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SLHT液相柴油加氫裝置開工遇到的問(wèn)題及處理

2020-09-10 09:45:33郭建龍蒲瑞梅

郭建龍 蒲瑞梅

摘 要:中海油東方石化質(zhì)量升級(jí)二期新建項(xiàng)目液相柴油加氫裝置,在開工過(guò)程中遇到加熱爐偏燒、高溫高壓循環(huán)泵不上量、反應(yīng)器床層壓差高等系列嚴(yán)重影響開工進(jìn)度以及制約開工步驟的問(wèn)題。為了不影響開工,針對(duì)遇到的每個(gè)問(wèn)題通過(guò)分析研究,提出了處理措施并解決了所有問(wèn)題,最終一次開車成功。本文所闡述的問(wèn)題以及解決方法和思路,可為同類裝置在開工時(shí)提供借鑒意義。

關(guān)鍵詞:液相加氫;開工;偏燒;壓差高;頻繁沖洗

0 前言

中海油東方石化有限責(zé)任公司產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)改造二期60萬(wàn)t/a液相柴油加氫裝置采用RIPP和SEI聯(lián)合開發(fā)的連續(xù)液相加氫技術(shù)設(shè)計(jì)建設(shè),催化劑采用RS-2000超深度脫硫催化劑和配套的RG-1保護(hù)劑,以常一線、常二線、常三線油和催化裂化柴油為原料,來(lái)生產(chǎn)硫含量小于10ppm的超低硫國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)清潔柴油。裝置于2016年12月中旬進(jìn)油,2017年1月2日產(chǎn)出滿足國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的柴油,在開工過(guò)程中遇到一些制約開工進(jìn)度的技術(shù)難題。本文著重介紹了在開工過(guò)程中遇到的加熱爐偏燒、反應(yīng)器壓差高等問(wèn)題的分析以及解決措施,以期為同類裝置提供參考。

1 液相柴油加氫技術(shù)流程概述

混合原料油自裝置外來(lái),在反應(yīng)進(jìn)料泵出口與新氫混合后,經(jīng)過(guò)反應(yīng)生成油與混合原料油換熱器進(jìn)行換熱后進(jìn)入反應(yīng)進(jìn)料加熱爐加熱,在反應(yīng)加熱爐出口與來(lái)自反應(yīng)產(chǎn)物循環(huán)泵的循環(huán)油混合,一起自下而上流經(jīng)加氫精制反應(yīng)器。在反應(yīng)器三個(gè)床層間設(shè)有兩路補(bǔ)充氫氣,補(bǔ)充適度的過(guò)量氫氣用以彌補(bǔ)液相中溶解氫氣的消耗。

反應(yīng)器中通過(guò)脫硫脫氮等系列反應(yīng)后,反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入整合在反應(yīng)器頂部的熱高壓氣提分離器進(jìn)行氣液分離,為更大限度地脫除油相反應(yīng)產(chǎn)物中溶解的硫化氫以及氨,按比例在熱高壓氣提分離器下部通入適量的氣提氫氣。從熱高壓分離器頂部出來(lái)的反應(yīng)生成氣和冷低分油換熱并經(jīng)空冷冷卻后進(jìn)入冷低壓分離器。從熱高壓分離器底部餾出的油相分成兩路,一路經(jīng)反應(yīng)產(chǎn)物循環(huán)泵作為循環(huán)油不經(jīng)過(guò)換熱直接與反應(yīng)加熱爐出口油混合進(jìn)入反應(yīng)器,另一路則作為反應(yīng)生成油與混氫原料油換熱降溫后進(jìn)入熱低壓分離器進(jìn)一步閃蒸,熱低壓分離器頂部閃蒸出的低分氣并入反應(yīng)生成氣進(jìn)入冷低壓分離器后進(jìn)入低分氣脫硫系統(tǒng),熱低分油則與冷低分油混合后進(jìn)入分餾系統(tǒng),經(jīng)氣提脫硫脫氮后作為產(chǎn)品柴油送出裝置。

2 開工遇到的問(wèn)題及處理

2.1 反沖洗過(guò)濾器頻繁沖洗

東方石化液相柴油加氫裝置混合原料過(guò)濾器采用自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器,沖洗條件為正常運(yùn)行10h或過(guò)濾器壓差達(dá)到150kPa,當(dāng)達(dá)到這兩個(gè)條件中的任意一個(gè)時(shí)將會(huì)進(jìn)行單筒體8s的反沖洗,沖洗一次共產(chǎn)生污油4.6t。在裝置引罐區(qū)常二線油進(jìn)行反應(yīng)系統(tǒng)催化劑預(yù)濕過(guò)程中反沖洗過(guò)濾器開始頻繁沖洗,大約30~40min進(jìn)行一次。

由于反沖洗頻率太過(guò)頻繁,無(wú)法進(jìn)行催化劑預(yù)濕。懷疑是罐區(qū)常二線油備料太臟,顆粒物過(guò)多,于是對(duì)進(jìn)入自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器前的原料進(jìn)行采樣觀察,發(fā)現(xiàn)該油樣清澈,僅瓶底有極少量黑色雜質(zhì),排除備料質(zhì)量問(wèn)題后又懷疑取樣時(shí)置換不徹底,管線中的雜質(zhì)沒(méi)有完全排出,故在現(xiàn)場(chǎng)采樣口進(jìn)行排油,直至沒(méi)有之前的黑色雜質(zhì),但反沖洗過(guò)濾器仍然頻繁沖洗,甚至不能保證原料緩沖罐的液位,被迫無(wú)奈開啟了反沖洗過(guò)濾器出入口跨線。

解決方案:考慮到反沖洗過(guò)濾器在沖洗過(guò)程中,可能將濾芯上的雜質(zhì)沖出,但是沒(méi)有被反沖洗油帶走,而是隨原料進(jìn)入濾芯中導(dǎo)致壓差的增大。于是將8個(gè)反沖洗過(guò)濾器筒體單獨(dú)逐一切出,采用氮?dú)膺M(jìn)行反吹,完畢后再次投用,采用此方式整體吹清一遍后,反沖洗頻率略有降低,但任然沖洗頻繁。最后經(jīng)研究決定,單獨(dú)隔離筒體并拆出26根濾芯,先用洗衣粉搓洗油泥,再用蒸汽吹掃每一根濾芯,最后用儀表風(fēng)吹干凈濾芯回裝,8個(gè)筒體拆清一遍回裝后,反沖洗頻率大幅降低,最低壓差達(dá)到28kPa,達(dá)到設(shè)計(jì)沖洗要求。

2.2 預(yù)硫化時(shí)加熱爐偏燒及300℃升溫慢

2.2.1 F-101爐偏燒

預(yù)硫化過(guò)程中,在230℃恒溫結(jié)束,開始向320℃升溫時(shí),顯示加熱爐引風(fēng)機(jī)流量偏小,導(dǎo)致加熱爐輻射段兩邊溫差達(dá)到200℃,一側(cè)顯示已經(jīng)達(dá)到800℃,另一側(cè)僅600℃,加熱爐進(jìn)出口物料溫差僅能達(dá)到40℃,裝置提溫緩慢。爐膛設(shè)計(jì)溫度最高不大于820℃,此時(shí)加熱爐已經(jīng)接近溫度上限,有很大的安全風(fēng)險(xiǎn),于是將加熱爐由預(yù)熱回收系統(tǒng)改為自然通風(fēng),調(diào)整完成后加熱爐對(duì)流段兩側(cè)溫度分別為750℃和760℃,進(jìn)出口物料溫差達(dá)到46℃左右,最高達(dá)到55℃。與此同時(shí),發(fā)現(xiàn)混氫原料與反應(yīng)生成物換熱器的調(diào)節(jié)副線DCS系統(tǒng)上顯示關(guān)閉狀態(tài),但現(xiàn)場(chǎng)保持一定開度,聯(lián)系儀表調(diào)校調(diào)節(jié)閥后,反應(yīng)器按照15℃/h的提溫速率進(jìn)行升溫。(后經(jīng)過(guò)計(jì)算得知,引風(fēng)機(jī)功率設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,導(dǎo)致熱煙氣流量偏低,爐膛氣流紊亂,造成加熱爐偏燒)

2.2.2 預(yù)硫化300度升溫緩慢

在預(yù)硫化提溫至300℃時(shí),加熱爐主火嘴全開,但溫度提高很緩慢,嚴(yán)重影響預(yù)硫化進(jìn)度,隨著溫度的升高,催化劑上流率逐漸提高,嚴(yán)格按照升溫速率就能達(dá)到較高的整體硫化效果保證每一種金屬組分的硫化效果。在升溫過(guò)程中硫化劑注硫泵持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),不斷有硫化劑注入系統(tǒng),硫化反應(yīng)是放熱反應(yīng),當(dāng)硫化劑在催化劑床層積聚太多時(shí)就會(huì)發(fā)生劇烈的放熱反應(yīng),導(dǎo)致催化劑床層超溫,超高的溫度將會(huì)使催化劑表明熔融,原料油嚴(yán)重結(jié)焦,催化劑表面積碳,影響催化劑的活性。

解決方案:根據(jù)反應(yīng)加熱爐的現(xiàn)狀,與石科院溝通后建議適當(dāng)降低新鮮原料進(jìn)料量,從設(shè)計(jì)值57t/h降至54t/h,同時(shí)在保證低分氣硫化氫含量的前提下適當(dāng)?shù)慕档妥⒘蛄浚钡酱呋瘎┐矊訙囟乳_始上漲。反應(yīng)器入口溫度開始上升直至320℃,恒溫結(jié)束,低分界位幾乎不再上漲,預(yù)硫化結(jié)束,開始降溫等待引新鮮原料油初活穩(wěn)定。

2.3 循環(huán)油泵不上量(油里帶氣,排氣慢)

液相柴油加氫采用進(jìn)口的高溫高壓循環(huán)油泵,啟泵過(guò)程要經(jīng)過(guò)排氣,排氣的位置在泵的壓力表高點(diǎn)位置,不便于操作且存在安全風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)造成排氣時(shí)間延長(zhǎng)(排氣時(shí)間要6個(gè)小時(shí)),嚴(yán)重影響開工時(shí)間,在首次開啟時(shí)一直不上量,反復(fù)開、停一共多達(dá)七次之多,嚴(yán)重影響開工進(jìn)度。

解決方案:高壓高溫循環(huán)油泵啟泵要求比較苛刻,冷油條件下油品帶氣或者排氣不干凈容易導(dǎo)致不上量。據(jù)此原因,調(diào)整操作方案,將冷油條件下啟泵改為熱油啟泵,并且,調(diào)整循環(huán)流程,將系統(tǒng)升溫后改長(zhǎng)循環(huán)經(jīng)過(guò)一個(gè)釋氣過(guò)程,排出油品里的溶解氣。熱油循環(huán)8h候后啟泵,則能正常啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.4 反應(yīng)器壓差高

中海油東方石化60萬(wàn)t/a液相柴油加氫裝置氫氣氣密合格后,裝置準(zhǔn)備進(jìn)油開始催化劑預(yù)硫化。反應(yīng)系統(tǒng)開始引罐區(qū)常二線硫化循環(huán)油進(jìn)裝置,反應(yīng)器R-101頂部熱高壓分離器見油后,引油至熱低壓分離器D-103,液位正常開始自D-103外甩污油,2個(gè)半小時(shí)后外甩污油由污油出裝置線改至裝置不合格線出裝置,取樣觀察高分油無(wú)雜質(zhì),裝置改通硫化循環(huán)流程。此后,裝置開啟熱油循環(huán)泵P-104A,由于首次開啟不順利,之后又反復(fù)開、停一共多達(dá)七次。發(fā)現(xiàn)P-104A入口過(guò)濾網(wǎng)有堵塞情況出現(xiàn),反應(yīng)器R-101二床層壓差就開始由之前的(0.05~0.07)MPa上升至0.16MPa,此后二床層壓差一直大于0.1MPa,且在第五次開啟P-104A后此壓差值猛然上升至0.42MPa并逐漸增大至0.5MPa以上。

由于R-101第二床層壓差大于0.4MPa,整個(gè)R-101反應(yīng)器進(jìn)出口壓差將近0.7MPa,P-104A泵廠家表示該熱油循環(huán)泵無(wú)法在這么高的反應(yīng)器壓降下啟動(dòng)。同時(shí),由于0.7MPa的壓差也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了裝置設(shè)計(jì)的正常反應(yīng)器壓降(應(yīng)為0.2MPa),決定暫不進(jìn)行催化劑硫化步驟,需要先核對(duì)數(shù)據(jù),查找原因。

問(wèn)題分析及解決方案:因懷疑一、二床層間內(nèi)構(gòu)件安裝可能有問(wèn)題,決定先對(duì)裝置停工退油、熱氫汽提后,再次引硫化循環(huán)油進(jìn)裝置觀察壓差情況,如高壓差仍然存在將正式停工,對(duì)反應(yīng)器進(jìn)行拆蓋卸劑檢查。裝置按照停工流程,退油吹掃,熱氫汽提24h。

裝置開始第二次開工,反應(yīng)器入口壓力升至8.0MPa,催化劑床層溫度120℃~130℃,開始引油入反應(yīng)器。同時(shí)聯(lián)系儀表專業(yè)將反應(yīng)器床層壓差表PDI-11504、PDI-11505、PDI-11506的單位由原來(lái)的MPa更改為kPa。為避免流量過(guò)大導(dǎo)致床層壓降產(chǎn)生太快,先控制引入常二線硫化油流量不大于30t/h。當(dāng)反應(yīng)器R-101頂高壓分離器見液位后,現(xiàn)場(chǎng)液位顯示1m左右,整個(gè)反應(yīng)器壓差PDI-11504僅有154kPa。此后,逐步對(duì)反應(yīng)進(jìn)料泵提量,催化劑沖洗油繼續(xù)外甩,壓差沒(méi)有明顯變化。當(dāng)反應(yīng)進(jìn)料量提至68t/h時(shí),將現(xiàn)場(chǎng)改流程為硫化循環(huán)流程,調(diào)整反應(yīng)進(jìn)料量至理論硫化進(jìn)油量57t/h后,試啟熱油循環(huán)泵P-104A,啟動(dòng)瞬間PDI-11504瞬間達(dá)到200kPa,后立即控制P-104A流量,壓差恢復(fù)正常,維持150kPa左右。其后,大約每1h對(duì)P-104A進(jìn)行提量,至P-104A流量約90t/h,反應(yīng)器總壓差PDI-11504為200~210kPa,在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),決定維持現(xiàn)有流量穩(wěn)定控制裝置大循環(huán),等待預(yù)硫化。

2.5 反應(yīng)器R101最小流量線器壁法蘭泄漏著火

60萬(wàn)t/a液相柴油加氫裝置反應(yīng)器正常生產(chǎn)壓力為9.0MPa-10.2MPa,屬于高溫高壓反應(yīng)器,器壁連接法蘭均安裝有拉伸墊圈。在反應(yīng)器五層平臺(tái)最小流量線器壁處法蘭,原設(shè)計(jì)為P104回流線,后因流程變動(dòng),SEI將該管線取消,器壁法蘭用盲板盲堵,法蘭規(guī)格為DN150,1500LB,沒(méi)有安裝拉伸墊圈。在裝置開停工過(guò)程中,由于升降溫、升降壓導(dǎo)致法蘭螺栓有松動(dòng),造成法蘭預(yù)緊力不足出現(xiàn)微量滲漏,反應(yīng)器內(nèi)柴油及少量氫氣滲入保溫棉中,隨著滲漏量不斷累積增加,高溫油氣接觸空氣后引起自燃著火。由于發(fā)現(xiàn)和撲滅及時(shí),未造成現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備損壞,外漏柴油量極小,未造成直接經(jīng)濟(jì)損失。

2.5.1 存在的問(wèn)題

①操作工對(duì)該滲漏點(diǎn)檢查不仔細(xì),日常巡檢未及時(shí)發(fā)現(xiàn)滲漏,工程師對(duì)裝置高處定期檢查落實(shí)不到位;

②由于設(shè)計(jì)原因,高壓法蘭沒(méi)有加裝拉伸墊圈;

③施工期對(duì)高溫、臨氫法蘭加裝保溫棉,沒(méi)有提出整改拆除。

2.5.2 解決方案

①嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度,完善高位定期巡檢、裝置臨氫系統(tǒng)閉燈檢查制度;

②反應(yīng)器R101滲漏法蘭螺栓加裝拉伸墊圈,徹底消除事件隱患;

③對(duì)裝置不符合管理要求的保溫進(jìn)行拆除,逐個(gè)法蘭螺栓排查,檢查是否緊固可靠、密封完好。

3 結(jié)束語(yǔ)

東方石化液相柴油加氫裝置在開工過(guò)程中遇到一些問(wèn)題,開工過(guò)程雖然比較曲折,但在團(tuán)隊(duì)整體努力下逐個(gè)得以解決,最后取得一次開車成功,順利生產(chǎn)出國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)超低硫清潔柴油。遇到的這些問(wèn)題和處理方法可對(duì)同類裝置提供參考。

參考文獻(xiàn):

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[2]劉凱祥,阮宇紅,李浩.連續(xù)液相加氫技術(shù)在柴油加氫精制裝置的應(yīng)用[J].石油化工設(shè)計(jì),2012(02):6+34-37.

作者簡(jiǎn)介:

郭建龍(1989- ),男,漢族,海南海口人,本科學(xué)歷,中海油東方石化有限責(zé)任公司助理工程師,研究方向:汽柴煤油加氫、VPSA氫氣分離技術(shù)。

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