胡繼衛(wèi),張學(xué)信
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)一期年產(chǎn)50萬t甲醇裝置采用先進(jìn)的Shell粉煤氣化制甲醇技術(shù),其中,合成氣壓縮機(jī)組作為重要的大型動力核心設(shè)備,其作用是對來自低溫甲醇洗凈化的新鮮氣體和甲醇合成過來的循環(huán)氣進(jìn)行壓縮,為甲醇合成裝置提供所需要的壓力與氣量。機(jī)組由德國西門子股份公司設(shè)計(jì)制造,該壓縮機(jī)組是汽輪機(jī)驅(qū)動離心壓縮機(jī),汽輪機(jī)型號為SST600(NK32/45),屬于凝氣式,其采用室內(nèi)雙層布置,單側(cè)進(jìn)汽,進(jìn)汽為高壓蒸汽,正常壓力為5.0MPa(g)、溫度為385℃、流量為64.1t/h,經(jīng)速關(guān)閥和調(diào)節(jié)汽閥進(jìn)入汽輪機(jī)缸體,經(jīng)過噴嘴帶動葉輪做功,使汽輪機(jī)轉(zhuǎn)動;做完功的蒸汽即排汽,其壓力為-0.088MPa(g)、溫度為45℃。離心壓縮機(jī)型號為STC-SV(10-7-A),單缸兩段七級葉輪結(jié)構(gòu)組成,軸端密封采用的是德國博格曼公司生產(chǎn)的串聯(lián)式干氣密封。針對機(jī)組在生產(chǎn)運(yùn)行過程中出現(xiàn)振動的問題,采取了有效的措施及優(yōu)化工況,取得了顯著效果,確保了龍宇煤化工一期年產(chǎn)50萬t甲醇裝置的高負(fù)荷、安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行。
來自低溫甲醇洗的凈化氣(3.15 MPa、30 ℃)進(jìn)入合成氣壓縮機(jī)的新鮮氣壓縮段分離器后,經(jīng)過6級壓縮壓力升至7.54 MPa,溫度升至163℃,再與進(jìn)入循環(huán)壓縮段分離器的循環(huán)氣體(7.54 MPa、40℃)一起在壓縮機(jī)缸體內(nèi)混合后壓縮升壓、升溫至8.2 MPa、71 ℃,去甲醇合成裝置進(jìn)行粗甲醇的合成反應(yīng),其工藝流程見圖1。

圖1 工藝流程
龍宇煤化工于2019年7~8月對裝置進(jìn)行了大修,合成氣壓縮機(jī)大修后于8月27日開車運(yùn)行,運(yùn)行至2019年9月5日16:50左右,由于潤滑油泵油壓低聯(lián)鎖而備用泵未及時啟動,導(dǎo)致機(jī)組停車。機(jī)組再次熱態(tài)開車后,轉(zhuǎn)速升至8 500r/min時(正常工作轉(zhuǎn)速為10 200r/min),壓縮機(jī)的非驅(qū)動端振動數(shù)值顯示67μm已達(dá)上限報警,溫度在88C(軸承溫度偏高),工況稍有波動,數(shù)值就會在72μm上下波動,而壓縮機(jī)的高限聯(lián)鎖數(shù)值是81μm,在此工況下運(yùn)行一周后,合成氣壓縮機(jī)的進(jìn)氣流量有下降趨勢,干氣密封一級泄漏氣去火炬的泄漏壓力一直穩(wěn)定在235kPa(正常值為235kPa)左右,為了能保持長周期高負(fù)荷運(yùn)行,本著徹查機(jī)組存在的問題和保護(hù)機(jī)組的原則,機(jī)組作停車檢修處理。
壓縮機(jī)組拆缸檢修后發(fā)現(xiàn)一系列問題,主要分為以下幾類。
(1)發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)的非驅(qū)動端的徑向軸承有大面積積碳,且軸瓦鎢金面上有一道輕微溝槽損傷,驅(qū)動端的徑向軸承有小面積積碳。
(2)離心壓縮機(jī)二段入口管道過濾器濾網(wǎng)表面和內(nèi)部有大量黑色黏稠雜質(zhì),且濾網(wǎng)已經(jīng)吸癟,但是濾網(wǎng)并未撕裂;同時,一級入口管道過濾器內(nèi)濾網(wǎng)表面較臟,濾網(wǎng)表面附著大量黑色雜質(zhì)。
(3)離心壓縮機(jī)葉輪表面附著的大量黑色黏稠物質(zhì),堵塞了非驅(qū)動端處的平衡活塞與平衡活塞密封之間的間隙。
(4)離心壓縮機(jī)非驅(qū)動端的干氣密封損壞嚴(yán)重,動靜環(huán)碎;干氣密封進(jìn)氣管道內(nèi)部、干氣密封一級進(jìn)口處和一級泄漏氣處存在大量黑色物質(zhì)。
機(jī)組軸承與軸頸間油膜的不穩(wěn)定造成振動大,機(jī)組在運(yùn)行過程中軸頸和軸瓦之間有一層潤滑油膜,油膜不穩(wěn)定或油膜被破壞,轉(zhuǎn)子軸頸就可能和軸瓦發(fā)生干摩擦,引起機(jī)組強(qiáng)烈振動。此次潤滑油泵跳泵,造成潤滑油系統(tǒng)故障,會導(dǎo)致進(jìn)入軸承的油量不足,可傾瓦軸承油膜出現(xiàn)問題,嚴(yán)重時可導(dǎo)致磨瓦。經(jīng)過檢查,機(jī)組檢修后有部分雜質(zhì)未清理干凈,而機(jī)組運(yùn)行前未進(jìn)行油洗,也是導(dǎo)致本次軸瓦刮傷的一部分原因。
壓縮機(jī)內(nèi)的介質(zhì)不干凈,有部分雜質(zhì)進(jìn)入到壓縮機(jī)內(nèi)部(如葉輪、氣封等部位),會造成振動大。壓縮機(jī)一段入口的介質(zhì)來自低溫甲醇洗工序中經(jīng)脫硫槽脫硫后的凈化氣體,公司檢修時更換了脫硫劑,但存于脫硫槽底部的固體顆粒未進(jìn)行充分氮?dú)庵脫Q,在開車過程中會使臟物隨著凈化氣體進(jìn)入一段入口管道過濾器內(nèi)。經(jīng)過分析,此處附著的物質(zhì)主要是脫硫劑等物質(zhì)。
壓縮機(jī)二段入口的介質(zhì)來自于甲醇合成工序的甲醇冷卻器、甲醇分離器的循環(huán)氣體,由于大修停車期間,甲醇冷卻器進(jìn)行了在線煮蠟,可能有大量的石蠟等物質(zhì)殘存于換熱器的底部,而甲醇合成工序的催化劑又處于使用末期,副反應(yīng)增多。循環(huán)氣體攜帶的存有部分難以冷卻分離的高級脂肪醇和部分酯類物質(zhì),進(jìn)入到二段入口管道過濾器內(nèi),并在濾網(wǎng)表面附著,堵塞濾網(wǎng)孔隙,在濾網(wǎng)處阻力增大,強(qiáng)大的氣流把濾網(wǎng)吸癟。而部分穿透濾網(wǎng)的雜質(zhì)進(jìn)入到壓縮機(jī)內(nèi),在壓縮機(jī)內(nèi)部積聚。
拆檢后發(fā)現(xiàn),離心壓縮機(jī)的葉輪表面附著大量的黑色黏稠物質(zhì),導(dǎo)致轉(zhuǎn)子不平衡,從而使振動增大。
若壓縮機(jī)入口過濾器濾堵塞,導(dǎo)致壓縮機(jī)入口流量小于喘振流量時,會引起喘振,造成機(jī)組振動增大。壓縮機(jī)流量在13.2萬Nm3/h時穩(wěn)定運(yùn)行,即使突然波動為11萬~14萬Nm3/h,幾分鐘后又穩(wěn)定在13.2萬Nm3/h運(yùn)行。
一些雜質(zhì)通過壓縮機(jī)出口管線,然后再通過干氣密封一級密封氣工藝氣,由于在用側(cè)干氣密封過濾器濾芯未安裝牢固,部分雜質(zhì)穿透干氣密封一級過濾器進(jìn)入到干氣密封內(nèi),導(dǎo)致干氣密封動靜環(huán)損壞破碎,在高速轉(zhuǎn)動下,造成軸振。
(1)加強(qiáng)機(jī)組檢修管理。對離心壓縮機(jī)的軸承瓦塊進(jìn)行刮研處理,清理軸承內(nèi)機(jī)械雜質(zhì),聯(lián)系分析化驗(yàn)人員及時取樣分析,并用濾油機(jī)進(jìn)行過濾。停車檢修后,嚴(yán)格按照程序?qū)Υ笮揠x心壓縮機(jī)組進(jìn)行油洗和油樣分析。
(2)將離心壓縮機(jī)兩段入口管線上的管道過濾器粘附的臟物進(jìn)行清理,修復(fù)過濾器并更新濾網(wǎng)。
(3)對離心壓縮機(jī)的平衡活塞及平衡活塞密封間的雜質(zhì)進(jìn)行清理,拆下的離心壓縮機(jī)主軸運(yùn)至廠家進(jìn)行動平衡檢測校正處理,以消除不平衡力矩而產(chǎn)生的機(jī)組振動。
(4)更換機(jī)組非驅(qū)動端的干氣密封,拆除干氣密封管線,用蒸汽冷凝液進(jìn)行清洗,然后用氮?dú)獯蹈伞Mㄟ^技術(shù)改造,增設(shè)干氣密封一級泄漏氣泄漏流量遠(yuǎn)傳流量計(jì)、二級泄漏氣泄漏流量與壓力指示,從而實(shí)現(xiàn)干氣密封出現(xiàn)問題時能監(jiān)控分析,發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)后及時作出正確判斷并處理。
(5)加強(qiáng)工藝管理。離心壓縮機(jī)組操作人員要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行備泵,以避免因確認(rèn)不到位而引起的意外停車。壓縮機(jī)的油泵聯(lián)鎖進(jìn)行試驗(yàn),確保油泵跳泵后,備用油泵能及時啟動,不會造成因油壓低而發(fā)生磨瓦的現(xiàn)象。
對更換后的新催化劑進(jìn)行置換排放合格后,再往下一裝置送氣,以防止不干凈的雜物進(jìn)入壓縮機(jī)缸內(nèi)。
嚴(yán)格按照龍宇煤化工的規(guī)定,控制好甲醇合成系統(tǒng)的氫碳比和熱點(diǎn)溫度等指標(biāo),以減少副反應(yīng)的發(fā)生;對甲醇合成催化劑使用情況進(jìn)行有效評估,根據(jù)催化劑的轉(zhuǎn)化率及甲醇合成塔的床層溫度等指標(biāo),及時更換催化劑;嚴(yán)禁甲醇合成裝置在線對甲醇冷卻器進(jìn)行煮蠟。
針對此次合成氣壓縮機(jī)因振動大造成的停機(jī)事故,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出幾點(diǎn)要求。
(1)加強(qiáng)開停車管理,特別在甲醇合成裝置催化劑使用后期,由于副反應(yīng)石蠟等物質(zhì)產(chǎn)生較多,在消除石蠟的過程中,要避免石蠟進(jìn)入到壓縮機(jī)管線和設(shè)備內(nèi)。
(2)加強(qiáng)機(jī)組檢修管理,檢修作業(yè)時嚴(yán)禁將雜物帶入油系統(tǒng)。檢修后要對軸承箱和軸瓦等部位進(jìn)行徹底清洗,檢修后進(jìn)行油洗和油質(zhì)化驗(yàn)分析。
(3)當(dāng)干氣密封的關(guān)鍵參數(shù)(如流量和壓力)波動時,要引起足夠重視,避免事故擴(kuò)大化。
(4)機(jī)組油系統(tǒng)聯(lián)鎖啟備泵要定期試驗(yàn),聯(lián)鎖設(shè)置要合理。建議在壓縮機(jī)運(yùn)行模式下,增加運(yùn)行泵電氣運(yùn)行信號丟失時自啟動備用泵的聯(lián)鎖。
通過檢修后,合成氣壓縮機(jī)運(yùn)行正常,軸振值一直保持在10μm左右,希望能為類似裝置的機(jī)組運(yùn)行和檢修提供參考和借鑒。