楊永濤 王澤龍 余人華
摘要:數控系統控制與傳統加工系統相比不但可大幅度提高生產率,而且具有較高的加工精,本文介紹的046-022龍門鏜銑加工中心采用法拉克18I數控系統,在此基礎上介紹了該加工中心SV410、SV411、SV436報警處理方法。
關鍵詞:法拉克18I數控系統;同步軸;報警維修
中圖分類號:TG502? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:2096-6903(2020)11-0000-00
0概述
傳統的機車構架生產線由普通機床和專用機床組成,生產效率和自動化程度相對較低,已經很難滿足現代構架的加工要求,而模塊式設計的鏜銑加工中心,采用數控系統控制不但可大幅度提高生產率,而且加工精度優于傳統加工,特別適用于構架這種大型的復雜多面體的高精密度加工。因此,為了滿足加工質量要求,提高加工效率,公司引進了一臺定梁龍門鏜銑加工中心。該龍門鏜銑加工中心采用法拉克18I數控系統,具有較高的精度,目前用于銑削安裝面、鉆孔以及攻絲工作。
1問題提出
1.1在加工過程中出現了編號為SV436號報警。
1.1.1故障判斷
通過查找系統說明書,故障原因在于:
(1)伺服電機負載過高,或是電機發熱引起的報警。?
(2)這個報警是數控系統檢測到伺服放大器溫度升高,到達系統軟件的監測值,發出的報警。該報警不同于過流報警,但又有一定關系。
(3)放大器溫升較大,除本身元器件外,機械負荷較大是主要原因。當機械負荷變大時,放大器輸出電流也會隨著增大(但不是那種劇增,劇增就會過流報警),那么放大器溫度也在升高。
(4)這個故障一般是機械卡住,抱閘未松開,或者是機床配重問題時出現。
1.1.2檢查及解決
(1)檢查機械:由于是水平軸,故不存在抱閘未松開,或者是機床配重問題。該機床X軸是雙伺服軸同步驅動,屬于靜壓導軌,請維修鉗工師傅檢查機械方面連接問題;液壓方面,各個壓力點檢測正常,對工作臺的浮起量進行打表檢測也在正常范圍。因此暫時排除機械方面的故障。
(2)檢查電氣:首先檢測X2電機:經檢查X2軸電機絕緣良好;電機電纜線無缺陷;編碼器安裝牢固;編碼器線纜無缺陷。其次檢查X2驅動器:拆卸X2驅動器,檢查驅動器風扇,風扇運動良好無卡阻,清掃灰塵,電器元件也無明顯缺陷。與X1軸驅動器互換,故障依舊。再次檢查X2控制卡:拆卸X2控制卡,清掃灰塵,與X1軸控制卡互換,故障依舊。再次檢查核對參數:此機床X軸是由X1、X2雙軸驅動,進行參數比較無較大不同,排除參數引起故障。最后在線診斷:(監視)畫面中位置誤差:X1軸為0,X2軸為101,所以基本上判定為兩軸不同步造成機械扭曲,電流逐漸攀升,出現過流報警。復位報警,機床操作回零,X1、X2兩軸電流顯示均較小,為1%以下,但是X1軸(監視)畫面中位置誤差為0,X2軸(監視)畫面中位置誤差為58。反復操作X軸來回快速手動移動,靜止后X1軸位置誤差為5以下,X2軸位置誤差逐漸增大,兩軸電流也逐漸上升,當X2軸位置誤差上升到100時,電流上升為200%,系統SV436報警。故判定是X2軸位置反饋方面引起的。拆卸開工作臺防護罩,按下急停,找到X2軸讀數頭,用橡膠棒輕輕敲擊,發現X2軸位置誤差數值有50左右的變化,所以故障就定位于X2軸讀數頭安裝松動。進行機床操作回零,按下急停,在(監視)畫面中對照X2軸位置誤差的值進行調整安裝,直至位置誤差的值小于5,再進行機床操作回零,發現X2軸位置誤差的值很小,來回反復操作X軸快速手動移動發現X2軸位置誤差值很小,兩軸的電流也十分正常,故障解決。至今,此機床也沒有產生此報警。
1.2在加工過程中Z軸頻繁出現了編號為SV410、SV411號報警。
1.2.1故障判斷
SV410號報警產生的原因是Z軸伺服電機停止時停止位置偏差值超過了系統參數1829中設定值。
通過查找系統說明書,故障定位于:
(1)機床在停止狀態,如果Z軸受到碰撞導致停止的位置偏差值超過了系統參數1829中設定值。
(2)機床的伺服放大器、伺服電機存在故障,導致移動時無法正常按照指令驅動機械負載。
(3)伺服電機編碼器故障、編碼器電纜故障、光柵尺故障,造成伺服軸位置反饋不正常引起報警。
(4)機床機械方面問題:滾珠絲桿、螺母存在質量、安裝問題,造成伺服軸移動阻尼增大,造成伺服軸位置反饋不正常引起報警。
(5)對于垂直軸,在開機、關機時,如果伺服電機的勵磁和電機抱閘打開、關閉時間不匹配,這樣就會造成開機時,抱閘打開過快,機床伺服軸由于自身重力會自然下落。停止時,由于抱閘關閉過快,造成機床伺服軸移動阻尼增大。
SV411號報警產生的原因是Z軸伺服電機移動時的位置偏差值超過了系統參數1828中設定值。
通過查找系統說明書,故障定位于:
(1)機械方面與上述SV410號報警相同。
(2)機床加工過程中,進給量較大、進給量不均勻、刀具損壞,造成負載急劇增大。
(3)機床的伺服放大器、伺服電機存在故障,在加工過程會產生此報警。
(4)伺服電機編碼器故障、編碼器電纜故障、光柵尺故障,造成伺服軸位置反饋不正常,在加工過程會產生此報警。
1.2.2檢查及解決
由于此機床Z軸是垂直軸,機械方面要拆卸較多防護罩,而且登高作業,安全防護作業較復雜,故先從電氣方面入手檢查。首先檢查伺服放大器、控制卡,與無報警伺服軸互換,報警一樣存在。排除伺服放大器、控制卡引起報警。其次檢查伺服電機,三相繞組平衡,對地阻值良好,動力電纜也無故障。排除伺服電機引起報警。再次檢查伺服電機編碼器、編碼器電纜、光柵尺、光柵尺電纜,也正常,排除此方面引起的報警。最后對Z軸抱閘裝置線圈電壓進行檢查,發現線圈電壓會無規律的降低到10V以下,這樣就會造成伺服電機運行不平穩,甚至會造成伺服電機突然抱死,因此就會造成位置偏差值超過了系統參數1828、1829中設定值,產生SV410、SV411號報警。繼續檢查PMC程序,控制抱閘裝置線圈的輸出點正常,直流24V電壓供電正常,最終發現控制抱閘裝置線圈的繼電器節點接觸不良,更換繼電器試機正常,至今未出現此類故障。
2結語
經過多次維修,我們深刻認識到數控機床出現故障時,可以遵循的方法:(1)先外部后內部。數控機床其故障發生時有機械、液壓、電氣這三種綜合反映出來。維修人員應該先由內向外逐一排查。(2)先機械后電氣。一般來說,機械故障較易發現,而數控系統故障維修診斷難度較大。在機床故障報警后,先排除機械性故障,往往可以事半功倍。(3)先靜后動。先在斷電狀態下,分析確認無危險后,方可通電。在運行狀態下,進行動態觀察、檢驗、測試,查找故障。(4)先簡單后復雜。當出現多種故障,一時無法下手,應該先解決較為容易的問題,后解決難度較大的故障。往往簡單的外圍問題解決后,有些系統伺服報警也就消除了。
收稿日期:2020-09-03
作者簡介:楊永濤(1973—),男,四川資陽人,大專,高級技師,研究方向:維修電工。