陳貝貝
(晉能集團(tuán)泰山隆安煤業(yè)有限公司,山西 忻州 036600)
泰山隆安煤業(yè)公司礦井選煤廠設(shè)計規(guī)模為1.8Mt/a。選煤工藝設(shè)計為:原煤經(jīng)篩選分離破碎后(50~0mm),先進(jìn)行自生介質(zhì)處理器的處理,再到復(fù)振分選機分選,經(jīng)脫水工藝后堆地外運。煤泥水先經(jīng)過高頻篩回收粗顆粒(0.75~0.2mm)精煤并摻入相應(yīng)產(chǎn)品之中,細(xì)顆粒(0.2~0mm)再由浮選機精選。當(dāng)前該選煤廠主要是采用XJN-14 型機械攪拌式浮選機進(jìn)行精選作業(yè)。因設(shè)備使用多年,該浮選機的零部件逐漸老化,設(shè)備事故臺時越來越多,導(dǎo)致設(shè)備對煤泥的處理能力嚴(yán)重不足,也導(dǎo)致浮選劑的用量提高。技術(shù)部門從經(jīng)濟(jì)利益的角度出發(fā),決定對XJN-14型機械攪拌式浮選機進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,降低設(shè)備使用存在的安全隱患,提高處理能力。
XJN-14 型浮選機的結(jié)構(gòu)示意圖如圖1 所示,主要是由導(dǎo)管1、轉(zhuǎn)子2、定子3、假底4、豎管5、進(jìn)氣管6、錐形罩7 等部分組成。工作原理:電動機帶動轉(zhuǎn)子進(jìn)行旋轉(zhuǎn),從而使得導(dǎo)管和豎管產(chǎn)生局部負(fù)壓,空氣從進(jìn)氣管進(jìn)入攪拌器。循環(huán)煤漿從導(dǎo)管進(jìn)入星形葉輪,混合后含氣煤漿被拋射到浮選槽中。礦化氣泡形成泡沫層由刮泡器刮出,未礦化的煤粒經(jīng)假底、導(dǎo)管進(jìn)入葉輪再循環(huán)。

圖1 XJN-14 機械攪拌式浮選機的結(jié)構(gòu)示意圖
泰山隆安煤業(yè)公司選煤廠浮選系統(tǒng)工作要求:浮選處理能力為0.80t/(m3·h)(按干煤泥計);礦漿處理量為9m3/(m3·h);浮選設(shè)備要求4 個槽體,總?cè)莘e為56m3;浮選機最大充氣速率為1m3/(m2·min)。根據(jù)這一生產(chǎn)要求,對比當(dāng)前的生產(chǎn)不足,對該攪拌式浮選機進(jìn)行有針對性的改進(jìn)設(shè)計,方案如下:
(1)刮泡系統(tǒng)能力不足。設(shè)計采用雙驅(qū)動刮泡系統(tǒng)代替以往的單驅(qū)動刮泡系統(tǒng),改進(jìn)后可以有效地提高浮選機運行系統(tǒng)的穩(wěn)定性,降低浮選機的事故臺時。
(2)基于四個浮選槽之間沒有中礦箱,在第二、第三浮選槽之間設(shè)計增加一個中礦箱裝置,安裝一個液位控制閥來進(jìn)行槽內(nèi)液位的控制。該處改進(jìn)后可以利用1 臺浮選機設(shè)備完成兩次的分選作業(yè),有效地提高了設(shè)備的分選效率和分選效果,浮選劑的用量也得到有效地降低。
(3)對浮選機的入料管進(jìn)行改進(jìn),采用入料箱來替代以往的入料管,保障入料系統(tǒng)的平穩(wěn)性。
(4)從提高浮選機零部件的使用壽命的角度出發(fā),采用不銹鋼耐磨刮料板替代以往的PVC 刮料板。
(5)浮選機的尾礦閘板采用人工旋轉(zhuǎn)手輪的辦法,操作速度慢,安全性低,將其改進(jìn)為采用電動執(zhí)行器的升降裝置。改進(jìn)后增加了四連桿放大機構(gòu),可以使閘板行程增加到300mm。
改進(jìn)后浮選機攪拌系統(tǒng)采用上下兩怪雙傘形葉輪,傘形葉輪上下兩個錐角不同。葉輪甩出的新鮮煤漿、循環(huán)煤漿和空氣交叉相遇,有利于氣泡的礦化。設(shè)定葉輪直徑D=800mm,葉輪線速度v=8.90m/s,設(shè)計大皮帶輪直徑D1=980mm,小皮帶輪直徑D2=212mm。根據(jù)以上參數(shù)計算改進(jìn)后攪拌系統(tǒng)的傳動比、葉輪轉(zhuǎn)速、功率、充氣量、槽體當(dāng)量圓面積直徑、槽體深度和槽體容積。
(1)改進(jìn)后浮選機攪拌系統(tǒng)傳動比I:


選用耘邦傳動機械有限公司型號為KA157R97DV100M4 的螺旋齒輪減速機,該螺旋齒輪減速機節(jié)省空間,可靠耐用,承受過載能力高,能耗低,性能優(yōu)越,減速機效率高達(dá)95%以上。該減速機輸入功率為2200W,傳動比為59.92,輸出轉(zhuǎn)為 25.48r/min,完全可以符合浮選機刮泡系統(tǒng)的工作要求。
改進(jìn)后浮選機技術(shù)參數(shù)如下:
煤泥處理量:0.65~0.95t/(m3·h);
礦漿處理量:7~9.5m3/(m3·h);
單槽容積:13.99m3;
槽數(shù):4 槽;
刮板直徑:450~650mm;
刮板轉(zhuǎn)速:25.50r/m3;
攪拌系統(tǒng):電機型號為Y280S-6,轉(zhuǎn)速為3.48r/s;
刮泡系統(tǒng):減速機型號R97DV100M4,功率2.20kW,輸出速度25.48r/min。
改進(jìn)后新型機械攪拌式浮選機結(jié)構(gòu)示意圖如圖2 所示,主要是由刮泡驅(qū)動1、攪拌裝置、中礦箱、中礦箱閘板、支撐梁、尾礦箱閘板、刮泡驅(qū)動2 等結(jié)構(gòu)組成。

圖2 改進(jìn)后新型浮選機結(jié)構(gòu)示意圖
將改進(jìn)后的新型機械攪拌式浮選機應(yīng)用于泰山隆安煤業(yè)公司選煤廠,通過相同煤泥性質(zhì)與改進(jìn)前的分選效果進(jìn)行對比分析,得到試驗化驗結(jié)果如表1 所示。

表1 改進(jìn)前后浮選機分選效果對比分析
從表1 數(shù)據(jù)可知,在浮選精煤灰分滿足要求的前提下,尾煤灰分從58.05%提高到了64.32%,提高了近5%。同時檢測得到改進(jìn)應(yīng)用新型機械攪拌式浮選機后,精煤產(chǎn)率提高了4.3%,總精煤產(chǎn)率提高了0.9%,噸原煤浮選劑用量降低了約0.03kg/t。
針對泰山隆安煤業(yè)公司選煤廠采用的XJN-14型機械攪拌式浮選機進(jìn)行了改進(jìn)優(yōu)化設(shè)計,改進(jìn)后得到的新型機械攪拌式浮選機實踐應(yīng)用效果理想,崗位工作人員操作便利,可以較好地掌控產(chǎn)品灰分,控制浮選精煤灰分的波動。該機械攪拌式浮選機改造項目是成功的、合理的,為企業(yè)創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益。