楊凌志
上海建工一建集團有限公司 上海 200120
珠海橫琴島某基坑在兩山間低洼處,東西長290 m,南北寬約70 m,面積約21 000 m2,挖深8.2~11.8 m。支護體系采用樁長28.0~32.3 m的φ1.0 m@1.2 m水下C35鉆孔灌注樁,2道鋼筋混凝土內支撐和基底雙軸水泥攪拌樁滿堂加固。鋼立柱0.6 m 0.6 m,下設φ1.2 m鉆孔樁。
基坑所處地貌為濱海平原,原為魚塘、灘涂,后經吹填、回填形成,基坑涉及地層有填土、淤泥層、粉黏土、中細沙等,其中,淤泥層普遍厚19.7 m,最大厚28.4 m。開挖深度內土層依次為①1填砂、①2素填土、②淤泥。
基坑東、西、北3側正在堆土覆水預壓軟基處理,堆土高出第1道支撐面約5.7 m,距基坑12.0 m,南側為寬25~40 m反力土臺與第1道支撐面齊平,四周無永久管線與建筑物。
基坑工程接收時,感官質量較差,支護樁局部夾泥、間隙大,支撐于頂圈梁處出現裂縫、脫開跡象,立柱單方向傾斜,坑內加固稀爛,中部局部底板完成。中間監測結果顯示基坑健康程度非常差,其深層水平位移為報警值的數倍。
此外,監測結果還顯示,第1道支撐中的ZN1-3、ZN1-7等2個監測點和第2道支撐中的ZN2-4、ZN2-6等6個監測點的軸力也遠超相應的報警值與控制值。基于上述情況,需要對基坑進行搶險。
由于基坑北側受到市政道路真空覆土預壓和2層土開挖影響,頂圈梁與圍護樁轉動變形并沉降,其交接處受彎產生的橫向裂縫持續發展。為避免支撐破壞,對支撐末端頂面1/2跨度進行錨固粘鋼補強。粘鋼膠起效較快,從而能快速提高支撐抗彎與抗變形能力。
由于鋼立柱垂直度不達標,在基坑變形的作用下,個別鋼立柱的垂直度已嚴重傾斜至1/50。當挖至墊層底,樁柱體長細比增大,基底加固體軟弱約束能力不強,易形成壓屈失穩破壞。
為避免影響支撐結構體系,采用現澆勁性混凝土結構的方法進行加固。即在立柱底周邊2 m范圍內進行配筋早強墊層及時澆筑,剔除樁內浮土、浮漿,超灌混凝土視需要適當保留,結合傾斜方向與偏離尺寸,外包厚度不小于200 mm的鋼筋混凝土。縱向鋼筋和箍筋截面、數量、間距,根據偏心樁柱體系計算結果確定,但不得少于柱底灌注樁鋼筋用量,兩者鋼筋焊接連接。采用早強C40自密實混凝土可基本恢復立柱樁承載力。
一般情況下,最后一層土方以底板后澆帶進行分塊,按結構施工順序開挖。考慮到基坑變形已超報警值,最后一層土方還得遵循分段、對稱、平衡、跳倉開挖的施工原則。即先行開挖完成中部塔樓區域底板,后分塊開挖裙邊底板(圖1)。大塊施工順序先B、D后A、C、E,小塊按數字順序進行。小塊分塊長度約20 m,每一小塊底板澆筑完成后,再開挖下一小塊。裙邊C30早強墊層加厚至300 mm,內配預制φ16 mm@200 mm雙層雙向鋼筋,在開挖開始的8 h內完成。取消底板外防水,改為內防水,以減少工序,加快施工節拍。剩余鋼筋綁扎、混凝土澆筑作業16 h內完成。背景項目中D-2、D-3兩個分區順利完成,相鄰測斜點變形增加3.3 mm,未觸發臨時報警值。

圖1 底板土方開挖分區
項目部在第三方監測基礎上采取自動化信息監測技術。自動監測站設置于較為安全的南側土臺,監測頻率6 h一次,對東北西3側的頂圈梁頂、第2道支撐頂、鋼立柱頂、傾斜較大的鋼立柱、測斜較大的圍護樁等進行重點觀測記錄(圖2)。使用監測機器人(TS60全站儀)監控測量點的水平、豎直角和斜距,自帶軟件推算三維坐標,通過一組監測點描繪出圍護體的三維數據,可經過4G通信傳輸模塊上傳至云端或直接微機備份,將數據映射輸出,算法整理形成報告,報告通過郵件等方式自動轉發給參建各方管理人員。一個監測機器人采集100個點的數據只需耗時16 min左右,監測頻率可以根據監測點和機器人的布設數量確定[1-4],以做到一定頻率的實時監測數據刷新和指定監測刷新,使基坑工作狀態實時透明。

圖2 激光監測點位剖面示意
背景項目中底板D-3完成后,開挖至D-4時,基坑發生事故。從基坑破壞形態可初步推斷為圍護體踢腳變形過大而導致第2道支護體系整體破壞,土體從踢腳側隆起,外側地表坍塌(圖3、圖4)。

圖3 基坑支撐斷裂現場

圖4 基坑外塌陷現場
D-4區土方(挖深9.5 m)夜間開挖、局部加筋墊層施工完畢后,次日晨檢發現該區頂圈梁(頂部水平測點)附近出現明顯裂縫(>0.5 mm),自動監測報告顯示近2次報警點增多,報警值接近核定控制值并有快速變大趨勢。中午,自動監測顯示數個報警點超過實際控制,第三方進行該區域加密監測,同時啟動應急撤離程序。黃昏,現場巡視人員發現D-4圍護體裂縫繼續發展,40 min后東北側支撐與排樁異響,外側土體約50 m半徑范圍內大面積塌陷,遠觀其所在區域5根第2道支撐梁剪斷,墊層與鋼筋已隆起至第2道支撐底。
基坑北側D、E區支護體系完全破壞,東西南3側尚完好;北側相鄰市政道路真空及堆載聯合預壓排水固結作業的封包破壞;D-4區基底13根大直徑鉆孔灌注工程樁發生200 mm偏移;無人員傷亡,直接財產損失1 500萬元,間接損失工期延誤4個月,二次治理費用5 000萬元;施工、搶險、監理、建設單位商譽受損。
3.3.1 主要原因
1)深厚淤泥地質未妥當考慮。基坑坑底及圍護體主要以深厚淤泥(孔隙比大于1.5)為主,厚度20~30 m不等,自然放坡在1∶8情況下有流動性,土力學參數極差。圍護體側壁淤泥易流動、坑底易隆起、主動土壓力相對很高。基底厚5 m的淤泥被動土體雖采用水灰比為0.5的20%水泥摻量雙軸攪拌樁網格式加固,但實際固化效果不理想,原施工單位存在偷工減料的可能,開挖到基底時被動土體抗變形能力(黏聚力、摩擦角、被動土壓力系數)與設計不符,易引起圍護體中下部變形過大、淤泥層滑動、坑底隆起等圍護體破壞現象。
2)安全意識缺乏。參建各方安全風險意識缺乏,原圍護體施工單位淤泥基坑施工不合理且僥幸心理較強。當深層水平位移(12~20 m深度)變形達到報警值40 mm的3倍、4倍時,參建各方仍未警覺。直到達到300 mm變形的程度,才在后續標段單位的提醒下認定存在嚴重風險,并安排相關單位組織搶險排險。搶險單位順利完成2塊底板后,亦產生麻痹思想,失去了對深基坑工程大風險的警惕,松懈的情緒加之處置不當,誘發了基坑事故。
3)周邊環境條件工況變化。基坑北側市政道路未經過建設方與主管部門同意,擅自將聯合預壓區域堆載從3.0 m抬高至5.7 m,主動土壓力荷載遠超過80 kPa日設計工況;同時施工單位大型挖機、土方車、混凝土罐車等重型車輛來回碾壓,動荷載影響也對圍護體不利。
3.3.2 間接原因
1)圍護體系存在質量缺陷。圍護單位施工質量較差,經第三方檢測發現圍護體鉆孔灌注樁存在樁長、承載力、強度檢測不合格的情況,Ⅱ類以上樁占比超30%,并存在個別斷樁現象,明顯是對淤泥中成孔灌注樁施工的經驗不足導致。坑內被動土體雙軸水泥攪拌樁加固強度未達到0.8 MPa,第1次試樁后施工參數調整不合理,未進行第2次試樁檢驗判斷。
2)未充分考慮時空效應,施工不當。圍護單位在分2層開挖基坑土方時,未充分采用分段、分塊、對稱、平衡、限時的開挖原則,未充分實踐時空效應理論,在勞動力不充裕、機械安排偏少的情況下,導致開挖加撐的工期較長,圍護體變形極大。搶險單位在裙邊小塊土方開挖及墊層施工完畢后,在無底板暴露時間雖未超過24 h的情況下,但仍觸雷發生險情與事故。
3)應急響應處置不及時不深入。現場巡視人員發現裂縫險情后,各項監測數據尚未收斂,但并未第一時間通報主管部門,未要求建設方啟動應急預案,亦未提醒要求市政道路單位對基坑周邊土體進行卸載,失去了搶救的先機,從而使得變形繼續發展,最后導致踢腳與支撐體系整體破壞。
基坑搶險需考慮現場險情工況與應急資源存儲情況,因地制宜。該次搶險本著“以消除不平衡土壓力為主要矛盾,采取對稱、平衡、逐塊、均衡卸載釋放土壓力的措施,采用動態監測技術監控”為主的技術路線,避免二次災害,保障后續基坑狀態安全穩定。
基坑東、西兩側為獨立角撐區域,受事故影響較小,考慮到兩邊市政道路基礎基本完畢,且是后期搶險主要通道。故立即采用沙袋回填錯縫碼放的方法,沙袋縫隙采用粗砂、礦粉鋪滿,坡頂與第1道支撐底相平,頂寬15 m,按1∶1.5放坡至第2道支撐底(土面)。
北側就地取材,回填市政道路堆載沙土,從基坑底回填至第2道支撐底,坡頂寬≥15 m,1∶1.5放坡(圖5)。

圖5 回填反壓控制施工示意
北側為真空預壓土體,優先卸載塌方與其周邊20 m范圍區域(D-1、D-2、D-3),卸載總長度約150 m,寬度約50 m,兩級放坡卸載,綜合坡比1∶8。其底平臺卸載至與第2道支撐面相平(標高-0.8 m),寬23 m;中平臺標高+3.0 m,寬5 m,坡面掛φ8 mm@150 mm 150 mm鋼筋網并噴射厚100 mm的C20混凝土。
南側為平衡支撐水平軸力的反力土臺,寬度25~ 40 m,土臺頂面與基坑底面落差在8 m左右,第2道支撐錯位后,形成只有第1道支撐的大跨度結構,風險較高,必須卸載至地下1層底板底(絕對高程-1.00 m),并與北側同步進行。
卸載過程中,第三方監測單位對已破壞監測點進行補充恢復,每天測量2次,重點關注軸力、測斜、頂圈梁、立柱樁的位移與沉降監測。搶險單位采取全天候巡視與自動化施工監測并保持常態,一旦發現監測點超過審定報警值、裂縫點突變、圍護構件冒煙、脆性聲響、掉灰,立即執行預案,避免發生二次災害。
基坑搶險完成穩定后,需對原圍護體進行性能評估,結合周邊環境、搶險遺留工況與結構特點等綜合考慮,主要解決后續淤泥基坑工程施工、地基基礎與周邊市政工程補強、關鍵線路施工部署等問題。
基坑破壞段外圍已大范圍卸載處理,適合采用重力壩無支撐施工,從而保障主樓結構先行,同時重力壩加固體可補償市政道路基礎承載力問題。
塌方段不考慮原基坑支護結構,采取新增2排SMW工法樁(樁長內側不小于34 m,外側不小于28 m,間距8 m),內嵌三軸攪拌樁和雙軸攪拌樁形成的格柵墻,基坑內側采用高壓旋噴樁和雙軸水泥攪拌樁坑內加固。其他對撐段80%以上深層位移均有200 mm,考慮已經疲勞破壞,按上述方式加固。
施工期間考慮塌方土體的破壞面可能存在裂隙,以及卸載區域土體下方淤泥力學性質不穩定的因素,采用路基箱優先施工內排SMW工法樁內側的三軸攪拌樁,固化淤泥封堵裂隙,保障后續工法樁施工質量。隨后進行中間區域格柵加固,與外排SMW工法樁形成一整幅重力壩體。
最后,采用雙管旋噴樁內插φ114 mm鋼管進行壩體補縫咬合。頂部設1 200 mm 800 mm的C30圈梁,用厚400 mm的C30內配雙層雙向φ16 mm@180 mm壓頂板相連。壩體外保留搶險卸載階段預留的綜合坡比1∶6的二級放坡。
考慮南側卸荷至地下1層底板面,可先行澆筑封底并預留鋼筋,待第2道內支撐拆除后,與圍護體樁頭連接,現澆形成整體,老圍護體與結構共同作用為后續基坑工程提供保障。
經過檢測東北角支護體系明顯破壞,其他區域均已疲勞破壞,第1道已扭曲的冠梁及支撐梁拆除。在原樁后新增1排鉆孔灌注樁并補充2道內支撐,間隙采用高壓旋噴填充,新做頂圈梁將新老圍護體連接。新圍護樁比原方案選擇更大側向剛度,樁徑放大至1.3 m@1.5 m,并插入砂層2 m,故樁長保證42 m以上。
采取內壓外卸的策略后,2道支撐可同時拆除。但拆除作業還需考慮到坑內回填反壓沙袋和土體能否形成有效換撐,避免拆撐擾動影響新圍護體系強度發展,故約定支撐拆除工況為,相對應的區域坑內局部回填完成時間不小于15 d,內排SMW工法樁完成時間不小于7 d。
同時支撐軸力監測數據表明對撐支撐體系仍有較大的內應力,需采用分區塊分段跳倉拆撐,拆撐順序優化為D-1→C-1→D-2→D-3→C-2(圖6),其中每一分塊第1跨支撐拆除后進行觀察,發現穩定才可大面積拆除。

圖6 支撐拆除平面分塊
1)類似珠海橫琴島的深厚淤泥基坑,淤泥流塑、孔隙比大于1.5、含水率61%、具有1~8的高流動性和觸變性等,參建單位應當重視“在泥漿中造浴缸”的基礎工程風險。支護設計時注意圍護樁底應有效固嵌、足夠的側向剛度及換填基底超挖的可能性。施工單位應注意成樁質量和垂直度要求,特別注意粉噴攪拌樁對淤泥加固效果,泥漿護壁樁避免頸縮夾泥,各類樁必須進行試樁檢驗。
2)淤泥地質軟基處理可有效改善土的各項力學性能,當充分考慮圍護體系范圍時,還能極大地改善圍護體主動土體壓力和被動土壓力。大開荒環境下,周邊環境易發生變動,如正在軟基處理(堆載、真空、強夯)可能對圍護體系產生額外荷載。參建單位應當重視堆載法會削弱圍護體抗剪、抗彎、整體抗傾覆能力,但真空法的利弊還需要研究。
3)在深厚淤泥基坑中,時空效應原理有顯著體現,必須分層分塊開挖,以減少空間效應,降低應力水平,分塊大小控制在24 h或16 h內能完成快挖快撐施工,才能有效控制淤泥流變變形位移。嚴格控制挖撐、換撐步序,如盆式開挖留邊土,邊桁架撐分塊、分段、對稱、限時快挖快撐,提高混凝土支撐早期強度,分塊拆撐減少大跨度工況暴露時間等。
4)風險極大且需實時監控管理的基坑工程,甚至是不適宜用人進行巡查監測的沉井沉箱工程,采用自動化監測技術是完全必要的。現在5G通信網絡、云計算、傳感器元件、機器人等技術整合研發難度與投用成本也在降低,本案例所采用自動化監測機器人技術仍處于初級階段,但仍對項目應急疏散、搶險監測起到了積極作用,后續仍有較大的發展前途。