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自硫化襯膠老化性能檢測及狀態評估

2020-08-11 02:22:52林煒鍇白榮國
全面腐蝕控制 2020年2期
關鍵詞:評價檢測

林煒鍇 白榮國

(深圳大亞灣核電運營管理有限責任公司,廣東 深圳 518000)

0 引言

某濱海核電站冷凝器水室殼體材料為碳鋼,于2005年對冷凝器12個水室內壁進行整體襯膠,使用日本大機D31自硫化膠板,現場襯膠,采用蒸汽加熱促進硫化工藝,控制最高溫度不超過60℃。冷凝器襯膠后單個水室內硬度及厚度較為均勻,硬度在邵A50左右,厚度在5.5mm左右,各水室留樣試樣粘合強度均大于8N/mm,水室襯膠至今已服役12年。本文通過收集整理凝汽器水室襯膠服役期間歷次大修檢查記錄,分析缺陷趨勢,檢測襯膠的老化性能指標,對凝汽器水室襯膠進行老化狀態評估和剩余壽命預測,為其它類似機組提供參考。

1 襯膠老化趨勢

服役8個循環(每輪循環1C時間為1.5年,服役12年為8C)后,進口水室鼓包和破損缺陷數量始終維持在較低水平,無明顯增多趨勢;出口水室缺陷數量從6C開始明顯增多,檢查中發現格柵及其附近內壁有大量小鼓包和破損缺陷,破損缺陷主要形態為點狀破口,未發現大面積破損;7C檢查發現格柵及其附近內壁出現大面積鼓包和破損,出口水室襯膠有加速老化的趨勢,水室襯膠外觀檢查缺陷統計如圖1所示。硬度檢測結果趨勢如圖2所示,2005年改造后內襯硬度值在50邵A左右,經過一個循環檢測膠板在自硫化后硬度值穩定在60邵A左右,3~8C檢測硬度在60~70邵A左右。厚度檢測結果顯示,從1~5C進出口水室襯膠整體未出現明顯減薄,各部位襯膠厚度無明顯差異性,7~8C檢查發現進口水室格柵及出口水室下部、底部及格柵區域厚度明顯低于其它部位。

圖1 進口水室內壁外觀缺陷情況

圖2 水室襯膠硬度變化趨勢(邵A)

小結:從檢查記錄和歷史趨勢看,水室襯膠外觀缺陷數量自6C開始突增,硬度測量結果分散性較大,未發現顯著變化趨勢,厚度從6C出現下降趨勢,7C出口水室檢測到嚴重減薄區域,出現襯膠破損導致碳鋼腐蝕問題,襯膠老化趨勢明顯。

2 襯膠老化檢測

檢測服役12年(8C)后的水室襯膠理化性能、耐老化性能和其它特定性能,評估襯膠老化狀態。

2.1 硬度檢測

根據標準GB/T 531.1-2008用LX-AM 硬度計分別對12個水室內壁及格柵襯膠進行硬度檢測[1]。內壁硬度檢測按照頂部、上部、中部、下部、底部分區域進行,檢測位置如圖3(所示為水室內壁從內向外展開圖,圖中粗實線為襯膠搭接縫);格柵硬度檢測隨機挑選不同部位測試,硬度整體檢查情況如圖4所示。出口水室內壁襯膠硬度在60~65邵A左右,各部位硬度差異不大,進口水室內壁襯膠硬度整體比出口水高3~5邵A,進口內壁硬度值從頂部至底部呈下降趨勢。

圖3 水室內壁硬度檢測位置示意圖

圖4 進出口水室硬度整體情況(邵A)

2.2 厚度檢測

進出口水室設計厚度為5mm,實際檢測厚度在5.5mm左右。內壁檢測如圖5所示,水室襯膠厚度整體檢查情況如圖4所示,為方便統計,厚度“>5”的點按5計算。進口格柵處襯膠減薄率在30%左右,進口水室內壁減薄率在15%~25%左右;出口水室內壁下部區域減薄率在25%~30%左右,底部區域在30%~40%左右,出口水室內壁上部和中部區域襯膠減薄率20%~25%左右;出口水室內壁上部和中部區域減薄率和進口相同區域接近,下部和底部減薄率則明顯大于進口相同區域,出口水室局部嚴重減薄區域襯膠剩余厚度小于3mm,主要集中在水室人孔下方及人孔左右兩側底部10cm區域,嚴重減薄區域呈“U”型。

圖5 水室內壁厚度檢測示意圖

圖6 進出口水室厚度整體情況(mm)

2.3 粘合強度檢測

選取12個水室中的9個水室進行粘合強度測試,參照標準GB/T 7760-2003采用90° 剝離法測試[2],單個試樣寬度為25mm,每組測試包含三組數據,水室襯膠粘合強度檢測情況如表1所示。出口內壁襯膠整體粘合強度由大到小為:上部>中部>下部>底部,上部區域粘合強度在5.0~6.0N/mm左右,中部區域在2.5~3.0N/mm左右,下部區域在1.5~2.5N/mm左右,底部區域在0.5~2.5N/mm左右;分析進口粘合強度較出口相同部位高,在6~9N/mm左右,剝離面均為膠板內聚破壞,說明膠板與金屬基體實際粘合強度應高于測試值。

表1 粘合強度測試結果

2.4 抗拉強度及拉斷伸長率檢測

抗拉強度參照GB/T 528-2009進行[3],為便于后續維修及分析,抗拉強度和拉斷伸長率的取樣在粘合強度測試破壞處進行,測試結果如表2所示。出口水室抗拉強度范圍在4.1~6.4MPa,進口抗拉強度范圍在5.6~6.8MPa,波動范圍較出口小。由于改造階段未檢測抗拉強度,本次試驗參照對比D31膠板硫化后初始抗拉強度(6.18MPa),出口水室抗拉強度下降最多區域降低了33.6%,進口水室抗拉強度下降不明顯。

拉斷伸長率測試和抗拉強度測試為同一試樣和標準,測試結果如表3所示。出口水室拉斷伸長率范圍為204%~243%,進口水室為263%~311%;由于改造階段未檢測抗拉強度,本次試驗參照對比D31膠板硫化后初始拉斷伸長率(405%),出口水室拉斷伸長率降低40%~50%左右,進口水室降低了20%~35%左右;同一區域拉斷伸長率下降程度要大于抗拉強度下降程度。

表2 抗拉強度測試結果

2.5 耐磨性檢測

根據GB/T 9867-2008采用旋轉輥筒磨機進行耐磨性測試[4],結果如表4所示。出口相對體積磨耗量范圍為593~710mm3;進口測試數據范圍為499~510mm3,整體耐磨性能較出口好; D31新膠板硫化后初始相對體積磨耗量(608mm3),出口水室相對體積磨耗量最多增大了16.8%,進口水室相對體積磨耗量有所減小。

表3 拉斷伸長率測試結果

表4 耐磨性測試結果

3 襯膠狀態評估

2005年水室襯膠改造后初始硬度在50邵A左右為欠硫化狀態,服役過程中隨著自然硫化時間延長性能指標會隨著上升,為更客觀評價D31膠板的劣化程度,初始值的設定采用D31膠板充分硫化后的數據,粘合強度8.10N/mm,抗拉強度6.18MPa,拉斷伸長率468%,硬度60邵A,硬度取日本原始廠家均值數據60邵A。

襯膠狀態評估參考行業內經驗分三個級別,不同級別對應的評價標準及剩余壽命如表5所示。進口水室按內壁和格柵兩部分評價;因出口水室各部位性能差異較大,本文分頂部、上部、中部、下部、底部對其評價。

3.1 粘合強度評價

判定標準如表5所示,本次粘合強度評價以相對值判定,≥6.48 N·mm-1為A級,≥2.43&<6.48 N·mm-1為B級,<2.43 N·mm-1為C級。評價結果如表6所示,出口上部粘合強度較高,在5~6N/mm左右,評級為B級;出口中部粘合強度在2.5~3.0N/mm左右,評價為B級,但已接近B級下限;出口水室下部、底部粘合強度嚴重降低,分別在1.5~2.5N/mm左右和0.5~2.5N/mm左右,評價為C級;進口內壁粘合強度在6~9N/mm,整體大于80%初始值,評價為A級。

3.2 厚度評價

判定標準如表5所示,為便于統計,厚度值為“>5mm”的點按5mm計算,厚度≥4.95mm為A級,2.75~4.95mm為B級,≤2.75mm為C級。評價結果如表7所示,進口水室整體厚度狀態良好,最小厚度在3mm以上,其中內壁整體減薄20%左右,格柵整體減薄30%左右,厚度均評價為B級;6個出口水室內壁頂部至下部區域整體減薄15%~20%左右,最小厚度在3mm以上,評價為B級;底部區域整體減薄28%,但是人孔下方及兩側底部區域嚴重減薄,大量點厚度>2mm,6個水室有5個人孔下方出現襯膠減薄破損,故底部區域評價為C級。

表5 各等級對應的評價標準

表6 進出口水室粘合強度評價

3.3 抗拉強度及拉斷伸長率評價

抗拉強度及拉斷伸長率判定標準如表5所示,本次抗拉強度評價以絕對值判定。評價結果如表8所示,抗拉強度評價結果為:出口水室上、中、下、底部抗拉強度均在4~6MPa之間,評價為B級;進口內壁抗拉強度測試值在6MPa左右,評價為B級。本次拉斷伸長率評價以絕對值判定,評價結果如表8所示,出口水室上、中、下、底部拉斷伸長率在200%~300%之間,評價為B級;進口內壁抗拉強度測試值250%~320%之間,整體較出口略高,評價為B級。

3.4 硬度評價

判定標準如表5所示,硬度評價區間為:53~67邵A為A級,[40,53)&(67,75]邵A為B級,<40或>75邵A為C級,評價結果如表9所示,出口水室內壁硬度整體在55~67邵AM左右,頂部個別點為69邵AM,不影響評價結果,硬度評價為A級;進口水室及格柵硬度整體在57~72邵AM左右,內壁硬度評價為A級,格柵評級為B級。

表7 進出口水室剩余厚度評價

表8 進出口水室抗拉強度評價

表9 進出口水室拉斷伸長率評價

表10 進出口水室硬度評價

4 結論

進口水室襯膠整體老化狀態良好,五個性能指標都為A或B,粘合強度保持在較高水平,襯膠厚度最低在3mm以上,綜合性能整體評價為B級,剩余壽命估算為3~6年。

出口水室襯膠頂部至中部區域綜合性能評價為B級,但中部粘合強度已降至B級下限,后續大修中加強監測,頂部至中部剩余壽命估算為3~6年。

出口水室下部和底部整體老化相對嚴重,主要體現在:

(1)粘合強度嚴重降低,在1~2N/mm左右;

(2)底部人孔門下方“U”型區域及兩側底部區域局部嚴重減薄,出口水室下部和底部綜合性能評價為C級,剩余壽命估算為1~3年。

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