馮亮亮
江蘇華電揚州發電有限公司
揚電公司#1、2 機組是由東電公司與三菱重工合作生產的M701F4型燃氣—蒸汽單軸聯合循環發電機組,聯合循環額定功率475 MW。余熱鍋爐為無錫華光鍋爐有限公司生產的三壓、再熱、臥式、無補燃、自身除氧、自然循環余熱鍋爐。機組投產以來,以調峰運行為主,年利用小時數達2 500 h,年發電量20 億kWh 左右。機組運行水平日漸成熟,揚電公司便開始探索節能降耗的可行方案,以減少與同類型機組的能耗差距。本文針對揚電公司目前兩臺F級燃氣輪機的實際運行狀況以及發生的問題,提出了優化機組廠用電的方案,進一步提高了經濟性。
在廠用電量中,最主要的耗電量來源于各類輔機的耗電量。在發電過程中消耗的廠用電主要消耗在正常連續運行的6 kV和380 V輔機上,其中6 kV輔機的耗電量約占全部廠用電量的75%~80%。因此,主要輔機的運行方式將直接影響廠用電率的高低。
揚電公司兩臺燃機出線采用了220 kV 雙母線運行方式,在正常運行時,發電機發出的電量通過主變升壓送入220 kV母線再送入電網。在停機時,機組所有廠用電全部來自電網通過主變降壓送入。經長期對比數據發現,兩臺主變的空載損耗很大,增大了下網電量,因此降低主變的空載損耗是降低停機時廠用電率的主要方向。
燃機作為調峰機組,啟停頻繁并且啟停無規律,因此每次機組的啟動狀態也不盡一樣,溫態和冷態啟動都會延長機組并網前及暖機的時間,就會消耗更多的下網電量。同時,機組停運期間部分輔機仍需運行,因此如何盡早停運輔機設備至關重要。機組調度方式對廠用電率影響較大[1]。
季節變化引起的環境溫度變化、運行人員的技能水平、設備自身質量水平等因素也會對廠用電率產生影響。
梳理機組各系統之間的相互依賴關系,提出了“從基礎到核心”的輔機啟動原則,即優先恢復開機所必須的基礎系統,再恢復可以快速投入運行的核心系統,同時在機組各個階段充分利用好停機泵和變頻器的作用,在僅使用停機泵或變頻器即可滿足要求的工況下及時切換使用,以減少廠用電[2]?;谝陨显瓌t,在機組運行的各個階段分別制訂了優化方案。
2.1.1 機組啟動階段
以冷態啟動為例,通常燃氣機組可以在冷態下12 h 內達到點火前條件。因此,本文便以12 h 為限,探討優化運行的方案。
1)機組點火前12 h,依次恢復閉冷水、主機潤滑油、密封油、頂軸油、控制油系統,投入盤車。
2)機組點火前8 h,恢復循環水系統,啟動停機循環水泵。
3)機組點火前6 h,恢復凝結水系統,啟動停機凝泵,同時利用停機凝泵對低壓汽包和高壓汽包進行上水。上水至點火水位,啟動中壓給水泵將中壓汽包上水至點火水位,及時停運中壓給水泵。
4)機組點火前4 h,恢復輔助蒸汽系統,及時投用爐底蒸汽加熱,直至鍋爐起壓后停用,以減少熱耗、減少機組啟動時間。
5)機組點火前2 h,投入機組軸封,啟動真空泵,凝汽器抽真空,低壓缸冷卻蒸汽暖管。
6)機組啟動前,將停機閉冷泵切至6 kV 閉冷泵,停機循泵切換至6 kV 循環水泵,停機凝泵切至6 kV凝結水泵。
2.1.2 機組停運階段
1)機組解列后,停運一臺循泵。
2)機組停運后,閉冷水泵切換為停機閉冷水泵,循泵切至停機循泵。高、中、低壓汽包水位上至高二值后停運高中壓給水泵,凝結水泵及時切換為停機凝結水泵。
3)機組次日無啟動計劃時,停運控制油泵。
4)機組停運后,高壓缸第一級金屬溫度降至350 ℃時,停真空泵破壞真空到零停軸封,真空破壞后停止停機循泵運行,注意排汽溫度應不大于60 ℃。
5)當高壓缸第一級金屬溫度降至300 ℃時,停運停機凝泵。
6)滿足盤車停止條件時,停運盤車、頂軸油泵,待發電機氣體置換完畢停運密封油泵、潤滑油泵。
7)機組長期停運后,前置模塊天然氣置換結束,停運燃機罩殼風機及FG風機。
8)公用系統及時切換至運行機組供電,減少下網電量。
2.1.3 機組正常運行階段
1)根據氣溫及機組負荷率,合理調整循泵運行方式(循泵運行臺數及高低速),以保證凝汽器在最佳真空下運行。
當循環水溫度降低至18 ℃,真空在95 Kpa以上時,將一臺循泵改為低速泵運行(一高一低運行)。
當循環水溫度降低至14 ℃,真空在95 Kpa 以上時,停用低速循泵(一高運行)。
當循環水溫度降低至10 ℃時,將循泵調為低速循泵運行(一低運行)。
當循環水溫度上升至12 ℃,真空在95 Kpa 以下時,將循泵調為高速循泵運行(一高運行)。
當循環水溫度上升至16 ℃,真空在95 Kpa 以下時,增開低速循泵(一高一低運行)。
當循環水溫度上升至20 ℃,真空在95 Kpa 以下時,將低速循泵改為高速循泵運行(兩高運行)。
2)精心監盤,認真調整,力求各參數壓紅線運行。精細調節,在保證安全運行的前提下適當提高各系統冷卻水溫度,降低冷卻水泵的能耗。
3)加強真空系統的運行監視,利用機組大小修或節日調停時,在條件許可情況下,對真空泵冷卻器、閉冷水冷卻器、凝汽器水側進行清洗。每月定期進行凝汽器真空嚴密性試驗,保證凝汽器高效率運行。
4)盡量用變頻凝泵和變頻高壓泵運行,工頻泵只作為緊急備用。
揚電公司兩臺煤機長期單機連續運行,停運期間廠用電由#02 啟備變供電,兩臺燃機作為調峰機組,經常一臺機組連續或調峰運行,而另一臺機組調度備用,甚至于在天然氣緊缺電網負荷低谷時,兩臺機組同時調度備用。在這種實際運行情況下,為保證廠用電安全及隨時啟動的靈活性,一臺(兩臺)燃機高壓廠用電源,長時間通過主變、高廠變從220 kV母線串聯下載,必然造成較多不必要的變壓器損耗,并且停運時間越長,損耗越大。揚電公司在燃機全停期間停用兩臺燃機主變,使用#02 啟備變供燃機廠用電的方式降低廠用電率。經過測算,#02啟備變的冗余容量滿足燃機雙機停運期間的廠用負荷需要。因此,揚電公司進行了燃機廠用電優化改造(改造前全廠一次接線圖如圖1所示)。
2.2.1 改造方案
改造后的廠用一次接線圖如圖2所示。從煤機#02 啟備變低壓側6 kV 廠用0A 段共箱封閉母線,通過“T”接母排引下至燃機6 kV廠用備用總電源間隔(新增間隔),連接1路6 kV電纜對燃機6 kV廠用A 段母線備用負荷電源間隔供電,并聯1 路6 kV 電纜至燃機6 kV廠用B段母線備用負荷電源間隔,分別對A、B段6 kV母線供電,以減少燃機停運時主變及高廠變的空載損耗。

圖1 改造前全廠電氣一次接線圖

圖2 改造后的燃機廠用電一次接線圖
2.2.2 節能措施
1)燃機雙機停運后3 日內均無開機計劃,停用一臺主變。
2)燃機雙機停運后,所有6 KV 輔機全部停運,將燃機廠用電調至#02啟備變供電(燃機6 KV廠用由#02啟備變供電期間,嚴禁6 KV輔機試轉、運行)。
隨著國內經濟增速放緩,燃機利用小時數逐年下降,結合揚電公司燃機兩班制運行的特點,根據機組啟動經濟性影響因素的分析,從經濟性角度出發,對燃機經濟調度進行了研究分析。在考慮缺陷處理、機組檢修計劃以及運行經濟性,統籌機組啟動方式,實現最優經濟調度。
1)積極與調度溝通減少機組空負荷運轉(3 000 rpm 等待并網)的時間,切實降低機組啟動過程中的廠用電率。
2)緊跟電量、氣量兩個市場的變化,靈活控制燃機的發電量,同時積極協調負荷調度與天然氣調度,盡一切可能保證機組高負荷運行,提高負荷率。
3)加強與天然氣調度的溝通聯系,精準把握燃氣消耗進度,把氣量消耗精確到每小時,降低未消耗氣量偏差,提高每方氣的利用率。
4)根據燃機兩班制運行特點,及早與省調溝通合理調度機組,優化機組啟停方式,切實減少機組啟停次數,盡量避免機組溫態或冷態啟動。
1)堅持“預防為主、安全第一、綜合治理”的安全生產方針,嚴格執行“兩票三制”。缺陷管理實行“小缺陷不過班,大缺陷不過夜”,通過制訂嚴格的設備缺陷管理考核措施,嚴格控制設備缺陷消缺及時率,確保機組設備處在良好的健康狀態。
2)定期開展設備檢查和設備安全性評價活動。從設備及管理兩個方面進行診斷,對查出的問題及隱患,限期進行整改,通過制訂嚴格的考核措施,確保整改工作如期完成。
3)合理安排機組的檢修和消缺計劃,應修必修,修必修好,注重減少故障率,機組減少啟停次數,特別是設法減少機組非計劃降出力和非計劃停運次數。
兩臺燃機在實施了以上優化方案后,廠用電率下降明顯。經濟性計算過程如下:
廠用電負荷計算采用估算法計算(6kV 主要輔機耗電量如表1所示),公式為

式中:I-電動機運行電流(A);
η-電動機額定電壓(V);


表1 6 kV輔機耗電量
1)機組啟動過程
(1)機組點火前8 h,循環水泵使用停機泵至點火前0.5 h,相比使用6 kV循環水泵

比低速循泵節約(667-145)×7.5=3 915 kWh。
(2)使用停機凝泵給高壓汽包上水至點火水位,相比使用6 kV高壓給水泵

(3)機組啟動后,進汽前啟動循泵,相比啟機前啟動循泵
以高速循泵節約1 008.7×1.2=1 210.44 kWh。
(4)按照節能措施執行后,每次啟動前準備工作可以節約2 h,每小時高廠變電量大約為500 kWh,總計500×2=1 000 kWh
啟動過程節約用電 6 477.45+646.4+1 210.44+1 000=9 334.29 kWh。
2)機組停機過程
(1)解列后及時停運循泵
以高速循泵節約1 008.7×0.17=171.479 kWh。
(2)及時將凝泵切換停機凝泵
(274.2-36.8)×2=546.8 kWh。
(3)及時將循泵切換停機循泵
以高速循泵節約(1 008.7-145)× 0.5=431.85 kWh
停機過程節約用電171.479+546.8+431.85=1 150.1 kWh。
3)正常運行階段
(1)使用變頻凝泵
每小時節約電量:440.7-274.2=166.5 kWh。
(2)使用變頻高壓給水泵
每小時節約電量:1 847.3-1 417.4=429.9 kWh。
(3)適時切換循泵高低速
每小時節約電量:1 008.7-667=341.7 kWh
每年機組運行小時數按2 500 h 計算,正常運行中可節約用電(166.5+429.9)×2 500+341.7×1 000+667×500=216.62萬kWh。
4)停機后減少主變空載損耗
燃機主變設計空載損耗為170 kW,正常在低負荷運行時,為防止變壓器局部過熱,開1~2 組冷卻器,加上少量的負載損耗,在停機情況下,單臺主變總的損耗超過200 kW。
燃機高廠變設計空載損耗為15 kW,25%負載時的負載損耗為6.875 kW,50%負載時負載損耗為27.5 kW。在低負荷情況下,單臺高廠變總的損耗超過20 kW。
綜合而言,在燃機機組停運的情況下,單臺機組的變壓器損耗加起來大約220 kW。結合機組實際運行情況,暫按單臺機停運一年(8 760 h)作為估計基礎(實際更高),每年損耗電量192.72萬kWh。
按下網電價0.57 元/kWh 為計算基礎,每年需支付約110 萬元的無效損耗電費,單臺主變空載損耗按220 kW 計算,全年可節約用電220×100×24=52.8萬kWh,共降低廠用電率0.053%。
通過精細化管理、對標管理和節能管理,揚電公司的廠用電率逐年下降(見表2)。目前,機組廠用電率達1.58%,為同類型機組廠用電率的2/3。同時,揚電公司#1 機組還榮獲全國400~480 MW“F”級改進型純凝機組廠用電率最優獎。我們將繼續秉承綠色能源理念,加強節能管理工作,繼續保持行業領先和標桿地位。

表2 經濟性比較
廠用電率是衡量發電機組運行經濟性的重要指標,降低廠用電率對電廠節能降耗有著重要意義,通過優化輔機運行方式、改造廠用電源、節能調度等方式可以有效降低廠用電率。評價電廠經濟性的指標并不僅僅是廠用電率,還有氣耗率、熱耗率等指標,因此電廠節能降耗應當統籌管理,尋找最優解決方案。