(湖南華菱湘潭鋼鐵集團有限責任公司,湖南湘潭 411100)
聯軸器對中是高速旋轉設備安裝、檢修必不可少的施工環節。不對中可導致動、靜部件摩擦,引起轉子熱彎曲;可改變軸向臨界轉速,引起振型變化或共振;引起自激振動;燒瓦或油膜振蕩;零部件過度疲勞損壞;機組處于非穩定振動等[1]。聯軸器對中是否符合技術標準,直接影響機組的穩定運行,這是一個普及性強,技術要求高,操作難度大,施工操作耗時長的技術難題。
本文以湘鋼動力廠新安裝的(D1200-II)型煤氣加壓機組為例,介紹聯軸器對中狀態判斷、加減墊計算、對中操作要點,并總結了技術經驗。
D1200-II型風機是沈鼓2019 年產,雙列調心圓柱滾子軸承(22034)支撐;懸臂式結構;由一臺560 kW 二級三相異步交流電動機剛性連接直接拖動;轉速:2980 r∕min;軸承箱與電機分基礎安裝。煤氣加壓機組簡圖見圖1。
機組安裝后試機,電機負荷端、固定端軸承(靠近電機端)水平方向振動超標,分別為:6.9 mm∕s、6.4 mm∕s,其它位置振動正常。經頻譜分析,上述兩測點基頻振幅與相位變化大,高階分量有不同程度改變,水平方向尤為明顯,未出現分頻諧波。初步判斷故障原因為聯軸器不對中。

圖1 (D1200-II)型煤氣加壓機組簡圖
(1)用0~10 mm 鐘面百分表,打表檢測聯軸器對中原始數據(徑向打一塊;軸向打兩塊)。檢測數據及偏差判斷如圖2。

圖2 對中原始數據及偏差判斷
偏差計算
徑向偏差:

(2)實測數據與標準對照見表1,根據數據比對分析,聯軸器對中需要重新調整。

表1 沈鼓對中廠標與實測數據對照表
(1)測量聯軸器直徑:D=360 mm。
(2)測量聯軸器端面到電機第一排地腳螺栓的直線距離:L1=400 mm。
(3)測量電機第一排地腳螺栓至第二排地腳螺栓的直線距離:L2=360 mm。
(4)畫出軸系偏差示意圖,并計算出電機兩排地腳螺栓位置加減墊厚度Y1、Y2。見圖3。

圖3 軸系偏差示意圖及加減墊計算
調整墊計算:

(1)清潔電機地腳位置,塞入銅皮墊。
(2)用電機調節頂桿螺絲前后調整電機位置,保證兩半聯軸器間距4~6 mm。
(3)將聯軸器毛刺、油污等清理干凈,用長度適當的鋼板尺靠在聯軸器表面上初步檢測、調整電機位置,使電機與風機聯軸器偏差≤0.3 mm。
(1)將打表專用螺栓穿入聯軸器螺栓孔,搓動兩半聯軸器,確認專用螺栓與螺栓孔有0.3~0.4 mm左右的間隙,確保聯軸器是在自由狀態下對中。
(2)在聯軸器徑向架表一塊;為消除盤車時轉子軸向竄動誤差,在軸向架表兩塊。基本架表方法與檢測原始數據時相同。
(3)在上下位置將百分表對零。盤車一周,每隔90°記錄一次數據,根據圖2偏差計算方法判斷電機偏差方向。
(4)根據電機左右偏差情況,利用左右頂絲調整左右電機位置。消除偏差,一般先消除軸向角度誤差,再消除徑向偏差。
(5)保證左右偏差達到標準后,用百分表檢查上下偏差。有上張口先緊電機第一排地腳螺栓,下張口先緊電機第二排地腳螺栓。根據百分表的讀數情況,來回、反復緊固地腳螺栓,直到百分表的讀數不發生變化為止,說明螺栓已經緊固到位。
(6)電機地腳螺栓緊固完成后,盤車一周,記錄最終數據。如軸向數據合格,但上下徑向數據超差時,需對電機前后進行加減墊,并打表對中操作。直到數據合格為止。見圖4。

圖4 對中最終數據及偏差判斷
偏差計算
徑向偏差:
電機(高)=(a1-a3)=(0+0.4)∕2=0.02 mm
電機偏(右)=(a2-a4)=(0.03-0.01)∕2=0.01 mm
軸向偏差:


表2 調整后數據與廠標對照表
對中處理完成后,機組試運行,電機負荷端水平振動2.1 mm∕s;風機固定端軸承振動1.9 mm∕s,其它監測點的振動同時有所下降。機組各項運行指標均達到良好水平。
(1)一般聯軸器對中需要分兩步走,第一步加減墊校正軸系軸向角度偏差,第二步再加減墊校正軸系徑向偏差。本文介紹的加減墊計算方法將兩步簡化為一次加減墊同時校正徑、軸向誤差。簡化了操作流程,節約了一半的操作時間,提高了施工效率。
(2)打表對中由于受外界振動干擾;操作技工架表技能以及聯軸器表面粗糙度等多種因素影響,在盤車過程中所采集到的數據不一定準確。通過百分表再旋轉一周回到起點后,徑向百分表讀數回零;軸向兩塊表讀數之差為零。說明采集的數據就是準確的。
(3)高精度的對中不但能消除機組振動,而且提高設備的使用壽命,延長檢修周期,提高設備產能,降低運維成本。