史慶峰, 張精干, 劉斌, 時宏磊, 祝太富
(中核核電運行管理有限公司,浙江海鹽314300)
三螺桿泵是一種先進的容積式泵,具有結構緊湊、輸送介質黏度范圍廣、液力脈動小、壽命長、平穩可靠等優點,廣泛應用于核電機組密封油系統。振動和噪聲是三螺桿泵在使用過程中的最常見問題,引起三螺桿泵振動和噪聲的常見原因有機械強迫振動、流體脈動及氣蝕、電磁振動等。三螺桿泵自帶安全閥,雖然國家標準規定了安全閥回流壓力值,但近年來,由于系統需求流量與安全閥和泵流量不匹配問題,多臺核電機組三螺桿泵在運行中出現一種自激振動。與氣蝕相比,自激振動的振動幅值和噪聲成倍增加,并伴隨系統介質流量和壓力的劇烈波動。本文通過試驗和實際案例分析三螺桿泵自激振動機理,并提出應對措施。
作為定排量的容積式泵,三螺桿泵經常應用于復雜運行工況。例如作為高壓備用密封油泵,既需要該泵能夠提供全部密封油的全流量運行,也需要該泵完全備用時全溢流或小流量運行。本文通過對不同螺旋升角的三螺桿泵進行流量、壓力試驗,分析泵振動和噪聲表現。試驗臺布置如圖1所示。試驗介質為64#潤滑油,選擇46°螺桿升角三螺桿泵作為被式泵,并設置安全閥壓力為1.4 MPa。出口截止閥全開,此時泵出口壓力為0.2 MPa,流量為864 L/min。逐步關閉出口截止閥,出口壓力逐步上升至1.4 MPa;繼續關閉出口截止閥至全關狀態,此時泵出口流量為0 L/min,安全閥全溢流。在此過程中,泵出口壓力較低時,存在氣蝕聲音,壓力逐步升高后,氣蝕現象消失;壓力繼續升高至安全閥溢流時,氣蝕重新出現。
將安全閥定值由1.4 MPa調低至0.8 MPa,關閉出口隔離閥,在泵安全閥全溢流狀態下,氣蝕現象始終存在。
關閉出口截止閥,出口壓力為1.4 MPa,此時快速打開出口截止閥,泵出口壓力迅速下降,在1.3 MPa時出現爆震情況并隨即消失。
將被式泵更換為42°螺旋升角的三螺桿泵,重復上述3個實驗步驟,未發現氣蝕和爆震現象。

圖1 試驗臺示意圖
三螺桿泵入口處易產生低壓區,在相同條件下,轉速越高,流量越大,泵抗氣蝕性能越弱。因此使用42°螺桿升角的三螺桿泵進行試驗時,未發現明顯氣蝕。
使用46°螺桿升角的三螺桿泵進行試驗時,可以得出如下3個試驗結果:1)在泵出口低壓低負載的條件下,泵工作過程中有明顯的汽蝕現象,伴隨明顯的噪聲和振動,逐步增加泵的出口壓力,使泵達到一定的負載壓力以后,汽蝕現象逐步削弱直至消失;2)完全關閉出口閥后,泵的全部輸出流量通過泵本體自帶安全閥溢流,泵體上部及閥體表現出劇烈的汽蝕現象,伴隨明顯的噪聲和振動;3)安全閥全溢流狀態下,快速打開出口隔離閥,出現更為短暫劇烈的爆震和異響。
針對試驗結果1),三螺桿泵低壓區含氣泡的油液順著螺桿沿軸向往泵伸軸端移動,如圖2所示。因為泵出口低負載,所以油液在經過螺桿的各級密封腔時只有緩慢微量的壓力上升,油液中的氣泡得以較為完整的保存。油液到達軸伸端高壓腔室以后,急速轉彎并通過狹窄的排出口排出,因而形成紊流且壓力明顯變化,氣泡破滅,產生汽蝕。
當出口負載增加以后,從螺桿的各級密封腔開始已經形成一定的壓力梯度,氣泡在軸向移動的過程中逐步溶解回液體,不會在出口部分集中破滅、造成汽蝕。因此出口有了一定的負載后,汽蝕現象會逐步削弱甚至消失。
針對試驗結果2),全溢流狀態下泵的出口負載壓力偏高,結合試驗結果1)的分析,出口負載壓力偏高有利于克服氣蝕,但實際表現為氣蝕更為劇烈,其主要原因為:泵的全部排出流量通過安全閥溢流,安全閥的喉徑通流能力限制,液體通過閥喉孔以后,進入泵的入口低壓區域,劇烈的壓力下降導致油液瞬間汽化形成大量的氣泡。含氣泡的油液直接進入螺桿各級密封腔,即使有梯級增加,但大量的氣泡在急速破滅,造成汽蝕。由于全溢流循環的距離很短、閥喉孔前后壓力變化劇烈、長期封閉循環也會造成油液快速的溫升,所以全溢流條件下、表現出更劇烈的汽蝕。
針對試驗結果3),泵本體安全閥閥芯的位置決定安全閥是處于開啟還是閉合的狀態,而閥芯的位置及動作方向取決于閥芯所受到的3個主要作用力的合力,如圖3所示。

圖2 三螺桿泵剖面圖

圖3 安全閥閥芯受力示意圖
安全閥全溢流情況下,安全閥全開,此時快速打開出口隔離閥,降低泵出口負載壓力,高壓腔壓力降低,隨著閥芯向高壓腔體移動,開度減小,溢流量也同步縮減。快速開啟泵出口隔離閥引起下游流量劇烈變化,此時閥芯高壓腔和低壓腔壓力均處于不穩定狀態,因此安全閥閥芯出現短暫的頻繁啟閉過程,撞擊閥座,形成比氣蝕更為劇烈的噪聲和振動,并伴隨泵出口壓力的劇烈變化。
當泵出口管線下游安裝有逆止閥或安全閥時,泵體安全閥的快速啟閉將與系統中的逆止閥或安全閥耦合,形成持續的頻繁啟閉和系統壓力的劇烈波動,導致泵產生自激振動。
某核電機組高壓備用密封油泵,是臥式交流電動機驅動的定排量三螺桿泵,電動機與泵之間通過柔性軸來連接。泵的吸入口在油箱油位下以確保連續不斷地吸油。在汽輪發電機組啟動和停機過程中,當主油泵壓力太低不能給發電機密封油系統提供高壓密封油時,該泵提供備用油源。其流程示意圖如圖4所示。
在某次大修后啟機過程中,汽機轉速升至約2500 r/min時,螺桿泵出現間歇性爆震和噪聲,同時伴隨下游管路油壓劇烈波動,波動范圍0.4~1.4 MPa左右。最終因油壓波動導致機組無法升至3000 r/min。
由于高壓備用密封油泵前期運行狀態良好,排除了該泵存在機械強迫振動的可能。在汽輪機轉速升至2500 r/min時高壓備用密封油泵表現為間歇性爆震和強烈噪聲,并伴隨下游油壓劇烈波動,由于其振動幅值、噪聲和油壓波動幅度遠大于該泵氣蝕時的振動幅值、噪聲和油壓波動幅度,懷疑該泵存在自激振動。
在機組啟機過程中,密封油由交流密封油泵提供,高壓備用密封油泵僅作為備用泵。因此高壓備用密封油泵安全閥處于全溢流狀態,同時泵下游逆止閥005VH處于開啟狀態。汽輪機轉速上升過程中,由汽輪機帶動的主油泵出口壓力逐漸增大。在2500 r/min時主油泵出口壓力達到1.19 MPa,接近備用密封油泵通過泵體安全閥設定的1.2 MPa工作壓力。當主油泵出口壓力達到高壓備用密封油泵安全閥設定壓力時,逆止閥005VH關閉。005VH的突然關閉導致高壓備用密封油泵出口壓力突然升高,現場實際出口壓力升高至1.4 MPa。出口壓力的突然升高重新頂開005VH。而005VH突然打開導致泵出口壓力驟降,使泵安全閥關閉,引起泵出口壓力升高并再次頂開下游逆止閥005VH。下游逆止閥005VH和泵安全閥相互耦合,快速頻繁開啟,導致安全閥閥芯產生自激振動并引起下游壓力劇烈波動。
在該案例中,當下游逆止閥005VH關閉時,三螺桿泵流量大,泵體安全閥全溢流情況下不能完全匹配泵流量,導致泵出口壓力升高至1.4 MPa,超過安全閥設定值1.2 MPa。三螺桿泵安全閥與下游彈簧式逆止閥耦合,形成自激振動。

圖4 高壓備用密封油泵流程示意圖
1)對三螺桿泵的流量試驗表明,三螺桿泵在出口低壓低負載的條件下,易產生汽蝕現象;逐步增加泵的出口壓力,使泵達到一定的負載壓力以后,汽蝕現象逐步削弱直至消失。
2)當三螺桿泵下游流量需求為0時,泵所有排出流量完全依靠泵體安全閥;若安全閥不能匹配泵排出流量,將引起泵出口壓力升高并超過安全閥設定值,并產生強烈的氣蝕現象。
3)三螺桿泵安全閥不能匹配泵排出流量時,安全閥全溢流狀態下,下游需求流量的擾動將引起三螺桿泵安全閥和下游逆止閥的耦合,形成自激振動,表現為劇烈振動和噪聲,并伴隨壓力和流量的劇烈波動。
4)根據三螺桿泵自激振動機理,對于帶安全閥的定排量容積式泵,若排出流量與安全閥不匹配,同樣會引起自激振動。
5)目前市場上的容積式泵雖然配置安全閥,但安全閥溢流量不一定能全部滿足泵流量參數。因此,在泵選型時,應確保容積式泵在滿足最高流量需求時,系統最低流量與安全閥溢流量是否能夠完全匹配泵排出流量。