吳慧科
(山西潞安礦業(集團)高河能源有限公司,山西 長治 047100)
地質構造[1-2]是影響我國煤礦安全開采的重要因素,陷落柱由于其內部巖石往往較為破碎且膠結性差,極易導通底板含水層,且會造成工作面冒頂問題。因此,陷落柱的治理[3-5]是廣大煤炭技術人員廣泛研究的課題。
高河礦主采3 號煤層,煤層平均厚6.71m,煤層底板標高+350~ +570m,中奧陶統奧灰水位標高約為+660m,承受的奧灰水壓介于0.9~3.1MPa 之間,全井田帶壓開采。目前,礦井準備回采W4301 工作面。根據三維地震勘探和在W4301 切眼巷鉆探情況,查明Xw15 陷落柱位于W4301 工作面內的西南角,距離W4301 切眼巷7m 左右,距離W4301 進風巷70m 左右,橢圓狀,長軸為東西方向,長度75m,短軸為近南北方向,長度為53m。探測顯示Xw15陷落柱內無出水、漏水、滲水現象,判斷該陷落柱為不導水陷落柱。但由于陷落柱內部巖石膠結性較差,巖石較為破碎,回采時容易發生頂板冒落和底板陷落事故,加之全礦井帶壓開采,防止采動裂隙與奧灰水導通,降低奧灰水對工作面開采的危險,決定對該陷落柱進行注漿加固。
依據前期探查查出的Xw15 陷落柱的范圍,水平方向鉆孔控制到Xw15 陷落柱輪廓外20m,垂直方向鉆孔控制到煤層層位頂板以上10m、煤層層位底板以下25m。結合陷落柱位置,本次注漿堵水加固施工在W4301 切眼施工,切眼高3.8m,巷寬7m,鉆場長度從進風順槽口向北64m 至144m 處,共80m 范圍。
注漿鉆孔位于W4301 切眼回采側煤壁,分為頂板鉆孔和底板鉆孔。
(1)底板鉆孔
根據高河礦地質情況,以及以往注漿堵水工程實踐,設計5 排38 個鉆孔。鉆孔均垂直回采側煤幫,方位角為90°。具體為:① 第一排8 個鉆孔,開孔編號Ad(1-8),終孔編號(1-8)d,傾角-29°,鉆孔長度65m;② 第二排8 個鉆孔,開孔編號Ae(1-8),終孔編號(1-8)e,傾角-16°,鉆孔長度94m;③ 第三排8 個鉆孔,開孔編號Bf(1-8),終孔編號(1-8)e,傾角-66°,鉆孔長度90m;④ 第四排7 個鉆孔,開孔編號Be(①-⑦),終孔編號(①-⑦)a,傾角-7°,鉆孔長度91m;⑤ 第五排7 個鉆孔,開孔編號Ag(1-7)),終孔編號(1-7)g,傾角-51°,鉆孔長度32m。鉆孔布置如圖1 所示,鉆孔參數如表1 所示。

圖1 底板注漿鉆孔布置平面圖

表1 底板鉆孔參數表
(2)頂板鉆孔
頂板鉆孔同樣按照5 排設計,共32 個注漿鉆孔。鉆孔均垂直回采側煤幫,方位角90°。具體為:① 第一排8 個鉆孔,編號Ca(1-8),傾角26°,鉆孔長度22m;② 第二排8 個鉆孔,編號Cb(1-8),傾角11°,鉆孔長度51m;③ 第三排8 個鉆孔,開孔編號Cc(1-8),傾角6°,鉆孔長度91m;④ 第四排7 個鉆孔,開孔編號Cc(①-⑦),傾角6°,鉆孔長度91m;⑤ 第五排1 個鉆孔,開孔編號Cf,傾角27°,鉆孔長度89m。鉆孔布置如圖2所示,鉆孔參數如表2 所示。

圖2 頂板注漿鉆孔布置平面圖

表2 頂板鉆孔參數表
在鉆孔施工過程中,出現水文地質等異常情況,應及時匯報并調整鉆孔角度、方位、深度、數量。鉆孔施工自進風順槽側開始,排與排之間、每排孔與孔之間采用間隔施工。
注漿鉆孔采用兩級孔徑,開孔孔徑Φ113mm,施 工 到10m 停 止, 下 入Φ108mm 套 管( 長10m),并安裝孔口安全裝置。孔口管壁后注入42.5R 普通硅酸鹽早強水泥,凝固時間8~12h 達到強度、封閉效果要求后,用Φ75mm 鉆頭透孔至孔底再鉆進0.5~1m起出鉆具,然后孔口安裝測壓系統,孔口壓力達到4MPa,并持續穩壓30min,試驗鉆孔周邊無滲漏水、套管無位移、幫底無鼓起、頂無冒落現象。測試合格后,更換Φ75mm 鉆頭,繼續鉆進至終孔層位。
本次注漿采用42.5R 普通硅酸鹽早強水泥。每個鉆孔在注漿前均需進行壓水試驗,沖孔并疏通孔內巖石裂隙,并由此決定漿液濃度,原則上漿液先稀后稠,出現跑漿和串孔時提高漿液濃度。
采用終孔一次性連續注漿。根據該處底板承受的奧灰水壓為1.67MPa,初步確定Xw15 陷落柱注漿加固終壓為4MPa。施工過程中根據實際情況可適當調整注漿壓力。
原則上施工一孔注一孔,如經初步探查孔做壓水、壓漿聯通試驗相互無影響,可以邊打孔邊注漿或同時實施兩個及多個注漿孔同步注漿。每個鉆孔施工中出現5m3/h 水量以上的,起出鉆具隨時注漿,自始至終反復透孔,直至達到注漿結束標準。
注漿過程中在注漿壓力達到4MPa 時,認為該孔達到壓力結束標準。達到壓力標準后應逐次降低泵量至50L/min,并維持30min。
本次注漿施工共計37d,完成70 個鉆孔的注漿施工,共計進尺4969m;累計使用水泥83t,單孔最大注漿量為12t,最小為0.25t,平均1.17t;注漿壓力均超過4MPa,最高達11MPa。鉆孔施工過程中對各鉆孔的施工情況及出水量進行統計,單孔出水量最大為0.3m3/h,最小出水量為0.08m3/h,說明回采過陷落柱時底板不會發生大的突水事故。
本次注漿堵水施工實際發生工程費用175 萬元。根據Xw15 陷落柱的實際探測情況,采用注漿堵水加固后工作面推進長度可增加約100m,可多回收煤炭資源約23.3 萬t。按照每噸煤100 元利潤計算,再扣除注漿加固施工工程費用后,可實際增加利潤約2155 萬元,
由于Xw15 陷落柱距W4301 工作面切眼較近,工作面初采期間就會揭露陷落柱,且老頂初次來壓強度較大,因此,在工作面回采過陷落柱期間,需加強對工作面頂板的管理。隊組拉架工嚴格按照作業規程要求,保證工作面液壓支架的初撐力,并及時打開護幫板護幫,且在頂板破碎時采取跟機帶壓拉架和提前帶壓拉架的方法,保證工作面頂板安全。回采工作面在過陷落柱期間沒有出現大范圍的片幫冒頂現象,并且陷落柱未與底板奧灰含水層導通,沒有出現工作面頂板淋水和涌水現象,保證了回采工作面安全高效生產。
通過采用注漿堵水加固和加強工作面頂板管理等技術方法后,W4301 工作面可多回收煤炭資源約23.3 萬t,可增加利潤約2155 萬元。在工作面回采過陷落柱期間沒有出現大范圍的片幫冒頂現象,也沒有出現淋水、涌水現象,保證了回采工作面安全高效生產。