李 波
(中海油能源發展股份有限公司 工程技術分公司,天津 300452)①
隨著海洋石油新區勘探不斷擴大,鉆井深度日益增加,鉆遇地層數越來越多;海上油氣田開發井型已由以往單一常規定向井模式向大斜度井、大位移井及水平井轉變,勢必造成鉆遇井漏地層的幾率也隨之增加,因井漏造成卡鉆[1-4]的事故也會越來越頻繁。例如渤海油田墾利10-4A10井,因漏致卡發生了井下事故。本文通過分析該事故的發生原因,通過采用新工藝,成功解卡被埋鉆具,保證了海上油氣田鉆井安全和鉆井時效[5]。
墾利10-4區塊位于渤海南部萊州灣海域,平均水深約15 m;鉆遇地層從上到下依次為第四系平原組、新近系明化鎮組、館陶組以及古近系東營組和沙河街組。主力含油層段位于沙河街三段,該區塊以砂巖為主,泥質膠結,膠結疏松[6]。
該區塊內共有20條斷至海底斷層,其中有5條是通過搭接別的斷層斷至海底,其他15條斷層直接斷至海底。目的層段直接斷到海底斷層為F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F11,F18;淺層直接斷到海底斷層為F8,F9,F10,F16,F17,F20;與斷到海底斷層直接相搭為F12,F13,F14,F15,F19(如圖1)。在海拔深度-1 086 m處,A10井與F4相距30 m,在海拔深度-1 675 m處,A10井與F5相距80 m。

圖1 墾利10-4區塊構造斷層分布示意
A10為常規定向井,最大井斜45.5°,該井為單筒雙井中的長筒,設計井深3 085 m,垂深2 315.9 m。井身結構為三開,即?762 mm+?311.15 mm+?215.9 mm,如圖2所示。

圖2 A10井井身結構
A10井二開鉆進至2 268 m,泵壓由19.4 MPa降至16.15 MPa,井口忽然失返,循環池液面迅速下降,排查地面循環系統均正常,從而確定井下發生漏失,漏點在井底;利用固井泵通過壓井管匯持續向環空泵入堵漏泥漿,頂替期間井口返出正常;倒劃眼短起至1 685 m,期間頻繁憋壓、憋轉矩,倒劃眼參數為排量2 900~3 000 L/min、泵壓12~13 MPa、轉速40~50 r/min、轉矩20~27 kN·m。突然憋壓2 MPa,井口再次失返,處理方法和上述相同,類似情況出現高達5次,累計漏失鉆井液571 m3,處理耗時111 h。期間多次將鉆具起至安全井段,嘗試憋壓打通鉆具,嘗試均以失敗告終(最高憋壓至34.5 MPa×5 min)。于是決定起鉆檢查鉆具并處理井下漏失,起鉆至527.2 m,起鉆困難,接頂驅嘗試小參數倒滑眼起鉆,倒滑眼起鉆至526.4 m時,轉矩忽然憋至32 kN·m,頂驅憋停,立即下放鉆具至頂驅懸重,鉆具未能通過卡點。
針對A10井鉆具淺層卡鉆的情況,預備了3套解卡方案。方案1——解卡劑解卡;方案2——“微擴孔工具+隨鉆堵漏工具”工藝擴孔解卡;方案3——爆炸松扣解卡。施工按方案1—2—3先后順序實施。其中方案1、方案3為常規解卡工藝,方案2為新工藝。
3.1.1 微擴孔工具
微擴孔技術是相對于常規擴眼技術而言,常規擴孔的井眼的井徑擴大率一般在18%以上,微擴孔的井徑擴大率在8%以內[8]。微擴孔工具[9]主要由本體、PDC齒及保護柱等組成,如圖3所示。母螺紋與上部鉆柱連接,公螺紋與下部鉆柱連接。螺旋刀翼采用偏心結構,通徑比鉆頭尺寸小,而擴孔后比原井眼稍大(0.125~0.375 mm);4個長刀翼主要用于擴孔及修整井壁;4個短刀翼主要用于修正井壁。保護柱高出刀翼表面0.5~1.0 mm,目的是避免下鉆通過套管時,PDC齒切削套管內壁及保護PDC齒免于磕碰失效。

圖3 微擴孔工具結構示意
鉆井作業過程中,轉盤或頂驅轉動,由于螺旋刀翼偏心結構設置,PDC齒會在離心力作用下切削井壁,從而實現擴徑,如圖4。同時,上提下放鉆柱過程中,可以實現向下正劃眼和向上倒劃眼,繼而消除輕微狗腿和攪動巖屑床,省去短起下鉆,適應于頁巖鉆井、大位移井鉆井、蠕變鹽巖鉆井及膨脹頁巖鉆井等。

圖4 擴孔原理示意
3.1.2 隨鉆堵漏工具
隨鉆堵漏工具主要由外筒、固定套、壓帽、球座、導向銷、換向套、碟簧、芯軸、浮式活塞及擋環等組成[10],如圖5所示。其中,球座包括上球座、中球座及下球座,上球座和下球座具有“記憶功能”,可以反復多次使用。鉆井過程中,隨鉆堵漏工具連接在鉆桿之間隨鉆下入,一般而言,其旁通孔處于關閉狀態。當鉆進過程出現井漏時,立即停止鉆進,投開關球并小排量頂替使其坐封在上球座,提高排量到一定程度,碟簧被壓縮,芯軸下移,導向銷使得換向套換向,繼續提高排量,開關球脫離球座,此時旁通孔被打開(如圖5);接著投隔離球,其坐封在下球座上,井口泵入堵漏材料從旁通孔流出,從而實現堵漏作業;井漏作業處理完畢后,再次投入開關球,提高排量到一定程度,開關球和隔離球均脫離球座,在碟簧回復力作用下,芯軸上移,旁通孔則被關閉。當井下再次發生井漏時,需再次堵漏,則重復上述操作,因此,一趟鉆可實現多次堵漏作業,其開或關的次數取決于工具下面的捕球器的容量。同時,該工具能有效地保護了鉆具組合底部螺桿鉆具、旋轉導向工具、MWD等精密工具,并能沖洗防噴器的開口。

圖5 隨鉆堵漏工具結構示意
在沒有百分之百確定是沉砂卡鉆情況下,首次采用了比較保守方式——解卡劑解卡方式。利用固井泵由壓井管匯向環空灌注高濃度的燒堿溶液,壓力不高于2 MPa,累計灌注量35 m3,穩壓10 min,泵壓下降0.15 MPa;期間上下活動鉆具,泄壓后上提鉆具至中和點懸重,蹩轉矩至27 kN·m,迅速下放鉆具,懸重恢復至正常下放懸重;倒滑眼起鉆至526 m,起鉆困難,鉆具仍不能通過卡點526 m,至此首次解卡以失敗而告終。同時,大量泥巖貼在起出鉆桿外壁被帶出,由此推斷339.7 mm(13英寸)套管鞋至526 m鉆具被沉砂掩埋而卡鉆,甚至339.7 mm套管內也有可能有大量泥沙存在。
首次解卡失敗后,再次分析討論,決定采用新工藝擴孔解卡。根據現場實際情況,實施新工藝主要技術難點為:①堵漏作業過程中,井下鉆具內部水眼已被堵漏材料堵死,無法建立循環通道,因此,新工藝必須自帶旁通孔,建立自己獨立的循環通道;②大量泥巖貼在起出鉆桿外壁被帶出,推斷339.7 mm套管內很有可能有大量泥沙存在,極有可能需旋轉下鉆清理套管內泥沙,最大擴孔范圍不能超過339.7 mm套管(J55)的內徑317.9 mm。
起鉆至卡點(526 m),鉆臺連微擴孔工具和隨鉆堵漏工具(旁通孔打開),微擴孔工具位于隨鉆堵漏工具之上,311.2 mm(12英寸)井眼用微擴孔工具,通徑尺寸303 mm,擴孔直徑316 mm<339.7 mm套管內徑,清理泥砂過程中,降低了損傷339.7 mm套管的風險;隨鉆堵漏工具旁通孔則可以作為新的循環通道,返出擴孔后巖屑。擴孔參數:鉆壓30 000~70 000 N,排量2 900~3 500 L/min,泵壓1.4~1.6 MPa,轉速30~60 r/min,轉矩16~27 kN·m。逐步下鉆下劃眼擴孔至1 123 m(微擴孔工具在584 m),再反復2次倒劃眼短起至339.7 mm套管鞋處,振動篩處返出大量粘軟細碎巖屑,期間在477~484 m井段、552~565 m井段頻繁憋轉矩,此次累計擴孔用時7 h,擴孔進尺148 m,最終成功解卡被埋鉆具;接著組合通井堵漏鉆具進行堵漏作業,鉆具組合:311.2 mm(12英寸)Cone-Bit+X/O+203.2 mm(8英寸)F/V+203.2 mm(8英寸)DC×3+203.2 mm(8英寸)(F/J+JAR)+X/O+139.7 mm(5英寸)HWDP×14+139.7 mm(5英寸)DP×5+X/O+隨鉆堵漏工具,下鉆至1 220 m時,劃眼非常困難,于是決定起鉆,1 200 m處打水泥塞進行側鉆。
1) 沉砂卡鉆是疏松地層比較常見卡鉆形式,處理不當則會掩埋鉆具造成井眼報廢,常規處理方法難度大、費用高;通過采用“微擴孔工具+隨鉆堵漏工具”工藝成功處理了墾利10-4A10井沉砂卡鉆事故。
2) 了解將鉆井井段是否有斷層,斷層段長度及延伸方向,如確認在將鉆井段有斷層出現,則要在鉆具組合中加隨鉆堵漏工具,防止堵漏過程中,堵漏劑堵塞鉆頭水眼無法形成循環通道的情況。
3) 渤海油田上淺部地層疏松,井眼蠕變周期短,井壁易坍塌掉塊,鉆進過程,要勤倒劃眼短起并定期掃稠膨潤土漿攜砂,防止沉砂卡鉆。
4) 隨鉆堵漏工具利用投球實現旁通孔開關,形成新的循環通道,主要用于堵漏作業和沖洗井筒內沉砂并攜帶出井底。
5) 選用微擴孔器最大擴孔井徑316 mm(<339.7 mm套管內徑),在清理套管內壁泥砂時,最大程度地降低了對套管內壁的損傷。
6) 針對疏松地層常見的沉砂卡鉆方式,建議采用“微擴孔工具+隨鉆堵漏工具”擴孔解卡新工藝,該工藝具有簡單實用、可靠性高及處理費用低等優點。