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采用降低壓下的方法提高分子篩脫水效果

2020-07-23 16:33:36楊培倫唐濤杜莎楊文霞張暉
石油研究 2020年6期

楊培倫 唐濤 杜莎 楊文霞 張暉

摘要:天然氣初加工中采用淺冷分離和深冷分離回收天然氣中的凝析油,進行冷凍分離前需要脫除天然氣中的水份,原有的生產(chǎn)流程因天然氣中的水份脫出率達(dá)不到生產(chǎn)要求,冷凍分離時會產(chǎn)生凍堵,影響整個裝置生產(chǎn)運行。通過流程優(yōu)化、設(shè)備改進及創(chuàng)新產(chǎn)品的應(yīng)用,將分子篩再生時的壓力由2.3MPa降為1.0MPa,降低了水的沸點,脫出分子篩內(nèi)的全部水分,提高了分子篩內(nèi)吸附材質(zhì)的干度,使天然氣加工前露點由-45℃降到了-70℃以下,杜絕了凍堵現(xiàn)象的發(fā)生。

關(guān)鍵詞:天然氣;分子篩;脫水

一、問題的提出

天然氣進入深冷裝置需要脫除水份,脫水使用分子篩脫水,利用分子篩吸水完成后切換另一備用筒再吸附,吸附完成后的高含水分子篩,通過加熱的高溫氣體把分子篩中的水份蒸出后冷卻備用,整個裝置由兩個分子篩筒組成,一個吸附運行,一個再生冷后備用,兩個筒切使用。制冷裝置使用膨脹機制冷,現(xiàn)在深冷裝置每天處理天然氣30萬立方米左右,膨脹機制冷溫度達(dá)能到-73℃左右,脫水裝置去年10月份投產(chǎn),裝置投運后天然氣脫水后露點溫度只能達(dá)到-40℃至-45℃左右,脫水后天然氣露點溫度達(dá)不到深冷-73℃生產(chǎn)要求。

二、改進思路及方案實施

天然氣初加工中采用淺冷分離和深冷分離回收天然氣中的凝析油,進行冷凍分離前需要脫除天然氣中的水份,深冷分離時制冷溫度能達(dá)到-80℃左右,如果天然氣中含水份高于工藝要求值,在這樣低的溫度下就會發(fā)生凍堵,影響整個裝置生產(chǎn)運行。

永清站深冷裝置,脫水裝置是使用分子篩脫水,利用分子篩吸水完成后切換另一備用筒再吸附,吸附完成后的高含水分子篩,通過加熱的高溫氣體把分子篩中的水份蒸出后冷卻備用,整個裝置由兩個分子篩筒組成,一個吸附運行,一個再生冷后備用,兩個筒切使用。制冷裝置使用膨脹機制冷,現(xiàn)在深冷裝置每天處理天然氣30萬立方米左右,膨脹機制冷溫度達(dá)能到-73℃左右,脫水裝置去年10月份投產(chǎn),裝置投運后天然氣脫水后露點溫度只能達(dá)到-40℃至-45℃左右,脫水后天然氣露點溫度達(dá)不到深冷-73℃生產(chǎn)要求,經(jīng)分析脫水裝置脫水效果差的原因是吸附水份后的分子篩內(nèi)的水份在沒有完全的蒸出來,使分子篩的吸水量下降,現(xiàn)采取措施:1、提高分子篩再生氣溫度,來提高再生效果,裝置的分子篩再生氣是由電加熱棒加熱,再生氣進口溫度在285℃,設(shè)計再生氣出口溫度在180℃至190℃,提高再生氣出口溫度再生筒的再生時間延長,再生溫度出口溫度達(dá)到180℃時,吸附再生切換周期為11個小時,吸附筒的吸附時間也相對延長,長時間的吸附時間使天然氣中含水量超過分子篩的吸附量,脫水后的天然氣中的含水量高于規(guī)定值,提高溫度后分子篩內(nèi)的水份還是不能完全蒸出,另外高溫再生氣是由電加熱棒加熱,設(shè)定加熱出口溫度過高電加熱器配電柜的電器元件長時間滿負(fù)荷運行,使電器元件經(jīng)常損壞。2、咨詢了脫水裝置的制造廠家,分子篩脫水效果差的原因,廠家建議是因為來氣含水過多,分子篩長時間超負(fù)荷使用,吸水能力下降,建議更換分子篩填料,使用不到一年就需要更換分子篩,成本增加。

經(jīng)過幾次提高再生溫度,天然氣的脫水效果沒有明顯的提高,因脫水裝置脫水效果不好,天然氣內(nèi)還含有一定的水脫除不掉,現(xiàn)只能依靠注甲醇來繼續(xù)脫除天然氣中的水份,防止低溫下發(fā)生凍堵,采用甲醇脫水后起到了一定的作用,但時常還有凍堵發(fā)生,并且每天需要大量注入甲醇量大約400升,正常生產(chǎn)時每天回收混合輕烴約14噸左右,裝置有凍堵現(xiàn)象時制冷溫度升高并且注醇量還需要增加,每天只能回收10噸左右,每天減產(chǎn)4噸左右,凍堵嚴(yán)重時需要停產(chǎn)一兩天解堵,每天影響產(chǎn)量14噸左右。深冷裝置每月都有會發(fā)生凍堵現(xiàn)象,注醇解堵大約需要一星期時間,每月因凍堵影響產(chǎn)量在22噸左右。

深冷裝置能夠正常運行更多回收凝析油,脫除天然氣中的水份是生產(chǎn)正常運行的關(guān)鍵,怎樣使分子篩吸附脫水能力提高,分子篩再生后能全部脫除吸附的水份,而且再生時間又不能太長,使整個吸附和再生切換周期時間在8小時左右,并且在這樣的操作條件下,經(jīng)脫水后的天然氣中露點溫度降低達(dá)到-60℃下以滿足生產(chǎn)要求(脫水裝置的設(shè)計脫水露點溫度為-60℃),經(jīng)脫水后能夠不注甲醇或少量的注入甲醇,即可以滿足裝置在制冷溫度達(dá)到-73℃以下生產(chǎn)時不發(fā)生凍堵。

怎樣提高分子篩的再生效果,通過查找一些資料,分析如果將天然氣中的重組份凝析出來需要增壓,因為天然氣中的重份的冷凝溫度隨著壓力的增加而上升,現(xiàn)在普遍采取的方法增壓后分子篩吸附水份,提高脫水效果,吸水后的分子篩也是在增壓后的壓力下加熱再生,所以因為水的沸點是隨壓力的升高而上升,所以在高壓下需要提高再生溫度。如表1所示。

通過表1,可以查到現(xiàn)在加壓后的壓力是在2.3Mpa左右,在這個壓力下水的沸點溫度是220.8℃,所以在高壓下把分子篩內(nèi)的水蒸出來只有提高溫度,電加熱器的出口溫度規(guī)定在180℃-190℃,不能滿足在2.3Mpa下把分子篩內(nèi)水份完全蒸出的要求,而在1.0Mpa下,水的沸點溫度為183.2℃,能夠滿足現(xiàn)加熱器加熱溫度的要求。

改造分子篩再生氣流程,原來是回到脫水裝置的進口屬于高壓系統(tǒng)壓力為2.3Mpa,分子篩再生壓力為2.3Mpa,現(xiàn)改反回到增壓機進口,增壓機進口為低壓系統(tǒng),壓力為1.0Mpa左右,通過改造后,分子篩的再生壓力可以控制在1.0Mpa左右,在脫水裝置現(xiàn)有的加熱操作參數(shù)下,分子篩的吸附再生切換時間為7.5小時左右,經(jīng)過脫水裝置脫水后的天然氣露點溫度平均達(dá)到-63℃。比改造前下降了18℃,現(xiàn)只需要少量注醇就能滿足生產(chǎn)需要。

2019年10月22日改造流程后,脫水裝置使用良好,裝置沒有因為天然氣中含水量過高發(fā)生凍堵現(xiàn)象。

三、應(yīng)用效果

在改造前經(jīng)過脫水裝置脫水后的露點溫度為-45℃,改造后脫水后的露點溫度為-63℃,下降18℃,

注醇量下降:改造前注醇量為400升/天改造后注醇量為200升/天,每天節(jié)約200升達(dá)到節(jié)能減排的效果

露點溫度降低,制冷溫度可達(dá)到73℃,溫度降低可增產(chǎn)0.766噸/天

改造后的效益:

每天節(jié)約甲醇200升一年為:200×365=73000升=73米3

甲醇比重為:0.7918每年節(jié)約甲醇:73×0.7918=57.8噸

甲醇價格為:4500元/噸,節(jié)約甲醇為:57.8×4500=26萬元

每天多生產(chǎn)混合輕烴:

多產(chǎn)混合輕烴0.766噸/天,每噸輕油價格為:3326.57元/噸,

0.766噸/天×365天×3326.57元/噸=930075元=93萬元

每年創(chuàng)效合計:26+93=119萬元

四、技術(shù)創(chuàng)新點

根據(jù)水沸點溫度隨著壓力的降低而下降的原理,通過降低分子篩再生時的操作壓力的方法,實現(xiàn)了在設(shè)計加熱溫度下達(dá)到水沸點,提高了分子篩吸水后的再生及脫水效果,脫水后的天然氣含水量超過了脫水裝置設(shè)計值,深冷裝置在低溫運行時,不出現(xiàn)凍堵現(xiàn)象。只是一個小小的參數(shù)的改變提高了很大的經(jīng)濟效益。

參考文獻(xiàn):

[1] 成大先.機械設(shè)計手冊(第五版).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.

作者簡介:

楊培倫,華北油田第四采油廠,集團技能專家,唐濤,華北油田第四采油廠,輕烴裝置首席技師;杜莎,華北油田第四采油廠,高級工程師;楊文霞,華北油田第四采油廠,輕烴裝置高級技師;)張暉,華北油田第四采油廠,輕烴裝置高級技師

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