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變壓器中性點套管接線板異常發熱處理研究

2020-09-10 07:22:44于守彪
科技尚品 2020年11期

于守彪

摘 要:某公司主變壓器運行中紅外成像檢測時,發現C相中性點套管頂部柱頭與接地引線接線板間溫度異常升高,為了保障變壓器的安全運行,隨即采取相關控制措施,將溫度控制在有效范圍內,堅持運行5個月。文章針對上述重大缺陷,從發現到解決,探討有關措施的制定、執行及處理方法。

關鍵詞:中性點套管;發熱;檢查與處理

中圖分類號:TM407 文獻標識碼:A 文章編號:1674-1064(2020)11-049-02

DOI號:10.12310/j.issn.1674-1064.2020.11.023

套管作為變壓器的重要組成部分,起絕緣和固定導桿的作用,觸面存在接觸不良,容易導致套管局部發生過熱缺陷,嚴重時引起套管內部電容芯子損壞擊穿、引線變形燒斷,甚至爆炸破損,造成變壓器損壞。

主變壓器中性點套管是由西安西電高壓電瓷有限責任公司2007年生產的油紙電容式套管,型號為BRW-40.5/16000-4。對主變壓器紅外成像檢測時,發現C相中性點套管頂部柱頭與接地引線接線板處溫度達到82℃~88℃(環境溫度26.8℃),并有上升趨勢,A、B相接線板處溫度分別為51℃、49.5℃。當發現異常缺陷后,立即組織進行故障點的分析并采取了相關控制措施,將溫度控制在有效范圍內,避免熱傳導至將軍帽以下,造成套管事故的發生。由于各項防控措施的有效執行,機組堅持運行了5個月。

1 異常分析

發現溫度異常后,立即組織對C相中性點套管接線板進行近距離檢查,通過望遠鏡觀察,接線板四條固定螺栓彈簧墊處于壓平狀態,螺栓緊固,對套管本體進行紅外成像,本體溫度36.6℃,套管本體和末屏處無異常發熱點,套管本體油位正常、無滲漏油現象。

查閱試驗報告,2019年11月對主變壓器進行了狀態評估,將繞組的直流電阻、繞組連同套管的介質損耗及電容量、套管的介質損耗及電容量、末屏對地的絕緣電阻的測試、繞組的泄漏電流測量、局部放電試驗及油的含氣量、油介損試驗數據與歷次值對比、分析,符合《大唐集團公司電力設備交接和預防性試驗規程》的要求,歷次套管絕緣油色譜分析,各項指標均合格、無異常[1]。

2 故障點定位

依據《帶電設備紅外診斷應用規范》,通過對發熱點的對比分析,發現套管接線板發熱屬于電流致熱型金屬與金屬部件連接處的發熱,不屬于套管本身柱頭的異常發熱,將軍帽以下部位無發熱異常現象。根據電流致熱型設備缺陷診斷依據,計算相對溫差δ來確定缺陷的性質,相對溫差δ=T1-T2/T1-T0×100%。其中,T1為發熱點溫度,T2為正常點溫度,T0為環境溫度。取當時溫度T1=85℃、T2=49.5℃、T0=26.8℃,δ=61%,判定屬于一般性缺陷,接線板處接觸電阻過大導致異常發熱[2]。如果采取相關措施,溫度能夠得到有效控制,不再繼續惡化,設備可以繼續運行,不需要立即停機,發熱點如圖1所示。

3 運行監督措施的制定與實施

在對故障點位置及性質進行定性后,如果現在不停機處理,必須采取降溫控制措施來保障變壓器的正常運行,避免由于套管事故造成機組非停事故發生。

3.1 點檢監督措施

利用絕緣桿在接線板表面結合處涂抹導電膏,融化后封閉氧化層,減少與空氣的接觸,防止氧化加劇。在接線板處加裝一路儀用壓縮空氣管,將壓縮空氣管固定在500KV絕緣桿上,同時同向安裝一個軸流風機(緊急備用),通過加速空氣流動進行冷卻,將溫度控制在65℃以下(以便留有更長的緩沖處理時間)。

為避免變壓器套管損壞事故發生,縮短紅外成像檢測周期。根據機組負荷規律制定相應的檢查時間,每天早中晚檢測三次。當溫度持續超過95℃并有升高趨勢時,及時跟中調溝通聯系,將停機檢查;當溫度超過130℃時,缺陷已發展為緊急缺陷,必須立即停機。每天測量一次中性點接地電流,分析接地運行情況。

3.2 運行監督措施

運行人員注意監視發電機定子電壓、電流三相平衡不超過額定電流,零序電壓、負序電流無明顯增大,變壓器電流不超額定電流。

運行人員每班對主變壓器進行檢查測溫兩次,應檢查以下項目,發現異常及時匯報發電部,通知設備部電氣點檢:

主變壓器C相運行聲音正常;上層油溫不超過85℃,并與DCS遙測溫度比較無明顯誤差;C相中性點充油套管完整,油位指示不得低于油位計的1/3,變壓器各部位無滲、漏油現象;各引線接頭無放電現象。

4 措施的優化調整

加裝一路壓縮空氣后,經過1個月的紅外監測數據統計分析,當環境溫度低于32℃且負荷低于550MW時,溫度最高點≤63℃;當環境溫度達到34℃、負荷在580MW~600MW時,溫度最高點達到67℃,基本每2~3天要調整一次出風口的位置來尋找最佳冷卻位置點。而且正處于夏季高溫期,隨著環境溫度的升高,發熱點溫度在60℃~65℃區間內持續時間較長。為了能在夏季大負荷期間將溫度控制在65℃以下,一路冷卻已不能滿足現場需求。

如果在接線板對向引入另一路壓縮空氣來冷卻,絕緣桿的長度有限,位置調整不好,會造成風向對流,風速相互抵消,反而降低冷卻效果。經過反復試驗,將壓縮空氣管從絕緣桿內穿過,一側頭部開成十字口并用8號鐵絲折成七字彎頭一起固定,近距離調整好角度后,將其固定在附近的支架上,能夠有效控制跑偏程度、增加冷卻面積,使得冷卻點和面相重合,提升冷卻效果。

兩路冷卻管安裝后,7至9月份在最高環境溫度39.3℃、負荷600MW時,發熱點溫度最高點63℃,與AB相相差5℃左右,其余負荷段均處在33℃~55℃之間,并且冷卻點的位置一直處于固定狀態未進行新的調整。9月底隨著環境溫度的降低,發熱點溫度控制在23℃~36℃之間,與其他兩相溫差在2℃~5℃左右。

從發現異常溫升、采取相關措施到機組停運,共計5個月的時間里,經過不斷檢查、測溫、分析、調整、優化、再檢查、再調整的循環方式,并且每天都進行參數比較和設備劣化分析,將異常點溫度有效控制在規定范圍內,保障了變壓器套管的安全運行。

5 檢修消缺

機組停機后對中性點套管進行全面檢查,首先,拆卸之前對4條固定螺栓進行檢查,螺栓緊固無松動,并與A、B相進行對比,從表面上排除了上次檢修完螺栓未緊固到位引起異常溫升。

使用雙臂電橋對三相接線板直流電阻進行測試對比,分別測量A、B、C三相中性點套管頂部柱頭與接線板之間的直流電阻,判斷三相的接觸情況及氧化程度,分別為7、7、9uΩ,三相互查不明顯。

然后拆除C相接線板,發現左上部及右下部局部發黑,導電膏表面干澀分裂成花紋狀。用酒精清擦表面的導電膏,檢查發現左上部螺栓孔外側局部有被電腐蝕現象,被腐蝕部分已經凸凹不平。使用金相砂紙打磨表面去除氧化層后,使用金屬檢測儀進行材質分析,套觀側柱頭接線板為黃銅,表面鍍有一層錫而且局部已漏銅,而引線側接線板為純鋁材質,說明兩接線板之間沒有使用銅鋁過渡,銅板表面鍍錫直接相連。

銅鋁兩種金屬的電化性質不同,如果將其直接連接,一旦遇水、二氧化碳及其他雜質形成的電解液時,就形成了一種化學電池,即所謂的電化腐蝕。這樣就會引起銅鋁之間接觸不良,接觸電阻增大。當有電流通過時,將使接頭部位溫度升高,而溫度升高更加速了腐蝕,增加了接觸電阻,造成惡性循環。由于主變上方空冷島散熱管束每年5月就開始一直沖洗,給本來就有隱患的接頭營造了一個電化學反應環境,經過長期反應,最終導致接觸面發生腐蝕,局部接觸面減小、接觸電阻增大,破壞了溫度平衡,造成異常發熱。

發現異常之后,用酒精清擦A、B相套管接線板表面的導電膏,檢查表面存在輕微氧化,用金相砂紙打磨表面后恢復正常。

對C相接線板腐蝕點進行打磨拋光后,重新進行表面燙錫處理,三相之間加裝2mm×100mm×100mm的銅鋁過渡片,表面涂導電膏,同時更換為不銹鋼螺栓。使用雙臂電橋測量A、B、C三相中性點套管接線板直流電阻,分別為2、3、3uΩ,直流電阻明顯降低。

為了進一步確認套管的完好性,打開C相中性點套管末屏,測量末屏對地絕緣電阻,測量值為3.58GΩ,符合不小于1G歐的要求[1]。同時取油樣進行絕緣油色譜分析,檢查套管內部是否發生異常放電。分析數據總烴值13.7ul/L、氫氣113ul/L、無乙炔,符合《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》要求[3]。

機組啟動并網后對其進行紅外成像檢測,A、B、C三相溫度為1、2、1℃(機組負荷420MW,環境溫度-5℃),套管運行正常。

6 結語

變壓器套管在拆接引線過程中,要密切注意檢查各金屬部位連接是否良好、接觸面是否光滑平整,接引線前接觸表面應打磨光滑,銅接觸面應做燙錫處理,然后涂一層導電膏,銅鋁結合面使用銅鋁過渡片連接,減小接觸電阻,避免發生電腐蝕引起過熱異常現象。紅外成像技術是檢測電氣設備異常發熱的有效手段,合理制定檢測計劃能夠及時發現異常并采取有效措施,防止事故擴大化,保證設備的安全運行。文章從重大隱患的發現到控制,再到解決,堅持機組帶病運行5個月,有力保障了設備的安全運行,為以后解決同類異常過熱現象的處理提供了依據和實例,值得借鑒。

參考文獻

[1] Q/CDT 107 001-2005.大唐集團公司電力設備交接和預防性試驗規程[S].北京:中國大唐集團公司,2005.

[2] DL/T 664-2016.帶電設備紅外診斷應用規范[S].北京:國家能源局,2017.

[3] DLT 722-2014.變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則[S].北京:國家能源局,2015.

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