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探析灌水法檢測堆石壩填筑質量的影響因素與誤差控制

2020-08-10 09:14:32古今用
水利規劃與設計 2020年8期
關鍵詞:影響檢測

王 紅,古今用,張 濤

(1.貴州省水利科學研究院,貴州 貴陽 550001;2.貴州資環工程勘察設計有限公司,貴州 貴陽 550001)

堆石壩填筑質量直接影響工程質量與大壩安全,而密度作為衡量堆石壩填筑工程質量的重要參數,在堆石壩填筑質量評價中占有重要地位[1]。測定堆石壩填筑密度的方法較多,又以灌水法的使用率最高,該方法不僅操作簡單,且結果準確,但在檢測過程中容易受到多種因素影響產生誤差[2]。本文以下把比水庫堆石壩填筑密度檢測為實例,以灌水法檢測堆石壩填筑質量試驗原理與步驟為基礎,分析影響試驗結果的影響因素,并給出了相應的誤差控制措施,旨在明確影響因素的前提下,制定有效的誤差控制措施,從而提高試驗結果的準確性。

1 工程概況

下把比水庫位于龍里縣東北部,距離龍里縣約55km,距離洗馬鎮約6km。水庫位于洗馬河支流沙田溪溝上,壩址集雨面積4.5km2,多年平均徑流量234萬m3,多年平均流量為0.074m3/s。

水庫校核洪水位1204.33m,總庫容181萬m3,工程等別為Ⅳ等,工程規模為小(1)型。水庫正常蓄水位為1202.00m,相應庫容164萬m3,死水位1171.00m,相應庫容18.8萬m3,興利庫容145.2萬m3。下把比水庫壩型為面板堆石壩,壩軸線方位角為N4.651°E,壩頂高程為1205.30m,大壩趾板基礎置弱風化上部,河床趾板建基面高程為1148.00m,最大壩高57.3m。壩頂寬6.0m,上下游壩面坡比均為1∶1.4,壩頂軸線長145.8m。大壩采用右岸岸坡開敞式溢洪道泄洪,堰頂高程1202.00m,堰寬8m,取水建筑物布置于右岸。

2 灌水法試驗原理與步驟

2.1 實驗原理

灌水法作為壩體填筑質量的一種最基礎的密度測定方法,廣泛應用于控制壩體填筑質量中[3]。此法在依據相關技術要求下進行試坑開挖、土料的稱重,土料含水率、干質量以及試坑體積的測定等,最后利用干質量與試坑體積的比值作為此次堆石壩填筑的干密度。根據DL/T5129—2001《碾壓式土石壩施工規范》,灌水法操作過程中涉及的主要儀器及設備包括套環、臺秤、薄膜以及溫度計等。

2.2 試驗步驟

(1)檢測地點選定及率定。依據設計或DL/T5129—2001規定選定檢測地點后,將套環固定在所檢測位置,并鋪設薄膜后注水,注水結束后,記錄水位測針讀數、所注水的質量以及水溫等數據[4]。

(2)試坑的開挖。將套環內的水排干,并將薄膜取出,依據DL/T5129—2001技術要求進行試坑開挖。在套環開挖直徑相對較小的試坑,然后向外緩慢修整試坑的尺寸直至完全符合規范,隨即對挖出的試料進行稱量。此次墊層料試坑直徑為最大粒徑的4倍,試坑深度為碾壓厚度;過渡料試坑直徑為最大粒徑的3~4倍,試坑深度為碾壓厚度;堆石料試坑直徑為最大粒徑的2~3倍,試坑直徑最大不超過2m。特別要求試坑開挖過程中,注意開挖力度,不得擠壓坑壁,不與套環發生碰撞,試坑開挖結束后鋪設薄膜[5]。

(3)灌水法測試坑體積。向試坑內注水,同時記錄注水質量,當注水達到預定水位位置時,以水位測針針尖與水面接觸的位置為準,記錄試坑水總量與水溫。需要注意的是,在注水的同時,對塑料薄膜進行撫平,盡可能消除塑料薄膜與試坑壁之間的空隙,仔細觀察塑料薄膜是否存在漏水情況,若存在漏水情況則立即停止注水,將試坑中水排干后,換新塑料薄膜后繼續注水,此外,不要流到套環外,以免影響注水體積。

(4)含水率的測定。分別小于20mm與20~100mm的試樣進行含水率的測定,試樣大于100mm的含水率可以忽略不計。

(5)待所有現場檢測工作完成后,將土料混合填筑到試坑中,碾壓直至密實。

3 試驗影響因素與誤差控制

3.1 下把比水庫灌水試驗結果

下把比水庫壩體填筑共檢測樣品9個,墊層料、過渡料、堆石料各3個。檢測結果見表1—3和圖1—3。從檢測結果來看,所檢測的9個樣品的干密度、孔隙率與墊層料的滲透系數均滿足設計指標要求;而墊層料XBBSK-DLC1#試坑小于5mm,顆粒含量不滿足要求,如圖1所示,3個樣品試坑小于0.075mm顆粒含量也不滿足設計指標要求。根據SL49—2015《混凝土面板堆石壩施工規范》:“取樣所測定的干密度,其平均值不小于設計值,標準差不宜大于0.05g/cm3。當樣本數小于20組時,應按合格率不小于90%,不合格點的干密度不低于設計干密度的95%控制”,本次下把比水庫填筑檢測的試坑墊層料、過渡料、主堆石料組數均小于20組,合格率為100%,滿足規范合格率90%的要求,干密度評價為合格。

圖1 墊層料顆粒大小分布圖

表1 墊層料試驗結果

此外,除了對該試驗結果進行復核,還應對試驗結果影響因素進行分析,總結經驗,從而提出盡可能減小其誤差的控制措施。

表2 過渡料試驗結果

圖2 過渡料顆粒大小分布圖

表3 堆石料試驗結果

圖3 堆石料顆粒大小分布圖

3.2 試驗影響因素與誤差控制

3.2.1挖坑過程影響測試精度因素分析與控制

(1)試坑開挖是在套環內進行的,前期應該對套環進行固定,固定后不允許移動或者擾動,開挖時不能與套環發生碰撞,否則會大大影響測試的精度[6]。此外值得注意的是,在挖坑時應由中心開始不斷向下挖出直徑相對較小的試坑,然后再緩慢向外增加試坑直徑,直至試坑開挖達到規定要求為止。如果挖坑過程中遇大塊石,將其周圍的細料挖出后,可借助扒桿將其從試坑中移出;當塊石過大時,對其量好尺寸后進行分解與開挖,總重計入該塊石顆粒粒徑篩余量[7]。

(2)試坑尺寸需要根據粒徑來確定[8]。試坑尺寸受堆石體填料最大粒徑的影響,由于其顆粒較多、分布不均勻等造成檢測結果與實際值差異較大,碾壓過后的堆石體一般呈現上密下松的情況,試坑深度太淺,造成密度檢測值偏大。故根據相關規范及經驗,試坑直徑應不小于坑內壩料最大粒徑的3倍,其中,墊層料4倍,過渡料3~4倍,主堆石區2~3倍。

(3)試坑形狀應近似呈U字形,試坑壁形狀的規整度則會對坑壁與塑料薄膜的貼合度造成影響,從而影響測試結果精度。故當試坑開挖接近U字形時,注意開挖力度,緩慢并仔細進行修正,直至符合規范要求為止[9]。如果遇見塊石分布而影響試坑形狀,導致坑壁極不規整或者越出套環外時,從而導致塑料薄膜無法與坑壁貼合,造成對測試精度的影響,故此試坑應予廢棄,重新選擇測點[10]。

3.2.2材料誤差分析與控制

(1)套環。套環剛度不夠、用鋼材料不足等原因,在試驗中易產生變形或者滑移;此外,在套環高度達不到要求的情況下,會導致所注水量有所偏差,同時影響塑料薄膜與套環壁間的貼合度。這些因素均會影響試驗精度,因此,試驗前期應對套環的剛度、高度以及原材料檢測,以確保套環質量達到試驗要求。建議采用#20槽鋼來進行套環加工,以達到試驗要求[11]。

(2)水位測針。在試驗中,通常一些檢測單位不使用測針,將水灌滿套環時直接用肉眼觀察,測試過程極為隨意,直接影響到測試結果的準確性。因此,在試驗過程中,應選擇水工模型試驗用的水位測針,測針精度要求達到0.1mm以上,這樣才能確保測試結果的準確性[12]。

(3)塑料薄膜。試驗中用于測量體積的塑料薄膜的選擇同樣會影響試驗精度,特別是塑料薄膜的材質與膜厚。塑料薄膜太厚,則會影響其與試坑壁間的貼合度,造成脫空,所測得的試坑體積偏小,導致密度測量結果偏大[13]。塑料薄膜太薄易損壞,造成漏水,從而致使試驗無法繼續。所以,一般采用厚度為0.1mm、柔性良好的聚乙烯塑料薄膜,但測試結果與實際值相比偏小,因此,需要對其進行校正,校正公式為:

(1)

式中,V—試坑體積,cm3;m1—套環中注水的質量,g;m2—試坑與套環的注水總質量,g;K—校正系數;ρw—水密度,g/cm3[14]。

塑料薄膜在鋪設過程中也要仔細,理順塑料薄膜的褶皺,此外,在灌水過程中應在注水的同時排空塑料薄膜與坑壁之間的氣體,避免塑料薄膜與試坑壁間存在脫空。

(4)臺秤。實驗精度受臺秤的影響最大,其中臺秤精度、擺放位置等對稱量結果造成影響[15]。因此,要定期對臺秤進行檢查、維護及校準,在使用前期應選擇精度滿足要求的臺秤,特別是機械臺秤,應及時做好臺秤的基本檢查與維護。此外,在試驗過程中臺秤必須放置平穩,減少移動,因稱量次數越多,累積誤差則越大,故稱量時應盡量仔細,防止漏稱或者重復稱量等,每次稱量結束后,應將容器中的泥土傾倒干凈,確保臺秤對試驗精度的影響減到最小。另外,當含水量較大時,少量的泥土會粘到稱量所用的筐壁,因此,稱量時應注意當筐前后的質量差為1kg時,應及時更換稱量筐或者將筐壁泥土除去。

(5)試驗用水。在試驗過程,因試坑體積較大,注水量較多,水的密度與水體積的測量精度同樣會影響試驗結果,因此,應盡量選擇無雜質的純凈水作為試驗用水,且使用精度高的流量計測水體積或者臺秤測水的質量;此外,也可使用儲水箱來測水體積,同時測量水的溫度,然后對水的密度進行換算[16]。

3.2.3水位測量時的誤差分析與控制

測針應盡量細而尖,這樣容易觀察測針針尖與水面接觸時的接觸點,確保參考水平面在試驗過程中依舊保持一致。在試驗過程中,禁止觸碰測針,避免水位變化而影響試坑體積。此外,在試驗過程中,因挖坑時間較長,很難避免會觸碰到水位測針,影響水位測針的位置,故建議采用雙水位測針記錄水位,同時盡量保持同一個人同一個視角來觀察,確保試坑體積誤差減小到最小。

4 結語

試坑灌水法作為最基本的密度檢測方法,廣泛應用于壩體填筑質量檢測中。灌水法檢測堆石壩填筑密度時,結果會受到諸多因素的影響,絕大部分因素會造成所測試試坑體積偏小,干密度偏大,其檢測結果可能會合格,但實際上未達到設計要求而出現誤判的情況,如此,直接造成工程質量安全。本文通過對檢測結果分析,總結試驗經驗,認為在試驗操作中,實驗人員應具有高度責任感,嚴格按照相關技術規范要求執行操作,對其檢測結果仔細分析求證,確保試驗數據的可靠性及準確性。此外,每次試驗過后應及時總結試驗經驗,多交流、多思考、多試驗,以確保在試驗中最大限度地避免或減少操作中的誤差。

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