文_陶英川 河北省節能監察監測中心
循環流化床鍋爐小型火力電廠的鍋爐風機電耗,占電廠用電的40%~60%。風機的電耗直接關系到電廠的用電率,實現風機的節電運行,是大形勢下節能降耗的需要。本項目采用三元流技術對鍋爐風機進行改造,整機運行節電率與普通風機相比,具有很大的節能效果。
三元流動理論就是把葉輪內部的三元立體空間無限地分割,通過對葉輪流道內各工作點的分析,建立起完整、真實的葉輪內流體流動的數學模型,依據三元流動理論設計出來的葉片形狀為不規則曲面形狀,葉輪葉片的結構可適應流體的真實流態,能夠控制葉輪內部全部流體質點的速度分布。
利用三元流技術定制風機葉輪,重新制作新式風機替換原老2#鍋爐一次風機;通過提高風機運行效率,降低風機耗電。
利用三元流設計理念,對葉輪進出口尺寸、葉片進出口安裝角、輪蓋型線、進風口型線進行修正、提高加工精度,減少摩擦、減少流道阻力損失等方式來減少無用能耗。
由于原設計風機與現鍋爐煤種變化后的所需風量、風壓等發生變化,導致風機偏工況運行,遠離高效區間,運行效率低下。為此根據實際工況量身定做高效節能風機,能大大提高風機的運行效率,新型風機完全按國家節能標準來考核效率指標,能提高流體輸送系統在特殊工況下的運行效率。
實現數據模擬與實踐檢驗相結合的方式,降低了改造的投資風險。比較后發現改型后的葉輪氣動性能優良,葉輪出口和蝸殼出口沒有渦流,出口流量均勻,出風量和風壓均得到提高。
改造前、后風機流場效果見圖1、圖2。

圖1 改造前風機流場效果圖

圖2 改造后風機流場效果圖
充分利用了原風機設備的基礎、電機、附屬設備,避免了完全拆除和重建,節約了資金投入并縮短了施工工期。
采用的三元流風機節能技術比較先進,成功地優化了風機葉輪與蝸殼的流場氣動布局,降低了風機因運轉產生渦流、射流、尾跡帶來的內部損失,提高了風機的效率,降低能耗。
與以往的風機相比,利用數據建模方式選定的風機高效運行區域,工況更貼近現階段CFB鍋爐燃用煤種的運行工況,使得風機處于高效工況區域運行,實現提效節電。
不改變原有的控制操作系統,不增加專項維護人員和成本,運行費用低。
以2#鍋爐一次風機改造為例,通過調研和分析測算,三元流技術與變頻改造優缺點對比情況如表1所示。

表1 三元流技術與變頻改造優缺點對比
改造前、后風機參數如表2所示。

表2 改造前、后風機參數
改造前、后2#鍋爐一次風機運行數據如表3、表4所示。

表3 改造前2#鍋爐一次風機運行數據統計
表2、表3為改造前統計的不同工況下風機的運行參數和耗電指標,分別為2018年12月23日、25日,2019年3月28日、4月10日、14日幾天的一次風機運行參數,可以看出原有舊風機的平均小時耗電量約為251.27kWh。

表4 改造后2#鍋爐一次風機運行數據統計
表4為改造后統計的不同工況下風機的運行參數和耗電指標,分別為2019年8月1日、2日、4日、7日、8日幾天的一次風機運行參數,通過下表可以看出改造后風機的平均小時耗電量約為189.54kW。
風機的節電率=(改造前小時耗電量-改造后小時耗電量)÷改造前小時耗電量=(251.27-189.54)/251.27×100%=24.56%,即風機的節電率達到24.56%。
電廠鍋爐按6500h/a運行計算,風機節電量的計算=(改造前小時耗電量-改造后小時耗電量)×運行小時數=(251.27-189.54)×6500=401245kWh,即年節電量能達到40萬kWh,節電量非常可觀。
年節約成本=年節電量×電費單價=40萬kWh×0.334元/kWh=13.4萬元,即年可節約13.4萬元電費。
回收期,本項目按一次性投資為20萬元,計算回收期約為1.5a。
三元流高效葉輪技術是一種新興的風機節電技術,是目前風機節電技術行業投資少見效快的改造方式,也是科技進步和新技術設計應用的方向。
節約廠用電耗,尤其是節約循環流化床鍋爐風機的電耗,是發電企業迫切需要解決的技術問題,此項新技術的產生和應用將為發電企業帶來巨大的效益空間。同時電能消耗的減少,可以在一定程度上減少因發電帶來的能源消耗,減少化石燃料的燃燒帶來的環境污染,具有很高的社會價值。三元流高效葉輪技術應用前景比較廣泛。