長造成影響,甚至造成無法成晶。本文主要對在拉晶過程中如何去除雜質及去除工藝進行研究。
在CZ法單晶硅生長過程中,與硅直接接觸的只有石英坩堝,且存在式(1)~式(3)反應。
SiO2+ Si → 2SiO(g)
(1)
SiO2(s)→Si(l)+2O
(2)
O+Si(l) →SiO(g)
(3)
其中,反應(1)主要發生在化料階段,反應(2)和反應(3)主要在化料完成后,SiO在常溫常壓下為黑棕色至黃土色無定形粉末,在高溫狀態下由于在硅湯中的熔點很小,所以大部分會隨氣流帶出,但是遺留下來的就會對晶體生長造成嚴重影響。
在CZ系統里的流體運動,主要有5種基本形態[2]:①溫度造成的自然對流;②表面張力對流;③晶體提拉造成的強迫對流;④晶體旋轉造成的強迫對流;⑤坩堝旋轉造成的強迫對流。具體見圖1。

圖1 CZ系統中流體運動狀態
在以上5種對流形態的作用下,CZ系統里的的實際流通變得相當復雜。
1) 因為SiO在硅湯中以氣態的形式存在,氣態在遇冷后會發生“冷凝”反應,因此我們通過將冷的固態硅(通常使用吊肩部分)塊放進硅湯中,來作為“冷源”,使硅湯中的氣態雜質發生冷凝,同時吸附在“冷源”上,再將“冷源”提出,從而達到去除的目的。這個過程稱為“冷凝吸附”。
當壓強一定時,氣體的溶解度隨著溫度的降低而增加,這一點對所有的氣體都適用,在CZ系統中,“冷源”在進入硅湯后,會在周圍形成低溫區,低溫區的SiO氣體溶解度會增加,同時伴隨著溫差引起的自然對流,可使硅湯中的SiO氣體迅速聚集在低溫區(以下稱為冷區),見第19頁圖2。

圖2 冷源進入后的流體運動
2) 在旋轉的流體中,當有一個固態物體時,會在物體下方形成一個“剛化”的流體柱,這一現象由英國科學家G.I.Taylor在1923年提出并證實,這個“剛化”的流體柱稱為泰勒柱,見圖3。由于坩堝旋轉和“冷源”的進入,在硅湯中會形成泰勒柱,而泰勒柱的存在對“冷源”附近的流動起到穩定的作用,使得進入冷區的SiO氣體進一步聚集。

圖3 泰勒柱的運動
3) 在穩定的泰勒柱中,隨著溫度的升高,冷區的SiO氣體溶解度變小,在冷源底部析出。在實際的生產中,也發現了冷源底部冒泡的情況。
FERROTEC95爐; 熱場:自主設計熱場。
根據理論與生產實際相結合,給出一組參數(RECIPE1,見表1),在單晶拉制前期放肩進行吊渣測試,統計10爐數據,并對吊渣進行保留對比。

表1 RECIPE1
在RECIPE1的基礎上,根據爐臺控制范圍針對各個參數給出10個調整范圍,見表2。
在現有70臺爐臺中挑選50臺穩定爐臺進行測試,從功率開始逐一變動,選取最佳之后固定參數,再進行下一個參數的變動,再進行10爐測試,對吊渣與成晶情況進行分析對比。

表2 根據爐臺參數范圍設定的試驗參數
吊渣成功與否除了查看吸附上來的雜質量,更直觀地參照是爐臺的成晶率和整棒率,因此把成晶率設定為對比考證依據的主要參考值。
根據實驗數據,當功率在80 kW以上時,吊渣進入硅湯后很快熔化,起不到任何吊渣的作用。從圖4數據結果可以看出,吊渣功率控制在65 kW時,可以取得比較理想的效果。

圖4 吊渣功率變化對吊渣效果的影響
在65 kW功率基礎上,通過對冷源冷卻時間的控制,實驗結果見圖5。冷卻在15 min以上時,效果基本一致。

圖5 冷卻時間對吊渣效果的影響
在65 kW功率,冷源冷卻15 min的基礎上,通過調整吊渣時堝轉速度,得出在4 r/min速度下,吊渣效果最好,具體見第20頁圖6。
在65 kW功率,冷源冷卻15 min,堝轉4 r/min速度下,再對不同晶轉進行實驗,結果如第20頁圖7,表明2 r/min的速度是最理想的。

圖6 堝轉對吊渣效果的影響

圖7 晶轉對吊渣效果的影響
在之前的實驗基礎上,對不同提拉速度進行測試,發現在50 mm/min的提拉速度下,雜質能更好地吸附并被冷源帶出,見圖8。

圖8 提拉速度對吊渣效果的影響
根據實驗結果,確定了適合我公司爐臺與熱場的吊渣工藝(RECIPEX),其對應的參數見表3。

表3 RECIPEX對應的參數
之后進行了秘密測試,在生產中選取由普通拉晶工承包的10臺爐子(實驗組)進行試驗,同時暗中選取對比組1和組2,作為參照,在持續跟蹤4個月后,得出了以下數據(表4,數據中已經排除非常明確的人為異常與事故)。

表4 分類實驗結果
從結果可以看出,合理的吊渣工藝對現場生產的提升非常明顯,即便是普通拉晶工在正確的工藝引導下,仍然可以取得較好拉晶效果,實驗取得了滿意效果。