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轉爐爐殼保護性拆除方案解析

2020-08-11 09:22:08張學軍徐小杰
裝備維修技術 2020年34期

張學軍 徐小杰

摘 要:本文結合某鋼廠因轉爐生產需求,對轉爐爐殼進行保護性拆除,拆除設備包含爐殼、裙板、爐口、五連桿、溜渣板等輔件,重量合計約340噸,拆除爐殼前先將爐殼附件、托圈連接裝置、溜渣板等影響拆爐殼的設備全部拆除,確保爐殼下落通道暢通無阻礙,整個工序中爐殼的吊裝是拆除中的主要環節,涉及到安全、工期、大型吊裝、設備完整性和環保等諸多因素影響。

關鍵詞:轉爐;爐殼;保護性;拆除;方案;解析

1 概述

轉爐主體設備參數:

爐殼: 265噸

裙板: 11.3噸

爐口: 19.7噸

直徑:爐殼本體直徑8270mm+爐殼吊掛底座寬度1100mm=最大直徑為9370mm

爐殼高度:11270mm

2 卷揚機布置

2.1轉爐平臺設10噸(8門)卷揚機4臺、爐前2臺、爐后2臺、分別固定在廠房立柱和平臺主梁上;5噸(6門)卷揚機1臺,設置在轉爐爐前平臺。爐殼吊點示意圖如下:

80噸滑輪4組分別布置在爐前方及爐后兩側4等分

爐殼頂部中心位置設置1個40噸滑輪

2.2卷揚機本體固定吊耳和立柱固定吊耳采用70mm厚鋼板制作。

2.3卷揚機使用前性能檢測:

2.3.1卷揚機鋼絲繩(φ30mm)的磨損及斷絲檢查標準:要求鋼絲繩單個捻距內斷絲數小于10%,磨損小于7%,潤滑良好無嚴重生銹,無打結扭繞等影響使用變形。

2.3.2卷揚機的電器控制器進行檢測是否達到原廠設計的調速功能(操作手柄轉動靈活,觸點無嚴重打火,接線牢固)。

2.3.3卷揚機的機架本體無開焊或變形情況,減速機潤滑良好。

2.3.4卷揚機抱閘調整靈敏無卡阻。

3 滑輪組

3.1 5套滑輪組:80噸4套,40噸1套。

3.2 滑輪組檢查標準:

3.2.1滑輪組所有滑輪片軸承潤滑良好,轉動靈活。

3.2.2滑輪片無裂紋、嚴重影響使用變形。

3.2.3所有滑輪組吊鉤防脫裝置完好。

3.2.4改向滑輪活動卡板安全可靠。

4 吊耳的受力參數及布置

4.1主要吊裝吊耳為14個點:爐殼上部2個吊點、爐殼下部4個吊點,托圈平面8個吊點,全部均勻分布。

4.2爐殼下部的焊接點與托圈焊接點保持在一條線、上下距離保持4米左右確保鋼絲繩安全距離。

4.3吊耳采用70mm厚500m*500mm、雙面45度角坡口、焊接長度500mm、拉伸強度一般采用焊縫開雙面坡口,(兩側面加筋板)按照對接焊縫計算:一般鋼材每平方毫米最大抗拉強度約為500MPa。

70mm×500mm截面的鋼板,其截面積為35000mm?

拉斷大約需要:35000x500=17500000N≈1750000kg=1750噸

5 安全系數

5.1每組滑輪為80噸、滑輪組的安全系數為1.25倍X80噸=100噸X4組=400噸;爐殼總重為265噸,安全系數=1.5倍

5.2吊耳的安全系數為17500噸/265噸=7.92倍

6 施工工序

爐殼拆除前先將轉爐附件、五連桿及溜渣板全部拆除,確保通道暢通無阻礙,詳細工序如下:

6.1轉爐附件拆除:配備6套氣割,10人作業,拆爐機需配合吊運作業,所有附件拆除完畢后搖爐,爐口朝下。

6.2溜渣板拆除:爐下溜渣板拆除清根,用倒鏈降至爐底,爐下裝載機配合清理。

6.3爐殼吊耳及爐殼防墜板焊接:焊接共14個吊耳,分布均勻,焊接在托圈側面、爐殼上部和底部,現場焊接件采用45度坡口、氣保焊506焊絲焊接。

6.4吊耳焊接:

6.4.1在爐殼下部焊接4個,上部焊2個600*500*70的吊耳,吊耳側焊接加強筋。

6.4.2托圈外側下部焊接4個600*500*70吊耳,吊耳側面焊接加強筋,4個300*300*30的吊耳。

6.4.3爐殼上部焊4塊1500*400*40防墜板,防墜板下口離托圈上口平面50mm,防止鋼絲繩意外斷裂出現事故。

6.4.4爐殼上部離托圈上口平面600mm,4個支撐座,支撐座與托圈間放4個200t油壓千斤頂,千斤頂頂緊。

6.5卷揚機:10t(8門)卷揚機分布在爐前爐后各2臺,5t(6門)卷揚機分布在爐前爐1臺,固定在平臺上,采取焊接方式固定。

6.6卷揚機穿繩受力:各卷揚機鋼絲繩走向保證順暢無阻,穿好的鋼絲繩頭采用繩卡固定,保證繩卡受力均勻,穿繩完畢后卷揚機受力,復檢各吊耳焊口情況,檢查完畢無問題后加大受力測試,保持30分鐘,在保證各吊點及卷揚機無問題后割除垂直吊掛及爐殼連接板。

6.7吊掛割除:利用現場管道氧使用無金屬膠皮管配套配合吹氧管割除,割除前確認周邊是否有易燃易爆物品,現場配備滅火器。

6.8降爐:安排2名現場指揮協調人員4名專業起重工和4名專業操作工分布爐前后,采用對講機直線溝通,卷揚機單個操作起重工掌握鋼絲繩力矩,緩慢降爐,4個千斤頂同步下降50mm后停住,開始割4塊防墜板,每次割除長度約為100mm,用同樣的辦法向下移,移至防墜板割完,爐頂1臺5噸卷揚機同步向下落。保證降爐過程中無卡阻,順利落至0米。

6.9爐底:爐殼平穩降落到底后采取400型號H型鋼6根鋪平與導軌焊接牢固,再用6根斜撐固定牢固,工序完成。

7、結束語

以上項目從施工準備到整體施工結束用時10天,拆除轉爐附件和溜渣板用時3天,焊接吊耳、掛滑子和穿鋼絲繩用時3天,焊接防墜板和割除五連桿用時2天,降爐殼和爐殼固定用時2天,共計用時10天。

截止目前為止我國還未有過大型爐殼拆除項目,本次項目為全國首例,以上實施方案已得到實際驗證,方案可實施性強,工序步驟合理并能保安全、保質量、保工期,可有效解決大型爐殼吊裝問題,爐殼拆除后可利用滑軌拖走,徹底完成爐殼拆項目。

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