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電廠貧煤鍋爐大比例摻燒煙煤應用實踐及分析

2020-09-11 02:47:08
冶金動力 2020年8期

(武漢鋼電股份有限公司,湖北武漢 430000)

前言

武漢鋼電股份有限公司(以下簡稱“鋼電公司”)2 臺鍋爐系原武漢鍋爐廠生產WG-670/13.7-5超高壓中間再熱煤粉鍋爐,布置4×4 組煤粉燃燒器,采用熱風送粉方式,具備摻燒高爐煤氣及焦爐煤氣能力,配備中間儲倉式制粉系統,磨煤機為低速鋼球磨,尾部煙道布置三層管式空氣預熱器,脫硝工藝為低氮燃燒+SCR。

2 臺鍋爐設計燃煤為晉東南貧煤,近年來通過不斷試驗摸索,已逐步將燃料種類由原設計純燒貧煤改進為50%貧煤+50%煙煤配比,但仍存在如下問題:

⑴鍋爐熱效率偏低。對比燃用煙煤鍋爐,鍋爐熱效率偏低,飛灰含碳量等重要經濟指標仍有進步空間。

⑵貧煤采購渠道日趨狹窄。動力煤產能結構中煙煤占比大,在燃料采購方面,市場貧煤資源短缺,電煤保障壓力大。

⑶貧煤價格高于煙煤。在國內動力煤市場,20900 kJ/kg 貧煤價格約比煙煤高20 元/t(價格差隨市場波動),提高煙煤購入比例,能有效降低燃料成本。

⑷鍋爐燃燒穩定性差。純燒貧煤時,鍋爐低負荷穩燃性能差,易發生熄火事故,機組運行安全性偏差。

1 “貧改煙”技術路線選擇

國內電廠鍋爐燃料“貧改煙”主要技術路線有三類,(1)制粉系統由中間儲倉式改造為直吹式;(2)一次風熱風送粉改造為乏氣送粉;(3)調整鍋爐參數,適應大比例摻燒煙煤工藝要求。

路線(1)投資額大,工期長(停產6個月以上),煤種適用性下降(不能再燒貧煤),改造難度高,相當于上整套新裝的制粉系統與燃燒系統,存在一定的失敗風險,但改造成功后效果最佳。現有機組改造大部分選擇的是路線(2),投資額度小,相對保守,若一旦出現運行效果不佳情況,也可切換至原有熱風送粉系統運行,但改造效果不如路線(1)。路線(3)不需改造,可通過試驗摸索改變原有鍋爐運行參數,但對燃料品質把控、運行參數要求較高,控制不當可能會出現自燃、爆炸故障。

鋼電公司近年一直在積極探索貧煤鍋爐摻燒煙煤技術,主要采取路線(3),煙煤占總燃料混配比例由20%逐步提高至現在50%,整體使用情況良好,基于已取得得的成功做法和成熟經驗,鋼電公司決定進一步提高煙煤混配比,煙煤和貧煤混配比由目前1:1提高至2:1,開展試驗研究與應用。

2 配比煤工業分析以及技術方案

在干煤棚將煙煤與貧煤按照2:1 混配比均勻混合后,在煤堆隨機取五處煤樣,其中表面樣2 個,內部樣3個,對所取煤樣進行工業成分化驗,并與原有1:1混配煤各成分進行比較,如表1所示。

表1 不同配比煤工業成分結果對比表

從表1 分析結果對比情況來看,2:1 配比煤中揮發分提升尤為明顯,其他指標變化不大。鑒于上述原煤工業分析結果,擬定如下技術方案:

(1)嚴格控制煙煤配比,做好混煤的過程管控,確保不同類型原煤混配均勻。

(2)鍋爐低氮燃燒器為水平濃淡分離式,每個燃燒器帶有周界風噴口。本次試驗中,在提高煙煤比例后,煤粉氣流會出現著火提前情況,為保護燃燒器安全,試驗中需降低一次風溫度,開大周界風門,保障燃燒器使用安全。

(3)煙煤易在鋼球磨中發生自燃現象,本次試驗中限制磨煤機出口溫度,防止制粉系統自燃爆炸。

(4)停爐時,須將煤粉倉燒空,對積粉及時清理,防止煤粉發生積熱自燃情況。做好制粉系統氮氣保護。

3 應用試驗關鍵控制點

3.1 一次風溫與風壓

原有一次風溫度控制在280 ℃以下,本次試驗中,將一次風溫先降低30 ℃,按偏保守值設置,以保護一次風管以及燃燒器使用安全,隨著試驗進行中,對一次風溫進行調整試驗。

靠近上限運行,原有一次風壓控制在2.0~2.2 kPa。鍋爐所有熱風均來自于送風機,本次試驗中,因考慮到需保證二次風率、SOFA 風率,盡量控制一次風壓比原有水平高,達到2.3 kPa,并根據現場觀察煤粉氣流著火情況,逐步調整一次風速水平,以達到煤粉氣流著火距離合適。

原有燃燒器周界風開度為10%,保持少量冷卻風量即可,本次試驗中,將周界風開度提升至30%,增強煤粉氣流剛性,防止貼墻刷壁,并保護燃燒器。

3.2 磨煤機運行參數調整與控制

提高磨煤機入口吸力:將磨煤機入口吸力設置為0.3 kPa以上,比原有吸力提高0.1 kPa,防止制粉系統各部位發生積粉情況。

適當降低制粉系統風溫:降低磨煤機出口溫度至60~65 ℃,較原有控制水平低約5~10 ℃,減少磨煤機運行風險;并調整原熱風門聯動關保護值,由90 ℃降低至85 ℃。

消除各部漏風:全面檢查消除制粉系統各處不嚴的孔、洞,減少冷風漏入。

氮氣消防備用:制粉系統各部位氮氣處于備用狀態,如發生事故時,啟動事故預案,緊急投入氮氣系統滅火窒息。

4 主要試驗情況分析

4.1 制粉和燃燒系統參數調整

通過對主要參數的調整對比分析,參考著火氣流著火距離(控制在200~300 mm)長度、刷墻情況、飛灰含碳量、排煙溫度等參數變化情況,摸索出了適應了2:1混配煤參數,見表2所示。

4.2 爐內溫度場變化情況分析

2 號爐設置8 個爐膛火焰探測器從不同層面觀測爐膛,通過火焰圖像分析,建立爐內三維溫度場,輻射能相對測定值能夠反應不同區域的溫度。所監視的爐膛燃燒區域為標高在14 m到34 m之間的區域,即最下層燃燒器以上、折焰角以下的區域,火焰探測器分4 層布置在爐膛四周,具體位置如圖1所示。

表2 不同配比煤條件下燃燒參數、制粉系統參數對比表

圖1 鍋爐三維溫度場輻射能探頭布置圖

對比使用不同混配比煤條件下,在不同負荷工況時各輻射能探頭的測定對比值,詳見表3。

5#、6#、7#、8#輻射能探頭布置在燃燒器區域,其輻射能值可以反映出各層煤粉著火條件、燃燒器區域煙溫高低,以及粉流初步進入動力燃燒的速度。

3#、4#布置位置為最上層燃燒器之上,在此區域,大部分煤粉進入動力燃燒,化學反應速度大大加快,氧量和含碳量急劇減少,產生大量熱量,火焰中心大約在此區域生成。

2#探頭位置區域煤粉進入燃盡階段,化學反應放熱下降,爐內吸熱開始大于燃燒放熱,煙溫緩慢降低。

1#探頭布置位置為爐膛折焰角處,此處煤粉基本結束了燃盡階段,碳氧化合物大量生成,氧量值趨于穩定。輻射能值可以表示爐膛出口煙溫高低。

在180 MW、200 MW負荷條件下,1:1配比煤總輻射能相對偏低,但其1#區域輻射值最高,代表其爐膛出口煙溫高,火焰中心明顯高于2:1混配煤。2:1 混配煤條件下,爐內整體熱負荷較高,在燃燒區區域的輻射值也是最高,著火和燃盡條件皆為最佳。

220 MW 時,兩種配比煤燃燒時的爐內熱負荷差異較小。1:1 配比煤時,雖然燃燒區域溫度升高,但其燃盡行程依舊較長,爐膛火焰中心較高,整體爐內熱負荷仍然低于2:1配比煤。

由上述對比可知,通過增加混配煤中煙煤比例,改善了爐內燃燒條件,燃燒器區域斷面熱負荷水平升高,對于提高燃燒穩定性、降低火焰中心都有好處。

表3 不同負荷工況下爐膛輻射能相對值對比情況表

5 主要經濟指標分析

鍋爐燃用不同配比煤,在額定蒸發量工況時,分別取一個月主要經濟指標平均值。鍋爐熱效率采用反平衡法,考慮大氣溫度變化等影響因素,主要對比排煙熱損失和機械不完全燃燒損失變化情況,計算得到如表4。

表4 燃用不同混配煤的的主要經濟指標變化情況表

由表4對比可知,在提高煙煤摻配比例后,鍋爐經濟指標有明顯好轉,特別是飛灰含碳量變化尤為明顯,鍋爐熱效率得到提高,降低了供電煤耗2.53 g/kWh。鍋爐低負荷燃燒穩定性得到提高,在140 MW 負荷時,以往需投入4 支微油槍進行穩燃,現投入2 支微油槍即可保證燃燒穩定性,降低了燃油消耗。此外,由于煤粉燃燒行程變短,低氮燃燒效果有改善,降低了液氨消耗,減輕了NH3逃逸對尾部空預器堵灰以及金屬腐蝕影響。

6 結語

本次試驗工作從2019年2月份起,至6月份基本完成,2019 年下半年處于應用、改良、總結階段,未發生不安全事故,初步完成提高煙煤混配比例的目標任務。每年可實現煙煤替代貧煤使用量約18 萬t,極大地降低了燃料成本,緩解了雙機運行期間燃料采購供應壓力。同時,鍋爐低負荷燃燒穩定性增強,低氮燃燒效果得到一定程度強化,有效地延緩了空預器堵灰時間,提高了機組長周期穩定運行能力。

本次試驗基于燃用貧煤設備進行的大比例摻燒煙煤應用,鍋爐系統發生自燃爆炸的風險相對其他方案偏大,在實踐中,還需關注以下事項:

(1)加強燃料采購環節管理,重點監控單品種和混配煤品質,貧煤干燥無灰基揮發分控制在12%~20%,,煙煤控制在25%~35%,混配煤干燥無灰基揮發分控制不超過30%,尤其是重點監管入廠煙煤揮發分,揮發分不可超過上限。

(2)嚴格控制鍋爐運行參數,運行人員須嚴格執行燃燒調整工藝紀律;對現場各項燃燒、制粉設備加強巡檢,尤其是對積粉情況及時清理。

(3)完善設備定檢定修工作,燃燒器、一次風管故障率會高于以前,需充分利用停爐機會,對上述重點設備檢查,并定期更換,確保設備狀態良好。

(4)停爐后,盡可能將煤倉、粉倉燒空,如發生事故性停機導致粉倉有余粉時,及早投入粉倉充氮,控制粉倉溫度,防止粉倉爆炸。

(5)做好鍋爐燃燒系統、制粉系統自燃爆炸事故預想,氮氣消防系統必須保證正常備用狀態,各部位防爆門定期檢查,在發生意外時,做到快速反應和及時處置,避免事故擴大。

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