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OG泥漿管道輸送系統的改進

2020-07-28 04:21:24杜連濤吳澤啟
冶金動力 2020年7期
關鍵詞:閥門系統

杜連濤,吳澤啟

(唐山工業職業技術學院,河北唐山 063299)

引言

轉爐煉鋼除塵OG 泥漿,是冶金行業中最具特點的漿體之一,含鐵量達60%左右,是一種寶貴的二次資源,也是較難處理的現場污染源。OG 泥特性:具有含鐵量高,堿性氧化物含量高(二元堿度達2.35),粒度細(-0.074 mm 比例達90% 以上),含水量高,脫水困難,粘性大等特性。OG 泥化學成分見表1,OG 泥的粒度組成見表2。管道輸送OG 泥漿,至燒結煉鐵用戶,實現了OG 泥漿不落地,節省大量的汽車運輸費用,運輸過程不會產生污染。很多鋼廠采用該方法處理OG 泥,但隨之帶來的是泥漿泵、閥的泄露故障頻繁,維護成本高,現場治理困難,以及管道堵塞、結垢、冬季防凍等一系列問題。唐鋼在該泵組的運行和維護上通過多年的探索,實現了管道輸泥系統的長周期穩定運行。

表1 轉爐煉鋼除塵OG泥化學成分 %

表2 OG泥的粒度組成

1 OG泥漿管道輸送系統問題分析及對策

1.1 系統簡介

系統由泥漿罐、OG 泥漿輸送泵、閥門、管道等組成,見圖1。根據用戶需求,進行輸送工作,平均每臺每天啟動3次,每次30 min。

圖1 OG泥漿管道輸送系統

改造前,管道使用普通碳鋼管道、閥門使用流體切斷裝置。泥漿泵型號50KG100,流量35 m3/h,揚程100 m,轉速1450 r/min,功率75 kW,泥漿泵選擇的盤根密封。現場泥濘,閥門、泥漿泵都泄漏嚴重,泵組維修頻繁,還曾發生過冬季管路被凍,系統約兩個月停用的惡性事故,給生產造成極大的影響。

1.2 管道堵塞的原因分析及對策

原系統用普通碳鋼管道,泥漿易結垢并附著在管道表面,造成管道變細,垢脫落又造成管道的堵塞,在管道的彎頭等沖刷嚴重的部位還容易磨損,造成泄漏。因此,新管道選擇了陶瓷復合鋼管,具有高耐磨、壽命長、安裝方便、經濟效益顯著等特點,特別是該管道不易結垢,泵組進出口管道堵塞的情況得到好轉,完全堵死的情況沒有發生,但是,進口下泥漿速度慢,出口流量逐漸增大,說明管道中還有泥漿沉積阻塞的情況。

1.3 閥門泄漏的原因分析及對策

原閥門采用流體切斷裝置,閥門的外密封采用的是盤根密封,閥門開關靠絲杠的上下運動,由于絲杠與泥漿接觸,上下運動很容易將泥漿帶入到盤根中,泥漿進入盤根后,很快造成密封失效,外漏嚴重;使用兩個月后,閥門內也有一定的結垢和泥漿沉積,閥門出現內漏。更換為軟密封的旋塞閥,閥門的開關為旋轉運動,并且密封采用的是2個“O”型圈密封,閥門的外漏問題得到徹底解決,但是閥門使用幾個月后,旋塞閥的閥芯容易損壞,會出現嚴重的內漏,給泵組檢修帶來困難。

1.4 泥漿泵泄漏的原因分析及對策

原泵組選用盤根密封,盤根使用有如下問題:

(1)盤根密封可靠性低,泄漏率高。密封介質極易進入填料密封內部,增大了填料密封和軸套之間的磨損,嚴重的影響了密封性能。

(2)由于盤根具有粘彈特性,在工作狀態下會出現明顯的應力松弛,故需不斷地通過壓緊壓蓋來增大填料與軸的徑向接觸力,同時也增大了盤根與軸套的磨損,因此不得不經常更換、添加盤根,維修工作量和費用大大增加。

(3)工人的維修水平低,維修不能嚴格按照標準進行,盤根密封看似簡單,但仍有安裝的注意事項,比如切口角度、安裝條數、壓緊要求、沖洗水要求等。不規范的維修也是設備頻繁泄漏的原因。

新泵組更換為機械密封的泵組,機械密封選用的是集裝式機械密封φ90mm,靜環采用石墨材質、動環硬質合金材質。泵組的檢修周期由原來的每天有人緊固盤根,每周一次更換盤根,每月一次整體拆解,更換盤根、軸承,變成每月更換一次機封。

整個改造完成后,現場狀況得到一定改善,但是并沒有實現設備的長周期穩定運行。

2 新系統問題分析與徹底改善

2.1 管道堵塞及閥門內漏問題

管道堵塞是因為系統不能連續排泥,造成了泥漿在閥門處、管道的立管下彎頭等處的沉積,系統再次運行時,打開進口閥門后,泥漿不能迅速進入泵內,造成泵組短時間抽空,對機封造成傷害;出口堵塞,使泵憋壓,也會對機封造成傷害。問題的解決要考慮如何使泥漿不再沉淀在管道中。因此在系統中加裝了高壓沖洗水,在停泵后分別對出口管道和進口管道沖洗后再關閉閥門,使閥芯的磨損大大降低,解決了管道堵塞及旋塞閥門容易內漏的問題。

2.2 機封泄漏問題分析

將泥漿泵抽空和憋壓的問題解決后,泥漿泵機封壽命能夠延長至兩個月左右。將損壞的舊機封拆解分析,發現問題如下:(1)機械密封中的小彈簧結垢失去了彈性;(2)機封中的靜環端面磨出深溝,失去了密封作用。經過分析,問題出現在機封的沖洗水上。該泵組安裝時,要求有機封沖洗水,但設備附近只有兩種水源,一個是凈化水,水質潔凈,但壓力較低,在0.15~0.3 MPa 之間,壓力太小,無法做機封的沖洗水;第二個是除塵水,水中的懸浮物較高,一般在100 mg/L 左右,并且易結垢,但壓力在1.0 MPa,選用的除塵水作為機封水。由于水質問題,機械密封小彈簧結垢,失去彈性,機封失效損壞,另外易造成沖洗水管堵塞,壓力降低,泥漿通過機封返竄回機封沖洗水管,將水管徹底堵塞,使機封很快失效。

2.3 機封泄漏改進對策

(1)給凈化水加壓后作為機封沖洗水

a泵軸封沖洗水量:

q=0.1×d×m=0.1×90×1=9 L/min

式中:d——軸徑;

m——軸封個數。

b機械密封沖洗水壓力:

密封腔壓力=進口壓力+1/3揚程

=0.2 MPa+0.33 MPa=0.53 MPa

采用沖洗型,沖洗液壓力應大于密封腔壓力0.098~0.196 MPa,這里取0.15 MPa。

沖洗水壓力=密封腔壓力+0.15 MPa=0.68 MPa

(2)節流襯套尺寸設計

對泥漿泵的機封腔內部結構進行分析,雖然計算的水量和水壓達到要求,但是由于密封腔太大,沖洗水無法保證對機封進行完全的沖洗,如圖2 所示。泥漿中的顆粒物很容易附著在機械密封上,造成機械密封的損壞。因此,需要設計節流結構,如圖3 所示,使沖洗水完全充滿密封腔,泥漿無法進入,進而保證機械密封在潔凈的水中運行,達到延長壽命的目的。根據表4,旋轉軸與節流襯套的最大直徑間隙為0.889 mm,本次改造選用的間隙為0.8 mm。

圖2 無節流襯套的沖洗結構

圖3 有節流襯套的沖洗結構

表4 旋轉軸與節流襯套的間隙

3 規范運行制度

系統改造后,原理如圖4 所示。要保證設備正常運行,還需要正確操作使用設備。因此,我們制定了嚴格的運行制度。啟泵流程:(1)接到用戶需求指令后,打開泥漿泵機封沖洗水閥門,啟動機封水變頻泵,待機封水壓力穩定在0.7 MPa后,打開泥漿泵進口閥門,待泥漿泵體手感達到40 ℃時,啟動泥漿泵,打開出口閥門,完成啟泵操作,并查看運行電流,泵組是否正常運行。(2)接到用戶停泵指令后,關閉出口閥門,停運泥漿泵,打開高壓水沖洗閥門,對進口管道沖洗1 min,然后關閉泥進口閥門,打開出口閥門,對出口管道沖洗5 min,關閉高壓水沖洗閥門,關閉泥漿泵出口閥門,關閉機封水閥門,停止變頻加壓泵。冬季考慮管道防凍將高壓水沖洗出口管道改為壓縮空氣吹掃5 min。進口管道仍由高壓水沖洗。

圖4 改造后OG泥漿管道輸送系統

4 運行效果

完成以上技術改造和管理規范之后,OG 泥漿輸送系統的故障率大大降低,管道堵塞的情況沒有發生過;閥門的壽命延長至兩年以上;機封的壽命也有原來的一個月左右延長至兩年以上;機封不泄漏,設備軸承等零件壽命大大延長。年可節省備件費、檢修費20 多萬元,現場管理水平也得到很大提升。

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