林衛國 劉金偉 王 娜
(濟寧能源發展集團微山金源煤礦,山東 濟寧 277600)
微山金源煤礦年設計生產能力0.55Mt/a,建有配套的洗煤廠,煤種為1/3 焦煤,屬于優質的煉焦煤。設計工藝為:+50mm 塊煤手選預排矸,50 ~0.5mm 無壓三產品重介旋流器,-0.5mm 浮選。塊原煤采用人工手選預排矸,手選作為選煤的傳統作業環節一直存在工人勞動強度高、工作環境差(包括噪聲、粉塵)的問題,另外手選存在揀出率低、洗選加工成本高等問題,為洗煤廠生產管理帶來不便。隨著近期智能干選技術的發展,考慮引入智能干選技術[1-3]。
智能干選機是將原煤逐個排隊后,采用射線識別系統進行煤矸識別,再通過高壓風機構將煤與矸石分開的技術。煤矸識別是智能干選的核心技術之一。目前用于煤炭行業的射線識別技術主要為γ射線識別與X 射線識別技術,二者均是建立在雙能射線透射系統的基礎上,原理相同。具體原理如圖1 所示。

圖1 智能干選機原理圖
考慮輻射安全、管理方面等因素,選用X 射線智能干選機。
為簡化系統,方便管理,智能干選系統需考慮超大塊及雜物問題。
射 線 穿 透100~25mm 中 塊 容 易, 穿 透200~100mm 大塊,穿透400~200mm 超大塊非常困難。但TDS 智能干選機攻克技術難關,從識別角度最大入料粒度可達1000mm,從執行角度可噴吹最大400mm 矸石,并且有工業應用。在執行打煤工藝,最大入料粒度可達1000mm,該工藝已在趙莊成功應用。趙莊來煤有1000mm 超大塊矸石及雜物,TDS 智能干選機執行打煤工藝,超大塊及雜物自然落入矸石,TDS 智能干選機分選的同時實現除雜和除超大塊。
TDS 智能干選機能解決超大塊及雜物問題,可考慮引入TDS 智能干選機代替手選。
智能干選采用X 射線識別,元素組成影響識別精度,識別精度影響分選精度。為驗證TDS 智能干選機對金源原煤的分選結果,2018 年6 月采用并在工業樣機上進行半工業試驗,試驗結果見表1。

表1 金源原煤半工業試驗結果表
從表2 試驗結果可知,經過TDS 智能干選機分選后,干選矸石的平均矸中帶煤率為1.65%,平均排矸率93.87%。TDS 智能干選機分選效果明顯,精度高,適用于金源洗煤廠300~50mm 塊原煤的預排矸分選。
此外,對已投產的TDS 智能干選機應用情況進行調研,實際應用表明TDS 智能干選機分選精度高,煤質適應性強,具體見表2。

表2 部分已投產TDS 應用情況表
綜合考慮采用TDS 智能干選機代替手選實現+50mm 塊煤分選。
TDS 智能干選機不用水,不用介,無煤泥回收系統,系統簡單,配套高壓風系統即可。本次選用的TDS10-300 型智能干選機耗風量為14m3/min,現有系統的余量可以滿足要求,僅需增加風的除水除油裝置進行風的清潔即可。新增TDS 智能干選機系統設備見表3。

表3 金源TDS 智能干選機系統設備
將現有原煤倉上手選工藝替換為TDS 智能矸工藝。由于本礦300~50mm 塊原煤中含有雜物超大塊,TDS 智能干選機執行“打煤”工藝。原煤經+50mm 分級后,+50mm 進入TDS 智能干選機分選,分選后的精煤破碎后與-50mm 末煤一起進入洗選系統。TDS 智能干選機矸石直接排棄。改造后工藝流程圖見圖2。

圖2 改造后工藝流程圖
新增TDS 系統簡單,無需新增車間,將現有手選皮帶拆除,在手選皮帶位置安裝TDS 智能干選機即可。TDS 智能干選系統布置圖見圖3。

圖3 改造后工藝流程圖
受空間限制,現有破碎機放置在末煤皮帶上,為保證破碎機檢修,進行如下設計:
(1)TDS 智能干選機分選室設有檢修梁,需要檢修破碎機齒輥時,檢修工人將手拉葫蘆放置在檢修梁上,從TDS 智能干選機分選室門進入,檢修破碎機齒輥。
(2)破碎機電機減速機正上方樓板做開孔處理,方便電機減速機檢修。
(1)省去人工揀矸環節,提高自動化水平,提高管理水平
采用TDS 智能干選機替代人工手選,最重要的意義在于將工人從惡劣的工作環境中解救出來,保護了工人身體健康。
微山金源煤礦的自動化水平一直比較高,此次將人工手選改為TDS 智能干選機后,真正實現了洗煤廠全廠機械生產,大大減輕了工人的工作強度,解決了篩分破碎車間噪聲大、粉塵大、工人工作環境差的難題。
(2)節省塊煤破碎機維修費
采用TDS 智能干選后,塊煤破碎機由主要破碎矸石變為僅破碎煤,破碎機的正常損耗降到了最低,節省破碎機維修費。
(3)節省后續洗選加工費
本廠+50mm 塊煤量按30%,其中矸石含量約40%,人工手選能揀出20%的矸石,塊原煤采用TDS 分選,矸石排出率按95%計,則本廠塊原煤采用TDS 分選比手選可以多排出:
0.55Mt/a×30%×40%×(95-20)%=4.95 萬t/a
后續洗選系統加工費20 元/噸原煤計,采用TDS 工藝每年可節省后續洗選系統加工費:
4.95 萬t/a×20 元/t=99 萬元/a
(4)減輕煤泥水負荷,節省煤泥加工費
矸石在入洗時會產生次生煤泥,TDS 智能干選機提前將大量矸石排出可減少次生煤泥產量,減輕洗煤廠煤泥水系統的負擔,節省次生煤泥加工費。
微山金源煤礦TDS 智能干選系統于2019 年2 月投產,投產后檢測的分選精度為矸石帶煤率<1%,分選精度滿足要求。
微山金源煤礦采用TDS 智能干選機代替人工手選實現+50mm 塊煤分選,將工人從惡劣的工作環境中解救出來,提高了自動化水平和管理水平,減少煤泥量,節省塊煤破碎機維修費和后續洗選加工費,具有較好的經濟效益和社會效益。投產后的生產證明TDS 智能干選機分選精度高,滿足要求。TDS 智能干選機在微山金源煤礦的成功應用,為洗煤廠提高智能化和管理水平提供了借鑒意義。